设备改造项目可行性实施报告.doc

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1、设备改造项目可行性报告一、报告名称:磨矿分级设备的升级改造二、项目改造的背景和必要性:公司自2006年3月投产以来,一直采用焦作群英机械 厂生产的 2TC 20少2000型沉浸式双螺旋分级机,配合3.2*4.5m格子型球磨机形成一段闭路磨矿生产至今。该螺旋分级机为九十年代前盛行的磨矿分级设备,其结构简单、分级面平稳、溢流量高、粒度细、维修操作方 便、远行成本相对较低的优点,而被众多选矿厂青睐,但随着生产的不断深入,其技术条件,尤其是分级效率低、 细粒级分级时溢流浓度太低,对选别指标不利等缺点,已 不适用目前向指标要效益、向成本要生存、向精细化要管 理的客观实际需要。1、设备本身落后老化、修理费

2、高:由于该设备使用时间近七年之久,累计磨矿达1000万吨,上下支架及整体结构已疲劳老化,加之近年来分级细粒要求严格,返砂量已超过设计能力。2011年11月份中空 轴已断裂修复两次,致使维护修理费用逐年提高,尤其下部支座及大小叶片,由于受其结构特性的影响,其传动部 位一直在矿浆中浸没,轴承润滑维护极为不方便,正常生 产每月至少两个外协修理 (停机时间至少三个小时),年 修理含材料费用高达 30万元之多,月影响运转率不低于 3 个。2、受其本身工作性能的制约,细粒分级时溢流浓度太 低,非常不利于选别作业,同时,由于溢流浓度太低,矿 浆流量加大,致使系统设备满足不了实际生产要求,且电耗急剧增加,严重

3、影响整体成本的控制。2011年度,在对磨浮车间浓、细度调整后生产的一年里,分级浓度保持在19 20%,矿浆细度保持在66 70%时,实际回收率较2010年度,分级浓度在28 30%,分级细度在58 62%时 提高3%。但正是受其溢流浓度的影响,砂泵房较去年同期 日均多耗电2846度,水泵房较去年同期日均多耗电1937度,两项合计,月吨耗增加0.5元。综上所述,磨矿分级设 备的升级换代是势在必行,但如何在分级细粒级时,保持适宜的分级浓度,即可保证选矿实际回收率的稳定提升,又不影响系统正常运行,经多方改察和实际论证,并结合 我公司一段闭路磨矿的实际情况,决定对现有螺旋分级机进行改造升级为国内先进的

4、水力旋流器。三、水力旋流器简介、选型及投资概况:水力旋流器,是近年来在选矿行业流行一种利用离心 力来加速颗粒沉降的磨矿分级设备。其上部是圆筒,筒体上装有与筒臂呈切线方向的给矿管,筒体中心有溢流管;下部是一个圆筒相连的例显圆锥体,锥体的锥角在 15 60。之间,锥体下端装有沉砂口 ,各部位之间均用法兰盘及 螺栓连接,以便更换。水力旋流器的分级工程是:矿浆以一定压力(0.04P 0.294MPa)从给矿管沿地线方向给 入旋流器,在筒体内部 高速旋转,产生很大的离心力,给矿浆中不同粒级介质 , 受其离心力不同,在筒体内运动速度及方向也各不相同,粗颗粒受离心力大,被甩向筒臂沿螺旋线向下运动 ,从沉 砂

5、口排出,二次进入球磨机,细颗粒受到离心力小 ,向上 液位,从溢流管排出,成为溢流进入浮选柱。水力旋流器的特点是 :结构简单、价格低、处理量 大、占地面积小、投资费用少、分级效率较高,可以在适 合选别要求的溢流浓度下,获取较细的溢流细度等优点 , 但扬送矿浆能耗大,设备耗磨件使用周期短,也是诸多使 用单位共同反映的缺点。根据我公司实际生产需要 ,经生产厂家测算,拟选用 旋流器组的型号为:FX710 GTX2投资概算:1、设备投资:旋流器:FX710 GT组(一备一用)=50万、两台球 磨机,共计100万元。动力:根据旋流器和磨机的单台分离技术要求,每台旋流器需配备一组扬送砂泵;两台球磨机共计2组

6、:9OKW*4*1.5 万元=60000 元;动力柜:4台*7.5万=30万元(公司有闲置);砂泵:根据矿浆的实际流量,湖北天门150 530B完全可满足扬送需要,150 530B*4台*9万元=360000元;土建安装:两个钢平台,;两个泵机座,预计:150000 元;合计:200万元。四、设备升级改造后和原螺旋分级机的运行成本比较:1、使用水力旋流器:电 耗:90KW*0.85*24 小 时 *28 元=51400 度 /月*2=102800度月,如用电单价以0.55元度测算,两台球磨 机日磨矿量以4000吨测量,月用电单耗为0.506元/;材料:150 530B砂泵过流件,按涂耐磨层每套

7、10000 元,两套为20000元,使用周期按一个月测算,月单耗为 0.178 元/;旋流器筒体按涂耐磨层每个10000元,两套为20000元,使用周期为两个月测量,月单耗为0.089元/;水力旋流器月单耗为 0.773元;t。2、使用螺旋分级机:电:22KW*0.85*24 小时 *28 元=12566 度月。现为4螺旋,月电耗为50265度,单耗为0.25元/。材料:下部支座维修年费用为11万元;大、小叶片25万元/年两项合计:34万 月单耗为0.25元/螺旋分级机单耗为0.5元/3、使用螺旋分级机,由于单方面控制细粒级,使用水量增大,系统矿浆流量增加;水泵房比浓度提高前均多增加1937度

8、电;砂泵房比浓度提高前均多增加2846度电;两项合计:按每度电0.55元测算,月增加0.5元/。4、螺旋分级机对运转率的影响:按每月停机时间累计 24小时,影响磨矿量4000t ,相 当于两项球磨机停机一天(3个运转率),少生产金属量2.79t ,当现行市场价18万/金属量:2.79*18万=50万, 扣除4000t原矿及运(65.5+12.5=78 元)50万一31万=19 万,月吨耗共计1.27元/,其它材料费忽略不计。五、结论;综上所述:从设备技术性能上看,螺旋分级机升级改造 使用水力旋流器后,不但解决了细粒分级时溢流浓度太 低、矿浆流量加大,而致使系统设备满足不了实际生产的 需要的问题,大大缓冲了配套车间的运行压力,同时也缓解了在实际生产中,由于顾及溢流浓度,而影响磨矿量和磨矿细度及实际回收率提高的实际生产矛盾。从设备运行成本上看,螺旋分级机升级改造使用水力旋 流器后,不但大大提高了设备运转率,而且,直接维修及材料费用年降低 40万元,同时降低了用水量,降低了矿浆 流量,使配套车间年直接减少用电量88万元,尤其是磨矿质量的大大提高,大大提高了实际回收率,根据2011年实 际情况看,按照水力旋流器的选型报告中提供的技术参 数,如磨矿细度稳定在68%左右,实际回收率可年累计提高2.6%,年直接多创造效益 500万元,三个月可收回全部 投资费用。后附水力旋流器选型扳兰:

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