机组工段事故预案讨论.ppt

上传人:rrsccc 文档编号:11241519 上传时间:2021-07-17 格式:PPT 页数:102 大小:553.50KB
返回 下载 相关 举报
机组工段事故预案讨论.ppt_第1页
第1页 / 共102页
机组工段事故预案讨论.ppt_第2页
第2页 / 共102页
机组工段事故预案讨论.ppt_第3页
第3页 / 共102页
机组工段事故预案讨论.ppt_第4页
第4页 / 共102页
机组工段事故预案讨论.ppt_第5页
第5页 / 共102页
点击查看更多>>
资源描述

《机组工段事故预案讨论.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《机组工段事故预案讨论.ppt(102页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、机组工段事故预案讨论,7.3.37 机组防油系统误操作,7.3.37.1 LO过滤器在更换完过滤芯备用时开阀快,造成LO压力低联锁。,事故现象:,GO、LO油压低报警,备用泵自启动。 (1、GO、LO油压低报警,备用泵自启动。2、严重时LO压力低联锁机组停车。),事故原因:,LO过滤器在更换完过滤芯备用时开阀过快,压力低联锁。 (LO过滤器在更换完过滤芯备用时开阀过快,造成LO总管压力瞬间下降,GO、LO油压低报警,严重时LO压力低联锁。),事故确认:,GO、LO油压低报警,备用泵自启动。 (1、GO、LO油压低报警,备用泵自启动。2、严重时LO压力低联锁机组停车。),事故预防,1、确认LO过

2、滤器检修完。 2、确认LO过滤器排气阀和导淋阀全关。 3、按“机组油过滤器的切换交出与备用操作卡”进行操作。 注意:备用时稍开进口阀23扣充油,开排气阀2扣排气,当排气口溢油时,关闭排气阀,全开进口阀。,事故处理:,1、确认机组由于LO油压力低联锁停车。 2、机组“按紧急停车操作卡”处理。 (1、迅速关闭备用油滤器进口阀,恢复总管油压。2、若机组由于LO油压力低联锁停车,按紧急停车操作卡处理。),退守状态:,机组短期停车,7.3.37.2 调整油温时误将在用油冷器出口油阀关闭,造成LO压力低联锁事故。,事故现象: GO、LO油压低报,备用泵自启动。 (1、LO油压低报警,备用泵自启动。2、严重

3、时LO压力低联锁机组停车。),事故原因:,调整油温时误将在用油冷器出口阀关闭,造成LO压力低联锁。 (调整油温时误将在用油冷器出口阀关闭,造成油冷器出口润滑油总管压力下降,严重时LO压力低联锁。),事故预防,按“机组油温调整操作卡”进行操作。 注意:调油温时注意确认油冷器运行状态。,事故处理,1、确认机组联锁停车。 2、迅速打开被误关闭的油阀。 3、机组按“紧急停车操作卡”处理。 (1、迅速打开被误关闭的油阀。2、若机组由于LO油压力低联锁停车,按紧急停车操作卡处理。),退守状态:,机组短期停车,7.3.37.3 倒油泵时在备用泵运行不正常情况下停原运行泵,造成LO压力低联锁。,事故现象: G

4、O、LO油压低报,备用泵自启动。 (1、GO、LO油压低报警,备用泵自启动。2、严重时LO压力低联锁机组停车。),事故原因:,倒油泵时在备用泵运行不正常或出口阀关闭状态下停原运行泵,造成LO压力低联锁。 (倒油泵时在备用泵运行不正常或出口阀关闭状态下停原运行泵,造成油泵出口总管压力下降,GO、LO油压低报警,严重时LO压力低联锁。),事故预防,按“润滑油泵的切换、交出检修、检修后启动试泵操作卡”进行操作。 注意:倒油泵时确认备用泵出口阀全开,停原运行泵时确认原运行泵已打自动。,事故处理,1、确认机组联锁停车。 2、迅速启动原运行油泵。 3、机组按“紧急停车操作卡”进行紧急停车处理。 (1、迅速

5、启动原运行油泵,并确认运行正常。2、若机组已联锁停车则按“紧急停车操作卡”进行紧急停车处理。),退守状态:,机组短期停车,7.3.38 防4111-K1带水,事故现象: 压缩机出口压力流量波动,轴位移变化较大。 (1、压缩机出口压力流量波动,轴位移变化较大。2、严重时机组轴位移高联锁停车。3、打开K1E1、K1E2底部疏水器旁路时有大量水排出。),事故原因:,1、空气湿度大K1E1、K1E2底部疏水器不畅时,空气带水进入压缩机; 2、 4111-K1E1、K1E2内漏。,事故确认:,K1E1、K1E2底部疏水器有大量的水排出。 (1、压缩机出口压力流量波动,轴位移变化较大。2、严重时机组轴位移

6、高联锁停车。3、打开K1E1、K1E2底部疏水器旁路时有大量水排出。),事故预防,每班接班后及交班前两个小时打开疏水器旁路排水,然后保持稍开。 (每班接班后及交班前两个小时打开疏水器旁路阀排水,确认无水排出后保持稍开,有少量气体排放。),事故处理:,1、确认机组发生轻微喘振现象(机组出口流量压力波动)。 2、开4111-K1E1、K1E2底部疏水器旁路阀1扣排水检查,若发现积水,则迅速开大旁路阀排水。 3、若机组已联锁停车则按“紧急停车操作卡”进行紧急停车处理。,(1、开大4111-K1E1、K1E2底部疏水器旁路阀排水检查,若发现大量积水,则迅速开大旁路阀将水排放干净,然后保持旁路阀稍开,有

7、少量气体排放。2、若机组已联锁停车则按“紧急停车操作卡”进行紧急停车处理。),退守状态:,4111-K1短期停车,7.3.39 机组防蒸汽系统事故,7.3.39.1主蒸汽压力下降,机组负荷未及时降低引起喘振 (主蒸汽压力下降,透平转速下降造成压缩机喘振。),事故现象:,主蒸汽压力下降,机组喘振。 (主蒸汽压力下降,透平调速阀全开,严重时机组喘振停车。),事故原因:,主蒸汽压力下降,机组负荷未及时降低引起喘振。 (主蒸汽压力下降,透平转速下降造成压缩机喘振。),事故确认:,主蒸汽压力下降。 (主蒸汽压力下降,透平调速阀全开,严重时机组喘振停车。),事故预防,1、立即汇报值班长联系恢复主蒸汽压力。

8、 2、主蒸汽压力下降时根据透平负荷(动力缸余量)降低机组负荷。,事故处理:,1、立即汇报值班长联系恢复主蒸汽压力。 2、主蒸汽压力下降时根据透平负荷(动力缸余量)降低机组负荷。 3、若机组发生轻微喘振现象(机组出口流量压力波动),汇报值班长,迅速降低机组负荷至最低。 4、若机组已联锁停车则按“紧急停车操作卡”处理。,(1、立即汇报值班长联系恢复主蒸汽压力。2、主蒸汽压力下降时根据透平负荷(动力缸余量)降低机组负荷直至最低。3、若机组由于蒸汽压力低联锁或喘振停车则按“紧急停车操作卡”处理。),退守状态:,机组短期停车,7.3.39.2 主蒸汽带水温度下降,透平发生水击。,事故现象: 主蒸汽温度下

9、降,透平轴封出有白色蒸汽或出现水击声。 (主蒸汽温度下降,透平轴封出有白色蒸汽或出现水击声。透平轴位移波动,严重时机组轴位移高联锁停车。),事故原因:,主蒸汽带水温度失控,透平发生水击。,事故确认:,主蒸汽压力、温度明显下降。 (主蒸汽温度下降,透平轴封出有白色蒸汽或出现水击声。透平轴位移波动,严重时机组轴位移高联锁停车。),事故预防:,1、立即汇报值班长联系恢复主蒸汽温度,降低机组负荷。 2、确认蒸汽温度下降时打开S100主蒸汽管线各导淋阀排放。 3、若S100温度下降明显,透平可能出现水击现象,申请手动停车。,(1、立即汇报值班长联系恢复主蒸汽温度,同时降低机组负荷。2、打开主蒸汽管线各导

10、淋阀排放。3、若主蒸汽温度下降明显,透平出现水击现象,申请并经同意后手动紧急停车。),事故处理:,确认蒸汽温度下降,透平出现水击现象时手动停车;若已联锁停车则按紧急停车处理。 (1、立即汇报值班长联系恢复主蒸汽温度,同时降低机组负荷。2、打开主蒸汽管线各导淋阀排放。3、若主蒸汽温度下降明显,透平出现水击现象,申请并经同意后手动紧急停车。),7.3.40 透平处漏油进入保温棉着火事故,事故现象: 透平处油烟大,严重时保温棉着火。,事故原因: 透平处漏油进入保温棉高温自然着火。,事故确认:,透平处油烟大。 (透平处油烟大,严重时保温棉着火。),事故预防:,1、当班及时擦漏油防止油积聚。 2、当班检

11、查透平处挡板的完好有效性。 3、当班检查透平保温,联系更换带油的保温棉。 4、机组启动后4小时,加强对透平处保温棉的检查。,事故处理:,1、更换带油的保温棉; 2、用现场设置的灭火器,吹蒸汽、浇水等方法控制扑灭初期火灾。 3、火势不能控制时手动停车,同时拨打119火警电话报警。,(1、更换带油的保温棉;火势不能控制时手动停车,同时拨打119火警电话报警。2、用现场设置的灭火器,吹蒸汽、浇水等方法控制扑灭初期火灾;3、火势不能控制时手动停车,同时拨打119火警电话报警。),退守状态:,机组短期停车,7.3.41 主冷凝器液位高事故,7.3.41.1 液位变送器故障 事故现象: 液位指示偏低,与玻

12、璃液位计不符。,事故原因:,液位变送器故障,事故确认:,液位指示偏低,与玻璃液位计不符。,事故预防:,按规定进行液位计对照。,事故处理:,1、用旁路伐控制液位。 2、若真空已报警,不能及时恢复按紧急停车处理。,7.3.41.2 冷凝液泵故障,事故现象: 运行泵电流低,液位高报警,备用泵自启动。,事故原因:,冷凝液泵故障,事故确认:,运行泵电流低,液位高报警,备用泵自启动。,事故预防:,1、巡检时注意检查密封水是否正常投用。 2、每周按规定检查备用泵备用状态。 3、每月切一次泵,确认备用泵运行正常。,事故处理:,1、检查运行及备用泵,使之恢复正常。 2、若真空已报警,不能及时恢复按紧急停车处理。

13、,7.3.41.3 液位调节阀故障,事故现象: 液位调节伐伐位与风压输出不符,或是两台泵启动液位不下降,但打开旁路伐后液位下降。,事故原因:,液位调节阀故障,事故确认:,液位调节伐伐位与风压输出不符,或是两台泵启动液位不下降,但打开旁路伐后液位下降。,事故预防:,按规定对调节阀进行检查。,事故处理:,1、事故时用旁路控制液位。 2、若真空已报警,不能及时恢复按紧急停车处理。,7.3.41.4 冷凝液送不出去故障,事故现象: 液位高报,同时其它冷凝式透平先后也出现高报警。,事故原因:,至0103冷凝液管线堵塞。,事故确认:,液位高报,同时其它冷凝式透平先后也出现高报警。,事故预防:,防止误关41

14、18-E2处冷凝液截止伐。,事故处理:,1、迅速联系降负荷,汇报调度协调处理。 2、打开泵出口导淋及液位调节阀导淋排放。 3、主冷凝器液位满真空低报时手动停车。,(1、迅速联系降负荷,汇报调度协调处理。2、若确认4118-E2处冷凝液截止伐被误关,则迅速打开此阀;3、打开泵出口导淋及液位调节阀导淋排放;4、主冷凝器液位满真空低报时手动停车。),7.3.42 防4112-K1/K2一段出口压力高PSV-461/2461起跳,事故现象: 天然气总管压力高,4112-K1/K2一段出口压力高。,事故原因:,二化停车或大幅度降负荷。,事故确认:,天然气总管压力高,4112-K1/K2一段出口压力高。,

15、事故预防:,1、4112-K3进出口压力设置高报警。 2、二化大幅度降负荷时首先降低4112-K3机组负荷,保持其出口压力稳定,进一步可降低4112-K1/K2机组负荷,保证12-K3出口压力在3MPa以内。 3、若二化停车时应迅速降低12-K3/K1/K2机组负荷。,事故处理:,1、降低机组转速,降低一段出口压力至7.0MPa以下,使安全阀复位。 2、若安全阀不能复位,出口压力不能保证,则关小安全阀的根部阀控制压力正常。,7.3.43 防4117-K1合成气大量带油,事故现象: 1.油箱液位异常下降。 2.污油捕集器频繁满液,放空口喷油。 3.密封油高位槽液位可能出现大幅度波动。,事故原因:

16、,1、高位槽满液,造成液位假指示。 2、浮环内漏。,事故预防:,及时发现液位波动(特别是在一台气化炉停车或负荷波动较大时),检查原因并及时处理,避免高位槽满液至关重要。 (1、正常运行时,尽量平稳操作,避免系统压力大幅度波动;2、停车时及时调整SO压力,防止高位槽满液。),事故确认:,1.油箱液位异常下降。 2.污油捕集器频繁满液,放空口喷油。 3.密封油高位槽液位出现大幅度波动。,事故处理:,1、高位槽满液后,液位会假指示,须检查现场玻璃板液位,根据玻璃板液位指示,关闭LCV-103(LCV-107)后阀降低玻璃板液位至可视范围并稳定液位,对LT-103LT-107气相导压管进行排放,直至无

17、液。此时LI-107应能正常指示液位。在用后阀控制液位的情况下,确定原因做下一步处理。 2、若经1小时处理未能有效控制液位,为避免油大量进入合成气应手动停车,再进行处理。,八、装置停电事故预案,事故现象:各机组联锁停车 (停电,各机组停车) 事故确认:根据现象确认,事故处理要点:,1. 按4111K14117K14118K14111K24112K34112K14112K2顺序立即停车处理。 2. 4117K1要在保证密封油有液位前迅速打开HCV-4阀将缸体压力卸至常压。,3. 4118K1要在保证密封油有液位前迅速关闭与4118系统相连各阀,打开SV-1802旁路阀将缸体压力卸至常压。 4.

18、油泵启动后投用机组盘车(4117-K1 SO系统停运时不要启动电动盘车)。,停电事故处理操作卡,以下第一时间按次序处理: P将4117-K1两台密封油泵打到手动,LIC-103,107打手动全关。 P全关4111-K2五段出口至二化肥N120伐、二段出口至仪表风补充伐。,P带好防氨面具,立即手动开4117-HCV-4旁路阀将缸体压力卸至50100KPa后全关此阀。 P带好防氨面具,现场迅速关闭4118-K1机组LP,HP进口阀,FCV-101,102后阀,打开SV-1802旁路阀将缸体压力卸至常压后关闭。,4111-K1停车处理: P确认动力缸落下,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。 P

19、开透平外密封蒸汽伐,调整轴封蒸汽压力(PG-557)在1535KPa之间。,P开压缩机外密封空气伐,调整密封气压差(PDA-1027)在1535KPa之间。 P停真空喷射器。 P关闭LCV-551-1前后阀,全开导淋阀。,4117-K1停车处理: P确认动力缸落下,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。,4118-K1停车处理: P确认动力缸落下,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。 P将调速手柄移到工作位置并固定好,全关调速手柄。,P开透平外密封蒸汽伐,调整轴封蒸汽压力(PG-209)在1535KPa之间。 P关闭LCV201-1前后阀,全开导淋阀。,4111-K2停车处理 : P确认

20、动力缸落下,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。 P开透平外密封蒸汽伐,调整轴封蒸汽压力(PG-666)在1535KPa之间。,P关闭一段进口329伐,四、五段出口330、333伐。 P停真空喷射器。 P关闭LCV-661-1前后阀,全开导淋阀。,以下第二时间按次序处理:,(P)确认事故油泵是否正常启动,若未启动则联系调度和电仪部检查。 P润滑油泵启动后,检查各机组润滑油系统运行正常。 P启动17-K1 密封油系统。 P启动18-K1 密封油系统。,4112-K1停车处理: P全关压缩机进出口阀。 P打开PSV-461(PSV-2461)旁路阀泄压至0.2Mpa左右,全关旁路阀。 P将两台

21、油泵打到停止位置。,4112-K2停车处理: P全关压缩机进出口阀。 P打开PSV-PSV-2461旁路阀泄压至0.2Mpa左右,全关旁路阀。 P将两台油泵打到停止位置。,空气压缩机紧急(联锁)停车第一操作:,P中控或现场按停车按钮(联锁停车执行下一步) P确认调速阀动力缸落下,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。 P开透平外密封蒸汽伐,调整轴封蒸汽压力(PG-557)在1535KPa之间。,P开压缩机外密封空气伐,调整密封气压差(PDA-1027)在1535KPa之间。 P停真空喷射器。 P开DW补水伐2扣,向主冷凝器补水。,氮气压缩机紧急(联锁)停车第一操作:,I中控或现场按停车按钮(

22、联锁停车执行下一步) P确认调速阀动力缸落下,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。 P开透平外密封蒸汽伐,调整轴封蒸汽压力(PG-666)在1535KPa之间。,P关闭五段出口至二化肥N120伐、二段出口至仪表风补充伐、一段进口329伐,四、五段出口330、333伐。 P停真空喷射器。 P开DW补水伐2扣,向主冷凝器补水。,合成气压缩机紧急(联锁)停车第一操作:,I中控或现场按停车按钮(联锁停车执行下一步)。 P确认调速阀动力缸落下,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。,P根据缸体压力,降低PIC-110设定使得S0泵出口压力高于缸体压力1.02.0MPa。 P确认缸体压力降至7.0M

23、pa时4117-HCV-4自动全关。若未关则手动关闭其前阀(由于SO高位槽液位低联锁停车时HCV-4应联锁全开)。,氨气压缩机紧急(联锁)停车第一操作:,I中控或现场按停车按钮(联锁停车执行下一步)。 P确认调速阀动力缸全关,脱扣节流伐脱扣,全关脱扣节流伐并回半扣。 P开透平外密封蒸汽伐,调整轴封蒸汽压力(PG-209)在1535KPa之间。,P停真空喷射器。 P开DW补水伐1扣,向主冷凝器补水。 P由于SO高位槽液位低联锁停车时,应尽快恢复高位槽液位,若不能很快恢复则关闭高低压缸进口阀,FCV-101,102后阀。开SV-1802旁路泄至50KPa以下。,天然气压缩机紧急(联锁)停车第一操作(12K1/12K2):,P中控或现场按停车按钮(联锁停车执行下一步) P若空分装置停车无N5时,及时停油系统。 P全关油冷器CW水出口阀。,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1