制氧分子筛的使用.docx

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1、锂低硅的应用锂低硅制氧分子筛的应用摘要:高效锂低硅制氧分子筛的应用为大型制氧装置的发展提供了条件。在利用高效锂低硅分子筛进行装置设计时应注意温度、吸附速率、吸附压力的选择,通过实验,选择合适 的修正系数,可以充分的发挥锂低硅制氧分子筛的高吸附容量、高分离系数的特性。关键词:高效锂低硅制氧分子筛,吸附速率,吸附温度,吸附压力 一、珠述近年来,由丁制氧分子筛吸附剂的开发利用和工艺流程的不断改进,使创始丁20世纪60年代的变压吸附空分制氧技术得到快速发展,与深冷空分装置相比,变压吸附空分制氧过 程具有启动时间短和开停车方便、能耗较小和运行成本低、自动化程度高和维护简单、占地 面积小和土建费用低等特点

2、,因而,变压吸附制氧占据越来越多的市场份额,尤其是在节能 降耗的富氧燃烧领域内应用越来越广。变压吸附气体分离技术的关键是吸附剂的选择,吸附剂的性能直接影响最终分离效果, 甚至影响工艺步骤的选择和变压吸附的生命力。通常变压吸附空分制氧使用A型和X型分子筛,但因其分离选择性较低,对氮气吸附量小,束缚了PSAIU氧技术的发展。基丁这种情况,国内外许多公司都在积极进行新型富氧吸附剂的研究开发和推广。锂低硅系列制氧分子筛就 是目前国内外许多公司都在积极开发和推广新一代制氧分子筛。洛阳建龙化工有限公司对LiLSX分子筛的研发始丁 2005,历经6年,经过大量的实验, 采用多层移动床固相交换法进行 Li+交

3、换,交换率大丁 99%, Li +的利用率100%,同时自行研 发设计的特殊结构的焙烧炉试机成功并应用丁工业化生产,解决了LiLSX分子筛焙烧结构极易被破坏的难题,生产出的吸附剂不仅保持了高的氮吸附性能,同时具有良好的机械强度和 极低水含量。2010年,JLOX系列制氧分子筛从新建的生产线上很快的走向国内并进入国际 市场。2011年1月,JLOX-100制氧分子筛在湖南冷水江闪星锦业有限公司制氧站的改造项目中 被采用,这个改造项目是一次意义非同寻常的改造。湖南闪星锦业公司在原矿冶炼炉上采用 富氧燃烧技术,运行效果显著,决定扩大应用范围,然而,2008年制作的VPSAH氧装置产氧量却制约着富氧燃

4、烧应用范围的扩大。2010年12月13日闪星锦业公司发出了制氧站改造招标书,12月19日与承标方签订了对制氧装置进行提高产能的改造的协议,产能由原1200N由h (100%。改为1500N由h (100%。改造要求:一是制氧装置不改动,或者是少 动;二是设备不增加,即动力负荷不改变;三是只给 15天的时间,原因是已在运行的富氧燃 烧冶炼炉不能停,只能在年终停产检修的时间内改造完。改造方案经甲方和乙方充分评估,决定采用我公司制造的锂低硅制氧分子筛,把原填装的47吨Ca5A分子筛换为20吨LiLSX分子筛。2011年1月7日改造更换分子筛完毕,1月8日,十分顺利的启动了改造后的制氧装 置,氧气流量

5、达到了 1500Nr3/h (100%。以上,所有冶炼炉并入富氧燃烧工艺流程,氧气站 输出的氧气完全满足了富氧燃烧的要求,超出了改造设计要求。使冶炼炉日处理矿石量比给 改造前提高了 20恕上。这个改造令人鼓舞,闪星锦业公司对我公司锂低硅制氧分子筛给予 高度的评价。这个改造使人们认识到技术进步的意义LiLSX制氧分子筛在节能降耗上的的作用!大家知道,变压吸附制氧的基础是分子筛。局效锂低硅制氧分子筛的平衡吸附容量和分 离系数是传统的富氧吸附剂2倍以上(见表1),吸附速率也远高丁传统富氧吸附剂,这就为 高效制氧设备的发展提供了良好的基础,为制氧装置大型化的发展提供了技术支持。随着制 氧装置大型化工艺

6、流程和操作条件的进步,我国大型变压吸附空分制氧技术接近国际先进水 平,目前,国内制造的变压吸附制氧吸附塔直径已高达6米,单套装置的最大产氧能力已大丁 10000Nm3/h。表1锂低硅制氧分子筛与传统制氧分子筛技术指标的比较实测指标JLOX100Ga-5A颗粒尺寸,mm1.6-2.50.4-0.81.6-2.50.6-0.9氮平衡吸附量,ml/g222310.810.8N2/O2选择系数,a6.2316.393.023.201抗压强度,N/颗3040堆积密度,g/ml0.630.630.720.74大型制氧装置,对稳定和提高制氧装置的经济技术指标提出了更高的要求。众所周知,变压吸附制氧的核心是分

7、子筛,了解和掌握不同的厂家的锂低硅分子筛的特性对提高变压吸 附制氧装置的效率,降低能耗是值得关注的事情。、LiLSX分子筛在PSA装置上的应用以下结合本公司JLOX系列LiLSX制氧分子筛以及同行业内其他公司 LiLSX分子筛的性 能比较,从吸附速率、吸附压力和温度三个方面阐述在 PSA制氧装置设计过程中对吸附剂的 选择和使用,以及PSA工艺流程参数的确定。变压吸附的基本参数是吸附压力、解析压力、传质速率,吸附压力影响着传质速率,传 质速率影响着传质区的大小,传质区的大小乂决定着吸附床的吸附剂是否被有效的利用,因 而,吸附剂的传质速率决定着变压吸附制氧装置的效率与产率。1、传质速率与产率-Za

8、edaf-h _gUWkbI- . VcZqe qqaa 吸附负荷曲线CecbcdWL 11111'11/1UgkjFfeCatto_t.b流出曲线通过对分子筛的测试,可以得到图1所示曲线,即吸附前沿曲线和流出曲线,这是每 一个变压吸附设计者熟悉和关心的图形,根据曲线可以了解吸附剂的性能。我们希望得 到的曲线波幅小一些,波幅愈小,吸附床内吸附剂有效利用率就愈高。上图W是吸附饱和区,V+U是传质区,V是传质区已吸附区,U传质区未吸附区,g点是穿透点,Z是吸附 床总高。从图中可以看到传质区愈大,流出曲线波幅愈大,反之,传质区愈小,流出曲线 的波幅也愈小。在极端理想的情况下,即吸附速度无限大

9、的时候,吸附曲线和流出曲线成 垂线,床内吸附剂都被有效利用。很显然,我们希望传质区短,不仅吸附剂最大限度的有 效利用,而且整个装置切换周期短,产率得到最大值,这样可以使单位能耗更加理想。传质区的长度为:Za=Z to(t t°)(1k)其中k是传质区未饱和分率,k=U/(U+ V), 从上式可以看出,吸附速率是关系到传质区大小的关键因素。吸附过程的吸附速率由内扩散的扩散速率决定,而内扩散的过程是分子扩散过程,就变压吸附制氧系统来讲,氮气分子扩散到沸石分子筛中的过程是Knudsen型扩散,显然与孔隙率有关。孔隙率是影响吸附速率的重要因素之一。采用相同的N2吸附容量、相同的LiLSX原粉

10、,以不同的成型工艺,得到不同堆集密度(反映不同孔隙率)的相同尺寸的 分子筛球,在同一台动态评价装上测得结果如下表:表2堆积密度(g/ml)吸附压力(KPa)解吸压力(KPa)氧浓度(%)产卒(L/kg h)回收率(%)0.6255-6093.1136.661,190.6755-6093.1293.154.8反映孔隙率不同的堆比重相差 0.05 (g/ml),产率却相差31.84%。数据活楚地显示了孔 隙率对产率的影响,从所测试得到的流出曲线图上看,波幅增长,说明吸附速率随堆比重的 增加而下降。解决办法就是提高孔隙率。作为制氧装置设计者,在分子筛吸附容量、颗粒直 径相同的条件下,要注意对孔隙率的

11、选择。2、吸附压力与产率吸附压力是影响传质速度的一个重要因素。吸附压力高,虽然可以增加分子筛吸附速度, 但是由丁解吸是吸热过程,因相对压力高,解吸过程会造成解吸塔床层“冷冻”现象,解吸 塔温度降低,反过来影响吸附动力学,吸附平衡将会变得非常慢,致使传质速度慢,这样只 能使吸附前沿曲线波幅加长,吸附剂利用率大幅下降。因而,吸附压力不能过高,吸附压力 与解吸压力差尽可能的低一些。经测试,JLOX锂低硅制氧分子筛低分压条件下吸附性能十分良好(见表3),这就有可能采用高真空度解吸、低吸附压力工艺来降低压差,降低传质层的高度,提高吸附剂的利用 率,提高产率。国内某公司在大型锂分子筛制氧装置上采用-70K

12、Pa的解吸压力、40KPa的吸附压力操作工艺,吸附剂的利用率非常高,能耗可控制在0.35Nm3/KW h。表3解吸压力(KPa吸附压力(KPa)O2浓度(%)产 率NL/kg h相对前一个吸附条 件提高百分数相对第一个吸附条 件提高百分数-502593.1986.23093.0495.410.67%10.67%3593.16100.14.93%16.13%-552493.3995.72793.3998.12.51%2.51%3093.13101.02.96%5.54%4093.08125.624.36%31.24%5093.16144.414.97%50.89%-602493.08113.12

13、793.27113.30.12%0.12%3093.47122.27.86%8.05%3593.10128.04.7513.17%4093.28135.05.47%19.36%4593.35139.73.48%23.52&5093.25158.113.17%39.79%-652593.42120.13093.26137.614.57%14.57%3593.28139.91.67%16.49%4093.23149.26.65%24.23%4593.00153.52.88%27.81%-702493.62133.42793.36140.04.95%4.95%3093.47144.83.43

14、%8.55%3593.34158.79.60%18.97%4093.30160.91.39%20.61%4593.25170.25.78%27.59%-722493.63140.42793.46149.06.13%6.13%3093.16165.411.01%17.81%3、温度与产率我公司JLOX-103制氧分子筛在美国麦克仪器公司制造的 GEMINI VU2390型全自动比表面积及孔隙度分析仪上进行不同温度下的N2平衡吸附量测试,与国外产品在相同的设备上以相同的测试条件测得数据比较,如下表:表4吸附温度15C20 C25 C30 C相对25 C衰减OX-100 , (ml/g)26.212

15、4.0222.0720.427.48%UOP, ( ml/g)25.6223.5721.6919.579.77%东曹,(ml/g)29.8627.5525.5522.9910.02%由上表可以看出,不同的工艺生产的锂低硅分子筛吸附剂对温度的敏感性不一样,锂低 硅制氧分子筛随着吸附温度的增高,吸附容量下降。气体分子的扩散速率与温度的平方根成正比, 因而温度升高,吸附速率和解吸速率升高, 但是,吸附容量却随着温度的升高而减小,如果吸附周期不变,则吸附床层的吸附质流速一定,势必将在吸附周期内出现吸附质穿透的现象,从而产品纯度降低。当吸附温度在一定的 范围内降低时,吸附速率减小,吸附容量虽然增加,但是

16、在吸附床的吸附质流速一定的条件 下,会导致氮气还未被充分吸附就流到床层的出口,也使得产品纯度下降。同时解吸速度因 温度降低而变慢,解吸不充分,这样产率与纯度自然下降。这两种情况都会严重的影响产率, 因而,在设计制氧装置时,应选择对温度敏感性小一点的分子筛,在计算时,必须考虑温度 的影响,根据吸附容量修正吸附质流速、吸附压力等诸因素。三、结论:1、锂低硅制氧分子筛促进了变压吸附制氧的快速发展,对提高制氧产率、降低能耗具有重要意义。2、锂低硅制氧分子筛在使用时应考虑吸附速率、压力和温度的影响,通过实验,选择合适的修正系数,可以充分的发挥锂低硅制氧分子筛的高吸附容量、 高分离系数的特性, 大幅度的提高变压吸附制氧的产率,降低能耗。 3、洛阳市建龙化工有限公司生产的锂低硅制 氧分子筛具有吸附性能好,分离系数高,产品的综合性能达到国际先进水平。第6页共6页

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