35KV冷缩电缆附件制作方法.docx

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1、1. 35kV I段母线至I段出线间隔联络的 35kV单芯铜电缆,在I 段母线端A相电缆头下部接口处击穿烧坏,B相、C相电缆头有变 色现象。在I段出线间隔端 C相电缆头下部接口处击穿烧坏,A相、 B相电缆头有变色现象。2. 35kV分段开关至H段母线联络的 35kV单芯铜电缆,在II段母 线端C相电缆头下部接口处击穿烧坏, A相、B相电缆头无异常现 象。35kV分段开关端三相电缆头均无异常现象。3. 表面检查三根电缆的击穿点,发现都在电缆头下端距接口 60 80mm处,在母线端击穿的电缆头可见电缆铜芯熔化现象, 在铜屏蔽 接地铜带处也有电击穿现象。从电缆头铜接头至击穿点(约400mm), 没有

2、发现放电爬弧痕迹。在以上共识的基础上,与会全体人员到变电站事故现场对击穿的电缆 附件和电缆进行了详细解剖,锯断电缆头检测电缆没有问题。大家一 致同意由电缆附件生产商浙江凤凰科技集团有限公司工程师对电缆 头击穿事故进行了全面分析和讲解,具体情况分析如下:4.1、 现场解剖击穿电缆附件发现,电缆击穿部位位于半导体屏蔽 层的切断处,此处未同终端体的应力锥有效链接,导致此处电应力集 中,形成电树枝,使电缆主绝缘局部损坏最终导致击穿, 击穿是瞬间 大电流形成高温导致电缆穿孔烧焦。4.2、 施工方在实际电缆头制作过程中未严格按照电缆附件厂家工 艺要求进行制作,即绝缘层的半导体屏蔽层切断部位应在绝缘管上端

3、口之上3035mm处,屏蔽端详部要打磨光滑并用 BDD50半导体 带绕包使之平滑过渡,然后安装终端体并与绝缘管搭接30mm以确保终端体内应力锥与半导体屏蔽搭接 20mm左右,以充分分散此处 电场应力集中。4.3、 冷缩电缆附件的应力处理为应力锥式结构,与终端体预制成 一体,具有更高的安全性,施工人员由习惯了热缩附件的安装方式(应 力管经构式),用到冷缩附件上导致了结构性的错误。4.4、 另外施工安装人员未认真解读安装说明书,凭想象、凭经验 用制作热缩电缆头的工艺制作冷缩电缆头 (原使用热缩电缆头现已淘 汰)是导致本次事故的主观原因。综上所述,造成本次质量事故的主要原因是由于施工单位未严格 按照操作规范制作电缆头所致,即电缆头击穿烧毁的事故原因是: 电 缆头制作工艺问题。 2

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