【工作总结】车间副主任年度工作总结[1].docx

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1、第 1 页 车间副主任年度工作总结1 特征码 vTeQzLGuwrPtudnmoSRu 站在年未回顾过去时,大家都会惋惜的说时间过的太快,而收 获得太少。今年与去年相比,我的这种感觉淡了很多,多了几 份收获与满足的喜悦。XX 年的快节奏的工作步伐、充实的工作 内容让我深刻意识到了时间的危机。在工作中遇到的挫折、克 服的经过不仅丰富了本职工作的经验,更让我从性格上、做事 风格上成熟稳定很多。所以我总结这段经历不只是累积工作经 验带我走进一个生产主管的角色,也是个人素质提高的一个标 志。 XX 年的 6 月份有幸得到公司领导信任,从后焊接调到生产 装配、包装、出货车间,负责整个生产的人员调配,生产

2、计划 与进度按排、生产异常的跟踪,肩负生产最关键的环节。 前段焊接的工作中,因为工艺熟悉,又不面临直接出货, 所以工作起来不会出现太大的困难,一切都很顺利。在调到后 段工作后,虽然工作性质相同,很多事情计划的很完美,行动的 也很快,但对部分细节却是无从下手,无法起到改善效果。经过 第 2 页 反复的总结不足再行动,边走边摸索,又通过 8 月到 11 月份的 iso 培训与学习,让我越来越靠近这个角色。 以下是 XX 年的工作总结 生产流程上问题点与处理方法: 1、 因为考虑到公司产品批量小的特性,所以生产车间内部 小部门较多,相同的作业流程分给多个小团队来完成,产品数 据交接复杂,而且人员分布

3、不够集中,管理沟通容易遗漏。 改善前工艺流程图 改善后工艺流程图 生产有装配、初始化(包括烤机初始化与出厂初始化) 、包 装三个环节组成。因初始化包括烤机初始化和出厂初始化有两 部分。 1、初始组的输入有多个小装配组与烤机、输出的有包装, 烤机。部份工作接口重复,不能形成直流,工作效率不利于提 高,很多时间浪费在产品周转过程中。2、因为我们的产品装成 整机后并不能实现全部功能,初始化完成以后才可以测试。所 以在装配组装成整机未做出初始化前会出现很多作业员无法辨 认的功能性坏机,也间接性的影响了产品质量的提高。 。经讨论 后,取消初始化的独立管理,模拟流水线的形式。将多个小装 配组合并为 3 个

4、大装配组,烤机初始化合并到装配组,出厂初始 化合并包装组,改善后解决了上述问题点。 总结缺点:因工位调整过于仓促,未提前考虑到作业员的 第 3 页 适应能力,导致初始化人员作业时情绪不稳定。也失去了团队 中的核心技术力量。工作效率,成品率下降。 2、 取消物料在线库存,成立物料组 生产车间为了物料供应及时,都会把常用的物料领到车间 备用。如装配组的左右饰、常用线类。包装因小单比较多,所 以几乎所有的物料都有在线库存,数量多对生产组长来说物料 管理就要加强,但我们并没有指定专人管理,而且对每次盘点 后的实物与帐面数差异很大.结果都会以实物为标调平帐面数. 所以经常出现因数据不准确导致生产计划信息

5、误差大, (经常做 着做着就没料了,库房也没料)也因此导致产品在生产过程中 出现堆积现象,现场混乱,不仅影响着出货的及时性。而且也 会因物料库放的多而数据不准的现象,也给制程物料损耗制造了 更大空间。 为杜绝以上问题的出现,做到有计划的生产。对生产物料 作了次改革,把不是套料之内的备急物料全部清理出在线,按装 配物料与包装物料分别成立装配物料组与包装物料组, (因为包 装涉及时到刻光盘、装说明书、装料包等前加工工序,而这些 工位又因包装订单小的缘故必须备库存。 )隔离生产线,重新盘 点建帐,指定专人负责物料的加工成型、收发管理工作。生产 线的物料是物料组的管理人员按每日的生产计划单提前一天下

6、发每个组别,这样既不会耽误生产,每次盘点时数据也明朗, 整个流程体系也顺畅了很多。生产计划的制订与修改: 第 4 页 因为在后焊工作的时候就经常出现一些插单,为了出货, 转线的次数频繁,每次转线的时候都很仓促,也导致品质、效 率下降很多。总希望出货段的工作能有机会好好制作计划分享, 改善生产无计划的混乱局面。所以从交接工作后第一天就从生 产计划做起。 每日的顺利的按订单评审表的预定交期制作出来了,可执 行起来并不像想象的那样杜绝以前的顾虑。 因为经验的问题,在制作计划的过程中忽略了很多因素。 如原材料、内协的交期是否准确,还有基层管理干部对生产 日计划的执行力度,都忽略了临督,导致生产计划无法

7、执行, 订单的交期延迟。尤其是海外部的小批量订单,因此也跟销售 人员带来的极大的困惑。 具体总结为以下几点 1、 生产日计划无法执行,因生产计划是订单评审表上 的物料交期是采购内协负责 责人回复的是预定交期,在制作生产日计划时候,没有对 第 5 页 物料是否到位做最后的确认。导致生产线突发性待料现象的频 繁出现,工时的损耗也同样增加了生产制作周期。 2、 生产日计划执行不彻底,对下属的要求不能持之以 衡每日计划总有几台机器完成不了任务留到明天做,日积一日, 导致订单延迟交期严重。 3、原材料、内协半成品交期不准与库房核料错误(尤其包 材物料) ,也是导致交期无法正常完成的一大因素。 针对交期的

8、改善措施: 1、为配合生产计划的达成率,首先做了内部调整,将原先 两条一样配置的包装生产线,分配为一条主线和一条辅线,即 “绿色通道” 。主线主要负责 30 台以上的批量大订单, “绿色通 道”主要负责海外部的 30 台以下的小订单。对作业人员严格要 求每日生产计划完成后才可以下班. 2、把生产日计划电子文档设共享状态,使采购、库房 等相关部门都能随时访问电脑查看,对生产计划更快一步的了 解。 3、为配合以上环节,生产计划的下发时间也有原先的提前 四个小时,更改为提前两天。给库房备料与生产前加工成型留 足时间,降低了供料不及时现象的出现频率。 工作不足之处: 在过去的一年里,几乎每天都忙于生产

9、计划,却忽略了生 产制程的管理学习。虽然通过 iso 学习,建立起管理体系,但部 第 6 页 分何体系内容,却不能灵活应用在实现工作中.导致体系失效. 1、各类数据无法统计 环节与环节之间衔接不紧凑无法准确的统计出反应生产绩 效的数据,如:一次直通率,作业效率等。对于管理制度不能 执行对下属的错误予以放比纵,使下属无法意识到错误的严重 性,不能及时纠正。 2、与领导沟通少,不会积极主动江报工作,工作呈现出被动 状态,有时给领导江报工作不够实际,较形式化。 3、对同事在工作中缺陷之处没有勇气提出,经常导致自己 工作无法达标。对自己的做事没有参照物,也无反馈信息。无 法了解到自己的某做法是否合理。

10、 近期工作计划 1、加强培训,培训基层管理人员、作业员的责任心和新环 境的适应能力. 建立作业标准并对员工进行作业训练,完成多 能工培训; 2、重新进行作业优化,合理分配工作量 建立员工作业规范,统一生产,使现场的品质管理具有严 肃性,加强品质的过程控制,消除浪费操作,提高生产能力。 3、创建透明的现场。维护现场管理的基本规则,发现现场的无 效与浪费,尤其是通过物料的三定(定位、定品、定量)管理 显现物流痕迹,更有效地暴露物流浪费,逐步培养员工的 5s 意 识 第 7 页 4、实施看板系统 在生产系统中建立看板管理系统,利用看板拉动,以实现 高效率、准时化生产,达到减少中间在制,缩短制造周期之

11、目 的。 5、建立设备预防维护体系 使设备的故障维修逐步转化为设备的预防维护,提高设备 的加工精度与加工能力,逐步减少设备故障停机次数及停机维 修时间。 6、进一步完善绩效考核制度,调动员工的积极性。 对公司的见意 据实际产品现象统计,zem300 系列产品,在装配组的一次成 品率仅有 70%-80%,几乎很少突破过 80%.相对 zem300 系列较稳 定的 zem100 系列产品的装配一次成品率也在 90%以下.而这些 数据只统计了装配环节,烤机包装未统计在内.造成这种现象出 现的原因主要表现在板子的焊接问题,而这些问题又不是很直观,完 全靠人的感观来控制失误率会很高,所以改善些问题时,是

12、否可 以考虑除了不断提高作业员的操作技能方面外,还应该着力加强 完善我们的测试工具.只能对板子的功能从进行全面测试才能找 出问题,在第一环节彻底解决焊接作业不良.针对这种大批量作 业不良,公司是否可以采用 ict 测试仪来测试。 以下为转摘 ict 简介: ict 是 in circuit tester 的缩写,中文名称为 在线测试 第 8 页 仪,是一种电路板自动检测仪器,又称为静态测试仪。 它能够在短短几秒内测出电路板的好坏,并指出坏在哪一 个区域及哪一个零件。将您公司产品在生产线造成的不良因素, 如锡桥,错件、反插等问题一一的检查出,大大提高效率和 品质。 (维修再也不需长时间埋头苦干,用示波器、万用表等慢 慢查找故障所在) ict 与人工测试比较之优点: 1、缩短测试时间:一般组装电路板如约 300 个零件 ict 的 大约是 3-4 秒钟。 2、测试结果的一致性:ict 的质量设定功能,能够透过电 脑控制,严格控制质量。 3、容易检修出不良的产品:ict 有多种测试技术,高度的 可靠性,检测不良品种、且准确。 4、测试员及技术员水平需求降低:只要普通操作员,即可 操作与维修。 5 第 9 页 、减省库存、备频、维修库存压力、大大提高生产成品率。 6、大大提升品质。减少产品的不良率,提高企业形象。

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