电厂#10机燃油管线泄漏事件分析报告.doc

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1、电厂10机燃油管线泄漏事件分析报告 1、事件经过(1)2月18日6:42时,机组按照调度要求正常并网运行。7:03时,机组切到重油位。7:15时,运行值班员巡检发现轮机间5进油管与7进油管接触处有油漏出,地面有较大积油,当时负荷为70MW,上报值长后立即预选负荷50MW。检修人员到现场检查后交代因为油漏比较大,建议停机处理,上报值长。(2)7:30时,按值长令机组开始切轻油。7:49时,发STOP令。07:55时,机组解列。(3)8:05时,对十四个喷嘴前管路放油后,检修处理漏油。8:10时,机组选CRANK冷拖。8:50时,检修处理完毕,充油憋压,发现11喷嘴前回油管漏油,交检修处理。(4)

2、9:00时,检修更换11回油软管,充油憋压正常,全面检查机组未发现漏油点。(5)10:24时,接令启机;10:39时机组并网,10:42时切重油,10:58时切到位。2、原因分析(1)5、7进油管在安装过程未固定牢,造成机组在运行过程中,管道震动,使得上述油管放生摩擦,磨破管道发生漏油。(2)11喷嘴前回油软管属老化漏油(产品质量问题)。3、防范措施(1)分期、分批对全厂所有管线交叉处进行检查,不允许管道直接接触,中间应垫加胶皮等防耐磨物质。(2)所有管线的管道卡箍必须安装牢靠,以防止运行过程中震动,磨穿管道;对于缺少的管道卡箍,必须及时补充,不允许用铁丝捆绑代替卡箍方式来维持长时间运行(主要是铁丝的捆绑力度不够,后期会导致该铁丝与管线之间放生摩擦,导致管线漏油)。(3)对于老化的设备、管线加强监督,如出现老化不能保证安全运行时,则在检修(临修、小修)时及时提前更换,以保证机组能安全可靠的按照调度要求及时并入电网运行。

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