飞锯故障及维修.doc

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1、故障现象可能原因/处理办法1通讯故障上电就显示通讯故障1通讯线是否连接好,控制器内连线是否好(从新插好)2 CT-01内电源板上MAX488S片损坏。(更换芯片)3 CT-01内主板上的U61是否拆掉,(拆掉U61)4触摸屏本身损坏,(更换触摸屏)5 CT-01运动控制器损坏,(更换控制器)6 CT-01运动控制器与触摸屏的程序不配套偶尔出现通讯故障1通讯线是否连接好,控制器内连线是否好(从新插好)2 CT-01内电源板上MAX488S片损坏。(更换芯片)3 CT-01内主板上的U61是否拆掉,(拆掉U61)4触摸屏本身损坏,(更换触摸屏)5 CT-01运动控制器损坏,(更换控制器)6外部干扰

2、引起(查找干扰原因)2掉自动模拟时掉自动1电源(DC24V有问题(检杳更换 DC24V)2外接线有时短路,负载过重,24V电源电压过低(检查故障部 位)3干扰,操作台内有无频繁动作的、无吸收装置的线圈(加吸 收装置)4检查模式选择开关有无接触不良,观察I/O信号5 CT-01内主板上的U61是否拆掉,(拆掉U61)6 CT-01控制器内连线是否良好( 从新插好)自动时掉自动1控制电源(DC24V有问题(检查更换 DC24V)2外接线有时短路,负载过重,24V电源电压过低(检查故障部 位)主要检查阀线,抬落锯开关线3检查模式选择开关有无损坏,检查 J127自动信号线是否有接 触不良观察I/O信号

3、4干扰,检查咼频地线,取好重新打一组,操作台内有无频繁 动作的、无吸收装置的线圈(加吸收装置)5 CT-01内主板上的U61是否拆掉,(拆掉U61)6 CT-01控制器内连线是否良好( 从新插好)7 CT-01运动控制器有问题(更换控制器)3进不了自 动1、从触摸屏参数列表I/O观察A、自动状态;有无J127?有 无J141?二者必须都有。如有,则输出有无 JZZ。B、模拟状态 有无J183?有无J141?二者必须都有。如有,则输出有无 JZZ 处理:A、B如有JZZ输出,但自动灯不亮,更换控制器。A、B 如无JZZ输出,从触摸屏按复位键,切断长度清零。然后重新 观察I/O 口。2、设置长度是

4、否小于500mm或大于32m4打锯片1、锯口斜 原因:据车与轧机不同步A、测速辊与编码器连接是否好? 解决:接好联轴器。B、测速辊与管接触是否够力?C、测速辊是否灵活? 解决:更换测速辊轴承。 解决:适当加大接触力。D、锯车编码器连接是否好? 解决:接好联轴器。E、锯车与测速的编码器是否完好? 解决:更换编码器。F、轧机速度波动是否太大? ( V3m/mi n) 解决:调整轧机拖动,尽量让速度平稳。G控制器的编码器输入的信号是否正常? 解决:更换控制器。H、锯车驱动器是否正常? 解决:更换驱动器。I、干扰解决:处理所有地线,必要时飞锯重新打接地。看飞锯主电源 线是否离咼频振荡柜太近,如太近主电

5、源线加保护。2、管口不斜A、扌口锯疋否疋时间控制?如疋。 解决:增大参数11数子。B、扌口锯疋否疋极限开关控制?如疋。 解决:调整开关位置、更换开关、更换连线。C、电磁阀本身换向是否灵活?如不 解决:更换电磁阀。D、气压是否够压力(大于 0.4MPA ?如不 解决:修改气路。E、气管是否太细?如是 解决:更换气管。F、控制器输入的信号5定尺不准1、测速辊与编码器连接是否好? 解决:接好联轴器。2、测速辊与管接触是否够力? 解决:适当加大接触力。3、锯车编码器连接是否好? 解决:接好联轴器。4、锯车与测速的编码器是否完好? 解决.更换编码器。5、测速辊是否灵活? 解决:更换测速辊轴承。6、测速辊

6、表面是否平整?如不 解决:更换测速辊。7、轧机速度波动是否太大? ( V3m/mi n) 解决:调整轧机拖动,尽量让速度平稳。&两个编码器是否完好?正向盘十周计数是否准确?如不准,换编码器。反转再转十周 看是否归零?如不归零,换编码器。9、机械传动部分键槽有衮键10、检查齿条,齿轮是否磨损。11、换控制器6不落锯1、手动是否正常?2、不正常:原因:检查控制柜接线端子 D0,105(115)到电磁阀 之间的两线与检查电磁阀线圈是否断了或短路。解决:去除 检查出的毛病。3、正常:A 在模拟状态下,看固态板上JLJ指示灯是否闪烁?如不闪;换控制器。如闪;用万用表检查固态板上D0与105 之间的电压应

7、是间歇的 DC24V如不是DC24V查开关电源 电压疋否疋DC24V如疋,固态继电器接触不好。解决是换固态继电器或固态板。2、检查气路、电磁阀。7多次落锯1、查从固态板JLJ、105到电磁阀之间所有节点的线连接是否 牛靠?解决:去除检查出的毛病。2、用万用表检查固态板上 DO与105之间的电压是否很低? 如低:查开关电源电压是否是 DC24V如是:换开关电源。如不:查电源外部负载大。清理外部负载。3、手动时正常,模拟或自动偶尔出现。A、更换电磁阀的连线、电磁阀线圈。B、更换固态板C、更换控制器4、检查气路、电磁阀本体、汽缸本身。七、状态不变时飞车1、直流拖动原因:电机与编码器连接是否牢固?处理

8、:连接处理好。原因:编码器本身是否完好?处理:换编码器原因:电机与编码器同心度怎样?处理:尽量用软连接,尽量处理让其保持同心 原因:驱动器本身问题。处理:改电压反馈原因:生产速度过高。处理:降低速度或重新调整参数2、交流拖动原因:生产速度过高。处理:降低速度或重新调整参数原因:制动回路有开路。处理:重新连好原因:查看驱动器本身。处理:根据驱动器显示故障实际处理原因:控制器问题。处理:更换控制器8在零位抖 动原因:编码器与驱动电机轴之间传动间隙大 处理:减小间隙 原因:参数1大处理:适当减小 原因:编码器 处理:更换编码器原因:控制器 处理:更换控制器9返车缓慢1、检查控制柜到零位开关之间的线是

9、否完好?零位接近开关是 否完好?处理:去除检查的毛病。2、原因:控制器、驱动器本身问题 处理:更换控制器、驱动器十、模拟正常,自动不止常1、检查测速这一路的所有部件有无不正确的的方? 处理:去除检查的毛病。2、检查车仃走与显示长度变化疋否致?3、干扰A、处理高频、机组、飞锯接地线。B、变频器与电机接线是否按标准连接10输入信号 在屏上I/O不显示原因:查固态板到控制器之间的扁平线;查电源电压是否正常; 查固态板本身;处理:去除检查的毛病。11屏上I/O有输出,但 无外部输 出原因:查固态板到控制器之间的扁平线;查固态板本身;查控 制器 处理:去除检查的毛病。12锯口斜如手动切不斜时1、如参数3

10、、4设定正确;加大参数九能解决,则有超调。 处理;重新调整参数2、5及驱动器速度环增益。2、机械部分查电机到小车之间间隙是否过大;锯头摆动;齿轮与齿条间隙 不均;传动部分运转是否灵活(轴承、润滑油)13锯车跳动1、参数调整是否正确;2、齿轮与齿条之间啮合是否好;齿条压辊是否好; 力均否。齿轮箱出14编码器勿 坏编码器进水1、安装要按规程,编码器侧一定要咼一些。2、现场要保护好。3、安装要按规程,屏蔽线要用知名品牌的,地线要处理好。4、编码器的电源电压必须在规定范围内(小于 5.25V )。15不抬锯用万用表检查端上 DO与105( 115)之间的电压应是否有 DC24V 如有处理;换固态板或固

11、态继电器。 如无:查气路,气压,电磁阀,汽缸 如有接近开关,检查落锯信号 J157J160。16不返车处理:在模拟状态下调整+/-1mm以内。1、如用精度差较多。2、 抬起开关,控制器没有接到J157, J160信号处理:检查那一路 并处理。3、零位开关坏4、检查锯车编码器5、换控制器17编码器每 次计数不 一样处理:先编码器再控制器现象消失,查从控制器到编码器之间的线、接头、接插件。1、处将编码器拆除,直接连到控制器看一看,如状态一样。 理:去除毛病部分。2、干扰A、处理高频、机组、飞锯接地线。B、变频器与电机接线是否按标准连接18返回时有 时过极限处理:查柜到零位开关所有部件; 查锯车编码器; 重新整理控制器内的接插件; 重新整理控制器与编码器、驱动器、电源的插头; 检查主电源到电机之间所有连线; 控制柜的地线连接是否好; 更换控制器; 检查机械是否滚键19不计数将编码器拆除直接连到控制器看一看,如状态一样。 处理:先编码器再控制器现象消失,查从控制器到编码器之间的线、接头、接插件。 处理:去除毛病部分20锯车爬车处理:重新整理控制器内的接插件;重新整理控制器与编码器、 驱动器、电源的插头;检查主电源到电机之间所有连线;控制 柜的地线连接是否好;更换控制器。

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