控制仪表与控制系统典型故障案例分析.ppt

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1、控制仪表与控制系统 典型故障案例分析 2010.10 v 现场设备故障案例分析 v 控制系统故障案例分析 v 电源系统故障案例分析 v 设备故障查找与处理 目录 v案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸故障分析 v案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 v案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析 v案例四:二苯酚装置PV1A故障分析 现场设备故障案例分析 裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 案例一 v 1976年:30万吨/年 v 1994年:45万吨/年 v 2001年:80万吨/年 v目前装置包括老区和新区两大部分,总体布局呈 两头一尾。 案例一:裂解GB201电子调速器失速

2、跳闸原因分析 乙烯装置简介一 v 目前装置有机组包括: 裂解气压缩机:GB201(老区) GB1201(新区) 丙烯压缩机:GB501、GB551 乙烯压缩机:GB601 二元制冷压缩机:GB351 v GB201是三菱公司生产的汽轮机驱动离心式裂解气压缩 机,分为低压缸、中压缸和高压缸三个压缩缸。汽轮机使 用高压蒸汽驱动,通过多级压缩(五段压缩)将裂解气压 缩至3.5MPA. 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 v 2007年裂解装置GB201经过检修后,在试车过程 中,调速器的两支转速探头出现了信号不稳定现 象,先后出现瞬间回零情况,导致压缩机失速跳 闸故障发生,压缩机无法正

3、常试机。 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 故障现象 二 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 调速系统 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 三 v 透平调速采用三菱DASH58S电子调速器和DCS远 程给定控制方式。开车升速使用DASH58S电子调 速器,当达到最小控制转速5032RPM时,切换到 远程自动控制方式。 v 机头前端共有六支无源测速探头,两支供给调速 器控制及超速跳闸使用,三支进入203超速保护模 板进行电子超速保护,一支接入现场仪表盘用做 转速显示。 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 u GB201调速系统构成 GB2

4、01调速系统 电子调速器 三取二电子 超速保护器 现场控制室 就地 指示 三菱 DASH58S WOODWARD 203 无源测速探头: AIRPAX/70085-1010 -005型 SE2011 SE2014 SE2015 SE2016 SE2012 SE2013 v 测量测速探头交流电压信号为2.5VAC(峰值电压3.5V) v 检查WOODWARD203超速保护模块,发现进入203的三支 转速信号为600rpm且十分稳定,现场就地盘转速显示正常 。 v 初步判断DASH58调速系统存在问题。 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 初步检查 n 系统接地电阻偏高 n 检查信号

5、线路无虚接情况 n 信号线路虚接 n 检查信号电缆均正常 n 调速器输入电路故障 n 更换了调速器测速输入电路模块; n 测速探头松动 n 检查测速探头安装牢固 n 测速探头安装间隙不对 n 探头安装间隙为1mm v 调速器失速主要原因 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 失速跳闸原因分析四 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 v 转速探头测速原理 v 对调速器的检查 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 n使用频率发生器向调速器输入标准正弦波信号,当输出峰 值电压为4Vp-p时,调速器能够稳定检测到转速信号。当输 出峰值电压降至3.5Vp-p时,转速信

6、号波动,调速器无法正常 接收转速信号 n使用频率发生器向WOODWARD 203 三选二超速保护系统 输入标准正选波信号,当输出峰值电压为1Vp-p时,203系统 就能够稳定检测到转速信号。 检查 结果 调速器与203系统的转速输入电压下限值是不同的 。有可能测速探头在低转速下所产生的信号低于 DASH58S调速器最低输入峰值电压即门槛电压。为 确保速度信号稳定,探头峰值电压应大于4Vp-p. v GB201电子调速器失速跳闸原因 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 测速探头产生的峰值电压小于调速 器的门槛电压,导致DASH58调速 器测速失控 测试探头 EC:3070A H型

7、AITEK AIRPAX/70085-1010-005型 测试条件:安装间隙为1mm,转速为3001000rpm 测试内容:在相同条件下,对两种探头输出电压波型 进行监视 v 对探头的检查和测试 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 测试结果 3.2V 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 4.4V 转速(rpm)EC探头峰值电压(Vp-p)AI-TEK探头峰值电压(Vp-p) 3003.62 4004.02.4 5004.43.2 6005.04.0 7006.04.8 8007.65.2 9008.05.8 10009.26.4 EC探头与AI-TEK探头峰值电压测

8、试对照表 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 测试结果表明:在相同条件下,EC探头峰值电压高于AITEK探头 齿轮表面宽度应等于或 大于探头磁芯直径; 齿高应等于或大于齿间 距离; 齿间距离应为探头磁芯 直径的3倍; 齿轮宽度应等于或大于 探头磁芯直径。 探头与齿轮间隙应尽可 能小,典型安装间隙为 0.005 in(0.127mm); AI-TEK测速探头安装示意图 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 v 测速探头安装要求 转速 (rpm) 0.5mm时电压 (Vp-p) 0.6mm时电压 (Vp-p) 0.7mm时电压 (Vp-p) 3003.22.42.0 40

9、04.03.83.0 5004.84.63.8 6005.65.24.6 7006.66.05.0 8007.26.85.6 9008.07.66.6 10009.28.47.2 70085-1010-005型测速探头性能测试 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 v 方法一:仍旧使用现有探头,但要调整安装 间隙,即将原来的1mm间隙调整到合理值, 这样可以在原转速下提高探头输出电压; 解决方案 v 方法二:对探头进行换型改造,根据调速 器输入电压要求,订购脉冲输出电压较高 的探头。 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 五 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因

10、分析 1、表面速度的确定 已知齿盘齿数23;齿盘外经5.32in,根据表面速度 计算公式: SS=(齿轮转速齿轮直径3.14)/齿轮齿数 则压缩机测速齿轮在500rpm时的表面速度为: SS=(5005.323.14)/23357 IPS 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 357 案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 2、探头间隙的确定 测速试验台的技术参数为: 安装间隙0.02in; 齿盘齿数30; 齿盘外经120mm4.724in 设定转速500rpm 根据表面速度公式: SS(齿轮转速齿轮直径3.14)/齿轮齿数 5004.7243.14/30247 IPS

11、案例一:裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 转速(rpm)0.5mm时电压(Vp-p) 3003.5 4004.2 5005.1 6006.0 7006.9 8007.9 9009.0 100010.2 实测输出电压值 v 根据表面速度公式:在齿轮转速恒定时,齿轮直径越大( 或者齿轮齿数越少),其表面速度约大,输出电压也就越 高 v GB201压缩机的齿盘直径大于试验齿盘,且压缩机的齿盘 齿数小于试验齿盘齿数上,所以500RPM压缩机测速齿盘产 生的输出电压将大于5.1Vp-p v 压缩机产生最大轴振量为150um。因此将测速探头间隙值调 整为0.5毫米 v 调整后一次开车成功 案例一:

12、裂解GB201电子调速器失速跳闸原因分析 乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 案例二 v 乙二醇装置是用纯氧在银催化剂的作用下,通过固定床反 应器氧化乙烯,生产环氧乙烷,再经管式反应器加压水合 ,生产乙二醇。装置采用美国科学设计公司(SD)的专利 技术。 v 该装置是原燕化公司30万吨/年乙烯的配套项目,原设计 生产能力6万吨/年。1998年由北京工程公司进行改造设计 ,将装置生产能力扩大到8万吨/年。 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 装置简介 一 v 对于氧化制环氧乙烷而言,增加进入反应器原料中乙烯和 氧的浓度,可以提高反应器的生产能力,但原料气中乙烯 和氧浓度的大小受乙烯爆炸浓度范围的

13、限制,不能随意提 高。 v 加入致稳气,可以改变乙烯爆炸浓度范围,使原料混合气 中的乙烯和氧的浓度提高。燕化乙二醇装置有氮气致稳和 甲烷致稳两种致稳方式。 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 氧含量控制 二 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 氧含量控制 二 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 控制参加反应的氧含量,以防含量过高引起爆炸 D110入口氧含量三取二联锁,停混合站 D110出口氧含量三取二联锁,停混合站 ARAZ10 1A ARAZ101 B ARAZ101 C ARAZ104 A ARAZ104 B ARAZ104 C N2致稳7.3%7.3%7.3%5.0%5.0%

14、5.0% CH4致稳8.4%8.4%8.4%6.0%6.0%6.0% 联锁值 位号 表1 氧分析仪联锁设定值 v氧分析仪作用 v氧分析仪联锁方式 v 氧分析仪型号及厂家 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 位号 ARAZ- 101C ARAZ- 104B ARAZ- 101B ARAZ- 104C ARAZ- 101A ARAZ- 104A 取样点 E-111交 换器入口 E-111交 换器出口 E-111交 换器入口 E-111交 换器出口 E-111交 换器入口 E-111交 换器出口 型号540A 11002200 生产厂家SERVOMEXSERVOMEXSERVOMEX 投用日期1

15、985年1998年2005年 2007年9月14日凌晨1点7分,乙二醇氧化单元因反应器D-110入口氧分析仪AI -101A、AI-101C指示值超过联锁值(7.3%)联锁停车。 故障现象 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 三 联锁趋势图 检查氧分析仪样品处理系统:样品流量正常, 样品排放正常,取样系统工作正常; 检查入、出口在线氧分析仪:对氧分析仪通标 准气进行标定,指示均正常; 仪表回路检查,未发现问题 检查情况 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 四 1、在线氧分析仪系统构成 故障分析 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 五 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 样品排放

16、示意图 v 当样品压力增大时,一定体积的样品会含有更多的氧分子 ,所以当测量室压力增大时,测量值将会增大,并同压力 成正比。 v 在正常操作条件下,通常样品直接排入大气,测量室压力 与大气压相同。 v 一般情况下,大气压力受到地域气象条件影响,变化范围 一般在9501040mBar(海平面上)之间。而大气压力每 变化10mBar,氧分析仪读数将近似变化当前值的1%,这 在一定程度上可以看作是系统误差。 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 v 在2007年9月14日凌晨,为了避免由于雷雨天气引起着火 事故,工艺人员打开了样品排放口处氮气吹扫管线,使得 氧分析仪气体排放口的压力(背压)瞬间发生

17、很大变化, 这种波动迅速传递到检测器测量池,影响氧分析仪的正常 测量和测量的准确性,导致氧分析仪ARAZ101A、 ARAZ101C测量值瞬间波动超过联锁值而引起停车事故。 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 模拟试验趋势图 联锁停车趋势图 案例二:乙二醇装置在线氧分析仪故障分析 空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析 案例三 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析 一装置简介 气体事业部一空分装置主要包括分馏和压缩两套系统, 压缩装置又包括空压机、氧压机和氮压机。来自大气中的空 气经空压机压缩后,进入分馏系统,冷却至零下180左右 ,利用氧组分和氮组分沸点的不同,将空气分离为高纯度

18、的 氧气和氮气。分离后的氧气送入氧压机压缩至3MPa后送入 管网,分离后的氮气进入不同压力等级的氮压机压缩至不同 的压力后送入管网,以满足不同用户的需要。 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析 2003年大检修期间,空分车间新上了一台2#氧压机,该 氧压机为一台活塞式压缩机(沈阳远大),共有四段,即 有四个活塞杆。 在压缩机运行过程中,由于活塞杆在不停地做往复运 动,时间一长支撑活塞杆的活塞环就有可能发生磨损,磨 损的程度可以用活塞杆下沉的幅度来检测。当活塞杆下沉 的幅度达到一定限度(在2#氧压机中为1mm)时,就必须提 醒工艺人员该压缩机需要维修了,否则继续磨损下去将会 导致整个压

19、缩机的损坏。 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移误报警分析 二故障现象 在2#氧压机的仪表系统中,有四个报警回路:ZS-3201 、ZS-3202、ZS-3203、ZS-3204,分别用于检测2#氧压 机一段、二段、三段、四段气缸的活塞杆下沉幅度是否超 限。当任一段气缸的活塞杆下沉幅度超过1mm时,报警器 发出声光报警信号,但并不区分到到底是哪一段气缸的活 塞杆下移幅度超限。这四个回路投用后,经常发生不明原 因的报警,致使2#氧压机的活塞杆下沉报警无法正常投用 。 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析 三原因分析 v 活塞杆下沉检测仪表: 上海倍加福公司生产,型号为NBB5-18GK

20、60-WS的接点 输出型接近开关,电感式。 v 信号输出: n 当接近开关距金属物的距离小于等于5mm时,接近开 关输出一个闭合的接点信号 n 当接近开关距金属物的距离大于5mm时,接近开关输 出一个断开的接点信号。 1、检测回路介绍 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析 v 回路图 v 为了使接近开关在压缩机气缸的活塞杆下移幅度超过1mm 时输出一个闭合的接点信号,在安装接近开关时,先将接 近开关距活塞杆的距离置为5mm,这时接近开关的输出接 点刚好闭合。再将接近开关向下旋转1mm,这时接近开关 与活塞杆的距离为6mm,接近开关的输出接点处于断开的 状态,在这种状态下分别将ZS-32

21、01、ZS-3202、ZS-3203、 ZS-3204回路投用。如果2#氧压机任何一个气缸的活塞杆 下移幅度大于等于1mm,接近开关距活塞杆的距离就会小 于等于5mm,其输出接点闭合,从而使报警器发出报警信 号。 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析 2、接近开关的安装 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析 2、测试情况 一个开关(断),U1220V 二个开关(断),U1190V 三个开关(断),U1180V 四个开关(断),U1160V U1 案例三:空分装置2#氧压机活塞杆下移报警分析 2、误报警原因 n 当接近开关距金属物的距离小于等于5mm时,其输出 电阻很小,与继电器

22、线圈电阻相比完全可以忽略。 n当接近开头距金属物的距离大于5mm时,接近开关的 输出电阻很大,继电器线圈的电阻与其相比完全可以忽 略。 n当回路中的四个接近开关信号均处于断开状态时,接近 开关的输出的两端的电压只有160伏,而继电器线圈两端 的电压却达到了60伏,这时继电器处于一种不稳定的工 作状态,所以报警器就会时常发出报警信号。 v 接近开关的输出实际是一个电阻信号。 一苯酚装置PV1A故障分析 案例四 v 一苯酚装置是以苯和丙烯为原料,以FX01(分子筛催 化剂)为催化剂,通过烃化反应生产异丙苯,用空气将异 丙苯氧化为过氧化氢异丙苯,再用硫酸做催化剂将过氧化 氢异丙苯分解生产苯酚和丙酮的

23、装置。 v 该装置引进日本三井石油化学工业株式会社的异丙苯法生 产苯酚、丙酮专利技术,1998年采用自行开发的FX01催 化剂代替原AlCL3生产异丙苯工艺。设计规模8万吨/年( 苯酚5万吨/年,丙酮3万吨/年) 案例四:一苯酚PV1A故障案例分析 一装置简介 v PC-1A压缩机用来制造满足一苯酚氧化塔需要的无油空气 ,采用美国英格索兰公司C3000MX3离心压缩机,能力为 18000Nm3/hr。 v PV1A为PC1A空压机旁通阀。 案例四:一苯酚PV1A故障案例分析 2009年8月23日23点,一苯酚装置在完成装置检 修开车过程中,发现PC-1A压缩机旁通阀PV1A内 漏。2009年8

24、月24日11:50工艺停PC1A压缩机,仪 表人员对PV1A旁通阀下线检查,发现蝶板反向, 将旁通阀阀体与执行机构进行解体,蝶板掉向后 回装、调试正常。13:54压缩机开车正常。 案例四:一苯酚PV1A故障案例分析 二故障过程 u 8月10日,PV1A具备下线条件,下线检修。 u8月17日,PV1A检修完毕,返回现场。检查校验记录, 维修厂家对此阀进行了解体,对旁通阀填料、密封面 、密封圈等进行了检查和调试。打压测试结果表明, 在全关状态下该阀泄漏量为5.2mL/min,小于允许泄漏 量6.7mL/min,符合上线要求。 u8月17日9时,PV1A回装。回装中阀体与执行机构分开 u8月17日1

25、0时,维修单位开始阀门调试,12时调试完毕 u8月19日,一苯酚装置PC1A压缩机试车,因未实际带载 ,未发现PV1A内漏问题。 u8月22日,一苯酚装置开车,PC1A加载中发现PV1A旁 通阀内漏,并于8月24日11:00停机下线检查处理。 案例四、一苯酚PV1A故障分析 三PV1A检修过程 蝶板反向导致PV1A内漏 阀体无 定位销 子 阀体上有 流向指示 ,但没有 正反指示 标示 案例四、一苯酚PV1A故障分析 四故障原因 uPV1A在厂家检修、测试合格后返回现场,在回装时阀 体与执行机构分开,由于没有限位销及阀位指示牌, 在阀门调试时科萨维修人员误将该阀开过限的位置( 阀板在关闭状态的映

26、射位置)确定为关的状态,同时 没有与仪表人员沟通,即按照顺时针关进行阀门调试 (KOSO蝶阀均为顺时针关),而该阀实际上顺时针为 开,由此导致蝶板反向。 u配合调试的仪表人员对PC-1A压缩机旁通阀认知不够, 没有及时发现厂家调试过程中产生的问题。 u调节阀回装时没有仪表人员在场,监护不到位。 案例四、一苯酚PV1A故障分析 五原因分析 v 案例五:动力2804泵跳机原因分析 v 案例六:裂解GB1201压缩机停机故障分析 v 案例七:裂解PLC02故障分析 v 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 控制系统故障案例分析 动力2804泵跳机原因分析 案例五 案例五:动力2804泵跳机原因分

27、析 燕化公司化工一厂动力装置GA2804泵是66万吨/年乙烯 改扩建的配套设备,主要为动力车间高压炉和裂解老区锅 炉供应高压给水,对乙烯装置的安全稳定运行起着关键性 的作用。 一设备简介 GA2804泵是由汽轮机驱动的给水泵,水泵将除氧器来的 二级水(0.3MPa)升压到14.68 MPa后,分别送至高压炉及 裂解装置 。 该泵于2000年投入运行,从2005年开始该系统不定期发生 联锁信号为汽轮机前后轴承油压低低(PIA-156/PIA-157) 的停机事故,从2005年10月到2006年12月期间汽轮机前后轴 承油压低报警共发生51次,前后轴承油压低低导致联锁停 车7次。各专业根据故障现象

28、实施多项检修方案,但因控制 系统设计复杂,故障记录不全面,分析故障原因困难,该 故障原因很长时间没有彻底解决,致使相同原因停机事故 仍然频繁发生。 案例五:动力2804泵跳机原因分析 二故障现象 案例五:动力2804泵跳机原因分析 跳机趋势 超速释放阀 油动机 VOITH控制阀 主汽门 External Setpoin TIA141.2TIA141.1 排 汽 EZ74 水泵 齿 轮 箱 主油箱 主蒸汽 GC112 SIAC144 GE112 SE144.1 SE144 M SI144 主 油 泵 辅 油 泵 PIA156PIA157PIA160PIA158 PS121 PIA153TI153

29、 GS146 GS146.1 GS173 LS150.1 TIA111.2 TIA111.1 TIA141.4TIA141.3 PS160 TC149 油加热器 调速阀 分油器 汽轮机 控制系统介绍 n 西门子PLC(S7300) n 操作员面板OP17 n 多路调制器MAW1-16 n 调速器Peak150 OP17 CPU 314 SM 331 SM 321 SM 322 SM 322 SM 321 SM 321 多路调制器Peak150 MPI 三 案例五:动力2804泵跳机原因分析 检查内容 n 先后将汽轮机前后轴承油压变送器和多路调制器更换 n 检查仪表回路接线、更换信号电缆 n 检

30、查仪表测压管路,未发现问题 n 检查导压管内润滑油,未发现异常 n 对PLC程序进行检查,未发现问题 四 案例五:动力2804泵跳机原因分析 v 针对油压瞬间波动未找到原因的情况,在保证机组在真正 油压低时不损坏设备的前提下,为了避免GA2804泵因干 扰信号停车,确保装置平稳运行,2006年12月对通过多路 调制器采集的12个温度和压力信号增加1秒延时,以消除1 秒内信号波动造成GA2804泵停车,但延时增加后原故障 仍继续发生。 案例五:动力2804泵跳机原因分析 原因分析五 1、PIA156/157报警分析 案例五:动力2804泵跳机原因分析 多路调制器存在工作不稳定多路调制器应用的前提

31、是 用于变送时间要求不很迫切的模拟值。由于其信号采集更 新速度很慢将其采集到的信号作为联锁信号是不明智的, 而PLC控制系统无法克服从多路调制器采集的假信号对系统 的影响 2、延时1秒仍报警分析 案例五:动力2804泵跳机原因分析 通过对PLC程序后分析发现,系统加延时不起作用的主要原 因是PLC对多路调制器每隔200毫秒(或300毫秒)发出采集信 号,该采集信号为二进制数0000至1111共16个信号周期变化, 分别与调制器的16个输入通道相对应。一个采集周期为3.4秒 (或3.5秒),在此期间内将调制器的16个输入通道的值都采 集道PLC当中去。可见任何采集到PLC的温度和压力信号要经 过

32、3.2(或3.3秒)秒后才能更新,如果采集到一个瞬间干扰信 号后,该信号也会在PLC中保持3.2 (或3.3秒)秒,故对经过 调制解调器的12个温度和压力信号增加1秒延时,并不能消除 假信号对系统的影响。若要加延时则延时时间必须大于3.3秒 ,但当系统发生真的联锁停车时,过长的延时会对GA2804泵 系统造成损害。 根据GA2804泵控制系统的现状,取消多路调制器,增加 一块8通道SM331模拟量输入卡,一块PT100模拟量输入模块 ,将CPU314更换为有两个通讯接口的CPU 315-2DP,利用现 有系统把5个压力和7个温度信号直接引到PLC内,不再经过 多路调制器的转换。 OP17 CP

33、U 315 2DP SM 331 SM 321 SM 322 SM 322 SM 321 SM 321 Peak150 MPI SM 331 OPS 监控站 PROFIBUS 案例五:动力2804泵跳机原因分析 改造方案及效果六 v 改造效果 案例五:动力2804泵跳机原因分析 2008年4月23日GA2804泵控制系统改造完毕投运至今, 系统运行良好、工作正常,没有再发生汽轮机前后轴承油压 低报警及低低联锁。从改造后系统运行情况来分析,可以排 除工艺原因,原系统联锁停车的原因是多路调制器采集信号 不稳定造成的,并且由于原系统多路调制器的采集方法缺陷 导致对程序加延时也不能克服信号瞬间干扰,通

34、过此次改造 已将这些故障都已消除。 裂解GB1201停机原因分析 案例六 v GB1201为裂解新区乙烯压缩机 ,采用三菱公司生产的汽 轮机驱动离心式裂解气压缩机,分为低压缸、中压缸和高 压缸三个压缩缸。 v 1994年45万吨/年改扩建时投用。 案例六:GB1201停机原因分析 设备简介 一 v 2010年7月5日9:32:52 新区裂解炉BA1104因高压蒸汽温度高 (TAK-110427)联锁停炉。 v 9:33:33 新区裂解气压缩机GB-1201因一段排出温度过高( TAK-1206A/B)联锁停车(压缩机排出温度高联锁均为双 支热偶,两只热偶同时温度高导致联锁动作,单只温度高 显示

35、为报警)。同时,五段排出温度过高(TAK-1210A) 、二段排出温度过高(TAK-1207A)、三段排出温度过高 (TAK-1208A)也先后报警。 案例六:GB1201停机原因分析 停机过程二 v 设备方面 u停车前压缩机的轴振动、轴位移、瓦温、振动频谱、 轴心轨迹等各项参数均平稳正常,无任何波动,停车 前未发现设备异常,停车过程中未出现设备损伤。 案例六:GB1201停机原因分析 原因分析三 案例六:GB1201停机原因分析 v 工艺方面 uBA-1104裂解炉停车前,裂解炉运行平稳,超高压蒸汽 温度为491(联锁值为520),无异常波动 。 uB1201压缩机联锁停车前,裂解装置生产负

36、荷无变化波 动,压缩机三段出口和五段出口流量无变化波动,透 平超高压蒸汽进汽量无波动,压缩系统各段间罐液面 平稳无异常波动,段间罐压力和温度正常,润滑油系 统、密封系统运行正常。 u压缩机段间排出温度过高联锁TAK1206/07/08/09/10联 锁值均为120。联锁发生时,各段排出温度均低于联 锁值,分别为93.6/89.0/90.4/90.9/83.8 (9:33:24数 采数据),且平稳无异常变化趋势。 案例六:GB1201停机原因分析 案例六:GB1201停机原因分析 案例六:GB1201停机原因分析 v 仪表方面 新区裂解炉高压蒸汽出口温度联锁(TAK110427A/B)及 GB1

37、201段间罐温度联锁(TAK1206A/B、TAK1207A/B、 TAK1208A/B、TAK1209A/B 、TAK1210A/B)均采用双 支热偶二取二联锁方式。根据SOE报警记录,确认为高压 蒸汽温度超高(TAK110427A/B)联锁动作导致BA-1104炉 停车;一段排出温度过高(TAK-1206A/B)联锁动作导致 GB1201压缩机联锁停车,TAK1207A、TAK1208A、 TAK1210A等3个温度回路也同时出现报警。根据联锁记录 ,仪表人员对相关回路所有环节的仪表设备进行了检查, 检查情况如下: 案例六:GB1201停机原因分析 u检查现场热电偶:热偶接线牢固、无松动现

38、象;联锁热偶 输出值与控制热偶输出值一致。 u检查现场接线箱:TAK110427A/B所在接线箱TJB1401, TAK1207A/B、TAK1209A/B 、TAK1210A/B所在接线箱 TJB2208及TAK1206A/B 、TAK1208A/B所在接线箱 TJB2209,各接线箱密封完好,无潮湿现象,各端子接线 牢固,无松动现象。 u检查信号电缆:TAK110427A/B与段间罐温度信号现场至 机柜间电缆走向不同,用摇表检测回路电缆对地及线间绝 缘情况,检测结果正常。 u检查中间端子柜:端子柜接线端子紧固,无松动现象。 案例六:GB1201停机原因分析 u检查报警设定器:报警设定器供电

39、正常,各供电开关及保 险正常;校验报警设定器,校验结果正常。 u检查联锁继电器:校验相关继电器供电正常,各供电开关 及保险正常;试验继电器动作情况,试验结果正常。 u检查ESD系统及卡件:出现问题的7个仪表回路分别位于 两块不同的ESD卡件,检查TAK110427A/B所在卡件 R02S08及 TAK1206A/B 、TAK1207A/B、TAK1208A/B、 TAK1209A/B 、TAK1210A/B所在卡件R01S10,卡件状态 指示正常;检查系统诊断记录,无异常报警。 案例六:GB1201停机原因分析 案例六:GB1201停机原因分析 综上所述,我们认为BA1104高压蒸汽温度高(T

40、AK- 110427)联锁停炉以及GB-1201一段排出温度过高( TAK-1206A/B)联锁停车,是因为多点温度测点回路 受到强信号的干扰,在短时间内(TAK-110427为162 毫秒,TAK-1206为165毫秒)动作所致。 v 为避免停车事故的再次发生,经工艺、设备、仪表等专业 人员充分讨论认为,此次误动的各点温度联锁,其中高压 蒸汽温度联锁是为保护管线防止超温而设置的,机组各段 出口的温度联锁是为防止温度过高造成机组各部间隙值变 化造成动静部位摩擦而设置的,经计算决定并落实了以下 预防措施: 案例六:GB1201停机原因分析 采取措施 四 u更换了TAK1206A/B两台温度报警设

41、定器; u对GB1201各段出口排出温度TAK1206A/B、 TAK1207A/B、TAK1208A/B、TAK1209A/B、 TAK1210A/B等联锁增加3秒延时; u对BA1101/1102/1103/1104等4台裂解炉高压蒸汽温度联 锁增加2秒延时; u严格禁止在机房周围使用对讲机、手机等通讯设备和 有可能产生强电磁干扰的电气设备。将机房所在的楼 层全部划为电子设备禁止使用区域,并设警示标志。 案例六:GB1201停机原因分析 裂解装置PLC02故障分析 案例七 案例七:裂解装置PLC02故障分析 一故障现象 2004年6月29日8:15分乙烯装置碳二加氢系统突然停车 。碳二加氢

42、联锁系统采用MOORE公司的QUADLOG系统, 2001的上线使用。在检查PLC02机柜时发现两块相互冗余 的CCM+/4M模板OK灯变红闪烁,发出报警。第一块 CCM+/4M模板在控制状态,ACTIVE灯显示正常(绿色), 第二块模板处在冗余状态。CDM模板(R3S3、R3S4、 R3S5)状态正常,其余CDM模板(R3S6、R3S7、R3S8、 R3S9、R3S10、R4S1、R4S2、R4S3、R4S4、R4S5、 R4S6)的OK灯均变红闪烁发出报警,I/O输出指示灯状态 异常。 案例七:裂解装置PLC02故障分析 CCM+(控制 器卡) CDM+(I/O卡 ) v 确认PLC02输

43、出点状态,发现输出点全部失电。 v 复位冗余控制模板,复位后故障依然存在。 v 更换R4S6、R3S6 CDM卡件,复位I/O模板无效 v 分析故障现象发现: R3S3、R3S4、R3S5状态正常,其余CDM模板报 警。 v 进一步检查IO BUS CONTINUE模块,更换IO BUS CONTINUE模块 后,手动复位I/O模块后系统正常。 v 做CCM卡冗余切换测试,反复测试系统均切换正常,系统投用。 案例七:裂解装置PLC02故障分析 二检查和处理 三故障分析 案例七:裂解装置PLC02故障分析 根据对故障代码的分析和现场检查,系统故障原因 是:R04S06模块后的输入输出总线IOBU

44、S电阻发生 接触不良,在冗余的输入输出总线IOBUS产生干扰信 号,从而使R04S06模块的输入输出通道的信号数量 与控制器中该模块应该有的通道数量不一致。这样 R04S06模块产生4级报警,引起4级错误,导致控制 模块R03S01停车,并引起其他故障报警 案例七:裂解装置PLC02故障分析 I/O BUS CONTIUNE/TERMINATE (总线连接/总线终端) v 这种故障发生的几率是很低的,因为一方面接触不良是一 个很复杂的问题,由接触不良而导致故障需要震动等外界 条件的参与,同时满足这些外界条件的几率很低;另一方 面引起的干扰信号在使冗余的IOBUS上同时发生错误的几 率很低。 v

45、 在系统文档中明确指出:IOBUS电阻必须牢固地安装在从 W1到W11的位置上,否则会引起IOBUS的开路。 案例七:裂解装置PLC02故障分析 无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 案例八 工艺及设备简介 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 一 二高压装置是燕山第二轮乙烯改扩建工程配套建设的一 套聚乙烯装置,采用美国Exxon公司的管式法工艺技术, 2001年12月建成投产,设计能力20万吨/年,是当时国内单 线生产能力最大的聚乙烯装置。 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 装置按工艺流程可分为压缩单元、聚合单元、高/低压循 环单元、造粒单元、风送单元和公用工程单元几部分组成。 其中

46、风送单元采用密相输送,由德国ZEPPELIN公司成套提供 。风送单元又可分为三个子系统,系统1将聚乙烯颗粒由造粒 系统送至掺混料仓,系统2为掺混料仓自掺混,系统3将经过 掺混和净化后的聚乙烯颗粒送至存储料仓进行包装。整个风 送系统所需的输送风、净化风都由无锡压缩机有限公司生产 的压缩机提供。 6台无锡压缩机有限公司生产的双螺杆压缩机,位号为BR -1701A/B、BR-1800A/B/C、BR-1802。压缩机主电机供电为 6KVAC,润滑油泵供电为220VAC。现场有就地控制盘/报警 灯屏,采用 S7-200系列PLC控制,可以通过上位机/现场就地 盘就行启停操作。 案例八:无锡压缩机联锁逻

47、辑缺陷分析及处理 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 2005年5月19日凌晨3:00左右,因电网波动,造成二高 压装置停车。二高压工艺人员到现场检查,发现BR1701 A/BR1800C压缩机润滑油泵已停止,但主电机仍然在运行, 造成BR1701A/ BR1800C齿轮箱烧毁。 缺陷分析一二 由于此次电网波动仅造成380V供电瞬时失电 ,6KV供电没受影响,因此电网波动导致润滑油 泵停止。查看联锁逻辑图,油泵运行信号作为联 锁停机的条件之一,同时,润滑油压力低和润滑 油温度高都作为联锁停主电机的条件。因此,在 油泵停止之后,主电机应该联锁停机。 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理

48、 5月20日,仪表、电气、工艺联合对BR1800B(当时 BR1800C已坏,正在维修当中,BR1800B和BR1800C的逻辑 相同)进行联锁试验。联锁试验的重点就是当润滑油泵突 然断电的时候,压缩机主机的联锁动作情况。为了保护压 缩机,由电气将主电机打到试验位进行试验。正常启动压 缩机,在油泵和主电机运行之后,电气将油泵断电,察看 PLC及联锁输出。 案例 八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 联锁试验结果表明,当油泵断电后, 油泵停止和油压 低报警信号都已进入PLC,但主机停止信号没有从PLC送 出,同时,电气检查确认主机依然处于运行状态。为了更 好的确认这种情况,反复进行几次试验,试验

49、结果都一致 。由此初步判断PLC内部程序存在问题,导致联锁拒动。 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 如梯形图1所示,M0.0为主电机和油泵运行状态的中 间节点,用于表示压缩机运行状态,只有当主电机和油泵 都运行时,节点闭合,压缩机运行。 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 v原因分析 梯形图一 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 梯形图二 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 梯形图三 修改后的梯形图1 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 v采取措施 但是经过修改后的联锁逻辑还存在另一个问题:如果发 生油泵停但主机运行的情况时,从梯形图2可以得知,报警需 要经过3s延时后联锁停主机信号才发出,也就意味着主机至少 在无润滑油的情况下运行3秒钟,考虑到机组安全,这种方法 不可行。如果报警不经过延时直接联锁,则可能会发生误报 警导致联锁停车。因此,需考虑其它方案。 案例八:无锡压缩机联锁逻辑缺陷分析及处理 针对修改联锁逻辑中存在的问题,我们提出了另一种 方案,通过硬接线方式进行联锁修改。具体方法就是引出 一路油泵运行状态的干节点信号,串入PLC输出停主机的 回路中。当油泵停止时,干节点断开,直接停主电机。 按照上述硬接线方式对BR-1

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