锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc

上传人:本田雅阁 文档编号:2079153 上传时间:2019-02-10 格式:DOC 页数:5 大小:605.51KB
返回 下载 相关 举报
锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc_第1页
第1页 / 共5页
锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc_第2页
第2页 / 共5页
锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc_第3页
第3页 / 共5页
亲,该文档总共5页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《锅炉过热器爆管原因分析和对策.doc(5页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、2209t/h锅炉过热器爆管原因分析和对策Measure and Analysis of Superheat Tube Crack of 2209t/h boiler (253024)华能德州电厂 王雪亮 于光强 王金海摘要 本文介绍了2209t/h进口锅炉左包覆过热器爆管事故,通过试验和综合分析,找出了爆管的原因,并针对机组状况提出了切实可行的解决过热问题的措施。关键词 包覆过热器 过热原因 改进措施1.前言 华能德州电厂三期工程安装2660MW进口燃煤发电机组(编号5、6机组),锅炉岛由德国BABCOCK公司设计、制造。锅炉容量2209t/h,为亚临界参数自然循环汽包炉,单炉膛对冲燃烧,

2、型布置,一次中间再热,平衡通风,固态连续排渣。5锅炉于2002年4月29日点火,在试运行过程中发生两次爆管事故。2002年6月12日标高63米左包覆过热器前联箱炉前数第30根管子爆管,2002年6月15日标高63米左包覆过热器前联箱炉前数第8根管子爆管。爆管材质为SA213 T2(相当于GB5310 12CrMo),规格为63.56.58mm。2.包覆过热器结构简介该锅炉采用背靠背的布置方式,炉膛和后包覆过热器之间不设水平烟道,包覆过热器系统流程如下:从汽包顶部由52根141.315.88管子引出的饱和蒸汽进入炉顶进口集箱,经顶棚过热器管至包覆过热器后墙,在包覆过热器后墙标高65950mm处通

3、过设在每根管子上的三通分成两路,一路继续向下经过包覆后墙下段进入低温过热器进口联箱;另一路汇合至包覆侧墙的分配联箱,由分配联箱又将蒸汽分成两路,一路由18根141.315.88管子引入包覆左侧墙进口联箱,另一路由14根141.315.88管子引入包覆右侧墙进口联箱,通过包覆侧墙,蒸汽进入侧墙下联箱,侧墙下联箱和后墙联箱是相互连通的,系统流程见图1。 节流圈图1 包覆过热器流程3.爆管原因分析3.1 宏观检查情况两次检查发现左包覆过热器分别是前联箱第8、30根管子爆管。第353根管子区域发生严重的变形(向炉内凸);第318根区域呈波浪型变形。右包覆过热器前联箱第155根管子发生变形,与左侧相比变

4、形较轻。(变形情况见图2)图2 左侧包覆过热器管子变形情况3.2 爆口分析3.2.1 化学元素分析 化学元素含量()CMnSiPSCrMo爆管样品分析0.160.450.20.0250.0250.60.55ASME SA213 T20.1-0.20.3-0.610.1-0.30.0250.0250.50.810.440.65从元素分析结果看,符合ASME SA213 T2的标准要求。3.2.2 爆口宏观分析3.2.2.1 两次爆管均呈脆性断口,爆口断面粗糙,爆口边缘不锋利,爆口附近存在纵向平行于爆口的小裂纹。见宏观照片3、4。照片3 爆口全貌 爆口尺寸:38070 照片4 脆性断口局部3.2.

5、2.2 爆口附近内外壁存在氧化皮,厚度约为0.2mm左右。爆口附近管径胀粗明显,其中爆口附近管径为70mm,最大胀粗率为9.4%,超出DL438-2000规程允许的合金钢胀粗率低于2.5%的范围。从以上可以看出,这两个爆口属于长时过热爆口宏观特征。3.2.3 金相组织分析3.2.3.1 爆口附近金相组织为:铁素体+少量珠光体区域碳化物。珠光体中的碳化物多呈球状,并向晶界聚集。晶界上存在蠕变孔洞,球化45级(见照片5)。3.2.3.2 距爆口0.5米向火侧金相组织为:铁素体+珠光体。珠光体的区域分散。珠光体形态尚明显,球化23级(见照片6)。3.2.3.3 右侧包覆过热器前联箱管子变形区域现场金

6、相组织为:铁素体珠光体,组织正常(见照片7)。3.2.3.4 原始管段的金相组织为:铁素体珠光体,组织正常(见照片8)。微观分析结论:原始管段的金相组织正常;爆口附近珠光体组织球化严重,而且晶界上出现蠕变孔洞,属于长时过热爆口组织特征。 照片5 爆口附近的组织 400 照片6 距爆口0.5米向火面 400 照片7 右包覆过热器变形区取样 400 照片8 原始管段组织 4003.3 爆管原因分析管子在高温下运行时所受到的应力,主要是由过热蒸汽内压力造成的对管壁的切向应力,在这种应力作用下,使管径胀粗。当过热器管在正常的设计应力作用下并于额定温度运行时,管子以正常的蠕变速度发生径向蠕变,当管子超温

7、运行时,即使管子所受应力不变,管子也会加快蠕变速度而发生管径胀粗,随着超温速度的提高,蠕变速度以十倍甚至百倍的速度递增,随着超温时间的增加,在管壁上产生晶间裂纹,晶间裂纹的继续聚集并扩大就形成宏观轴向裂纹,最后比以正常温度、正常压力下少的多的运行时间而开裂爆管。超温运行温度越高,寿命越短,短的只能维持几百小时。从华能德州电厂包覆过热器爆管的金相组织看,在这么短的时间内就出现蠕变孔洞,说明管壁温度已经超过SA213 T2这种材料的许用温度,从而导致管子发生了因长时过热引起的蠕变损伤破坏。4.过热原因分析:4.1 结构方面4.1.1包覆过热器作为炉壁,仅受烟气的单面冲刷,贴壁处烟速较低,对流换热效

8、果差。4.1.2 炉顶棚至后包覆过热器采用了内径为19毫米的节流孔,该节流孔孔径选择偏大,使流向侧包覆的蒸汽流量明显减少。4.1.3 蒸汽从后墙联箱分配到侧包覆前后两个联箱时存在偏差,流向前侧联箱的流量较少。4.1.4 侧包覆采用了管径较大的鰭片管,管内重量流速选择较小。4.1.5 侧包覆管间距较大,该部位单管吸热量较大。4.1.6 由于包覆过热器和水冷壁系统由鰭片连接为一个整体,包覆过热器温度升高使两者产生较大的温差,使包覆过热器两侧管屏发生弓形变形,该部位的管屏存在较大的机械应力。4.2 燃烧方面4.2.1由于锅炉炉膛大量结焦,使锅炉燃烧特性改变,炉膛出口烟温较设计值明显升高,包括侧包覆过

9、热器在内的受热面吸热量较设计值有较大的增加。4.2.2燃用煤质偏离设计煤质,改变了锅炉的燃烧特性。4.2.3为保证屏式过热器、高温过热器、高温再热器汽温在允许范围内,喷入了大量的减温水,使得流过喷水前的包覆过热器、低温过热器的蒸汽流量明显减少。 由于蒸汽流量偏少,对流换热效果差,使得侧包覆过热器的管壁过热,从而使管壁金属产生氧化现象,随着时间的延长,在管子的内、外壁会逐渐形成一定厚度的氧化皮。氧化皮的导热性能很差,特别是内壁的氧化皮,将明显减小管壁的温度梯度,降低管子的传热效率。据有关资料介绍,管子内壁氧化皮厚度每增加0.0254mm,其管壁温度上升12F(1F=0.56)。从左包覆过热器的爆

10、口来看,管子内壁氧化皮达0.2,这会导致管壁温度上升,而形成一个恶性循环,即温度越高,越易产生氧化皮,氧化皮的存在恶化了管壁的导热性能,管壁温度进一步提高,使金属氧化加速,其最后结果使管子寿命大幅度下降。由此可见,解决侧包覆过热器过热问题是防止爆管的关键。5.改进措施与建议5.1 结构调整5.1.1在后包覆过热器下联箱与左、右侧包覆过热器下联箱之间加装连通管。5.1.2 砸除水冷壁部分卫燃带。5.1.3 在侧包覆过热器爆管的变形区域刷涂耐热涂料,减小该部位的传热。5.1.4在侧包覆过热器两侧加装均流圈。5.2 燃烧方面的调整:5.2.1 调整一、二、三次风旋流强度、风压等,优化锅炉燃烧,努力降

11、低炉膛出口烟温,尽最大可能地减少减温水喷水量,增加包覆过热器管通流量。5.2.2 燃用接近设计煤质的煤种。5.3 在侧包覆过热器上加温度测点,实行对该部位温度的适时监控。通过对壁温数据的分析,及时调整运行工况。5.4 在适当的时机,对侧包覆过热器管进行复膜金相,监测该部位管段的组织变化情况。参考资料:1.吴非文 火力发电厂高温金属监督2.Thomas Wardle Creep-rupture assessment of superheater using oxide thickness measurementICOLM2000 China xi an3.华能德州电厂660MW机组培训教材锅炉部分

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1