湿法脱硫装置运行维护、常见故障和核查过程中关注的重点.ppt

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1、湿法脱硫装置运行维护、常见故障 和核查过程中关注的重点,二八年六月,省减排办:陈 星 电话:13873208810,石灰石石膏湿法脱硫装置从设计、建造到投入稳定运行,与该装置的设计水平、设备档次和建造质量有很大关系,也与运行维护人员对脱硫系统的熟悉程度、所具备的专业技术水平和经验有很大关系。 通过一些投入运行的脱硫装置来看,脱硫装置运行的好坏与上述2个方面密切相关。 因此,在这里一方面就脱硫装置运行、维护和常见故障做一些介绍;另一方面,就脱硫装置在环保监督检查过程中关注的一些重点给予介绍。,引言,石灰石石膏湿法 脱硫装置运行维护及常见故障,第一部分,第一章 脱硫装置运行维护,1.1 脱硫装置投

2、运前必须具备的条件,现场实物方面的要求: 装置完成试验及设备验收 装置环境及安全符合运行要求 生产准备方面的要求: 运行人员符合岗位要求 工器具和资料准备(设备和运规)满足运行要求,第一章 脱硫装置运行维护,主要设备介绍 增压风机:简称BUF,引入烟气,克服装置压力损失。 烟气挡板:入口(原烟气)、出口(净烟气)和旁路挡板,为烟 气接通和关闭而设置,其中关注的重点是旁路挡板。 吸 收 塔:专门用于吸收SO2的容器,所有的化学反应 均在其中完成。 RGGH:烟气换热器,主要利用原烟气的高温去加热净烟气的低温。 浆液循环泵:让浆液和烟气充分接触的动力设备。 氧化风机:给吸收塔提供氧化空气,以将SO

3、32-离子氧化成SO42-。 搅 拌 器: 防止浆液沉淀的装置。 除 雾 器: 用于除去脱硫后烟气中的水雾。 烟气分析仪:简称CEMS,监测烟气中各种污染物含量的装置。,第一章 脱硫装置运行维护,烟气流程图,喷淋塔浆液循环系统流程图,第一章 脱硫装置运行维护,塔型为圆形 浆液从塔上部向下喷 浆液与烟气一次接触反应 循环泵为单元制:一台泵对应一层喷淋层,第一章 脱硫装置运行维护,喷淋塔外形图,1.2 脱硫装置的停运及启动 1.2.1 脱硫装置的停运,第一章 脱硫装置的运行维护,1、短时停运(一天以内) 2、短期停运(一周以内) 3、长期停运(一周以上),按工艺要求、进行顺序停运:,BUF 风机,

4、吸收塔浆 液循环泵,氧化 风机,石灰石 浆液泵,脱水 系统,1.2.2 脱硫装置的启动,第一章 脱硫装置的运行维护,启动顺序:,吸收塔浆 液循环泵,氧化 风机,石灰石 浆液泵,BUF 风机,脱水机,废水泵,1.3 脱硫装置的运行调节 1.3.1 烟气系统BUF风机开度调节 1.3.2 吸收塔系统液位和PH值调节 1.3.3 石灰石浆液箱浓度和液位调节 1.3.4 石膏脱水系统滤饼厚度和石膏质量调节,第一章 脱硫装置的运行维护,1.4 脱硫装置运行中的记录,第一章 脱硫装置的运行维护,1)锅炉主要负荷和烟温参数; 2)FGD进出口SO2浓度、粉尘和O2含量; 3)氧化空气流量(风机电流); 4)

5、BUF风机和循环泵电流; 5)吸收塔内浆液pH值和密度; 6)石灰石浆液供给流量和密度; 这些记录有助于了解装置运行的实际情况,2.1 腐蚀和磨损对FGD装置的影响,第二章 脱硫装置常见故障,2.1.1 腐蚀和磨损产生的部位 容易发生腐蚀的部位: 吸收塔、净烟道和吸收塔入口烟道 容易发生磨损的部位: 吸收塔、浆液管道、泵壳和叶轮 2.1.2腐蚀和磨损产生的原因 腐蚀原因:氯离子、硫酸根(亚)离子的存在,从防腐层薄弱点开始,慢慢腐蚀;低温腐蚀和电化学腐蚀 。 磨损原因:粉尘和SiO2含量超标 当然,腐蚀和磨损是相互的,腐蚀之后有磨损;磨损之后有腐蚀。,吸收塔壁被腐蚀穿,2.1.3防腐蚀采取的措施

6、: 1、玻璃树脂鳞片进行防腐 2、橡胶内衬进行防腐 3、耐腐蚀的合金材料(C276或1.4529) 4、非金属FRP材料进行防腐,第二章 脱硫装置常见故障,第二章 脱硫装置常见故障,2.1.4各种防腐材料的优缺点 大多数吸收塔采用玻璃树脂鳞片进行防腐,也有采用橡胶材料进行防腐。 玻璃树脂鳞片:抗渗透能力强,易修复,附着力强,机械强度大,表面硬度高,施工速度快,但耐磨性稍差。 橡胶内衬:耐磨性好,有良好的弹性和松弛应力,但易老化、施工速度慢、粘接强度大。 合金材料(C276和1.4529):抗腐蚀性超强,但价格昂贵,一般在吸收塔入口干湿界面贴衬使用比较多。 FRP材料:耐腐蚀,但不抗高温。,烟道

7、防腐层脱落,鳞片防腐施工质量控制要点: 材料选择 喷砂除锈极为重要 材料比例严格控制 喷涂的全面性和厚薄均匀性 喷涂过程中的温度和湿度控制,第二章 脱硫装置常见故障,2.1.5粉尘和SiO2含量超标的磨损影响,第二章 脱硫装置常见故障,管道被磨穿,粉尘和SiO2含量超标是造成磨损的主要原因。 粉尘主要来自烟气。 SiO2主要来自: 烟气 石灰石,第二章 脱硫装置常见故障,2.2 主要设备故障及原因分析 2.2.1 增压风机 故障原因之一:因系统联锁原因跳闸 故障原因之二:因风机本体组成部件原因跳闸(轴承温度高、润滑油压低、振动故障、揣振、失速和冷却风机故障等),第二章 脱硫装置常见故障,增压风

8、机叶片变形,第二章 脱硫装置常见故障,2.2.2 烟气换热器(RGGH),主要是本体故障原因居多: 积灰堵塞而导致机械卡塞和电机故障 吹扫方式: 压缩空气、蒸汽和高压冲洗水,第二章 脱硫装置常见故障,GGH积灰照片,第二章 脱硫装置常见故障,2.2.3 循环泵 故障原因之一:系统联锁原因故障 吸收塔液位、滤网堵塞等 故障原因之二:本体故障原因造成(轴承、叶 轮、温度、冷却水等),第二章 脱硫装置常见故障,循环泵入口滤网堵塞,循环泵叶轮磨损严重,第二章 脱硫装置常见故障,第二章 脱硫装置常见故障,2.2.4 氧化风机 主要是设备本体故障居多: 温度、轴承、润滑油、冷却水和电气故障 氧化风机噪音是

9、脱硫装置中最大的噪音污染源:转速过高等造成。,氧化风机叶轮轴损坏,第二章 脱硫装置常见故障,2.2.5 搅拌器 最多的故障是叶片在设计制造过程中没有很好消除应力、对叶片工作环境的低频处理。,第二章 脱硫装置常见故障,2.3 吸收塔内部件故障及原因分析 2.3.1 喷淋层、喷嘴故障及判断方法 1、故障现象 (1)喷淋层喷嘴堵塞 (2)喷淋层喷嘴脱落或损坏 (3)喷淋层冲刷,第二章 脱硫装置常见故障,2、故障判断依据 : a)循环泵出口压力及电流 b)吸收塔pH值及浆液密度 c)脱硫装置出口SO2浓度及脱硫效率 d)喷淋层管道外壁冲刷,第二章 脱硫装置常见故障,喷嘴堵塞照片,喷嘴堵塞照片,第二章

10、脱硫装置常见故障,第二章 脱硫装置常见故障,3、 故障处理方法 (1)喷淋层喷嘴堵塞:清理 (2)喷淋层喷嘴损坏或脱落 :更换,喷淋层对大梁和塔壁的冲刷: 喷嘴覆盖角度原因造成。,喷淋层大梁被冲刷,喷淋层增设PP板,被动处理措施: 对梁进行包裹 主动处理措施: 优化设计,提高喷淋管自身的强度以减少支撑梁的截面甚至取消支撑梁。,第二章 脱硫装置常见故障,第二章 脱硫装置常见故障,2.3.2 除雾器堵塞故障 1、除雾器堵塞原因 (1)除雾器冲洗时间间隔太长 (2)除雾器冲洗水量不够 (3)除雾器冲洗水压低,造成冲洗效果差,除雾器堵塞,第二章 脱硫装置常见故障,除雾器坍塌,第二章 脱硫装置常见故障,

11、第二章 脱硫装置常见故障,2.4 主机对FGD的影响 脱硫系统作为火电厂重要的组成部分,无论在哪种情况下,脱硫装置的运行都不能对主机运行产生任何影响,烟道压力、挡板状态是主机和脱硫运行监控的重点,当主机与脱硫发生冲突后,脱硫装置服从主机需要。,2.5 其它原因对FGD的影响 2.5.1 建设工期对FGD质量的影响 脱硫EPC工程的建设,工期从过去2224个月被严重压缩到1216个月。 原因: 电厂对配套脱硫装置不重视;迫于环保压力而仓促上脱硫装置,合理工期得不到保证,进度严重压缩。 影响: 设计质量得不到保证 设备质量得不到保证 施工质量得不到保证 最后运行得不到保证,第二章 脱硫装置常见故障

12、,某电厂烟道严重腐蚀,工期过短,防腐质量得不到保证,第二章 脱硫装置常见故障,第二章 脱硫装置常见故障,2.5.2 煤质变化的影响 煤质变化(热值、灰分和硫分)所引起SO2和粉尘浓度对FGD运行有着重大影响。 SO2浓度超过设计极限值后,脱硫装置无法全烟气脱硫; 一般通过SO2设计排放总量反算需要脱出的烟气量来考核装置是否达到设计要求。 粉尘超标后,加剧对系统的磨损;对吸收的化学反应造成影响,造成石膏品质下降。,第二章 脱硫装置常见故障,某电厂2002年第一次招标时燃煤参数;2005年第二次招标时燃煤参数 煤质分析 设计煤种 校核煤种 设计及校核煤种 Car成分 59.95 65.71 50.

13、72 Aar 27.03 20.0 32.85 Qnet kJ/kg 214651256 24668 20940/16748 Sar 2.29 2.29 4.5 上述数据对比可知:硫分差别巨大:第一次含硫量为2.29;第二次含硫量为4.5。 煤质的热值差别大:第一次24668 KJ/kg;第二次最高20940 KJ/kg;最低只有16748 KJ/kg。 灰分差别大:第一次20;第二次32.85%。 含硫量发生巨大变化后,原有的脱硫装置无法正常运行,只能进行改造,推倒重建。,核查过程中关注的重点,第二部分,核查过程中关注的重点,1、通过CEMS数据监测 对每套脱硫装置,在脱硫入口和出口分别设置

14、一套在线烟气分析仪(CEMS)用于脱硫SO2、O2浓度等参数监测。大部分烟气分析仪采用非色散红外线吸收法来进行测量。 1.1 CEMS安装位置 1.1.1 脱硫入口 增压风机入口前,入口原烟气挡板后。,核查过程中关注的重点,入口CEMS测量装置,核查过程中关注的重点,1.1.2 脱硫出口 在线烟气分析仪安装在脱硫出口烟道上, 出口挡板前或烟囱入口前主烟道上,对于每 炉对应一个烟囱的机组,也可安装在烟囱上。 环保监测烟气分析仪一般安装在烟囱上,距 离地面高度约3050米,用于全面监测烟气 SO2排放情况。 大多数时候这两套分析仪合用为一套。,核查过程中关注的重点,1.2 CEMS测试数据分析 通

15、过入口二氧化硫含量和出口二氧化硫含量的对比,可以计算出脱硫装置的脱硫效率。 SO2 脱除率由下式表示(实际计算时考虑氧含量):,FGD装置出口SO2浓度(mg/Nm3),脱硫率()(1 )100% FGD装置入口SO2浓度(mg/Nm3),核查过程中关注的重点,1.3 CEMS数据传输 CEMS数据将通过硬接线输出到FGD装置控制系统,经过DCS处理显示在计算机画面上,方便运行人员监控。 环保监测的数据,一般通过有线的或无线的传输方式,直接传输到环保局监控中心。,核查过程中关注的重点,核查过程中关注的重点,案例: 某机组提供的CEMS数据表显示,从7月11月数据为连续数据且符合排放标准要求。但

16、从其向环保局提出的脱硫停运申请及运行记录显示:该时间段装置每月停运次数较多,9月多达7次以上。 因机组发电未停,由此可见该CEMS数据表全部为假数据。,核查过程中关注的重点,2 检查旁路挡板是否全部关闭 一般电厂旁路挡板为2面,一面为开关型;一面为调节型。 计算机画面与现场实际开度对比检查 挡板的具体位置对比检查 通过烟囱处的烟气温度判断旁路挡板是否完全关闭 有换热器的情况:温度基本上应低于80度。 无换热器的情况:温度基本上应低于55度。,核查过程中关注的重点,旁路挡板 双挡板: 一面开关型 一面调节型,核查过程中关注的重点,3 调用主机和脱硫运行参数进行对比 3.1 检查办法 通过主机某一

17、时段的机组负荷、发电量和该 时段燃煤含硫量,掌握该时段的耗煤量、石灰石 耗量和石膏产量。 进行数据对比的方法: 根据该时段燃烧的煤量和煤质,计算出产生 了多少吨二氧化硫,为脱除该二氧化硫消耗了多 少吨石灰石,产生了多少吨石膏,根据计算值与 实际值进行对比得出结论。,核查过程中关注的重点,3.2 计算依据 在石灰石石膏湿法脱硫工艺中,化学反应方程式为: 2CaCO3+2SO2+O2+4H2O 2CaSO42H2O+2CO2 1mol的SO2脱除需1mol的CaCO3,同时产生1mol的CaSO42H2O(石膏)。其中SO2的分子量为64,CaCO3的分子量为100,CaSO42H2O(石膏)的分

18、子量为172,核查过程中关注的重点,SO2的脱除量可以按以下原则进行简单的计算。 根据国家环保总局主要污染物总量减排统计办法第六条规定:污染物排放量可采用监测数据法、物料衡算法、排放系数法进行统计。 针对煤粉炉而言,煤中硫分转换为二氧化硫的系数为0.8。测算公式如下: 燃料燃烧二氧化硫的脱除量=燃料煤消费量煤含硫率0.82脱硫率 当已知燃煤耗量、煤质中的硫含量、脱硫率,则可对通过石灰石耗量、石灰石中CaCO3的含量、石膏产量来判断脱硫系统是否正常运行。,核查过程中关注的重点,案例1: 某电厂提供的燃煤数据为500t/h,煤质中含硫率为:1%,脱硫率:95%,根据测算公式可知,SO2脱除量=50

19、01%0.8295%=7.6t/h;纯石灰石耗量为:7.664100=11.875t/h,考虑石灰石纯度为92%,Ca/S比为1.03,则石灰石耗量为:11.8751.0392%=13.59t/h;折算到浆液时为每小时消耗38.5m3/h(30%浆液浓度); 石膏产量为:7.664172=20.425t/h. 而该厂提供的石灰石耗量数据显示在该时段为30m3/h,折算到石灰石时约10.57t,明显低于实际需要。 故可判断: 该脱硫系统没有对全烟气量进行全部脱硫。,核查过程中关注的重点,案例2 机组燃煤数据不合理 某33万KW电厂2007年6月1机组运行发电量为1161万KW,2机组运行发电量为

20、1115万KW,1机组比2机组多发46万KW,而330MW机组发电46万KW只需要消耗标准煤170吨。但数据统计中显示1机组却比2机组多消耗标准煤4200吨,煤的硫含量为2。 多耗煤的目的是:在计算S02排放总量时,为企业早日完成总量减排做好数据准备。 数据为假,不予认可。,案例3 1台600MW机组运行数据显示,2007年6月检修停运10天,实际只运行了20天,脱硫运行数据也显示只运行了20天,但提供的耗煤量数据表却显示连续运行了720小时(30天)。 再调用机组发电量统计表进行核对得知:机组在其中10天内没有发电量的记录,由此可见,虚构了煤耗,其主要的目的与案例2一样:在计算S02排放总量

21、时,为企业早日完成总量减排做好数据准备。,核查过程中关注的重点,核查过程中关注的重点,4 通过增压风机运行状态判断装置是否正常运行 旁路挡板关闭的情况下,增压风机动(静)叶片开度与锅炉引风机平均开度基本一致。 在旁路挡板关闭的情况下分别查看锅炉满负荷情况下,增压风机的电流和动(静)叶片开度、出口压力等主要实时数据。,核查过程中关注的重点,案例: 某电厂在2007年1月的数据中,机组负荷为600MW,BUF风机电流366A;而到了2007年6月时,该机组同样带600MW负荷,BUF风机电流变成212A,带同样的负荷,同一台电机电流为什么相差154A?通过这个数据对比可知,该脱硫装置运行存在问题:

22、可能是旁路挡板没有关闭,BUF风机没有带上满负荷,没有进行全烟气脱硫。,核查过程中关注的重点,5 通过吸收塔浆液循环泵运行状态判断装置是否正常运行 通过循环泵铭牌数据显示,可知道泵的扬程、 流量等数据;然后通过运行数据,与泵出口扬程进 行对比。 检查吸收塔浆液循环泵运行的电流、出口压力 是否正常,当循环泵叶轮磨损后,出口压力降低, 导致喷淋效果减弱,从而影响吸收效果,脱硫效率 降低。,核查过程中关注的重点,6 其他一些辅助参数的检查 查看PH值范围是否在55.8之间。 查看石灰石浆液是否连续供应,当然,如果pH 值维持在5.8等较高值时,可能浆液会间断供应。 查看石膏浆液浓度是否稳定,石膏浆液

23、15的浓度稳定(对液柱塔技术石膏浆液浓度为30)。 查看真空皮带脱水机运行是否正常。,核查过程中关注的重点,7 历史数据的调用检查 DCS控制系统中有一个重要组成部分:DAS数据收集系统,主要的脱硫率、烟气流量、风机电流、循环泵电流等重要参数在DAS系统都有记录,同时这些数据都有一定时间的历史记录,几乎所有的脱硫装置都有历史记录数据,只是这些数据有长有短。长时间的历史记录数据可以记录完整的1年数据;短时间的历史记录数据仅仅48小时。,核查过程中关注的重点,此为DCS显示的历史数据一,入口SO2含量,烟气流量,脱硫率,出口SO2含量,核查过程中关注的重点,此为DCS显示的历史数据二,烟气流量,增压风机电流,脱硫率,总结 通过对湿法脱硫系统运行维护、故障以及核查过程中关注要点的交流,我们可以知道: 1、脱硫装置在运行中存在哪些问题和相应的应对措施,以保证装置能连续和稳定运行。 2、促使相关部门高度重视脱硫系统的设计、设备和建造,确保质量受控。 3、提高我们的社会责任感,为环境的改善付出应有的劳动、承担相应的职责。 为实现中国天更蓝、水更清、山更绿的目标而贡献我们的知识和智慧。,核查过程中关注的重点,谢谢大家!,

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