提升H2系列机种产能QCC总结报告.ppt

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1、提升H2系列机种产能,工场名:TP生产中心/TP(打印机)制造部 发表者:陈世江,年月日,小蜜蜂 小组,深圳市“绿色企业”,爱普生技术(深圳)有限公司 (简称:ESL),TP LFP课,ESL,TP生产中心 (商用打印机),TP制造部,部门简介:,企业性质: 日资 公司地址: 广东省深圳市南山区第 第五工业区 员工人数: 8,600人 生产产品: 打印机、投影仪等 体系认证: ISO9001、ISO14001 OHSAS18001 QC活动开展情况:1996年各部门开始 推广,TP员工QC活 动参与率:35%,BS生产中心 (家用打印机),VI生产中心 (投影仪),公司/部门介绍,小组介绍,制

2、表人:陈世江 制表日期:2009-8-2,小蜜蜂,H2系列产品介绍,H2产品特点:1)装配时间长; 2)精度要求高(无边打印偏差3mm) 3)11色颜料墨水; 4)打印逼真,还原度高!,国庆天安门前 60米广告长卷 是H2作品。,高端客户群,18.18 (H),16.15 (H),英寸,项目,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-2,H2系生产流程介绍,“F型生产线”,LAYOUT设计特点: 1)SUB UNIT向本组移动时间少 3)本组等待时间少 2)物流作业人数少 4)SUB本组间WIP数量少,Line数:4条 Line人数:44”55人/拉;24”52人/拉,选择课题,部长方针,建立H

3、2新的生产模式,公司要求,建立高效率的大型打印机 制造基地,目前症结,市场需求急剧上升现有产能无法满足客户需求,影响公司信誉度。,选择课题,提升H2系列机种产能,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-8-2,差距:572台,计划,活动计划,课题:提升H2系列机种产能,活动时间:2009.8.1-2009.10.30,实际,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-6,设定目标,课长指示:在品质保证前提下至09年10月30日H2系列机种 44目标:20台/拉Shift(8H)提升到22台/拉Shift(8H) 24目标:21台/拉Shift(8H)提升为23台/拉Shift(8H) 我们以此

4、作为此次活动的目标。,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-8-13,台/拉Shift(8H),台/拉Shift(8H),单位:秒,目标时间,柱状图 制图人:陈世江 制作日期:2009-8-14,1309,1252,柱状图 制图人:陈世江 制作日期:2009-8-14,可行分析,C/T长,目标明确了,差距在哪里?,M1、M2、M3 C/T与目标有差距,缩小差距,提高生产能力,24,44,单位:秒,单位:秒,制图人:陈世江 制作日期:2009-8-14,制图人:陈世江 制作日期:2009-8-14,效果预测,经济效果预测,投入成本: 治工具投入费用+物料架改造费用+工时投入费用 =(*元/

5、只*只+*元/台*台)/12+*H/月*月*元/H=3005元/月(RBM),效果金额1:(44) =(生产人员生产时间时给)/20台(改善后生产能力-改善前生产能力)*拉*天/月=(*人*H/天*元/H)/20台(22台-20台)*拉*天=25872元/月(RBM),效果金额2:(24) =(生产人员生产时间时)/21台(改善后生产能力-改善前生产能力)*拉*天/月=(*人*H/天*元/H)/21台(23台-21台)*拉*天=23296元/月(RBM),元/月(RMB),数据外秘,分析原因因果图,M1M2M3作业时间长,人员,方法,治工具,物料,工位分配 不平衡,M1辅助人员 等待时间长,员

6、工 不熟练,作业员替位多,新员工 熟练度差,物料摆放 距离远,治具放置 位置不合理,M2 RPF治具 放置位置远,M1治具放置 位置低,手/电批使用 不方便,批嘴更换 次数多,M2、M3 作业项目多,电批线过长,作业员 缺勤多,小件料摆放 距离远,大件料摆放 距离远,因果图 制图者:陈世江 制图日期:2009-8-17,确定主要原因主要原因确认表(1),小组成员基于事实的决策方法确认末端原因是否为主因,确定主要原因主要原因确认表(2),小组成员基于事实的决策方法确认末端原因是否为主因,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-22,验证末端原因,新员工熟练度差,通过查询作业人员的培训记录,确定所

7、有人员都经过培训,新补充员工4人,都经过培训考核后上岗。,结论:作业员都经过培训合格上岗,满足生产需要。,作业员缺勤多,结论:通过查询4M变动记录,确认近期作业员出勤无异常,技工对应没问题,对生产无影响。,折线图 制人:陈世江 制图日期:2009-8-17,小组成员查询了近期H2系列各拉7月下旬到目前的作业员出勤状况以及生产线对应能力。,确认末端原因,M2、M3作业项目多,M2、M3工位作业内容是否过多,小组成员查阅了这两个工位的作业标准书,并实测标准时间。,结论:该工位作业项目多,无法完成目标生产数量。,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-8-21,M2、M3工位标准时间比目标时间多

8、80s,且该工位UNIT料较多,无法通过提升熟练度缩短时间。,44“ 目标时间:1309s24” 目标时间:1252s,验证末端原因,差距80S,差距80S,小组成员在现场跟踪发现,M1工位的辅助人员等待时间长。,分析验证:,使用作业分析表对DV拍摄的M1工位作业情况进行时间分析。,结论:两人作业时间差404s,存在等待浪费,使生产线少生产0.3台/shift(8H)打印机!,根据拉平衡目标:85%以上标准,M1工位 CT允许差值216s,作业员与辅助人员作业时间差404s,M1辅助人员等待时间长,现场测试:,目标CT,柱状图 制图者:陈世江 制图日期:2009-8-19,验证末端原因,M1电

9、批线过长,小组成员对M1工位的电批线长度进行了测量,并测试员工作业中是否存在浪费现象。,结论:员工整理电批线浪费时间30.2秒 使生产线少生产0.02台/shift(8H)打印机。,通过测试发现: 电批线长5m,每完成一台打印机,作业员需整理电批线7回,所花费时间为: 7回/台*4.32秒/回=30.2秒,验证末端原因,动作作业分析表,分析验证: 使用作业分析表对DV拍摄的M1工位手/电批批嘴更换情况进行分析。,结论:手/电批更换批嘴时间浪费120s 使生产线少产出打印机0.1台/shift(8H) 。,批嘴更换次数多,IE动作分析法-换手浪费: 将部品或工具等重复从一只手 转到另一只手,将降

10、 低作业的效率 生产能力低。,电/手批更换频率记录表:,理论依据:,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-20,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-20,批嘴更换频率记录表:,验证末端原因,通过现场调查,小组成员发现M2工位的 RPF治具因为结构特殊性(横放/长2.2米)及安全考虑,被放置在M1工位,距离M2工位4米。 经过测试:作业员的平均步行时间为28.8秒/回。,M2 RPF治具放置位置远,结论:步行浪费时间28.8s/回,导致生产线少生产0.02台/shift(8H)。,验证末端原因,M2治具,M1作业区域,M2作业区域,4米,步行时间:28.8秒,通过现场调查,小组成员发现,M

11、1工位治具大多放在组装设备下层空间,员工拿取治具需下蹲。,M1治具放置位置低,结论:员工作业中下蹲作业浪费时间47秒, 导致生产线少生产0.04台/shift(8H) 。,经过测试,发现员工为了拿取治具,每台机需下蹲10回,花费时间47秒。,验证末端原因,结论:该问题无法改善。,大件料摆放距离远,通过小组成员现场调查,M1工位大件物料物料车离作业台平均距离1.5m以上,员工拿取物料需步行,存在作业浪费。 但经试验,因大件物料长(1.2m)、体积大(0.92m3),如果将物料车移至作业台旁,将对作业员作业造成不便。,验证末端原因,结论:员工作业过程中存在走动浪费108秒,少生产打印机0.08台/

12、shift(8H) 。,小件料摆放距离远,现状分析:,根据IE动作经济原则对小 件料取放作业进行分析。,小件料最远摆放位置距作业区3.5米。每次来回需时7.2s,平均每台机走动15次,耗时108s。,物料摆放距离:作业员手臂可及范围0.45米以内,验证末端原因,制定对策讨论对策,小组以生产品质和安全为基准,选择经济性更好的方案。,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-28,制定对策对策可行性和风险评估,小组以实验的方法确认对策的可行性和风险性。,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-28,制定对策对策表,制表人:陈世江 制表日期:2009-8-28,根据验证时对效果的大小的预测确定实施顺序

13、,实施对策(1)-改造物料架,小件料物料架固定 超出作业员手可及范围取料需走动,改善前,改善后,节约时间: M1=31秒/台 M2=50秒/台 M3=44秒/台,作业台,3.5米,步行范围,固定 物料架,物料车,小件料物料车可移动 跟随作业员移动取料无需走动,措施 小件料物料架追加轮子,M1/M2/M3,M1/M2/M3,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-9-10,44机种,24机种,单位:秒,单位:秒,22台目标:1309s,23台目标:1252s,作业台, PF调整治具清零等作业由作业员作业; 辅助作业员作业不饱满有等待时间,辅助人员等待时间减少; 作业员作业时间削减,具体措施

14、PF调整治具清零等作业改由辅助人员作业; 追加”调整OK”明示作业进度。,M1,M1,节约时间: M1=60秒/台,实施对策(2)-作业内容重新分配,改善前,改善后,44机种,24机种,单位:秒,单位:秒,22台目标:1309s,23台目标:1252s,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-9-12,本组M2/M3存在UNIT组立作业;, 4类UNIT组装移动至S7工位作业;M2组装时间减少,措施 M2 F/L卡钩5Pcs移至S7工位组装 M3 PCB,AID UNIT F/ R卡钩8Pcs、F/C卡钩5pcs移至S7工位组装,M2组装,S7组装,节约时间: M2=48 秒/台 M3=1

15、24秒/台,44机种,24机种,单位:秒,单位:秒,22台目标:1309s,23台目标:1252s,实施对策(3)-UNIT移至SUB,改善前,改善后,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-9-14,手批4只,批嘴7根作业中需更换10次/台; 电批2只批嘴2根(500mm及350mm)作业中需更换14次/台,措施 追加3把手批13、9、6Kgf.cm各1把) 13Kgf.cm电批统一使用500mm批嘴替代350mm批嘴作业,M1,手批不需更换; 电批不需更换,M1,实施对策(4)-追加手批数量统一电批批嘴,改善前,改善后,节约时间: M1=12 秒/台,44机种,24机种,单位:秒,单位

16、:秒,22台目标:1309s,23台目标:1252s,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-9-17,措施 电批线缩短由平放改为四角竖直放置; 追加2只电批,电批2只(13Kgf.cm、25Kgf.cm)无法满足四面作业要求; 使用前需整理电批线(10次/台),电批可满足四面作业要求; 使用前无需整理电批线,25Kgf.cm,13Kgf.cm,25Kgf.cm,M1,M1,节约时间: M1=19 秒/台,44机种,24机种,单位:秒,单位:秒,22台目标:1309s,23台目标:1252s,实施对策(5)-缩短电批线追加电批,改善前,改善后,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-9

17、-28,员工拿取动作:下蹲,员工拿取动作:弯腰,10个小治具放底层,10个小治具放首层,M1,M1,措施 治具由底层移至首层,M1,M1,实施对策6-治具放置位置提高,改善前,改善后,节约时间: M1=12 秒/台,44机种,24机种,单位:秒,单位:秒,22台目标:1309s,23台目标:1252s,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-9-10,M1,M2,M1,M2治具架, M2员工使用治具时到M1处拿取,步行浪费,M2治具架,具体措施 位置:M1M2 方式:横放竖放,M1,M2, M2员工使用治具时在M2就近,无需步行,实施对策7-RPF治具位置调整,改善前,改善后,节约时间:

18、M2=16秒/台,44机种,24机种,单位:秒,单位:s,22台目标:1309s,23台目标:1252s,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-9-25,效果检查,M1-M3 工时削减效果确认,产能效果确认,44机种,24机种,134,单位:秒,114,168,134,114,168,我们小蜜蜂小组经过努力后,目标是否达成了呢?,目标值,目标值,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-10-8,柱状图 制图人:陈世江 制图日期:2009-10-8,导入初期,稳定期,改善期,24品质确认,44品质确认,导入初期,稳定期,改善期,效果检查品质把握,折线图 制图人:陈世江 制图日期:200

19、9-10-29,折线图 制图人:陈世江 制图日期:2009-10-29,改善后对品质 无影响,效果金额: (44) =(生产人员生产时间时给)/20台(改善后生产能力-改善前生产能力)*拉*天/月 =(*人*H/天*元/H)/20台(22台-20台)*拉*天 =25,872元/月(RMB),效果检查直接经济效益,效果金额: ( 24 ) =(生产人员生产时间时给)/21台(改善后生产能力-改善前生产能力)*拉*天/月 =(*人*H/天*元/H)/21台(23台-21台)*拉*天 =23,296元/月(RMB),元/月(RMB),投入成本: =治工具投入费用+物料架改造费用+改善投入费用+小组会

20、和费用 =2695元/月(RMB),效果检查成果鉴定,效果检查无形效益,活动前平均7.0分,活动后平均8.7分,目标平均8.6分,注:10分制,活动后小组成员IE手法运用情况,熟知: 了解: 不清楚:,制表人:陈世江 制表日期:2009-10-20,雷达图 制图人:陈世江 制图日期:2009-10-20,标准化,为巩固改善成果,我们进行了以下标准化管理。,1)修订作业标准书,2)发行新标准,3)发行作业指示书,台车,动作分析表,作业标准书,制表人:陈世江 制表日期:2009-10-8,后续三个月产能效果确认,巩固期确认,4”产量,24”产量,柱状图 制表人:陈世江 制表日期:2010.01.0

21、4,台,柱状图 制表人:陈世江 制表日期:2010.01.04,44维持在22台/拉Shift(8H)以上; 24维持在23台/拉Shift(8H)以上。,月度产量确认,在成果巩固期 内均达成目标,满足了市场需求。,他责不良停拉,波及效果 DV拍摄的应用 MOST组别标准时间测定由现场实际跟踪测试改为用DV拍摄后系统分析。,波及效果和水平展开,水平展开: 以本次活动的成果及经验,小组成员将在后续的新型大幅面打印机生产、管理中展开并应用: 对应LFP新机种Molly生产及管理水平展开 Aug/2010,作业强度降低! 准确度提高!,总结及今后打算,在生产面积不变的条件下,如何面对越来越大的市场需求,继续挑战吧!,下次活动课题:建立Mixline生产模式,制表人:陈世江 制表日期:2009-11-01,结束语,谢谢聆听!,小蜜蜂,

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