化学抛光缺陷及对策.pdf

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1、化学抛光缺陷及对策化学抛光缺陷及对策 有关铝及铝合金材料化学抛光中出现的缺陷及其纠正措施是在 生产的发展过程 中不断总结完善的。现以磷酸 硫酸 硝酸的化学 抛光生产过程中常见的缺陷和 纠正措施归纳如下。 (1)光亮度不足。 这是化学抛光中最关心的事情。光亮度没有达到预期的目 标, 其原因可从特殊铝材的生产工艺和化学抛光工艺这两方面分析。 有关 特殊铝 材的生产工艺已经有详细的论述。建议采用铝纯度99.70%. 及其以上级别的铝 锭,来生产特殊铝材;铝材加工工艺中质量控制 为化学抛光得到高光亮度表面奠 定基础, 例如铝镁合金 5056(A199.98Mgl)是用纯度为 99.99%的精铝锭生产而

2、成 的。化学抛 光后,具有很高的光亮度。 槽液控制中硝酸含量不足,会使表面光亮 度不足,其表面可能过多地附着一层铜;硝酸含量太高,铝材表面形 成彩虹膜, 会使表面模糊或不透明,还引起光亮度不足;化学抛光 时间不足,温度不够,搅 拌不充分,槽液老化等也会使化学抛光表 面光亮度不足。槽液的相对密度较大, 防止铝材浮出抛光槽液的液 面,致使上部铝材光亮度不足。水的影响造成光亮度 不足, 往往容 易被忽视。 最好用干燥的铝材进入化学抛光槽液, 杜绝水分的带 入。 (2)白色附着物。 该缺陷的形貌为化学抛光后的铝材表面上附着有一层白色 的沉 积物,且分布不均匀,附着物底部的铝材表面有可能被腐蚀。通常,

3、该缺陷 是因为化学抛光槽液中溶铝量太高所致,如果化学抛光槽液 的相对密度在#$% 以上, 可以得到进一步证实。 则需采取措施调 整槽液中的溶铝量到正常的范围内。 (3)表面粗糙。 化学抛光后的铝材表面出现粗糙现象。该缺陷可能是在槽液 中 硝酸含量过高,酸性浸蚀造成的;若槽液中铜含量也高,则表面粗糙 现象将会 更严重。通常,若槽液中硝酸含量过高,化学抛光反应剧 烈,有“沸腾”的现象 产生。若硝酸含量正常,铜含量偏高,则水 洗后的铝材表面上附着有一层很明显 的金属铜的特征颜色。如果铜 的特征颜色很深,则表明槽液中的铜含量偏高,应 采取措施调整硝 酸与铜的含量达到正常的范围内。如果添加剂中含铜量高,

4、则应 适 当少加;如果槽液中的铜来自于含铜铝材的化学抛光, 则采取措施添 加不含铜 的添加剂或调整槽液。如果铝材内部组织缺陷引起表面粗 糙:铸造状态组织,如 铸造或压铸的铝工件;铝材晶粒细化不充分 及疏松、夹渣等缺陷;加工过程中变 形量不充分、松枝状花纹等缺 陷造成表面粗糙,则由提高铝材内部质量来完成。 因此,铝材的生 产工艺对提高化学抛光的表面质量显得尤为重要。 (4)转移性浸蚀。 该缺陷发生在铝材化学抛光完成后转移到水洗的过程中, 主要 是由铝材转移迟缓造成的。对该缺陷进一步的确认,化学抛光后的铝 材表面 出现光亮度偏低,并带有一些浅蓝色。也有可能槽液中硫酸 含量偏高协同所致。 铝材从化学

5、抛光槽液中提升出来,那么热的抛 光槽液仍在表面起剧烈的反应,硝酸消耗最快;若转移迟缓,甚至水 洗过程中搅拌不充分都会出现该缺陷。 因此, 铝材化学抛光完成后, 应迅速转移到水洗槽中水洗,并充分搅拌水洗干净。 (5)点腐蚀。 该类缺陷通常是在铝材表面上由气体累积, 形成气穴,产生点腐 蚀;或因硝酸含量偏低或与铜含量偏低一起造成的。根据具体情况, 确因气体累 积所致,则应合理装料,增加工件倾斜度,加强搅拌尽 快让气体逸出。夹具应选 择正确位置夹紧,不能夹在装饰面上,不 宜阻碍气体逸出。如果铝材表面化学清 洗不充分,也会引起点腐蚀。 如果铝材表面已经有浅表腐蚀缺陷或烤干的乳液斑 痕,则会加剧该 类缺陷的产生。应事前采取措施消除这样的缺陷并加强铝材的表 面 质量控制。 如果确认硝酸等含量偏低, 则应及时补加到规定的范围内。

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