QC成果-提高液压胀管整形修套成功率.ppt

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1、运用QC方法提高液压胀管整形 修套成功率,一、小组概况,QC小组成员简介,制表人:彭礼义 制表日期:2009.12.25,二、选题理由,套损井和套损+落物井合计为389口,占问题井83.7%,文南油田目前井况,采油四厂目前井况现状,从表中可以看出,套变井占事故井的55.8%,是目前文南油田事故井的主要形式。2008年新增套变井较前两年有较大幅度的增加。,液压变径滚压套管整形技术特点,三、现状调查,2008年,文南油田应用液压变径滚压套管整形工艺进行修套共6井次,修复套管2井次,成功率仅为33.3% 。,2008年10月-2009年1月液压胀管修套整形统计表,四、活动目标,目标可行性评价,结论:

2、目标可行,五、原因分析,确定要因,制表人:彭礼义 制表日期:2009.12,要因确认,六、制定对策,制表人:彭礼义 制表日期:2009.12,七、对策的实施,(一)、制定选井原则,(二)、合理选择工具规格及施工工艺,1、依据井况测井资料合理选择液压胀管器逐级修套,实施井例:W138-24井,该井于2005年12月25日投产,2009年9月20日上修,要求补孔后卡封于3391m压裂。起出泵管后,下114mm*2.0m通井规于2781.43m遇阻(盐岩层段:2778-2836m),通井规有划痕,分析为盐岩层导致套管变形。决定采用逐级液压胀套修复套管。首先用113mm*3m液压胀管器从2756.9m

3、修套至3736m后,再次下入115mm液压胀管器修套2727-3736m后,下114mm*1.6m通井规通井至3735.22m,起出通井规完好。下Y541-114封隔器卡封于3391.3m压裂一次成功。,目前累计增油607.6t,累增气15170m3。,1、依据井况测井资料合理选择液压胀管器逐级修套,实施井例:W72-234井,该井于2003年4月14日投产,2005年12月转注。2009年10月10日地质要求卡封酸化增注措施:11日电磁探伤组合测井结果显示:2612-2620m井段套管严重弯曲,最小缩径至112.17mm;2666-2670m井段套管中度弯曲,最小缩径至114.31mm;27

4、06-2710m井段套管轻度弯曲,最小缩径至116.02mm;2728-2733m井段套管中度弯曲,最小缩径至114.3mm;2748-2752m井段套管轻度弯曲,最小缩径至116.46mm;3232-3237m、3252-3258m、3285-3292m、3299-3303m井段因射孔造成内壁毛糙;3310-3324m井段套管内壁毛糙变形。,依据测井资料分别选择112mm、115mm液压胀管器修套,仅用96小时,修套810m(液压修套:2605m-3415m),下114mm*1.5m通井规通至3415m合格,下Y221-114封隔器卡封于3308.5m成功。,2、组合其它修套工具复合修套,提

5、高液压胀套修复成功率,典型井例:W133-28井,该井于1992年9月26日投产,2008年9月25日下114mm*2.0m通井规于2571.7m遇阻,通井规底部有明显擦痕;114mm铅模打印3197.98m(在2571.7m处无明显显示),起出铅模最小缩径为97mm,且铅模侧面有划痕,卡封压裂措施未实施。,2009年1月4日地质要求再次卡封压裂措施:根据以前的井况资料分析认为:一是在岩盐层段套变(2520-2570为盐膏层段),二是射孔时造成射孔层段套变且套管有毛刺;经过认真分析讨论,修套工艺上采用液压胀套和长面铣锥组合进行修套,利用它们修套的各自优缺点进行互补。,典型井例:W133-28井

6、,工 艺 流 程,首先选择下114mm*11.45m液压胀管器修套2521.8-3202.0m,使套管有较顺畅的通道,然后改下116mm*1.0mm长面铣锥对套管毛刺进行处理至设计位置3073.0m,再次下116mm 液压整形器反复液压胀管修套2571.30-3202.5m,下114mm*2.0m通井规通井至3203.5m,起出通井规完好,验证修套成功。1月16日填砂3086.6m,下RTTS封隔器卡封压裂成功。,压裂后累计增油969.1t,累增气21735m3,措施效果显著。,八、效果评价,经济效益评价,目标完成情况,液压胀套修复成功率为62%,超过目标60%;投入产出比11.85,超过目标

7、值11.5。,九、巩固措施,1,经过全体QC小组成员的共同努力,我们圆满完成了年初制定的活动目标,确定了液压胀管修套工艺技术可以在文南油田推广应用。,十、下步打算,通过液压胀管修套工艺技术在文南油田的现场应用和认证,根据液压胀管修套工艺以小修代替大修作业、施工周期短、费用低、对套管的损害较小等特点,对于投产时间较短、套变程度较轻,并且套变井段不在盐岩层段的油水井,应用该工艺技术修复套管见到了较好的效果,可以加大该技术在文南油田的推广应用。,下步将加大该技术在文南油田适应性的研究,根据该技术的特点,结合文南油田井况特性,组合其它工艺技术,指导优选施工井、合理选择工具规格,进一步提高套管修复成功率,满足文南油田套管修复的需要。,谢谢大家,

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