QC活动资料-LXRT.ppt

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1、隆鑫工业集团QC活动成果交流材料,重庆润通工业有限公司制造部 2005年5月25日,减少格力产品表面质量问题,一.前言 重庆润通工业有限公司是隆鑫工业集团的零部件企业,主要生产摩托车塑料件、格力塑料件、延峰汽车饰件和灯具等。 为推动群众性QC活动,公司制造部响应集团的号召,成立了现场型QC小组,解决格力产品质量问题。,二.小组成员简介:,减少格力产品表面质量问题,润通黑豹行动QC小组,孙永勇、瞿敬梅、汪吉勇、刘宗巍、王雄、张代华、蒋禾钟、李超勇、何永华,QC小组成员分工明细,三.选题理由:,1.公司要求2005年继续做好减少产品的报废; 2.我部计划在2005年通过格力规定的要求,减少现场报废

2、的损失; 3.格力产品一直以来报废量较大,造成我司的损失较严重,具体见下表。 2004年6月-2004年12月格力产品报废情况统计表,制表:瞿敬梅 日期:2005年4月25日 每月平均1055件,造成损失约10550元!,四.制订周详的活动计划: 针对本次活动,小组制定了活动计划(甘特图又称进度表和日程表):,总7线QC活动成果交流材料,五、现状调查 1.经过对2004年下半年格力产品报废情况汇总统计,如下表:,2. 对报废的类别进行汇总统计,如下表:,前1项占48.7%!,这就是问题的所在!,3. 对报废的类别进行汇总统计,做了以下几点结论: 结论:1.产品有“黑点” 是最主要问题,其报废量

3、占48.7%; 2.造成“黑点”的原因,最主要是由材料、模具、设备引起的,导致“黑点”的报废率较大; 3.小组集中力量解决黑点问题,对此问题制定目标、分析原因。,六、制订目标 依据: 1.根据我们按2004年的目前的现状,目标值为1.52,而我们的目的是把现在的目标值1.52降低到1; 2.主要问题黑点占48.7%,小组集中精力解决此问题。,格力产品报废率,1.52%(现状),1%(目标值),降低34%!,我们的目标: 把格力产品报废率,从1.52%降低到1%!,七、原因分析一(鱼刺图),料,人,法,环,没对新工人进行培训,操 作不熟练,没有使用原材料, ABS原材料和粉料各50%,加料时料桶

4、没有清洁 干净,换料时没注意材料 口袋上的外杂物, 如:灰尘,黑点多,“定人定机”,并都是经过培训合格的老员工,车间粉尘飘扬,增加吸尘器 减少车间粉 尘,清料彻底 清洁料桶,用棉花对 模具进行 擦拭,粉料清洁度不彻底,原料桶没有密闭, 未用毛巾清洁干净,机,处理废件料头料没有清理干净,分类粉料不彻底,残留二级粉料,清理进风口、过滤网时不彻底,模具表面污垢未及时清理,模具型腔油污,分 型面产生铁粉,八、要因确认,确认1:,八、要因确认,确认2:,八、要因确认,确认3:,九、制定对策,十、对策措施,1、小组于2005年4月10日对格力关键零件回料的使用作了要求,严格执行格力工艺文件,并对底壳、面板

5、体等产品改用原料进行生产,于4月12日对各注塑班机台换料作了明确规定,在换料过程中,要求操作者把料彻底清干净,并用毛巾清洁料桶,于4月18日完成“桶盖”的密封工作。 2、小组于2005年5月15日完成模具维修点检工作的实施,由模具工每隔两小时对模具加一次顶针油,各机台主机手按要求每生产5模对模具型腔用棉花进行擦试。 3、增加了吸尘桶,车间粉尘减少。,十一、效果检查 1、活动目标的实现 对2005年1-7月份格力产品报废情况汇总统计,对策实施后,报废数明显下降,如下表:,2、经济效益 A 减少报废数=1853048 1.52%-10994=17172(件) B 节约生产工时=17172/1500

6、(平均日产量) 24=275(小时) C 节约电费=275(2137.3+1047+1356+1356+552+1736+1210+1047)/8/240.5=7477.5(元) D减少材料损耗费 =17172 (1240+875+718+405+176+464+1282+638)/1000 16(材料单价)=1594(元) E 本次活动经济效益 =7477.5+1594=9071.5(元),十二、巩固措施 1、对换料清料、对模具的维护保养、防尘装置的定期检查,形成文件;2、在生产过程中,严格按文件标准执行。,十三、体会及今后打算 1.小组自我评价,2、遗留问题 采取的措施较彻底,没有遗留任何问题。 3、今后打算 2005年下半年我们将继续对格力产品的报废加以控制,争取在现在目标值 的基础上进一步得到完善,进一步减少现场的报废数。,谢谢!,

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