佳美透镜破裂报告.ppt

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1、德恩光訊,佳美透镜破裂 改善报告,一、玻璃破碎原因分析 二、生产改善 三、品质改善,1、雾灯生产流程:,溶 解,挑 料,成 型,退 火,检 验,将各种化工材料按比例投入坩埚,加热溶解成玻璃液,由人工从坩埚中挑出玻璃膏,滴入母模中,再由人工剪料,通过公模压制,玻璃成型,将玻璃送至徐冷炉,消除整体应力,检验员根据检规100%全检外观,玻璃破碎原因分析,钢 化,对玻璃做物理钢化,加强玻璃耐冲击性能,2、钢化流程及原理,入 片,加 热,风 冷,喷 淋,检 验,将玻璃整齐摆放在治具上,一起送入钢化炉,将产品充分加热(700度左右),玻璃内外均达到软化点,将软化的玻璃迅速急冷(在90s内,从700度冷却至

2、160度左右),运用冷缩的原理在表面形成一层压应力,从而加强表面强度,将存有热量的玻璃通过纯水的喷淋,进行冷热急变的测试,从而淘汰钢化不良产品,对最终成品进行检验,挑出翘曲、爆裂等钢化造成的缺陷,3、丰田佳美破碎原因分析,1-1、风冷不良解决原因分析,07年前卡利肯供应商主要钢化平板玻璃,对雾灯玻璃不了解,并且设备主要用于平板玻璃钢化,对于雾灯玻璃钢化存在缺陷: 平板玻璃在钢化时,上下面与吹风口距离一致且压力相同,使玻璃均匀冷却。 由于雾灯玻璃有侧边,上下面无法做到与吹风口高度相同,并且无法调节下风压,造成内部冷却不良,生产改善,07年5月后,卡利肯根据产品特性,设计并制造了一台适合雾灯钢化条

3、件的钢化炉: 1、风冷改为分开调节压力,并调整风机频率,加大了60%的功率。 2、吹风口高度分开调节,可视玻璃高度调节。,1-2、风冷不良解决解决对策,加大下风机功率,加大风机功率60%,并可分开调节风压,根据产品需要调节吹风口高度,吹风口位置,雾灯玻璃周边厚度不均,特别是在内部R角处,容易造成加热不透; 平板玻璃所有位置厚度都相同,所以加热时不会又加热不良的问题。,2-1、加热不良解决原因分析,2-2、加热不良解决解决对策 1、加热方式改为上下对流加热,提高了热效率,使玻璃充分加热。,卡利肯钢化炉,加热,风冷,喷淋,入片,上下对流加热,加热效能提高50%。,1、09年1月起在钢化炉出炉段增加

4、了温差试验段,100%产品通过耐温差测试。 2、对每批次产品做首末件钢化质量检查(破碎实验、落球冲击实验、产品厚度检查) 3、引进飞石机,在新产品调试时,依据SAE J400要求做溅石试验。,品质改善,喷淋设备,玻璃方向,喷淋水,1、自下而上的方式,加强对于内部R角的温差效果,以达到提前引爆钢化不合格产品。 2、放大喷淋面积,确保冷热温差的效果。,出炉后,10s内进入喷淋段,新纯水设备的引进,1、为了配合喷淋的效果,公司引进了一套纯水设备, 2、所有喷淋用水均做了温度及电导率的控制。,水温控制在2535之前,电导率小于5,首末件检查,1、冲击实验 实验标准: 将灯片放在地上,对准冲击管; 50

5、g钢球,40cm高落球冲击产品中心; 判断:灯片无破碎OK,2、破碎实验 实验标准:GB 15763.2-2005 方 法 :1.用胶带将玻璃表面粘贴并包起; 2.钢针冲击玻璃中心; 3.清点破碎片数 。 判断:颗粒数大于25,判OK 。,首末件检查,每批次产品出炉后做首件检查,记录实验结果,并保留样品; 该批次结束后,做末件检查并比较;如发现不合格,整批产品隔离,并退火重新钢化;所有破碎样品保留36小时。 出货前再次检查包装,确保产品出货符合客户要求。,3、记录及样品保存,判断:允许玻璃表面有冲击印,不破碎为OK.,4、飞石测试,标准:SAE J400,方法:将灯片固定在夹具上,要求不能挡住玻璃表面; 称取200g标准7#石; 按25Psi5压力,对玻璃表面进行冲击。,生产良品率,07年5月前,07年5月至08年12月,09年1月至今,Q & A,

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