电除尘高压短路故障分析与处理.doc

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1、电除尘高压短路故障分析与处理 摘要:燃煤电厂电除尘器发生高压短路的故障较多。短路故障发生后,相应的电场失去除尘作用,导致整台除尘器除尘效率降低,轻则环境污染加重;重则有降低整流变使用寿命,甚至有烧毁整流变的危险。如何判断出故障点,安全、正确、及时的排除故障?本篇以神头一电厂二、三期电除尘为例,分析产生高压短路的现象、原因与排除方法。 关键词: 电除尘 故障 分析 处理概述:神头第一发电厂二、三期电除尘自投产以来发生高压短路的故障较多,特别是三期电除尘由于设计、制造、安装存在先天不足,加之设备老化,发生高压短路尤为严重(二期电除尘为新投产的国产电除尘,三期电除尘是由捷克的机械部分和东德的电气部分

2、构成;现二、三期电除尘均采用高压微机控制)虽近年来经过设备的技术改造,大修部分更换,但二次高压短路时有发生。经过多年来的经验和技术分析,对电除尘器高压短路特作如下探讨:1.高压短路故障分析 :1.1 运行中的电除尘器当二次电流I2上升,二次电压U2下降(有时U2=0)就有高压短路的重大嫌疑;当I2.U2的变化值不大,则是由于烟气条件发生了变化,导致负荷加重,导致外部回路的压降降低,或是由于整变变二次输出抽头位置不合适以及电场绝缘降低的原因,此时应从电场本体上查出绝缘降低的原因,调整锅炉运行工况,或改变整流变的二次抽头位置。 1.2 当U2下降较大,二次电流表、二次电压表反向大幅度摆动时,即二次

3、电压表瞬间下降至零值,而二次电流表瞬时大幅度上升时,此时多是由于电场本体内部阴极线或阳极板断裂或开焊,异极距在烟气流动条件下时大时小,甚至短路(此时I 2至表头,U2=0)整流变噪声忽大忽小,温升较高,从设备安全角度应紧停高压柜运行,待停炉后处理电除尘本体。 1.3 第三种情况是I2较正常值偏大,U2=0表针无摆动,按照从简单到复杂的顺序原因是:1.3.1微机调整不当而误发二次短路,关闭可控硅导通角和微机元件有故障造成。1.3.2 电场内极板、极线完全短路或积灰短路、高压电缆对地击穿。电场短路后,电由硅堆正(见图1)经分流网络至地经R 5、R 4到硅堆负,A 2、A 3之间电压极低,回路电流I

4、 2上升。 1.3.3 电压表损坏或断线。1.3.4 V 17、V 18或是V19击穿。1.3.5 取样主回路断线。2.结论:通过以上分析造成高压短路的主要原因为以下几点:2.1高压微机控制器调整不当误发信号、微机元件故障、取样主回路断线、表计损坏、V 17、V 18或是V19击穿造成高压短路的假向。2.2高压电缆对地击穿造成高压短路。2.3电场内极板、极线完全短路或积灰短路。2.4电场本体内部阴极线或阳极板断裂或开焊,异极距在烟气流动条件下时大时小,甚至短路。2.5电场或阴极绝缘瓷瓶严重受潮或进水绝缘降低甚至到0、进水使阴极绝缘吊杆在运行中放电而碳化完全失去绝缘作用,造成高压短路。高压瓷瓶破

5、裂。2.6变压器故障。3. 故障点判断与处理方法:3.1当 U2=0时,首先查电压表是否完好、有关回路是否断线、试投控制柜并调整微机高压控制器内电位器,以初步排除高压短路的假向。若仍无二次电压,则按下列步骤继续。3.2判断高压短路点在电气部分还是机械部分(电场部分)。具体方法是:拆开电除尘顶布高压电缆终端头与阴极绝缘瓷瓶的连接母线,短时试投控制柜几秒,从有无U2及U2的大小可判断出高压短路点在电气部分还是机械部分。3.3通过以上方法判断出高压短路点若在机械部分,则经检查确认绝缘瓷瓶和阴极绝缘吊杆完好并未受潮后,待停炉进电场处理;若在电气部分则按下列步骤处理:3.3.1测高压电缆对地绝缘;查阻尼电阻是否完好。3.3.2测整流变硅堆对地绝缘。3.3.3查高压微机控制器是否正常,最简单方法是:利用替换法(整体或部分)。通过以上方法及步骤一般可快速判断出故障点并及时的排除故障,从而提高电除尘的除尘效率。作者简介:田斌,大学,工程师,从事多年的除尘脱硫工作。

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