发电机短路试验方案.docx

上传人:scccc 文档编号:13346681 上传时间:2021-12-22 格式:DOCX 页数:7 大小:23.95KB
返回 下载 相关 举报
发电机短路试验方案.docx_第1页
第1页 / 共7页
发电机短路试验方案.docx_第2页
第2页 / 共7页
发电机短路试验方案.docx_第3页
第3页 / 共7页
发电机短路试验方案.docx_第4页
第4页 / 共7页
发电机短路试验方案.docx_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《发电机短路试验方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《发电机短路试验方案.docx(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、发电机短路试验方案发电机短路试验方案编制:审核:批准:1 概述我公司3号发电机组因为存在增加无功时,转子 7瓦振动随之增加的现象,经转子RSO试验测试后,怀疑转子匝间绝缘存在劣化现象。为进一步掌握3号发电机转子的匝间绝缘劣化程度,在发电机出口三相短路的状态下,配合发电机厂家完成转子匝间波形 的录制工作,分析3号发电机转子的绝缘状态。2 设备参数2.1 发电机型号:DH-600-G额定容量:728MVA额定电压:22000V空载励磁电流:1798.4A额定励磁电流:4387.34A2.2 励磁变容量:7500kVA额定电流:196.8A3 试验内容3.1 转子交流阻抗试验;3.2发电机出口短路状

2、态下转子匝间波形录制;额定功率:655.2MW额定功率因数:0.9 (滞后)额定电流:19105A额定励磁电压:400.1V额定电压:22/0.835kV接线组别:Dy52 .3励磁系统试验;4 试验前准备工作4.1 发电机检修工作结束,机端短路排已按要求连接,短路点设在发电机出口断路器之 前。4.2 断开励磁变高压侧引线,做好安全措施保持有足够的绝缘距离。从 6kV开关室的备 用间隔通过6kV电缆引一路电源 200A接至励磁变高压侧。6KV开关柜定值见附 件,保护经检验及开关传动试验正常投运。4.3 励磁调节器检修工作结束,具备投运条件;4.4 机、炉、电联动试验完毕,机炉满足电气试验要求;

3、4.5 发电机水冷系统投入运行;4.6 所有检修工作结束,满足试验要求;4.7 试验前检查CT没有开路,PT没有短路。5 试验步骤5.1 在汽机冲转升速过程中测量 0转/分、1500转/分、3000转/分时发电机转子的交流阻 抗和功率损耗(对发电机转子试验电压用200V);5.2 在转子绕组集电环处用 500伏摇表测量不同转速下发电机转子线圈的绝缘电阻(500 伏摇表),测出的绝缘电阻应大于0.5兆欧;5.3 发电机出口短路试验a)检查发电机出口断路器在断开位置,断开具控制电源;b)检查发电机出口隔离开关在断开位置,断开具控制电源;c)检查发电机出口短路排连接良好;d)投入发电机的1YH、2Y

4、H、3YH出口 PT,合上发电机中性点PT刀闸,并检查各 PT一、二次保险正常;e)投入发电机差动保护、发电机定子断水保护、发电机过电压保护(检查临时定值 整定为1.08倍额定电压,动作时间0秒);投入励磁变差动保护、励磁变瓦斯保 护,出口方式为灭磁(即保护 A、B柜仅投入跳灭磁开关压板,其它所有压板断 开;保护E柜关闭主汽门压板断开)其它发电机、励磁变保护均退出运行;f) 检查灭磁开关Q02在断开位置,AVR系统具备起励条件;g)手动合上励磁变临时6KV电源开关,检查励磁变带电正常;h)手动强起整流柜风机,检查励磁方式为手动”,其启始给定值在零位。合灭磁开关Q02,在就地由试验人员操作“励磁

5、投入”,盘前人员监视机组起励状况以及 发电机定子电流。i)手动增加励磁,使发电机电流逐渐上升,在确认各CT没有开路的情况下,将发电机电流最终上升至不超过16000A (发电机CT二次电流约3.2A),检查各回路 应正常,记录并核对DCS计量显示。j) 在定子电流 8000A、10000A、12000A、14000A、16000A状态下,分别记录转子 的匝间电压波形。k)派人监视发电机出口短路点,试验过程中应随时检测短路点连接母排温度不超过 70C,如发现异常应立即报告停止试验。1) 试验完毕,手动减励磁降至零,操作“励磁退出”,分灭磁开关 Q02,断开起励 电源,拉开励磁变临时6KV电源开关。

6、m)合上发电机出口开关柜内 3BAC01GS110 (Q81)接地刀闸,临时励磁电源 6KV 开关停电,合上临时励磁电源开关柜内接地刀闸。n)拆除短路排,拆线前应检查安全措施完备。o)拆除励磁变临时6KV电源电缆,连接励磁变高压侧软连接。p)短路排拆除完毕后拉开3BAC01GS110 (Q81)接地刀闸;q)恢复发电机保护到正常运行方式。5.4发电机空载下调节器试验a)调节器自动、手动切换试验。b) 2PT断线试验。c)发电机空载灭磁时间常数测定(逆变)6 试验的组织分工6.1 检修公司:整套起动试验中所需临时设施(包括短路线)的安装和拆卸工作以及试 运中的设备检查消缺工作。6.2 发电部:负

7、责试运过程中的设备及系统的运行操作和常规的调度工作。6.3 技术部:负责现场试验指挥及具体的试验工作7 安全注意事项7.1 所有参加调试人员均应服从统一指挥,不得擅自操作任何一、二次电气设备;7.2 调试前应认真检查被调试机组的设备状况,具备启动调试条件后方可进行试验;7.3 试验前应认真检查接线的正确性,二次接线回路应保证PT二次不得短路、CT二次不得开路;7.4 试验过程中应重点监视发电机电流,不能出现异常突升的现象,不能超过试验规定 电流。7.5 试验过程中应随时测量短路排的温升情况,短路排最高运行温度不得超过70 Co7.6 系统的一切运行操作都按操作票执行;7.7 调试中出现异常情况

8、,应立即终止试验,等查明原因汇报领导后再统一处理附表1:励磁变临时电源保护定值单:设备名称励磁临时电源保护型号CSC241C保护安装处6KV 3B1 段额定电流150A额定电压6KV额定容量GS006柜序号一名称及含义范围单位整定值(二次)备注1控制字10000FFFF无8200高压侧CT变 比:400/5; 高压侧零序 CT艾比:50/12控制字20000FFFF无00003速断电流(0.05 20)InA154速断时间05S05过流定值(0.05 20)InA26过流时间0.1 32S107过负荷电流(0.05 20)InA1.88过负荷告警时间0.1 32S1191过负荷跳闸延时0.1

9、32S1110高压侧零序电流0.1 20A0.8611高压侧零流时间032S0.212低压侧零序电流0.1 20A2013低压侧零流时间032S3214低压侧额定电流0.2 10A1015零序反时限基准0.1 10A/16加速段电流(0.05 20)InA/17加速段时间03S/18低电压定值2 100V/19低电压时间0.1 32S/20 1非电量1跳闸时间032S3221非电量2跳闸时间032S3222非电量3跳闸时间032S3223 1非电量4跳闸时间032S3224测量CT变比0.001 10无0.0825PT变比0.01 10无0.0626电流速断投退投跳27过流投退投跳28过负荷投退投信29加速投退退出30 1零流投退投跳31低电压投退退出32非电量1投退退出33非电量2投退退出34非电量3投退退出35非电量4投退退出备注:编制:批准:校验:投入:附表2:发变组投入保护一览表:保护名称投入情况备注发电机差动保护投入断水保护投入发电机过电压保护投入(执行临时定值1.08倍额定电压,动作时间0S)励磁交重瓦斯保护投入励磁及差动保护投入励磁系统调节器保护投入正常运行方式说明1、保护出口方式为灭磁(即保护 A、B柜仅投入跳灭磁开关压 板,其它所有压板断开;保护 E柜关闭主汽门压板断开); 2、其它发电机、励磁变保护均退出运行;发电机短路试验方案

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1