综采工作面末采及出架方案优化117.ppt

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1、02:40:24,综采工作面末采及出架 方 案 优 化,生产技术部 张勇 2013年9月25日,02:40:24,一、背景 针对我矿综采工作面末采、出架方案在施工工艺、效率和安全方面与兄弟矿井之间的差距由生产张矿长牵头,多次深入王台、古矿进行调研,在此基础上,我矿XV4311工作面出架方案改革进行了论证和推理,并在现场得到了良好的应用。随后,在地面就9#煤综采工作面末采及出架工艺进行现场模拟、论证。 现将相关材料总结、汇报如下。,02:40:24,第一部分 三矿末采、出架方式对比分析 第二部分 我矿15#煤XV4311工作面出架总结及 建议 第三部分 我矿9#煤末采及出架方案(研讨),02:4

2、0:24,第一部分 三矿末采、出架方式对比分析,02:40:24,一、三矿15#煤综采工作面地质条件及设备 配套比较,02:40:24,二、三矿15#煤综采工作面末采及出架工艺比较,02:40:24,经对比得知,两矿均对末采、出架工艺进行了改进。但从效率上讲,王台矿末采工期大大缩短,而古矿由于增加了施工锚杆、锚索工序,导致末采工期有所延长。 结合设备、地质条件及劳动效率等情况,重点对王台矿末采工艺进行介绍。,三、末采调研三矿综合条件与出架工艺比较,02:40:24,王台矿末采的结束是指末采通道的形成,后期末采煤帮支护、圆弧角等设备回收和出架准备工程均移交给专业队组负责完成。整体施工执行刚性、定

3、期考核。而我矿的末采结束是指设备回收前上述所有工程。 具体以末采技术要求、施工工序两个方面进行对比分析。,四、王台矿15#煤末采工艺介绍及与我矿比较,02:40:24,四、王台矿15#煤末采工艺介绍及与我矿比较,1、末采技术要求介绍及对比:,02:40:24,2、施工工艺介绍及对比 王台矿在传统15#煤的末采工艺上,对片网固定方式、铺联网施工方法、撤架通道抽换板梁、封帮等4个环节进行改进,大大提高了末采工效。具体对比情况详见下表:,四、王台矿15#煤末采工艺介绍及与我矿比较,02:40:24,四、王台矿15#煤末采工艺介绍及与我矿比较,02:40:24,六、总结与建议:,王台矿在末采工艺上进行

4、了革新,对制约末采工序的几个关键环节进行了改进。客观上加快了末采进度,主观上,该矿树立以快致胜的原则,用快来保证安全。 比如:在支架定位后最后四刀煤的撤架通道成形工艺上,原先的传统作法是依次替换板梁(共需降架上板梁升架工序重复3次以上),而改进为分段一次成形后,减少少了上述环节,只需执行1次降架上板梁升架的工序,减少了对顶板的重复扰动,事实证明改进后对顶板的管理是有效的。其次,由于加快了末采施工进度,直接影响是矿压显现不明显,即在矿山压力作用之前即采取了有效措施控制了顶、帮,避免了之前由于进度慢,矿山压力作用过来后一直被动处理的不利局面。,02:40:24,六、总结与建议:,1、改进铺联网施工

5、工艺。 (1) 上第一趟片网取消使用木板或者板梁固定,支架固定在支架顶梁上方,若因顶板不平整压不紧片网时,可在支架顶梁与片网之间垫柱帽或道木。 (2) 铺联网时人员站在支架档煤板前作业,尽量实现三刀煤联两趟网的工艺;同时为避免频繁伸缩护帮板过程中扯坏顶网,在顶板完好的条件下进入末采后尽量不用护帮板。 (3)减少联网道数,网头搭接处连1米810道,网中间只起固定钢丝绳的1米35道。 2、 在下一个工作面试验撤架通道分段一次成型工艺。 3、优化劳动组织。,02:40:24,第二部分 我矿15#煤XV4311工作面出架总结及建议,02:40:24,XV4311出架面共布置ZZ800017/32型液压

6、支架119架、ZT8000-16/30型端头支架2架支护顶板。出架通道内90#至机头,顶底坡度变化较为平缓;90#至113#架范围内,顶底板为变坡段,顶板向煤帮严重倾斜、底板往机尾呈5-6度的斜坡。出架通道内,在末采期间3#、118#架处及两巷超前支护区,均施工12#长2.4米槽钢配合15.24-1-6300mm的锚索进行补强支护顶板,以便调、撤掩护架时顶板得到有效支护。其它同以往15#出架面相同。 XV4311出架面具体情况如下图所示:,一、XV4311出架面基本情况介绍,02:40:24,一、XV4311出架面基本情况介绍,图2-1 XV4311工作面末采通道支护示意图,02:40:24,

7、二、XV4311出架工艺的革新及实施,1、原有15#煤出架工艺 XV4311原出架方案中采取局部通风机通风。在实施初期,工作面中部瓦斯居高不下,无法满足出架面通风瓦斯管理要求,需对出架通风方式进行调整,为全负压出架通风方式。 而我矿的以往的全负压出架方式,存在施工尾巷木垛劳动强度大、效率低、安全出口得不到保障,后期木垛维护困难等弊端;同时两个掩护架并列布置方式和三角区“七九排”支柱管理,存在着三角区支柱数量过多、支护强度低、劳动强度大等不合理现象。结合外出调研结果及现场实际情况,对XV4311工作面出架方案进行优化如下。,02:40:24,二、XV4311出架工艺的革新及实施,图2-2 以往1

8、5#煤全负压出架方式示意图,02:40:24,二、XV4311出架工艺的革新及实施,2、全负压出架方案的总体思路: a、在工作面出架通道内施工一排15.24-1-6300mm的单体锚索,锚索间距3米,距封帮柱头1.6米;施工过程中,出架前保证施工20根锚索,以后随出架进度,每天检修班施工5-6根锚索,满足出架进度要求。 b、采用两个掩护架出架。 1# 掩护超前2#掩护架1.5米;将2#掩护向老塘侧调1.5米,两个掩护架保持1.5m的距离,作为进出架后打木垛及施工放顶眼的安全通道。架间距掩护架侧护帮0.3米各支设一排单体点柱进行支护;2#掩护架靠老塘侧三角区处由后立柱开始向外支设双排单体点柱进行

9、支护,双排点柱实行“五七排”管理,并在后柱跟及老塘侧支设戗柱。,02:40:24,二、XV4311出架工艺的革新及实施,2、全负压出架方案的总体思路: c、前60架出架后在1#掩护架后施工单体木垛维护回风通道,木垛间距3米,距帮0.8米;后60架出架后试验不再施工木垛。现场提前热备两台230kW风机,根据现场情况,如顶板垮落,不能通满足全负压风要求,则立即封闭回风巷,并开启局部通风机,确保通风可靠,瓦斯不超限。 d、老塘悬顶面积过大采取人工爆破方式进行顶板管理。,02:40:24,二、XV4311出架工艺的革新及实施,图2-3 XV4311全负压出架期间前60架支护示意图,02:40:24,二

10、、XV4311出架工艺的革新及实施,图2-4 XV4311全负压出架期间后60架支护示意图,02:40:24,二、XV4311出架工艺的革新及实施,3、施工顺序: 正常情况1#掩护架始终超前2#掩护架1.21.5米。 a、前60个架(架后施工木垛)施工工艺: 抽走待回收支架打出2#掩护架护帮板,在护帮板和前梁上方交替上2.4m和3.2m的板梁,板梁下支柱先拉1#掩护架,使1#掩护架超前2#掩护架23m在1#掩护架尾梁后打木垛回取通道板梁梁头的支柱及封帮材料回撤2#掩护架老空侧需回收的点柱、戗柱,回撤1#、2#掩护架间需回收的点柱、戗柱然后再拉2#掩护架,使2#架前立柱与1#架后立柱相齐。所有支

11、柱全部采取先支后回的原则。,02:40:24,二、XV4311出架工艺的革新及实施,3、施工顺序: b、后60个架(架后停止施工木垛)施工工艺: 抽走待回收支架打出2#掩护架护帮板,在2#掩护架靠老空侧上1.5m的走向板梁,梁下支设点柱,待老空侧柱支设完成后回取2#掩护架两侧的支柱和戗柱拉2#掩护架拉过2#掩护架后及时在距2#掩护架煤帮侧架设1.53.2m的倾向板梁棚然后拉1#掩护架回取封帮支柱与封帮木料(与后立柱齐)。 所有支柱全部采取先支后回的原则。,02:40:24,二、XV4311出架工艺的革新及实施,4、XV4311全负压出架方的施工劳动组织: 此次出架采取四六制作业,其中三班出架(

12、夜班、早班、午班),一班看面(18点班)。 生产班作业时(早班、夜班)分三组作业,第一组人员负责支架调向、支护放顶、施工木垛;第二组人员负责工作面支架装车;第三组人员负责辅助运输作业。出架每组人员为6-7人。打木垛时间,进行集中倒料、集中施工作业。 检修班作业时同生产班模式相同,只增加绞车、设备检修维护人员; 看面人员3人,负责工作面巡查等工作。在前期出架施工锚索期间,从各班组另外抽调3人同看面人员配合,两台锚索钻机施工,每班每台钻机施工3根锚索,最高记录为2台钻机施工锚索7根。,02:40:24,三、XV4311全负压出架方案应用效果分析,1、效果分析: 在XV4311全负压出架方案应用过程

13、中,出架期间瓦斯浓度基本控制在0.15-0.3%之间,出架风机始终处于热备状态。在XV4311出架面巷道临时封闭前,由出架前期1100m3/min过风量变化为封闭前900m3/min过风量,变化不大远远能满足施工作业的用风要求。这充分说明该方案在XV4311工作面取得了成功的应用。同时相比传统全负压出架模式可节约材料成本35.8万元,提高出架工效达2天以上,相比尾巷不施工木垛提高工效50%,有着较好的推广应用价值。,02:40:24,三、XV4311全负压出架方案应用效果分析,02:40:24,2、60#架后不打木垛,节省的30个木垛(每个木垛30根1.5m的板梁)成本为: 另:30个木垛用料

14、所节省的运输工成本为: 900(根)25(根/车)36(车) 需要的总工数为: 10工(地面装车)40工(运输)50工 故节省的总运输成本为:50(工)200(元/工)1000(元) 3、出架期间(13天)没有开启风机(230局部通风机),节省电费为: 每天节省电量为: 230241440(度/日) 13天共节省电量为:14401318720(度) 出架期间总的节电经济指标为:187200.8515912(元) 4、综上所述,此次出架新工艺创造的直接经济效益P为: P24688499000100015912362796(元),三、XV4311全负压出架方案应用效果分析,02:40:24,三、X

15、V4311全负压出架方案应用效果分析,2、XV4311出架方案好的做法如下: a、两个掩护架分开布设从巷道支护上讲,支护形式更加科学合理,有效的分散了出架处顶板压力,提高了三角区支护强度,最大限度的减少了三角区支柱数量,降低了劳动强度、提高了工效和施工作业的安全性。同时也为1#掩护后施工木垛提供足够的安全通道。 b、根据锚索支护的悬臂原理和高强度特点,作为出架通风尾巷顶板的主要支护方式,结合木垛具有支护和挡矸两种作用,根据出架面的长度,合理确定划分锚索、木垛支护方式和单体锚索支护方式,并在出架过程中应用浅眼爆破处理顶板,最大限度的降低锚索支护面积,从而有效的保证了尾巷过风要求。同时锚索支护也为

16、1#掩护架后人员施工作业提供了安全作业空间。,02:40:24,三、XV4311全负压出架方案应用效果分析,c、三角区由原来的七九排(五行九排)管理转变为现在的五七排(两行七排)管理,极大减少了支柱数量,减轻了工人的劳动量。尤其是在原来的条件下,支柱容易钻底,再加上回柱空间小,回柱困难,而现在的五七排管理单体柱不易钻底且回柱空间大,无形中提高了工作效率。 d、采取全负压通风方式,最大限度地避免了瓦斯事故。如果采用开风机进行局部供风,由于初期供风距离长,在瓦斯绝对涌出量较大的条件下,会引起工作面瓦斯积聚而使瓦斯超限,传统的局部通风机供风出架方式已经很难解决瓦斯问题;而且每次缩风筒时,操作困难,会

17、进一步加大劳动强度。,02:40:24,三、XV4311全负压出架方案应用效果分析,3、今后全负压出架的改进方向: a、由于XV4311出架初期,机尾三角区处木垛、锚索施工密度不够,且未主动处理顶板,老塘初次来压后,将尾巷通道内2个木垛推垮,是方案的重点改进内容之一。在今后全负压出架过程中,根据出架面顶板初次来压步距大小,加大来压区域内尾巷木垛、锚索的施工密度,并及时进行浅孔处理顶板,降低老塘顶板初次来压时对尾巷木垛的破坏。 b、今后全负压出架作业时,可优化尾巷锚索支护方式、提高尾巷顶板支护、通道维护的可靠性,尽量减少尾巷木垛施工方式,必要时,可采取其它方式代替木垛。,02:40:24,第三部

18、分 我矿9#煤末采及全负压出架方案,02:40:24,1、煤层地质情况: 我矿9#煤煤层平均厚度为1.51.6米,为中厚煤层,煤层倾角为010,为缓倾斜煤层。 直接顶为砂质泥岩,厚度1.844.16米,平均3米;底部为K4石灰岩,厚度0.150.85米,平均0.25米。直接底为泥岩,厚度0.753米,平均2.58米。 2、工作面主要设备参数: 9#煤综采工作面普通支架型号为:ZZa4000-12/23型、ZZ4000-10/21型两种支架,端头架型号为:ZZT4000-14/25;采煤机型号为:MG250/600-AMD;刮板输送机型号为:SGB-730/400;,一、我矿9#煤综采工作面基本

19、情况介绍:,02:40:24,二、9#煤末采通道及支护方式的确定:,根据井上支架模拟情况,末采通道的规格确定为支架顶梁距煤帮毛宽2.4米、净宽2.2米(定架后3刀煤成形),净高1.9米,同时为保证掩护架范围内底板平整度,在距停采线7.7米处即要求工作面达到上述高度要求,且不得有起伏。 撤架通道顶板采用抬棚梁支护。根据后期出架要求,选取长度为3.2米的板梁,梁头支设单体点柱。帮部采用锚网梁组合支护封帮。施工选用16-M18-1600mm金属树脂锚杆支护。锚固方式为端部锚固,采用1支K3538锚固剂,托盘为配套高强度拱形托盘,预紧力矩100Nm,锚固力45kN。锚杆排距1.5米,上部锚杆距顶板0.

20、4米,下部锚杆距上部锚杆0.8米。(见图3-1,3-2),02:40:24,为维护出架回风通道及保证施工木垛的安全,需在末采通道内每隔3米施工一组槽钢锚索。锚索采用17.8-1-6300mm,锚固方式为端部锚固,采用2支锚固剂,规格为K2335、Z2360。钻孔直径28mm,锚索外露150250mm。锚索预紧力达到100kN。槽钢采用12#工字钢加工而成,槽钢长1.8m,眼孔间距1.2m。眼孔位置加焊16mm厚钢板。槽钢锚索在相邻支架架间施工,锚索间距1.2m,煤帮侧锚索距帮0.9m,老塘侧锚索距支架梁端0.3m。(见图3-1),二、9#煤末采通道的确定:,02:40:24,二、9#煤末采通道

21、的确定:,图3-1 9#煤全负压出架期末采通道顶部支护示意图,02:40:24,二、9#煤末采通道的确定:,图3-2 9#煤全负压出架期末采通道帮部支护示意图,02:40:24,三、9#煤全负压出架方案:,1、支架布置方式: 1#掩护架超前2#掩护架1.5m,1#掩护架距贴帮柱0.7m,2#掩护架距1#掩护架1.2m1.5m。两个掩护架架间采用单排点柱支护,柱子支在原通道内3.2m板梁头。2#掩护架靠老塘侧从后立柱向外支设双排单体柱支护顶板,单体柱支在长1.8m(94304出架过程中视顶板完整情况,每隔1.5m上一根3.6m长梁,并在两头支柱,保证一梁三柱)走向棚梁(要求棚梁压在2#掩护架上0

22、.3m)下,排拒0.75m,第一行单体柱支在距2#掩护架侧护板0.5m处,第二行距第一行0.7m。双排点柱实行“五七排”管理,并在后柱跟及老塘侧支设戗柱。(见图3-3),02:40:24,2、施工顺序: 调掩护架前在巷道交叉点处施工2个1.5m联锁木垛。 抽走待回收支架2#掩护架降架平行普通架上2根1.8m走向板梁板梁下两排两行支柱、柱间补支戗柱拉1#掩护架,使1#掩护架超前2#掩护架23m在1#掩护架尾梁后打木垛回取通道板梁梁头的支柱回撤2#掩护架老空侧需回收的点柱、戗柱,回撤1#、2#掩护架间需回收的点柱、戗柱拉2#掩护架,使2#架前立柱与1#架后立柱相齐。所有支柱全部采取先支后回的原则。

23、 94304回收过程中,机尾方向5个架施工联锁木垛,另由于工作面35#68#架为陷落柱影响区,所以在此区域打联锁木垛,除此之外,机尾至构造区施工单体木垛,木垛间距3m,34#架至机头不再施工木垛,顶板破碎区域无法施工槽钢锚索的情况下也要施工联锁木垛。,三、9#煤全负压出架方案:,02:40:24,三、9#煤全负压出架方案:,图3-3 9#煤全负压出架期间(尾巷打木垛)支护示意图,02:40:24,三、9#煤全负压出架方案:,3、三个掩护架(后80个架、架后停止施工木垛)出架方案: 工作面出至40个架后,视回风通道通风及瓦斯情况,如满足要求则试验停止打木垛、三个掩护架出架方案,同时工作面热备两台

24、风机,一旦回风通道堵死,不能满足通风、瓦斯要求,则实行局部通风机出架。 a、支架布置方式: 抽调普通架后,逐步调整3个支架位置,使2#、3#掩护架齐平,1#掩护架超前2#、3#掩护架1.5m,1#掩护架距贴帮柱0.4m,3#掩护架基本处于原2#掩护架位置。 3#靠老塘侧从后立柱向外支设双排单体柱支护顶板,单体柱支在长1.8m走向棚梁(要求棚梁压在3#掩护架上0.3m)下,排拒0.75m,第一行单体柱支在距3#掩护架侧护板0.5m处,第二行距第一行0.7m。双排点柱实行“五七排”管理,并在后柱跟及老塘侧支设戗柱。(见图3-4),02:40:24,三、9#煤全负压出架方案:,2、三个掩护架(后80个架、架后停止施工木垛)出架方案: b、施工顺序: 抽走待回收支架3#掩护架降架平行普通架上2根1.8m走向板梁板梁下两排两行支柱、柱间补支戗柱回撤3#掩护架老空侧需回收的点柱、戗柱拉3#掩护架回1#掩护架煤帮侧单体柱(与前立柱齐)拉1#掩护架拉2#掩护架。所有支柱全部采取先支后回的原则。,02:40:24,三、9#煤全负压出架方案:,图3-4 9#煤全负压出架期间(停止尾巷打木垛)支护示意图,

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