创新工程先进集体申报事迹材料.docx

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1、锦屏二级进水口工程部拌和厂“创新工程集体先进事迹 锦屏二级进水口工程部拌和厂全体 员工在厂领导的带着下团结 协作、 勇于创新、积 极响应和参与工程部开展的 完成一项技术革新、 开发一项 新产品、创造一项新操作法、转化一项科技新成果和 我为 节能减排做贡 献的活动,而且在创新工程活动中成效显著,具体事 迹如下: 锦屏二级进水口工程部拌合系统下辖拌和车间、骨料车间、辅 助 车间 三个车间。共有职工 36 人,男职工 30 名、女职工 7名,其中技校 生 11 名、 合同工 3名、全民所有制职 工 23名,包括技师 2 名、高级 工 14名。年龄 结构:40 岁以上 12 人,30 岁以上 10 人

2、,30 岁以下 17 人,分别为 29%、27%、 44%,是个素质较高的整体。一、拌和车间拌和车间有 HL120-3F1500L 拌和楼两座,在生产运行中发现拌 和楼集中料斗在拌制湿 喷砼时受料斗下口容易积料,造成废料多、产 生浪 费、砼质量得不到保证,厂领导及时发现问题,凭着多年的工作 经验积极 组织人员商讨对策,米取改良措施,在积料斗下口加装附作 式平板振捣器 ; 经过改良措施后在拌制砼中已发挥了相当好的作用, 不但拌制的混凝土废 料少、优良率达 98%以上,而且有效的控制了生 产本钱。拌和车间操作人员 为了提高经济效益和控制本钱积极探索寻 找更好的运行操作方法,在系统 投产初期,泵送砼

3、拌制时间为 120秒/ 盘,湿喷砼拌制时间为 180 秒/ 盘, 厂领导主动和现场监理、试验 室沟 通,并催促试验室在确保混凝土质量的 前提下调整拌制时间,经试验 后调整为泵送混凝土拌制时间 90 秒/ 盘、湿喷混凝土拌制时间 150秒 /盘,并满足了混凝土拌制的各 项指标要求,按 混凝土拌制 60000 m3 计算,仅电费一项就节约资金达 12 万元以上。在砼生 产中,按照砼拌 制要求,拌和楼胶凝材料误差范围在±%以内,砂石骨料误差范围在 翌以内,为了进一步降低砼拌制原材料的本钱,经车间和厂 领导共同商议,要求拌和楼操作人员在确保砼质量的前提下调整各种砼所 用原材料的称量提前,以控

4、制 砼拌制原材料的本钱消耗,如:C30W8二级泵送砼所用水泥为316kg,拌和车间按照下线控制,这样每1 m3砼可节约水泥 3.1kg 。由于 1#、2#拌和楼在原设计中水箱储水量较小 , 只能储蓄水量 im左右且需人工抽水,车间又针对这一系统进行整改,加装了自动抽水装置,目前已可保证两座拌和楼连续高强度生产。二、骨料车间骨料车间有A1、A2、A3、A4四条胶带机,在运行初期由于 A3胶带机 机尾受料斗的设计安装角度有问题,导致短时间磨损损坏,车 间操作人员 及时发现这一问题,对A3胶带机受料斗角度进行调整, 通过改良后缓冲托 辊的使用寿命延长了至少 2倍以上;A4胶带机在 运行中经常出现皮带

5、跑偏、 撒料、损伤皮带现象,经过车间操作人员 细心观察,终于发现是由于皮带 行架未调平所至,于是立即对其进行 改良,通过加垫铁调整,目前 A4胶带 机已运行正常。三、辅助车间 辅助车间主要负责整个拌和系统风、水、电、水泥、粉煤灰、外加 的供给,涉及的点多面广,技术多元化,起着承上启下的重要作用。 在 我 为节能减排做奉献和创新工程的活动中,他们也不甘示弱, 积极加大 技术革新,为节约本钱、提高生产 效率不断改良和完善系统 薄弱环节,保 证整个拌和系统风、水、电、水泥、粉煤灰、外加剂 的正 常供给。1、水泥输送系统:在系统投产时,于水泥、粉煤灰罐原设计没有破拱装置,使的水泥、煤灰储 料罐在往射流

6、泵下料时过程非常缓慢, 严重影响 水泥、粉煤灰输 送效率并造成 40 m3 空压机运行时间延长, 车间工作人员 对此设计缺陷进行了技术改造,自制完成了水泥、粉煤 罐破拱装置,使原 来送一仓水泥,粉煤灰射流泵输送 5t 所需 30 分 钟时间改善到只需 6 分钟时间便能完成,有效的提高了生产效率、降 低了生产本钱,系统运行 至今仅电费一项就节约资金达 36 万元以上。 粉煤灰输送管道由于受地理位 置的限制,安装 时就留有事故发生的隐 患,在系统运行中经常会发生堵管 现象,造成大量粉煤灰损失,并严 重影响生产效率,车间和厂领导及时组 织技术人员在主风管上引进风 源,以便在粉煤灰输送过程中经常用风吹

7、通 管道防止堵塞 发生,从而 提高了生产效率。由于 4 个 1500t 水泥、粉煤灰 储料罐,和 4 个水泥、 粉煤灰楼前罐所有输送管道弯头原设计为普通弯头, 在系统生产 800m3 砼时均出现不同程度磨损和漏灰现象,车间针对这一问题 又将 普通弯头全部更换为陶瓷弯头,即提高了生产效率又到达了环境保护 的需要。同时,车间还利用生产间隙对输送管道中已经损坏的六个两 路阀 进行了修补,并在改造过程中充分利用废旧材料,尽量修复已损 坏元件, 即提高了生产效率又节约了材料本钱。2、空压机房供风系统: 空压机房供风系统是整个拌和系统的命脉 和咽 喉,它是由3台2om空压机和1台4om空压机组成。其中3台

8、2om空压机是从瓦屋山工程部调来的老旧设备, 由于该设备在转入 我厂之前长期闲置, 并无日常保养维护,使的一级、二级进气阀、排气 阀、活塞等多处 配件生 锈,以至设备运至我厂根本不能正常运行,厂 领导及时组织车间工作人员 对其全部拆卸进行全面大修,并对 3台135KW电机进行保养维护,现 3台 20n1空压机均已正常运行。在拌 和系统生产中涉及到的混凝搅拌,拌和楼 放料弧门开启,胶凝材料入 罐、输送,仓泵自动化控制,骨料输送,外加 剂配制等等,都需要用风, 车间征得厂领导同意,协调各系统在保证维持 系统生产正常运行的情 况下,做到各系统统一用风,并要求操作运行人员 在用20m3空压机 就能满足

9、各系统所用风压时尽量只启动 20用空压机,而用 1台4om空压机能满足各系统所用风压时就尽量只启动 1台40m3空压 机,即减少了空压机设备的运行时间,更杜绝了供风浪费;在配制外 加剂 过程中,车间工作人员又充分利用 JM-II高效缓凝减水剂和JM- PCA塑化剂 自身能溶于水的特点,尽量让其自动溶解,少用推动泵,寻找到一项合理的操作运行方法。3、外加剂和水输送系统:系统投产初期,车间针对蓄水池、外加剂人工控制上水和送液效率底、速度慢的问题组织 工作人员对该系统 进行了改 造,给系统加装了一套浮球阀,实现了蓄水池上水、外加剂 送液全面自动 化控制。同时在蓄水池上另装一台潜水 泵,并将管道引 到

10、拌和楼下用于提 供拌和楼、水泥输送、空压机房、文明施工等部位 用水,使之与砼生产用 水分开,从而大幅度提高了生 产效率。由于发现JM-PCA塑化剂配制的过 程原设计不太合理,厂领导又协同车间 人员充分利用自然条件,在外加剂房边坡上修建了一座蓄水池,用PC管引到化药池,从而降低了劳动强度,提高了生产效率。为了在配 制操作上控制原材料本钱,外加 剂配制人员根 据 JM-II 高效缓凝减水 剂配制的浓度范围 1.094 - 1.098, 在保证质量的前提 下均安 1.095 配 制,这样仅此减水剂一项就节约了 4t 左右,节约资金本钱 达 3 万元以 上。锦屏二级进水口工程部拌和厂承当 C1标、C2

11、标、C3标、C7标、C8标 共 5 个标段的砼生产任务,在完成合同内标段砼拌制任务的同 时,还承接 了其他合同外标段的砼拌制任务,为工程部创造了一定的 利润。该厂不但 出色的完成 工程部下达的各标段砼拌制生产任务,还 利用生产间隙、积极 创造条件较好的完成了工程部下达的其他零星生 产、制作加工及机械设备 维 修任务,同时在平安文明施工方面各 项工 作表现较好,贴横幅、树旗 帜、悬掛警示牌, 标准劳保着装等, 营造安 全标准化生产气氛, 积极开展 三 工和 危险预知活动,现场文明施 工良好,拌和系统干净整洁,创造了 良好的现场施工环境,由于拌和 系统多为高层建筑且原设计没有安装有效 的避雷装置,针对这一平安 隐患,该厂为整个拌和系统自制安装了 3 套避 雷设施,有效降低了雷 电季节所能造成的事故风险,保证了 2 座拌和楼及 水泥、煤灰罐的设 备平安。特别是保证了锦屏二级导流洞砼供给,实现了 导流洞提前一 天过流,为锦屏二级大江截流赢得了珍贵的时间。锦屏二级进水口工程部拌和厂无 论从质量、平安、本钱控制、生 产效 率、文明施工、队 伍建设等方面还是在 创新工程和 节能减排 方面成效 显著,得到了业主、设计、监理以及其他兄弟单位的一致好 评,为葛洲坝 在雅砻江流域树立了一面光芒的旗帜。 o 八年十二月一日

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