1000MW机组锅炉灰渣含碳量超标原因分析及治理.doc

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1、1000MW机组锅炉灰渣含碳量超标原因分析及治理DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2016.15.004 1 前言 灰渣含碳量是燃煤机组主要经济指标之一。灰渣含碳量超标,使锅炉运行的安全性及经济性降低,灰的质量降低,影响灰的销售。 2 机组简介 邹县电厂21000MW超超临界机组,于2006年12月、2007年7月投产,锅炉为超超临界参数直流炉,用单炉膛、一次再热、固态排渣型锅炉。用正压直吹式制粉系统,配6台双进双出钢球磨煤机,有两台50%容量轴流式一次风机、静叶可调吸风机、动叶可调送风机。旋流筒体式喷燃器48只,分三层前后墙对冲布置。 设计煤种,校核煤种:兖矿煤和济北煤矿的

2、混煤。表1是设计煤种,校核煤种工业分析。 3 灰渣含碳量情况 两台百万机组投产后,长期存在灰渣含碳量超标,经分析、调整、改造治理,灰渣含碳量由初期5.4%、4.5%降至2%以下良好范围。 4 灰渣含碳量高的原因分析 (1)磨煤机分离器堵塞、分离效果差、清理不及时;(2)煤粉细度偏离设计值;(3)磨煤机出力和磨内阻力大、无料位;(4)锁气器堵塞,煤粉有粗大颗粒、均匀性差;(5)煤质差、煤种偏离设计值; (6 )炉膛压力不合适;(7)风粉配比失调;(8)锅炉漏风大、氧量低; (9)一次风速不合适;(10)分离器内锥体磨穿旁路、折向挡板磨损; (11)燃烧器百叶窗及喷口有磨损、燃烧器口有结焦,煤粉气

3、流紊乱。 5 针对灰渣含碳量高的原因 5.1 进行制粉系统、燃烧方式的调整 (1)燃尽风开度20%不作调整,两侧氧量、烟温偏差大时,用两侧吸、送风机出力及磨煤机两端一次粉管出力调整。(2)增上层、减下层燃烧器出力提高火焰中心。(3)锅炉总风量、氧量控制上限,总风量不变,减上、中层燃烧器二次风量增下层燃烧器二次风量,减燃尽风风量,用“宝塔”型配风,上层燃烧器二次风在80%90%调整,中间层燃烧器二次风在70%80%调整,负荷越低,开度越大,下层燃烧器二次风投入自动。(4)磨煤机参数在规定范围,尤其料位在600-900Pa,料位不正常,对测量管线吹扫,吹扫无效时,检修处理。磨煤机电流100A左右较

4、稳定,电流90A以下为煤多,应减煤抽磨。(5)熟知入炉煤质报表,及时据入炉煤质调整燃烧,使各台燃烧器的配风比率、风温、风速等符合要求。(6)观察灰渣的变化,经目测和灰渣含碳量报表,分析灰渣含碳量大的原因,针对性地调整。(7)煤挥发份低、灰分高、水分高时,增大燃烧器出力、提高一次风温度。煤质短期不能改善,调整煤粉细度。(8)测各台磨煤粉细度及均匀性,调整煤粉细度及均匀性为设计值。(9)分离器折向挡板、内锥体或回粉管堵塞,回粉管、内锥体磨穿旁路时,检修处理。(10)磨煤机一次风量小于120t/h,大于80t/h,入口温度小于230,均衡各台磨出力,或停止部分磨煤机,严禁磨煤机大风量、大煤量或大风量

5、、小煤量运行。(11)一次粉管积粉、堵塞,开启清扫风吹扫。(12)观察着火和火焰的回流区离喷口的距离,回流区离喷口的距离近,减弱旋流强度,开大中心风,使回流区与喷口的距离正常,防燃烧器积粉、结焦。若着火距离拉长,减少中心风及内二次风量、增外二次风量、增强旋流强度、提高一次风温、煤粉细度等强化燃烧,使着火提前。(13)炉膛漏风,及时处理,各观察孔、看火孔关闭严密。(14)分离器清理时,查回粉管、内椎体是否堵塞,清理干净,内椎体是否磨穿、旁路,内椎体锁气器位置是否正确,折向挡板开度是否正确,各挡板开度是否一致、是否有磨损,均流管是否磨穿,为分析渣灰含碳量高的原因提供参考。(15)提高掺烧汽车煤(无

6、灰干燥基挥发份小于35%)的磨煤机出口温度在6571之间(不大于75),调小分离器折向挡板开,燃烧器两侧二次风挡板开至100%,掺烧量不超过入炉煤总量的1/3,挥发份更低的(低于25%)不超过300吨。掺烧量过多,灰渣碳量高,粉煤灰公司售灰受限。(16)停机时修复磨损的燃烧器、清理结焦。 5.2 对磨煤机分离器改造 轴向II型粗粉分离器下部的内锥撞击锥为倒锥,容积利用率不高、磨损严重和煤粉不均匀等问题。双挡板轴向型粗粉分离器在轴向II型粗粉分离器的内锥下部,在内外锥间增加一级可调节轴向挡板。煤粉气流经下部挡板后开始旋转,旋转路程增加,提高了分离效果,煤粉均匀性得到提高。一级挡板煤粉粗调,分离原

7、理包含撞击分离、重力分离及一次离心分离。二级挡板实现第二次的离心分离,提高煤粉细调。分离效果提高,保证了煤粉细度及均匀性,用于煤粉细度R90小于15%的劣质褐煤、劣质烟煤、贫煤、无烟煤,煤粉细度能调至4%一8%。技术特点主要为: (1)分离器进口管改为扩口,改善了一次分离区域的结构和气流,一级轴向挡板增强对煤粉气流混合物的撞击和导向作用,使分离器的阻力降低,提高了重力分离效果。(2)分离器内部积粉消除,消除了分离器内锥堵粉的问题。(3)煤粉气流均匀分布,降低了系统阻力。 (4)可大范围调节、调节线性度高, 开大下级挡板使煤粉细度变粗,关小下级挡板使煤粉细度变细,上部折向门作为细调。(5)回粉管锁气装置,锁气严、没有串气现象,气流不会短路,锁气装置安装有手动门,方便清理垃圾。(6)改造后对节能、降耗、减排、降灰渣含碳量明显。 通过制粉系统、燃烧方式的调整,燃烧器内部治理、磨煤机分离器改造,经运行验证:各种工况下,渣灰含碳量控制在2%以下,解决了1000MW机组渣灰含碳量长期超标的问题,使锅炉经济性、安全性提高。

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