水泵运行中出现的问题与改进措施.docx

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1、水泵运行中出现的问题与改进措施1水泵运行条件东雷抽黄工程位于黄河小北干流段,河源泥沙含量较高,据有关资料介绍,黄河年平均含水量32.21kg/m3,汛期最大含砂量 618713kg/m3,泥沙中含矿物质多且质地坚硬。东雷二级泵站距渠首 一级站1.5km, 级泵站抽引的黄河水未经处理直接进入二级泵站, 河源含砂量等于二级泵站进水含沙量。东雷抽黄总干渠设计断面过水120m3 /s,而正常运行过水最大不 超过30m3 /s,最小仅8m3 /s,总干渠在一级站抽水17.21m 3 /s时, 水流速度1.507 m/s,过大的渠道断面和过低的水流速度使泥沙大量 淤积在总干渠。水泵进口淤积厚度平均2.5

2、2.8m.H2型泵为负吸程泵,设计泵轴中心线低于进水闸低水面 2.21m,图1为渠道淤积渠底 高程及泵轴中心线高差示意图。由图中可知,当水泵运行时,泵轴中 心线与淤积后的进水底面相差 4.71 5.01m,渠底泥沙由于泵的抽吸 作用,绝大部分进入水泵,并由水泵抽送上塬。水泵的运行过程实际 上是一个渠道的拉沙过程,且淤积沉淀的泥沙恰恰都比重大, 颗粒粗 (泥沙中径在0.12mm左右),矿物质含量高,且质地坚硬,对水泵 磨蚀危害极大,经测试,H2型泵的过机含量是渠首一级泵站含沙量 的23倍。加上水中挟带的泥沙,H2型泵过机量含沙量平均在3035kg/m3左右,由于H2型泵安装的特殊地理位置,决定了

3、它的运行条件十分恶劣2水泵运行中出现的问题H2型泵是上世纪70年代沈阳水泵厂为东雷抽黄工程设计制造的 专用泵。为单吸双级式结构,总重量 40t,由于当时缺少泥沙磨蚀方 面的经验借鉴,水泵设计以提高部件材质为主要抗磨蚀措施。其它参 数设计仍以清水介质为对象,当遇到东雷二级泵站如此恶劣的运行条 件时,水泵难免出现各种想象不到的问题。2.1高压侧轴圭寸装置漏水严重,并造成不良后果H2型泵轴封装置为水环式机械密封装置,高压侧设计五级水封 旋涡轮。当水泵运行时,旋涡轮转动,形成端部水压,以抗御水泵内 部的压力水流。轴封装置安装间隙很小,轴向2mm,径向0.5mm.(1) 启动瞬间,轴封装置常常冒火冒汽。

4、H2型泵启动瞬间,由 于启动转矩和水力轴向不平衡,泵轴轴向窜动较大,窜动量通常在 1.53mm,径向跳动在 0.30.8mm.旦泵轴轴向窜动量大于 2mm, 径向跳动超过0.5mm,水封轮和固定套必然发生摩擦,产生火花和热 量,遇水变成水蒸气,同时伴有剌耳的摩擦声。轴向窜动时间短时, 轴封装置磨损小仍可运行,只是止水效果不好,漏水严重。时间长时,轴封装置很快磨损报废,导致整台泵停止运行(2) 轴封漏水,污蚀润滑油,轴承发热烧瓦。轴封装置几乎在 每次启动过程中都可能产生硬摩擦,造成水封轮,固定套轴向,径向 间隙急剧增大。轴封性能大大下降,据统计,一套完好的轴封装置在 泥沙水中运行50100h,就

5、开始逐渐漏水。漏水过程由小到大,每小 时1015m 3,最大时100110 m3 /h泥沙水经泵侵入轴承,使润滑油 严格稀释污18杨凌职业技术学院学报第9卷蚀,运行期间,值班人 员不得不放开轴承下部的排油管, 排出沉淀在轴承下部的泥沙水。污 蚀稀释后的润滑油润滑性能大大下降,水泵电机轴承运行很不可靠 (水泵电机同用一稀油站),严重发热,轴承烧瓦事故屡屡发生。据 统计,每运行一灌季,因高压轴封漏水将污蚀润滑油0.5t,价值人民币3000余元。2.2上止推轴承运行时间短,报废快,有时外圈突然断裂,防不 胜防H2型泵为双叶轮,第一级叶轮扬程122.5m,第二级叶轮扬程112.5m.由于其结构设计和水

6、力性能各方面的原因,转子部件运行时, 存在轴向力。为了消除轴向不平衡力,在泵轴的非轴伸端安装了一组 止推轴承,型号为46236,图3为水泵转子部件图,根据多年来的运 行资料统计,水泵在泥沙水中正常运行150200h,止推轴承就因保 护架磨损而报废。非正常运行时,机组刚一启动,轴承外圈就突然断 裂。2.3过流部件磨蚀严重H2型泵扬程高,叶轮出口线速度达50.2m/s,运行条件十分恶劣。 在含沙量3035kg/m 3的条件下,运行200300h,叶轮就严重磨蚀, 叶片平均磨短35mm,直径磨小36mm,叶片出口边出现大面积的 鱼鳞坑和沟槽,密封环单间隙由原来的0.75mm增到57mm,沿测量 槽部

7、位的边壁多处穿孔磨透;泵壳体高压区平均磨损23m m,叶舌磨短57mm.尤其是连通一二级叶轮的隔板套和叶轮套,尽管采用氰 化处理后的碳钢材质,间隙也由原来安装的0.75mm增到2.53mm.水泵出水量由原来的2.2m3 /s下降到1.82.0m3 /s,水泵不得不在运 行很短时间内解体大修。H2型水泵轴封漏水,轴承断裂,运行不可靠,经笔者 20余年的 实践观察,其主要原因是水泵叶轮套和隔板套过速磨损。水泵轴向力急剧加大,当间隙由0.75mm增到1.52.5mm甚至更大时,经推算, 泵轴产生的轴向力将是正常运行轴向力的23倍。而水泵选用的46236止推轴承在正常运行时载荷值就无多大安全系数(运行

8、中保持 架磨损就可说明这一点),当轴向力增大到正常运行的 23倍时,轴 承外圈断裂是必然的,轴承断裂后,泵轴处于无约束的状况下,窜动量超过23mm,磨损破坏轴封装置也是不可避免的。可见叶轮套, 隔板套间隙的变化直接关系到轴承,轴封装置的安全,关系到水泵能 否正常运行,而其它过流部件的磨损和密封环间隙的变化,只决定水泵的出水量的变化和效率高低,对水泵正常运行影响不大。3水泵运行状况的改进针对H2型泵运行中出现的各种问题,近年来,东雷二级泵站从 水源条件,抗磨蚀技术措施处理,检修周期等方面作了大量工作,使 水泵运行条件和运行状况较前大有改善。3.1修筑沉沙池,改善水泵抽水水源条件根据东雷二级泵站前

9、黄河滩地的地形,1992年修建了一个面积 为7.33hm2的简易沉沙池,二级泵站过机水流先通过沉沙池沉淀泥沙 后,再进入泵站,由水泵抽扬上塬,经测定,经沉沙池沉淀后的水泵 过机含沙量由原来的3035kg/m3下降到28kg/ m 3,水泵轴功率也 由原来的7060kW下降到6560 kW,每小时节电500kWh.3.2采用抗磨技术,提高水泵大修周期从1988年起,我们就对H2型泵过流部件进行了非金属抗磨喷涂技术处理,水泵叶轮采用氧金刚砂,复合尼龙和多层次组合涂层,使水泵叶轮大修周期由原来的 200300h提高到10001200h,泵壳体 采用环氧金刚砂涂层后则保证运行 1000h不伤母体。水泵

10、叶轮套,隔 板套,高压密封体Cr40材质制造,进行氰化处理,保证碳,氮共渗 0.3mm,轴封装置的固定套材质也由 HT2040提高为35 #碳钢,使大 修周期由原来的200300h提高到500 600h.3.3坚持定时检修的原则,适时更换磨损部件以做到防患于未然尽管修建了沉沙池,水泵运行条件大大改善,但泵站仍然不放松 检修这个环节,本站结合水泵运行工况制定了检修规程,坚持定时维修,坚持不等坏就换的原则,避免了由于零部件磨蚀而造成能源浪费 和运行不可靠等不利因素。4结论(1)在含沙量较高的东雷泵站,改变水源条件,过流部件采用 抗磨技术措施,坚持定时检修,H2型泵运行状况是可以改善的。(2)H2型泵轴封装置结构复杂,安装拆卸不方便,止推轴承承载力偏小,在多泥沙河流运行,有待于继续改进(3) H2型泵扬程高,流量大,以清水介质设计,运行实践证明, 抽送含沙量较低(28kg/m3)的黄河水质,结构是合理的,运行是安 全的,不需改进,可在其它相同条件下的清水泵站运行。

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