一起660MW机组低频振荡现象的分析.doc

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1、一起660MW机组低频振荡现象的分析引言 2017年5月,某电厂检修人员在值班期间接到值长通知,某台660MW机组出现了低频振荡,同时网调自动化处也第一时间通知电厂方某台机组出现了1.22Hz的低频振荡,振荡过程持续了25秒,值班人员通过查看振荡机组的DCS运行记录、机组及线路的故障录波器、PMU等保护设备确认了机组振荡的发生,幸好当时有功功率波动的范围不是很大,振荡机组通过DCS控制系统及励磁PSS电力系统稳定装置提供的正阻尼作用使得振荡未得到发散。 什么是低频振荡?简单来讲就是发电机的转子角、转速,以及相关电气量,如线路功率、母线电压等发生近似等幅或增幅的振荡,因振荡频率较低,一般在0.1

2、-2.5Hz,故称为低频振荡。其产生的原因主要为电力系统中发电机并列运行时,在一定的扰动下发生发电机转子间的相对摇摆,并在低阻尼时持续振荡导致。振荡分为局部振荡和区域振荡。造成低频振荡可能的原因主要有以下几点:(1)机组切机的过程;(2)输电线故障或保护装置误动过程;(3)断路器设备事故;(4)?C组甩负荷过程。 如何识别低频振荡?在工程应用中低频振荡辨识通常在WAMS主站端(调度端),通过对接收到的PMU数据进行分析,提取出振荡参数。主要通过以下流程来判断:(1)采集被监视线路或者发电机的有功功率,进行低通滤波处理,防止频谱混叠;(2)判断功率是否突变,序分量是否有短路特征,Ucos%是否较

3、小。若有功率突变,序分量无短路特征且Ucos%较大,则在采集一个数据窗后启动Prony分析,进而求出振荡的幅值,频率,阻尼比。(3)上送振荡参数。 下面通过调取振荡时刻PMU波形,以判断机组是否存在低频振荡行为。 从图1中可以看出,相对于其他两台机组#4发电机有功功率有几处存在明显的突变,在一次机组负荷指令变化时,机组有功功率出现了振荡,但并未发散,查看其中某一振荡时刻机组的有功功率曲线如图2。 从图2可以看出在报警时刻#4有功功率在突变,最低值为266.649MW,最高值为376.683MW,突变量达到10MW,根据低频振荡辨识方法,基本可以确定#4发电机确实存在低频振荡,同时对比查看低频振

4、荡期间机组的频率变化,振荡频率为1.2Hz,与调度监测的低频振荡频率1.22Hz基本一样。 1 振荡的原因分析 通过查看运行日志了解到,14:24时该台机组A侧高压主汽阀故障,运行人员关闭了A侧高压调阀,对比A侧高压调阀关闭前后曲线,可以发现在A侧高压调阀关闭后,一次调频调节达到稳定的时间明显变长,且在机组的调节过程中动作量明显增大,机组的正阻尼作用变低,见图3和图4。 在机组AGC指令下需要升降负荷时,由于只有单侧主汽调阀,调节精度难以满足要求,导致机组在受到一次调频动作的扰动后,开始小幅振荡,最大时达到-11.963,对比振荡时刻#3DCS曲线,可以发现#3发电机也有一次调频动作,但各项曲

5、线明显比较平稳。为避免机组在AGC指令下的低频振荡,申请退出机组的一次调频,在机组一次调频退出后,有功功率基本无振荡出现,证明了在机组A侧高压调阀故障期间一次调频作用引起了此次#4机组的低频振荡。 综上所述,在机组主调门故障等可能降低机组的正阻尼的不可抗事件的发生后,操作员应及时退出机组一次调频,这样可以降低机组低频振荡发生的概率。 2 结束语 在交直流混连电网的时代,输电线路变得日趋复杂,发生故障的概率较以往大很多,除了常规的增大PSS的增益放大倍数以提高机组的正阻尼作用外,一旦机组发生振荡首先应当根据振荡频率、振荡分布等信息正确判断低频振荡源,如振荡源为本厂,则降低机组有功功率,同时增加无功功率输出,若有运行机组PSS未投入,应立即将其投入以增加机组的正阻尼,作为生产一线人员必须要掌握相应的应对措施,保障电网及机组的安全稳定运行。

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