多级离心泵故障排除与维护保养.ppt

上传人:土8路 文档编号:11514302 上传时间:2021-08-11 格式:PPT 页数:20 大小:1.16MB
返回 下载 相关 举报
多级离心泵故障排除与维护保养.ppt_第1页
第1页 / 共20页
多级离心泵故障排除与维护保养.ppt_第2页
第2页 / 共20页
多级离心泵故障排除与维护保养.ppt_第3页
第3页 / 共20页
多级离心泵故障排除与维护保养.ppt_第4页
第4页 / 共20页
多级离心泵故障排除与维护保养.ppt_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《多级离心泵故障排除与维护保养.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《多级离心泵故障排除与维护保养.ppt(20页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、多级离心泵故障排除与维护保养研讨,授课对象:站控岗、维修岗岗位员工(高级 工以上) 课 时: 45分钟 授课目的:通过对本节多级离心泵的结构剖 析,使具有一定操作经验的岗位 员工能够较为全面地分析判断各 种常见故障,加强泵类设备管护 意识,确保生产有序进行,主要内容: 一、多级离心泵结构 二、故障判断与排除 三、维修过程中容易出现的问题 四、使用过程中的检查与维护 五、小结 重 点: 1、故障判断 2、使用过程中的维护保养,一、多级离心泵结构(YD200-504) 主要由:低压吸入段(进料管、进料室);泵体(蜗壳、导翼、防磨环);高压输出端(泵头);平衡装置(平衡管、平衡板、平衡盘);密封装置

2、(填料密封、机械密封);泵轴(轴间套、叶轮、定位键、轴承)组成 辅助装置:支架、机座、 联轴器、电机、过滤器等,长庆油田公司,1,2,3,4,10,1-轴承部;2-密封部;3-平衡部;4-涡流通道;5-叶轮;6-泵壳 7-防磨环;8-初级叶轮;9-低压进油蜗室;10-高压出油蜗室; 11-泵轴; 12-联轴器;,5,6,7,8,9,11,12,长庆油田公司,二、故障判断与排除 故障 一 现象:启泵后泵压下降泵不上量; 主要原因; 放空不彻底、泵内有空气; 过滤器或进油管线堵塞(油流不畅)、初级叶轮进口堵塞; 油温过低或过高;. 大罐或缓冲罐液位(压力)太低; 平衡装置磨损严重(平衡管堵塞或由于

3、操作不当引起); 离心泵低压端密封不严、漏失导致泵内进空气,处理方法: 重新放空至液体自然从输出端放空阀流出为止; 清洗过滤器或检查进油管线通径; 控制输油温度在450C500C之间为最宜 检查输油大罐、缓冲罐液位、压力; 检查平衡装置 (必要时可打开检查) 检查更换离心泵低压端密封或调整压帽螺丝,故障 二 现象:离心泵排量、压力下降 主要原因 过滤器空隙太大,原油中杂质堵塞泵的一级叶轮吸入口。 平衡板与平衡盘配合间隙不当、轴与 叶轮、叶轮口环与导翼防磨环配合间隙过大(不同心造成); 叶轮损坏(磨损损坏、汽蚀损坏、加工质量) 进油管线破漏导致供输关系紊乱,处理方法: 打开泵的低压端,清除叶轮内

4、堵塞物; 打开离心泵,用游标卡尺、内外卡钳检查配合间隙,安装泵时应遵循安装要求; 仔细检查叶轮磨损面 ;分析损坏原因、制定下步操作方案(泵的使用条件各不相同,不得照搬教条) ; 检查进油管线及相关设备;,故障三 现象:启泵后开始输油正常,随后压力 缓慢下降 主要原因: 过滤器太脏,影响油流通过; 油温过高(汽蚀)或过低(油稠); 平衡管堵塞(可用手触摸检查)导致泵头高压段发热影响扬程; 放空不彻底,输油过程中气泡逐渐积聚形成气体段赛,影响液体进入泵内; 倒罐后,管道内压力变化导致溶解气析出影响输油环境;,处理方法: 停泵清洗过滤器; 控制油温; 拆下平衡管清除堵塞物; 放空彻底(输油初期勤检查

5、,注意观察压力表指针变化,随时放空泵内气体; 放空因倒罐引起的气体段塞流 (建议重新布置输油管道,把缓冲罐进油管线与大罐输油管道在过滤器前分开;,故障四 现象:离心泵运行过程中,平衡盘磨 损,泵串量超过规定范围。 主要原因: 泵上量不好,油内杂质太多造成泵平衡盘磨损; 装配不当,造成泵轴允许串量过大或过小; 轴承磨损,间隙变大造成轴允许串量过大; 操作不当,每次启动离心泵时不调整(打开)平衡盘与平衡板间隙; 电机轴与泵轴之间不同心(产生径向跳动、轴向跳动)造成一系列机械损伤,引起平衡盘与平衡板之间配合间隙过大;,处理方法: 停泵更换平衡盘,校对平衡间隙; 重新调整装配间隙; 更换轴承; 确定正

6、确的操作方法; 调整设备同心度;,故障五 现象:离心泵运行中平衡管、高压端泵头发烫,泵压下降, 主要原因: 平衡部分失去作用,平衡板与平衡盘干磨引起散热困难; 轴承损坏(润滑条件差)引起泵头温度上升; 设备不同心,造成高压段密封及轴承偏磨; 填料密封过紧,允许漏失量过小引起泵头发烫;,故障五 现象:离心泵运行中平衡管、高压端泵头 发烫,泵压下降,主要原因: 平衡部分失去作用,平衡板与平衡盘干磨引起 散热困难; 轴承损坏(润滑条件差)引起泵头温度上升; 设备不同心,造成高压段密封及轴承偏磨; 填料密封过紧,允许漏失量过小引起泵头发烫;,处理方法: 检查更换平衡板,矫正操作方法; 检查更换高、低压

7、端轴承,定期保养(改善润 滑条件; 调整同心度; 检查轴间套是否磨损严重,密封条件(材料 质量、加装方式)再更换新的盘根;,四、使用过程中的检查与维护 1、电机温度检查 2、三相电压、三相电流检查是否平稳 3、运行中的漏失量是否在允许值内 4、出口压力、排量是否达到要求 5、泵体整体温度是否均匀 6、运行过程中要求振幅小于0.6mm;,长庆油田公司,五、小结 这节课我们讲了四个方面的问题,其实大家可以从通篇 讲述中明白我们的主题思路一直围绕着离心泵结构、故障出 现征兆以及应对之策展开分析,如蚕剥茧,直到达到目的, 大家依照这样的方法对所用设备仔细分析,不放过任何蛛丝 马迹,你也可以得出比较精确的结论,来帮助实战技能进一 步提高, 谢谢大家!,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1