电厂脱硫设备.doc

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1、浆液循环泵的修复、防磨、防腐及节能技术改造一、问题应国家环保部门的要求,火力发电厂、化工厂等排放不达标的企业都需要上脱硫系统解决排放问题。 系统中有一重要设备, 浆液循环泵, 它的运行状况直接影响着整个系统正常与否。 同时,浆液循环泵又是耗能大户, 一台全年不间断运行的 500KW 浆液泵每年耗电量高达上四百多万度。在长时间的运行过程中,叶轮表面受到磨损、腐蚀、气蚀等破坏,渐渐的叶片会磨薄、凹坑(腐蚀) 、甚至出现缺口。这些凹坑和缺口会慢慢扩大造成结构性破坏, 最终导致叶轮报废; 同时还会严重降低泵的效率。1、叶轮表面的凹坑、粗糙增大了过流时的阻力。2、叶片缺口会产生了大量的涡流,流量下降,消

2、耗了能量。以上原因导致的能量多消耗高达 67%, 500KW 的为例,每年将多耗电 30 万度以上。由于浆液泵所处的工况及其恶劣, 一般运行两到三年叶轮就需要更换或修复。叶轮的材料特殊,造价昂贵,如果是进口泵更换叶轮要 20 万以上,即时国内生产的要 10 万左右。按照以往的修复方式采用堆焊(容易引起爆裂)在全民建设节能型社会的今天, 提高循环泵效率, 改进维修技术对于电厂、石化等企业降低厂用电,节约维修成本既有很大的经济效益又有巨大的社会意义。因此这些运行的浆液循环泵叶轮需要及时进行修理和节能改造。二、原有解决方案向原生产厂家购买叶轮替换。这种方案的好处是简单易行,但是费用高,也要考虑备件资

3、金成本。三、我公司的解决方案针对浆液循环泵的工作环境,采用刷涂陶瓷可以非常有效的解决机械磨损、化学腐蚀和气蚀的问题, 恢复叶轮表面质量, 延长使用寿命,改善泵的运行状态,提高泵效。施工方案:1. 表面处理:对叶轮做喷砂,露出金属本体 ,达到 75u 粗糙度,清洗干净;2. 用 97473把破坏严重(深沟)的部位修补起来,恢复原有型线;3. 使用 42372 在施工表面打底润湿,两小时后用 42089 修复磨薄的部位, 8 小时后完全固化;4. 上车床车出原来尺寸,再用 97473 刮平, 8 小时固化后打磨平整;5. 做动平衡;6. 使用 42373 与 98733 交替两遍,固化 6 小时后完工。7. 在准备充分的情况下,可以在 5-9 天内完成整个修复工作。该技术方案既可以用来修复旧泵,也可以在新泵上使用。可以同时起到预防磨损、腐蚀,延长叶轮使用寿命,降低能耗的效果。此方案的节能原理是:1、堵住叶轮上的穿孔,防止高低压区连通,减少能量损耗。2、填补过流面的凹坑,降低过流阻力。3、非常光滑的刷涂陶瓷表面可以大大减少涡流的形成,降低涡流阻力。根据实际经验,该方案在旧泵改造中可以降低能耗6%。该技术可以在任何品牌、型号的泵上使用,所以可以降低库存,节省备件费用。四、实际应用案例及项目负责人如:大唐户县第二发电厂、大唐国际运城电厂等联系人:陈先生

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