前处理和电泳的基础知识不错的学习资料.docx

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1、涂装前处理及电泳基础知识一、前处理常规工艺路线:热水洗(喷淋)一预脱脂(喷淋)-脱脂(浸)-自来水洗-自来水洗-表调一磷化一自来水洗一自来水洗一循环纯水洗一纯净纯水洗(不同生产线有所不同,但基本内 容是一样的)1.热水洗:目的。1提前给工件(车身)加温,减少预脱脂降温。(2洗掉工件表面的灰尘异物。C3软化工件表面的油污,提高脱脂效果。温度:一般是65+5Co常出问题:1堵喷头,要经常清理检查喷头。2 生锈,提前加少量的脱脂剂进去调整PH值到9-10。3 、定期清理槽底沉淀物。2 .预脱脂:目的O除油Q影响脱脂效果的几个因素 a.脱脂剂的质量b.脱脂槽液的浓度、 温度、喷淋压力、喷淋的时间、喷头

2、的角度、油水分离器的效果等。3 .脱脂:目的O进一步彻底除油。除去内腔、死角等喷淋不到的部位的油污。影响脱脂效果的因素 a脱脂剂的质量b.脱脂槽液的浓度、温度、全浸的时间c.槽液搅拌情况、油污含量等。4-5自来水洗:洗去工件上残留的脱脂剂常出问题:返锈。工件清洗太干净或不干净均易生锈,要调整好 水的“污染度”保 持碱度“2-5”点最好。如果是新换的水,可以加入少量的脱脂剂,最好是加磷化液 的中和剂和促进剂(少量),可解决生锈问题。6表调:目的,改善工件表面的金属状态,提供很多的磷化结晶核,可以改善磷化 的均匀性、磷化速度,减少沉渣,降低膜厚等作用。一般表调都是“胶肽”类表调 剂,效果好,但寿命

3、低,一般只有5-6天。如果水洗不干净,带入杂质离子太多,失效速度更快,补加也无效,必须换槽重配。它是一种胶体溶液,应该具备“丁达 尔现象”。否则就失效了。应经常检测。此序很重要io7磷化:要求均匀,致密、薄,灰色或深灰色,不能发花、发黄、挂灰。一般在阴极电泳线上,均采用“三元磷化”即“锌、镒、银”的磷化。它的特点是致密均匀,有一定的硬度。耐碱性能好,不易在电泳中返溶,P比高(485%), 一般只有24um,膜重大约在1-3g/结晶细密,只有27um左右。管理要点:要求厂家每月全面检测磷化液一次,要测出:Fe+2、Zn2+、MR+、Ni+1N03-、Po4-3,等重要成分的浓度(游离酸、总酸)发

4、现失调及时调整。日常检测游离酸、总酸,促进剂含量。特别注意,不是游离酸、 总酸都在要求范围内就可以了。一定要注意“酸比”,它对磷化的质量影响很大。一般要控制在20-25之间为好。(酸比小易造成磷化膜粗糙、厚、返黄、沉渣多;酸比 大,易造成膜薄、磷化不上的可能)发生问题的对策:发花:脱脂不干净,加强前序脱脂质量。促进剂过高,Fe+2太高。(变成铁系磷化了,或成为氧化膜而非磷化膜,不好。 )发黄:可能是温度低;游离酸高;促进剂少;总酸度太低(酸比过小)磷化膜太薄,几乎磷化不上:游离酸太低,总酸太高;温度低;促进剂低。磷化膜太粗、厚:游离酸过高;温度过高;磷化时间太长;Ni+1离子含量不够;表调实效

5、。促进剂.主要成分一般都是 NaNo,在酸性环境下易分解,不稳定。最好采用“滴加”方法。保持促进剂含量的稳定。要经常测含量。 (促进剂加多了,易形成氧化膜,而不是磷化膜,出现发花现象,影响磷化质量。一般温度低时,可以多加一点,温度高可以少加一点。 含量太低磷化速度变慢,造成二价Fe离子含量高,易出沉淀。一般含量在2-4 点,也要根据温度而定。)沉渣多:温度高;游离酸高;促进剂,先低后高;除渣机工作不良。膜很“软”,一般是Mn+离子含量下降了,要添加镒离子。膜变粗、变厚:可能是Ni+1离子含量太低了,目视其颜色:正常是应该“发绿色”证明 Ni 含量高好,如果变浅了,也变粗,就是Ni 含量不足。酸

6、比过小也会造成膜变粗变厚的现象。一般的如果“低镒高锌-1”对磷化质量不好,但也有好处,就是温度偏低,也能较好的磷化。磷化槽液变色了,呈“红褐色”,说明槽液铁离子(Fe2+)含量太高 了,也就是促进剂长时间处于含量不足,且游离酸也是很高。这时就必须“打铁”,降低Fe2+的含量,用提高温度、多加促进剂的方法,颜色会变回来。但是同时会出现大量沉淀,也会消耗很多“总酸”,必须对槽液进行调查,加强除渣。这种现象,多出现在日常失控,一般不会发生。11.磷 化最好是喷浸结合。可避免出现磷化阶梯纹。8-10 序:水洗,目的,除去工件表面残存的磷化液,使工件表面无油,无锈,无尘等干净的表面,纯净纯水洗后,“滴水

7、电导”要& 25us/cm的标准(一般最大可以放宽到50us/cm) ,减少或避免对电泳槽的污染。电泳工艺常规流程电泳UF洗UB洗一纯水洗一纯净纯水洗一沥水一烘干。一 一、电泳:它包含几大系统:1.循环系统2.超滤系统3.阳极及阳极液循环系统 4.过滤系统5.温控系统6.加漆系统7 直流电源系统等。1. 主要控制参数:a 循环量,要求4-6 个循环/小时;b 阴阳极面积比,4-6; c 槽底流速n 0.4米/秒;d液面流速n 0.2米/秒;e主槽与副卞f液位差 5-15cm; f工件 与阳极最小距离n 20cm; g工件距液面n 30cm; h最好是两段电压,入槽后带电, 而不是带电入槽;i

8、设计时,应采用“逆流”方式, ,即副槽的位置,层流的方向与车身进行的方向相反为好。2. 槽液及生产管理参数有:电压、电流、电泳时间、槽液温度、固体份含量、PH值、电导率、MEQ 值、超滤量、超滤液的PH 值、电导率、阳极液电导、PH 值、超滤液的流失量、溶剂含量、UF 液的固体份含量、过滤袋的压差、加漆记录、泳透力、细菌含量及杀菌剂含量等。电泳膜厚:原漆,主要取决于电泳漆合成树脂的分子量,分子量大,外观不好,性能好,漆膜薄,阶梯电阻大。分子量小,外观好,但性能较差。膜厚,主要取决于树脂合成时的条件.(温度、时间、投料时机、搅拌等因素)。生产时与电泳膜厚有密切关系的参数有:当:固体份含量高,PH

9、 值高, MEQ 值低,电压高,槽液温度高,阴、阳极面积比小,阴、阳极距离小,阳极液电导高,有机溶剂含量高时,漆膜都是增厚的趋势。反之则是下降的趋势。与槽液稳定性有关的参数:固体份含量一般不可低于15%,固体份低,易造成树脂与颜料、填料分离。造成“ L 板效果”不好;固体分含量高,造成粘度上升,浮漆多,多后序清洗不利。PH值:过高水溶性下降,有树脂渗出的可能.过低,水溶性太强,返溶严重,膜薄,甚至有泳不上漆的趋势。电导率(杂质离子含量)。当槽液未做调整时,电导率突然下降,漆膜外观下降时,可能就是槽液被杂质离子污染了。如果不调整, 电导率会突然上升,上升较快,说明污染严重了。外观更差,电流也会突

10、增。电导率太低不好,库仑效率就低;太高也不高,杂质离子太多了。MEQfi.很重要,它是树脂中和度的参数,直接反映树脂水溶性好坏的指标,它是槽液中含酸总量。如果做出图来,还可以间接分析杂质离子污染状态。另外:滴水电导高、纯水水质差(电导率高于10us/cm) 。槽液温度长时间过高(超过 35)搅拌停止时间过长(超过2 个小时) ,不按时添加中和剂,溶剂,添加方式不对。槽液更新周期过长(一般超出4 个月) ,槽液长时间不生产等,都对槽液的稳定性有不良的影响。与“L-效果”(水平面与立面的效果区别)有直接影响的参数。电压、泳透力、槽液温度、溶剂含量、PH值、MEQfi、固体份、阳极液电导等。对加中和

11、剂和溶剂的方法等。都有直接影响。它的趋势与漆膜增厚,减薄是一样的。但是,还可以采取“低温高压”、提高溶剂含量,来改善“L- 效果” 。定期清电泳槽(先沉淀4-8 小时不搅拌,把不沉淀的颜料和填料(未被树脂包裹的东西)沉淀出来再倒槽。彻底清理出槽液。改善效果也很明显(一般是解决颜基比的化验时超标过高、“ L- 效果”太差时采用)加中和剂和溶剂时,采用先稀释10的浓度后(视加料条件而定,不一定必须控制10%的浓度),再加入槽液,而不是直接添加,可避免,浓度过高,对直接接触的槽液产生“过溶解”造成树脂包裹颜料、填料的能力下降。造成“颜基比失调”。而影响漆膜的“梯次电阻”。而且还容易产生“颗粒”。重要

12、参数异常易产生的问题“1、 槽液温度:过高,溶剂挥发快,漆膜增厚,浮漆多,易产生颗粒,槽液老化速度加快,影响后序清洗,电渗效果下降,流平性变差,有桔皮。过低,外观下降,膜薄。槽液粘度上升,降低超滤量。2、 阳极液电导:过高:对阴极(不锈钢,一般采用316L 型号)腐蚀加快(主要还要看PH值,如果电导高、PH低也可以)。PH值易下降,MEQfi易上升,但对泳透力和“L 效果”有好处。过低:(一般低于400us/cm)时,可使PH值上升,MEQfi下降,漆 膜下降, 影响外观。(适当的低,可以减缓成膜速度,对改善粗糙度有一定的好处)3、 槽液有泡沫:特别是入槽部位,很容易产生“阶梯状针孔”,小气泡

13、,易产生颗粒。影响外观和防腐性能,如果不是主槽与副槽没有液位差(一般是5-15cm或至25cm均可),很有可能是卧式泵的盘根坏了,吸入空气所致。4、固体份:过高,易造成 UF透过量下降,产生桔皮,二次流挂等。过低,影响槽液稳定性,外观下降,漆膜薄,而且易击穿。5、PH值(MEQfi) : PH值过高(MEQfi过低),漆膜增厚,但水溶性下降,可 能会堵过滤袋,UF液过量下降,出颗粒。(如果是异常的,应做细菌培养, 确定是否有噬酸菌。应杀菌解决,有专用杀菌剂)PH值过低:漆膜薄。产生原因:加中和剂过量,或是阳极液电导控制过高,还有可能是阳极管破裂,阳极液漏入槽中。施工电压:一般是根据膜厚来确定。

14、新槽偏低,老槽偏高。过高:易击穿,膜厚。过低:膜薄。一般的控制方法是保证其他参数稳定,电压也稳定。当其他参数有微量的变化时,用调整电压的方法来保证膜厚,最方便,最快。6、 超滤量:一般控制在5L/m2 的量上,即可满足生产需要。它与涂料回收及槽液的稳定性有很大关系;对 UF清洗的更新非常重要,影响清洗效果。排超滤液:是有效去除杂质离子的方法,但一定要记录排放量,按量添加溶剂和中和剂。日常控制还要注意超滤液的流失情况,及时添加 “人造超滤液”(即中和剂、溶剂的水溶液)。一般要求禁止流失、排放。7、 过滤袋的压差:一般控制在0.8-1kg/cm 2, 就要换了,否则易破裂,影响循环量,造成颗粒。8

15、、 定时监测纯水水质和滴水电导。保证前处理质量。9、 烘干:保证烘干温度和时间,定期做炉温曲线。过烘烤:会造成漆膜耐冲击下降,抗石击也下降。欠烘烤:防腐性能下降非常明显,同时抗石击和冲击也下降。一般目视:过烘烤发黄、发乌(光泽下降),欠烘烤,颜色发浅,光泽高。日常生产常见的问题:1、 针孔、气泡:产生原因:a. 槽液表面有细小的气泡沫。b. 电压高电解反应过强。c. 杂质离子含量高。d. 溶剂含量过高。e. 有镀锌钢板且面积较大。f. 槽液循环流速太低,电解产生的气泡无法消除。对策:排除法找到真正原因,对正调整。2、 二次流挂:(指清洗后,又从夹缝处流出漆液,而污染车身或工件)原因: a. 固

16、体份过高。b.UF 清洗的固体份高,清洗不彻底。c. 泳透力低。d. 烘干时,炉温升温太快。3、 水迹痕、水滴痕、干斑痕。产生原因:a.电泳槽液有问题了,电渗太差。b.二次污染,有UF液重新滴 落在湿膜上,造成二次返溶。c. 水洗不干净。d. 进炉前,沥水时间太短。e. 没有“0”道槽头喷淋,且比较干燥,造成浮漆干结。后水洗无法洗净。f.PH值太高。g、PH值太低。h、没有纯水洗、纯净纯水洗。(就是清洗不净、或清洗水的PH值较低)4、 颗粒多:a. 前处理磷化不好,结晶过粗,有浮灰、颗粒。b. 过滤袋过滤不好。c.槽液温度高,造成絮凝。d. 颜基比失调。e. 加中和剂,溶剂方法不当。f. 通道

17、及烘道不卫生,二次污染等。5、 缩孔、凹陷。a. 脱脂效果不良,表面有油污。b. 水洗后,又从上落下油污,二次污染。c. 电泳后,漆膜二次污染。d. 前处理或设备中含有硅、酮的物质(新线可能有此问题,但老线一般不会有)。 e. 高沸点溶剂含量过高。f.涂料抗油污染能力太差。(前处理脱脂的消泡剂,严禁使用硅油类消泡剂) 。槽液循环喷射不良,不能很好的消除气泡,固化后出凹陷,不是 缩孔。6、 L- 效果差a. 颜基比失调。b. 温度高,电压低。c. 槽液中,游离的颜料、填料含量高。d. 梯次电阻下降。e. 溶剂含量低。f. 泳透力下降。g. 车顶距槽液液面距离过近等。7、 、外观粗糙:a. 颜基比

18、失调。b. 温度和电压过高。c. 溶剂含量低.d. 固体份低。e.PH值高,水溶性下降。f.UF液PH值低,造成返溶。g、阳极液电导过高。h、膜厚过高、过薄。 i 、施工电压有波动。8、 、在其他参数都正常的情况下,漆膜突然减薄。此时电流也下降明显。应重点检查阳极,很有可能是阳极被腐蚀没了,应换新的。以增加阳极面积。(前提是注意阳极液电导控制,长时间控制过高、PH值低,且纯水水质差,含有 Cl-,此时不锈钢腐蚀的速度是相当快的,属于“爆炸式”腐蚀。应尽量减少Cl-带入槽液) 。9、 、 “阴阳脸”,即膜厚不均,外面好,里面差;下半部分好,上半部分差等。原因: a. 涂料本身出问题了。b. 没有

19、循环了。c. 电渗太差了。d. 泳透力太差了。 f. 突然停电,一半在空中,一半在槽液里(特殊情况)。10、 、泳透力下降:原因: a. 原漆本身有问题,合成树脂的低分子物过多造成。b. 槽液温度过低。 c. 电导率过高。d. 电压过低。e. 颜基比失调。f. 溶剂含量过低。g. 阴阳极面积比失衡等。11、 轻微的“缩孔”,可以用提高颜基比的方法解决,严重了就无效了。12、 如果发现湿膜有严重缺陷,可以不进行烘干,采用二次电泳(适当提高电压)来解决,避免整车反喷底漆。13、 槽液液位,无原因的上升。很有可能是泵的内水封拉坏造成密封液倒流入槽液。14、 超滤量下降:原因:a. 固体份高。 b. 水溶性下降。 c. 超滤膜老化。d.压差稳定不良。e. 槽液温度过低。f 、清洗超滤器的方法不正确(即超滤器维护不良)15、 纯水水质下降:原因a. 返渗透膜污染应反洗。b. 设备清洗不良,清洗程序有误。c.源水的水质变化。d、设备调整有误,压力控制不良等。以上是个人的一些经验,仅供参考

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