烫金机数控技术的改造和分析.pdf

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1、第期( 总第 期) 年月 机 械 工 程 与 自 动 化 文章编号: ( ) 烫金机数控技术的改造和分析 潘启军 ( 韶关市光栅测量控制技术研究所,广东韶关 ) 摘要:论述了一种采用单片机作为控制核心、用数字温度传感器进行精确温度测量、用变频器控制电机转速的 低成本烫金机的多功能数控化改造的方法,以及在改造过程中要解决的问题和注意事项。通过对烫金机的技术 改造,增加了设备的安全性,实现了一机多用,提高了温度控制精度和生产效率,降低了操作者的劳动强度。 关键词:印刷设备;烫金机;单片机;温度传感器;变频器;数控技术 中图分类号: 文献标识码: 收稿日期: 作者简介:潘启军 ( ) ,男,广东韶关

2、人,工程师,高级技师,大专,主要从事光机电一体化、检测与控制方面研发工作。 引言 在中小城市中普遍使用的烫金机, 功能相对简单 且使用率高, 存在着较高的安全隐患。由于客户对交 货工期的要求和印刷品的规格品种繁多, 对烫金机的 合压速度和其他工艺提出了更高的要求。由于印刷品 的季节性比较强, 同一时期、 印刷同一类产品数量很 多, 相应要较多的设备才能完成任务。如果一机能多 用, 就能显著地提高设备的利用率, 扩大产能。因此, 笔者对烫金机的数控技术进行了改造。 改造的实施方案 改造前, 机器的性能如下:采用脚踏开关控制离 合, 从而控制合压;当压痕完成后, 由人工计数; 电 机转速不能调整,

3、 合压的速度无法改变, 不能很好地满 足工作需求;采用行程开关来保证安全, 当手接触行 程开关时, 由于惯性, 手容易受伤, 其安全保护机构不 完善。整个操作过程中要求压痕操作工全神贯注, 手 脑并用, 劳动强度大; 要想熟练使用, 必须经长时间磨 练, 培训费用高; 手工操作, 生产效率低。经过了解和 协商, 制定的改造方案如下:将机器原控制部分全部 拆除, 采用单片机作为控制核心;用变频器控制电机 转速, 以适应不同工艺要求及工人的操作;完成设定 数量后, 自动停机;增加计数功能, 采用数码管来显 示已经完成的数量, 掉电不丢失数据;增加红外安全 装置, 当非安全区内有物体时, 自动停机;

4、增加走纸 及加热机构, 实现烫金功能;采用数字温度传感器进 行精确温度控制, 提高烫金质量。采用此方案改造后 的烫金机, 实现了一机多用, 提高了生产效率及成品 率。 控制系统的设计 系统功能及实现原理 本系统以 为控制核心, 通过光电开关来 完成 危 险 区 间 的 位 置 检 测、计 数 等 功 能;通 过 完成温度信息的采集; 通过按键来输入系统 参数及相关指令等。单片机根据采集到的信息及系统 参数控制变频器的启动及停止, 变频器控制电机按设 定的转速转动, 通过离合装置将动力传递给活动压板, 通过活动压板的运动完成烫金工作。单片机发出的驱 动信号通过光电耦合器传递给步进电机驱动器, 控

5、制 步进电机转动, 带动胶辊转动, 通过胶辊的摩擦力实现 “ 金纸” 的精确走纸, 结合烫金工作过程完成烫金工作。 控制刹车、 离合线圈的通电与否, 控制刹车、 离合装置 的工 作, 从 而 控 制 活 动 压 板 的 运 行。单 片 机 读 取 测量到的温度数据, 并根据工艺参数, 控制 加热板中加热器件的工作, 精确控制烫金温度。当一 次烫金工作完成后, 计数器加, 并通过数码管显示已 经完成或剩余的数量, 在完成设定的工作后, 自动停 机。在烫金过程中, 活动压板经过非安全区时, 红外光 电开关如果检测到有物体阻挡, 立即停机并报警, 以保 证工作人员及设备的安全。险情解除后, 按启动键

6、, 重 新开始新的工作。控制系统原理方框图如图所示。 温度测量与控制 温度是最基本的环境参数, 在温度控制系统中, 采 用温度传感器进行温度的测量。 普遍的温度测量方法是通过温度敏感元件, 将温 度值转化为微弱的电信号, 经放大、 转换后转化 为计算机能识别的数字信号, 再经计算机进行数据处 理, 最后得到实测温度数据。这种模拟信号温度测量 方法在工程应用中很麻烦, 尤其是在分布式多点测量、 集中控制采集以及测量现场远离集中控制中心的场 合, 需要很好地解决引线误差补偿问题、 多点测量切换 误差和放大电路零点漂移误差等技术问题。另外, 一 般监控现场的电磁环境都非常恶劣, 各种干扰信号较 强,

7、 模拟温度信号传输容易受到干扰而产生测量误差, 测量精度低, 系统稳定性不好。 图 控制系统原理方框图 半导体公司的 是支持 ( 即单总线、 一线总线) 接口的数字化温度传感器。在 其内部使用了在板( ) 专利技术 , 全部传 感件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路 内。它仅需要一条线( 和地线) 即可实现微处理器与 的双向通讯。与传统的热敏电阻相比, 单总线 数字式智能型传感器技术彻底改变了以上传统的温度 测量方法, 直接将温度物理量转化为数字信号并以总 线方法传送到计算机进行数据处理。 测量 温度范围为 , 精度为 , 在 内精度为 。改造后的烫金 功能为平压平式烫金工作方式, 根据

8、被烫印材质的不 同, 其工作温度在 之间, 能 满足其要求。 变频器的应用 ( )原设备如果是一般的三相交流异步电动机, 可更换为变频器控制。根据变频器的选择原则, 选择 变频器的容量与原电机的容量相等即可, 但考虑到电 机有可能长时间在低速下运行, 应适当增大变频器的 容量, 以保证电机能更加良好地运行。 ( )制动电阻的选择。变频器在制动减速时, 由于拖动系统的惯性, 电动机处于发电状态, 机械能快 速回馈到直流母线上, 而变频器会因母线电压过高而 危及系统安全。根据变频器的容量, 可用不同功率的 制动单元( 制动电阻) 将该回馈能量迅速消耗掉, 保持 直流母线电压在某一安全范围以下。 (

9、 )电动机旋转方向的控制。电动机的旋转方向 只与变频器的输出相序有关, 与进线电源的相序无关。 因变频器本身设计由外部信号控制端子, 故控制接口 简单可靠。 系统的散热问题 变频器、 制动电阻、 电机的发热量都较大, 需要正 确安装及采取必要的散热措施。电气柜上安装个 轴流风机, 上面的向外抽气, 下面的向内吹 气。变频器须垂直安装并紧固在电气柜内, 其上部、 下 部必须留有至少 的间隙, 左部、 右部必须留有 至少 的间隙。制动电阻须垂直安装并紧固在 隔热的面板上, 其上部、 下部必须留有至少 的 间隙, 制动电阻的两侧不应妨碍冷空气的流通。变频 器、 制动电阻最好安装在两个轴流风机之间。

10、系统的抗干扰措施 烫金机工作于复杂的工业环境中, 存在着各种各 样的干扰, 干扰窜入系统的渠道主要有空间干扰、 供电 系统干扰和过程通道干扰。根据干扰窜入系统的渠 道, 本系统采取了如下抗干扰措施:控制系统安装在 电柜( 金属箱) , 交流接触器、 继电器等强电控制部分安 装在强电( 箱) 柜中, 以减少空间对系统的干扰;在电 源进线上并接浪涌吸收器, 可以吸收冲击电流; 采用隔 离变压器和低通滤波器, 滤除电源杂波以减少供电系 统干扰;每个交流接触器靠近线圈处并接 吸收 器; 所有 以下信号线全部用屏蔽电缆, 并在系统 侧单端接地; 系统与驱动器通过独立地线接地; 线缆按 功能分开布线, 以减少过程通道之间的干扰;对印刷 电路板采用抗干扰措施。这些抗干扰措施对整个系统 的稳定可靠运行起着关键的作用。 结束语 机器改造后, 实现了一机多用, 提高了生产效率, 减轻了工人的劳动强度, 提高了烫金的质量, 为企业和 社会创造了更多的价值和财富, 并可为同类设备技术 改进提供借鉴。 参考文献: 胡汉才单片机原理及其接口技术第版北京: 清 华大学出版社, 付家才, 杨庆江, 赵金宪单片机控制工程实践技术 北京: 化学工业出版社, ( , , ) : , , , , : ; ; ; ; ; 年第期潘启军: 烫金机数控技术的改造和分析

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