捞砂抽汲工艺改造与应用.ppt

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1、捞砂抽汲工艺的改进与应用,目 录,一、前言 二、捞砂泵结构及类型 三、捞砂泵工作原理 四、捞砂泵使用存在的问题 五、捞砂泵改进措施 六、应用情况 七、结论及建议,在油水井作业过程中,对于地层产生亏空以及有严重漏失层的油水井,作业冲砂时入井液漏失现象在所难免,入井液的漏失既给地层带来损害,又影响修井作业的正常进程,同时利用泵车大排量洗井冲砂,存在作业费用高,消耗时间长,作业后入井液返排困难等不利因素。而捞砂泵具有作业风险小(不会造成井下事故)、无地层污染、捞砂效果显著(抽吸力较大,一次能捞砂百米左右)、操作简单、经济实惠等特点,非常适合油水井清砂作业。早在1997年9月在L4-1井进行了首次捞砂

2、试验,但由于捞砂效果不明显试验中止。2007-2008年再次推广捞砂泵,但由于捞砂施工成功率较低未能广泛应用。2009年通过研究,对捞砂泵进行了系统改进,捞砂成功率得到了极大提高,使用范围进一步扩大。改进后的捞砂泵不但能完成直井、斜井、水平井的清砂施工,还在抽汲排液施工中得到了广泛利用。,一、前 言,(一)结构 捞砂泵是由泄压阀、凡尔、柱塞、外筒、密封胶筒、压紧环、活页阀、砂铲组成。,二、捞砂泵结构及类型,(二)类型 捞砂泵主要有70mm和83mm两种类型。,三、捞砂泵工作原理,捞砂泵工作时: 上提油管上部单流阀关闭,下部底阀打开,捞砂泵内形成真空,在捞砂泵内和环形空间形成压差,井内液体在此压

3、差的作用下携带砂子高速进入沉砂管; 下放油管上部单流阀打开,下部底阀关闭,砂子保留在沉砂管,液体经过单流阀和循环口又回到油套环形空间。这样往复运动,直至抽到设计要求位置或人工井底,将井筒积砂清除干净。,四、捞砂泵使用存在的问题,1、捞砂成功率低 2007年11月到2008年6月改进前的捞砂泵在我厂共应用15井次,捞砂成功仅8井次,成功率为53.3%。从统计看,捞砂泵无法破除沙粒胶结及小落物是造成捞砂不成功的主要原因。,四、捞砂泵使用存在的问题,2、适用范围不广 改进前的捞砂泵受结构限制,砂铲在大斜度段无法关闭,不能在大斜度井和水平井进行捞砂作业,不利于捞砂工艺的推广。 3、卡钻事故较多 改进前

4、的90mm捞砂泵在我厂应用的15井次中,捞砂过程中发生卡钻事故2井次,占施工井的13.3%(详见表1)。,五、捞砂泵改进措施,(一)合理选择泵径 针对90mm捞砂泵已发生卡钻事故,70mm捞砂泵抽汲力较小的问题,在2009年捞砂施工中,我们全部采用83mm捞砂泵进行施工。,五、捞砂泵改进措施,(二)不断改进泵结构 1、拉杆改进 针对改进前捞砂泵无法破除沙粒胶结及小落物的问题 ,我们将捞砂泵拉杆由原来的圆柱形改成了四方形结构,该项改进攻克了捞砂泵无法传递扭矩的难题,实现了管柱转动带动砂铲转动的目的,解决了通过砂铲破除沙粒胶结及小落物的问题。,五、捞砂泵改进措施,2、砂铲改进 原捞砂泵受结构限制(

5、如图),砂铲在大斜度段无法关闭,不能在大斜度井和水平井进行捞砂作业。我们分析水平井井身结构后认为,利用沉砂管使捞砂泵置于直井(斜井)段,砂铲在水平段,并对砂铲进行改进,可以实现水平井捞砂施工。为此我们在砂铲中加入强制关闭的弹簧,并对砂铲结构进行改进,形成了水平井砂铲(如图)。,五、捞砂泵改进措施,(三)用途扩展 鉴于抽汲绳抽汲试油(气)存在已造成污染环境、占地面积大、排液效率低(排液量低、夜间无法施工)、抽汲深度有限、施工安全系数不高等不足。通过对捞砂泵结构及工作原理的分析,认为堵死捞砂泵卸压孔,对捞砂泵进行固定,可完成抽汲作业。 我们按设想将捞砂泵卸压孔堵死,在泵下加下Y211-114F。2

6、009年6月首次在G89-17井进行试验,试验时泵工作8小时,排液9m3不出液,起出检查发现柱塞密封胶筒损坏。鉴于此用管式泵去掉活塞上反尔,用变扣接头连接活塞与油管,在油管上加下反尔代替活塞上反尔,用硬活塞代替软活塞,制成了目前推广使用的抽汲泵(见图)。 该泵利用管柱的往复运动,可快速将井筒中的液体抽至地面,具有结构简单,便于操作,安全可靠,可快速录取试油(气)资料的特点,具有较好的应用价值。,1、抽汲泵结构,五、捞砂泵改进措施,排液抽汲泵结构见图,主要由进液阀、泵筒、活塞、空心连杆、出液阀等组成。,五、捞砂泵改进措施,2、抽汲泵工作原理,1,2,3,上提管柱(活塞上行),出液阀关闭,进液阀打

7、开,液体通过进液阀进 入泵筒,活塞上部液体通过呼吸孔进入油套管环空。,下放管柱(活塞下行),出液阀打开,进液阀关闭,泵筒内柱塞以 下液体,通过活塞、空心连杆进入管柱内腔排出地面,活塞上部由呼吸孔通过油套管环空补充液体。,通过管柱不断上下活动,液体快速排出地面,达到抽汲目的。,五、捞砂泵改进措施,3、抽汲技术参数, 活塞直径83mm。, 活塞行程7300mm。, 最大直径(压紧接箍)114mm,泵体外径100mm。, 合拢总长度9360mm。, 泵下接头27/8UPTBG公扣,上接头4UPTBG母扣。, 一行程排量39L,每分钟冲次可达5次。, 最大下入深度2000M。,五、捞砂泵改进措施,4、

8、抽汲管柱组合,1,2,3,4,5,金属棉虑砂管(激光隔缝管)。防止抽汲排量过大,污物卡泵。,尾管及油管锚定装置。尾管长度不得小于200米(用于消除抽汲泵柱塞与 泵筒之间的摩擦力),抽汲泵下入时将空心拉杆与活塞连接推入泵筒,通过提升短节下入抽汲泵, 提空心拉杆。,下出液阀、泄油器及油管,实现抽汲管柱的下入。,安装旋塞、水龙头(接水龙带),完成抽汲管柱的下入。,五、捞砂泵改进措施,5、抽汲注意事项,(1)锚定装置座封时要考虑地面管柱行程,即提升吊卡下放到自封位置,柱塞 到固定凡尔距离越短越好,但不能互相碰撞,座封后如不合适可用油管短 节调整。,(2)抽汲时上提行程要控制好,不要超过抽汲泵行程以防油

9、管锚定装置不断坐 封和解封(下探管柱至固定凡尔,上提一行程在钢丝绳上标记记号)。,(3)开始抽汲时注意观察活动管柱的重量,可以推断油套管液面深度,上下行 程负荷变化大,可达50KN,属正常现象。,(4)柱塞以上油管要求试压25MPa,防止抽汲管柱漏失。,(5)应将水龙带在井架上固定,防止水龙带损坏。,六、应用情况,(一)捞砂情况 2009年1-10月份,利用改进的捞砂泵共捞砂28口井(详见表2),成功率92.9%,较改进前捞砂成功率提高39.6%;捞砂过程中未发生过卡钻事故;捞砂施工为井下情况分析提供了依据。在捞砂不成功的2口井中,F124-5井捞砂证明井内有落物,经大修处理完成施工。G890

10、-22井捞砂证明套管变形,用50mm油管冲砂完成施工。,六、应用情况,六、应用情况,捞砂与冲砂比在提高作业效率的同时,28口井可节约特车费用130536元(单井冲砂,泵车8小时180元+罐车6小时2 148.5元=4662元)。平均单井捞砂仅需2小时左右,而冲砂则需8小时以上,单井可减少占井周期6小时以上。清水冲砂后,一般需要5-6天油井才能恢复正常;使用捞砂泵后,下入生产管柱当天就可见效,24口油井可为采油厂增产原油450吨。作业施工过程未污染油层,在油水井正常生产时将产生巨大经济效益。,六、应用情况,(二)抽汲情况 2009年6月抽汲泵试验成功后,到2009年10月份,利用改进的抽汲泵抽汲

11、10口井(详见表3),成功率100%。抽汲泵的使用基本取代了传统钢丝绳抽汲。,六、应用情况,用抽汲绳抽汲排液,在保证沉没度300m的情况下,抽汲1次理论排量为0.9m3(不考虑抽子漏失),每天抽汲20次,累计抽汲排液18m3。但实际上抽子抽汲,随着抽深增大抽子漏失量也随之增大。当抽深大于800m时,沉没度保持300m,抽汲一次实际排量为0.1-0.3m3,因此,抽汲绳抽汲实际每天排液2-6m3。抽汲泵抽汲排液,83mm泵径,冲程7.3m,冲次1次/min,在供液充足的前提下,理论排量52m3,例如,在纯56-侧平29井抽汲,1天抽汲排液32m3。通过对比分析及现场试验,抽汲泵排液效率是抽子排液效率的5-16倍。,七、结论及建议,1、捞砂泵捞砂工艺的成功应用,既达到了清砂的目的,又降低了作业费用,且有效地保护了油层,是一个一举多得的作业工艺。,2、抽汲泵抽汲是抽汲工艺的一次突破性创新,抽汲泵抽汲克服了钢丝绳带抽子抽汲存在的不足,实现了高效、快速、节约的目的,具有较好的推广使用前景。,欢迎批评指正,

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