泵送混凝土在筒仓滑模施工中的质量控制.doc

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1、文章编号1672- 7045(2008) 08-0051- 02 魏剑湘质量控制堆筒仓滑模施工中啲泵送混凝土图1简明立面图摘 要:本文通过柳州台泥二 期矿渣微粉工程实例,浅谈泵送混 凝土应用的质量控制,说明运用粉 煤灰、矿渣双掺与复合外加剂等新 工艺、新方法可实现泵送混凝土在 筒仓滑模的施工。关键词:泵送混凝土筒仓滑模 质量控制中图分类号TU755文献标识码B1工程概况泵送混凝土在预拌混凝土中已 得到了普遍的应用,其特点是:施工 速度快,劳动强度低,混凝土的流动 性较好,坍落度一般控制在 150士 30mm其质量有保证。筒仓滑模施 工特点是:要求混凝土连续性好,无 施工缝,混凝土的初凝时间要控

2、制 在2.5h左右。如何将泵送混凝土 较好地运用于筒仓滑模是本工程的 重点,而且如何在保证混凝土质量 的前提下快速滑升而不使混凝土流 淌和拉裂则是该工程的难点。对于 筒仓滑模来说混凝土出模强度是浇 筑混凝土和滑升速度的依据。出模 强度过小,筒壁出现混凝土流坠、跑 浆;出模强度过高时,会使筒壁出现 拉裂、划痕。为了提高混凝土质量, 确保泵送混凝土的粘聚性、保水性、 和易性等工作性能,对泵送混凝土 所用原材料及配合比提岀了较高要求。2原材料质量控制2. 1水泥品种选择水泥是泵送混凝土中必不可少 的原材料,也是决定混凝土性能最 重要的技术指标。目前常用普通硅 酸盐水泥,试验选用鱼峰 P. O42.

3、5 水泥。经试验其主要物理性能如表1。 2. 2粗骨料的选择粗骨料级配以最小空隙为原 则,较小的空隙才能以较少的水泥 用量及砂用量获得较好的可泵性,采用 二级配,5nimL 31.5mm碎石 80%20mn40mm碎石 20%,二级配 混合使用比单一粒径的5 mm- 31.5nm碎石可减少水泥 5kg/ mi,降 低水泥用量10kg/ m,可减少泌水, 收缩和水化热,针片颗粒含量控制 在6%以内,这样不仅能提高混凝土 的强度,同时能获得更好的泵送性 能。选取柳州太阳村的石灰岩碎 石,经试验其主要物理性能如表 2。2. 3细骨料的选择为了使泵送混凝土的工作性能 满足要求,细骨料最好选用H区级 配

4、的中砂,细度模数M为2.8,实践 证明,采用细度模数2.8的中砂比 采用细度模数2. 3的中砂,可减少 用水量20kg/m25kg/ mi,可降低水 泥用量25kg/ m35kg/ mi,因而降低 了水泥水化热、混凝土温升和收缩; 含泥量为0.4沦考虑泵送混凝土的 要求选用砂率,通过计算和工程实 践确定最佳砂率为42%砂率过大不 仅会影响混凝土的工作度和强度, 而且会增大收缩和裂缝;选取柳城 中砂,经试验其主要物理性能如表3。细度(%)标准稠度(%凝结时间(m n)安定性(沸煮法)抗折强度(MPa)抗压强度(MPa)初凝终凝3d28d3d28d2. 825. 6148203合格6. 99. 8

5、30. 352. 9表1表观密度(kg/ mf)级配含泥量(针片状含量(压碎值(2. 60连续级配0. 04. 56. 8柳州台泥二期矿渣微粉工程筒 仓库位于柳州钢铁(集团)公司内, 南北向排列,共3个联体圆形筒仓, 单体直径为15m,筒仓高40m,壁厚 0.35m设计强度为 C30,混凝土量 1400吊,汽车泵一次性连续泵送。 简明立面图如图1。51 2008 8Cities and Tow ns Con structi on in Guangxi表观密度(kg/ m3)级配细度模数含泥量(泥块含量(2. 65H区2.80. 80. 0细度(%)需水比(烧失量(含水量()19. 01037.

6、 010. 563密度(g/ cm3)比表面积(前 kg)烧失量(%28d活性指示含水量(%2. 894360. 20117. 10. 20减水剂含固量复合掺量初始1h2h3h(%(%(mm)(mrr)(mm)(mm)KD-2复合29. 02. 1230215180150S95级矿5。1.8%水泥P.O42. 5砂子MX2. 6碎石(mm)粉煤灰(n )矿渣饮用 水复合外加剂(KD-2)抗压强度(MPa)7d28d60d24578010708060170824. 735. 339. 8表7度损失试验,试验结果如表6。2. 4粉煤灰和矿粉选取大量的试验研究和工程实践表 明,混凝土中掺入一定数量合

7、格的 粉煤灰和优质的矿粉,不仅能改善 泵送混凝土的工作性能、节约水泥、 降低成本;而且能降低混凝土中水 泥的水化热。之所以采用粉煤灰和 矿粉复合双掺技术,就是为了充分 利用两种掺合料的优点, 发挥各自 的形貌效应、活性效应和微粉填充 效应,形成优势互补效应,克服单掺 一种掺合料存在的负面效应,使混 凝土更加密实,复合双掺量达到了 总胶凝材料的36%现选用柳州电 厂的H级粉煤灰,经试验其主要物理 性能如表4。矿粉选用柳州台泥的 渣粉,其主要物理性能如表2. 5外加剂的选择 在泵送混凝土中掺入2. 5%勺南宁科达KD- 2缓凝高效减 水剂,确保泵送混凝土最大限度降 低用水量。为满足该工程的施工要

8、求,建议改善外加剂,经与外加剂生 产厂家协商,采用复合外加剂即缓 凝高效减水剂和高效早强减水剂两 种外加剂复合使用;使其减水率不 低于30%混凝土坍落度经时损失 2h不低于160mm复合外加剂的使 用效果优于单纯的 KD-2缓凝高效 减水剂。这样就可以根据环境、气 温的不同,灵活调节温升和拌合物 的凝结时间,以达到该工程的施工 要求。经多次试验确定复合比例为 7 : 3。对复合外加剂进行净浆流动3确定混凝土配合比混凝土的配合比是影响泵送性 能的关键因素,选用上述原材料,根 据设计强度等级和施工技术要求, 进行混凝土试配,满足要求的配合 比如表7。4施工全过程的控制混凝土在满足泵送塌落度的前 提

9、下,根据滑模工程的施工要求最 大限度控制水胶比,水胶比为0.44, 这点是关键所在。泵送混凝土出厂 坍落度控制在150± 10mm,混凝土运 到工地后汽车泵必须分层均匀按顺 逆时针方向交替围圈浇筑,每层在同一水平面上,浇筑厚度一般在 300rrm400mm各层间隔时间应不 大于混凝土的初凝时间,确保两小 时浇筑一层。管道入口坍落度控制 在130± 10mm而混凝土的入模坍落 度控制在110士 10nrn 由于现场24 小时温度、湿度变化较大,要设专人 在现场与搅拌站协调配合调整水灰 比,控制现场配合比;夜间施工配合 比将根据原试配结果做适当的调 整,避免混凝土的离析和堵泵现

10、象。混凝土初次浇筑和模板初次滑 升按以下步骤进行:第一层混凝土 浇筑200mm接着按要求分层厚 300mm浇筑第二层,浇筑第三层后, 高度达到800mm左右,开始试滑 50 士 10mm检查脱模混凝土凝固是 否合适,无异常现象再滑升150mm, 施工正常滑升时,应尽量保持连续 作业,现场专人观察和分析混凝土 表面情况,确定合适的滑升时间,并 根据以下几点进行鉴别:滑升速度 能听到“唰唰”的声音,脱模的混凝 土无流淌和拉裂现象,手按有硬的 感觉,并能留下1mm左右的指印,能 用抹刀抹平收光。5结束语通过上述质量控制,笔者顺利 地完成了台泥矿渣筒仓库的滑模任 务,经检测,抗压强度均满足设计施 工要求,详见表7。通过使用复合外 加剂的粉煤灰与矿渣微粉双掺新工 艺,新方法,实现了泵送混凝土在滑 模施工中的应用,树立了企业的新 形象。(作者单位:柳州市桂新商品混 凝土有限责任公司,广西 柳州 545002)2008 8

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