二号汽机保护柜因电压监控模块故障二号汽机跳闸机组跳闸.doc

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1、二号汽机保护柜因电压监控模块故障,二号汽机跳闸,机组跳闸 事件经过:10月14日14:13, #2机组负荷在580MW、 AGC方式、磨煤机A、B、E、F四台磨运行时,因“主机及小机A/B润滑油压力低”,造成汽机及小机2A、2B跳闸,导致MFT。根据SOE事故记录,第一原因为“主机润滑油压力低”。经检查#2汽机保护柜20CRH02柜两路电源开关均跳闸(所有出线分路开关未跳),汽机保护柜20CRH02柜有两路24V直流电源供电,一主一备,同时柜内装有一个电压监控模块XT377,其功能为监视两路进线电源电压:一旦两路外来24V直流电源中任何一路电压大于30.5VDC,则发信跳闸该路进线开关;如果两

2、路外来电源电压均小于22VDC,则同时跳闸两路进线开关;这两个电压动作值是由电位器来设定的。因电压监控模块XT377的电压限制值电位器发生了定值漂移,使电压监控模块XT377发信,使#2机组汽机保护柜20CRH02柜两路电源开关均跳闸、整个柜子失电;柜子失电后导致主机、小机A/B均因为润滑油压力低信号发出,造成#2汽机及小机2A、2B跳闸,最终导致MFT。在更换了#2汽机保护柜20CRH02中的电压监控模块XT377后,两路进线开关合闸成功,于16:07锅炉点火,17:20发电机并网,非停3.12小时。暴露问题:#2汽机保护柜20CRH02中一个电压监控模块XT377故障,导致汽机保护柜20CRH02柜失电,使主机、小机A/B均因为润滑油压力低,造成#2汽机及小机2A、2B跳闸,最终MFT。防止对策:(1)对换下的XT377模块进行测试,确认其定值漂移程度,为同类设备的寿命分析提供依据。(2)由于目前#1机组正值检修期间,马上组织人员对#1机组8个ABB控制(保护)柜中XT377模块的定值进行动作值校验,如有漂移现象,立即更换模块。(3)待下次#2机组停机检修时,对8个ABB控制(保护)柜中XT377模块的定值进行动作值校验,如有漂移现象,立即更换模块。(4)将XT377模块动作值校验作为常规检修项目,纳入标准检修项目中。并考虑更改方案,以进一步提高可靠性。

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