降低kA电解槽电压摆次数.ppt

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1、降低240kA电解槽电压摆次数,前言,预焙铝电解槽的针振和电压摆,是由于槽内铝液上下波动而引起的槽电压高频波动(针振)和低频波动(电压摆),且波动的幅度超过设定值。它是判断电解槽是否平稳的最敏感标志,也是铝电解生产中最突出的异常现象,直接影响到电解槽的正常生产和程序的正常监控,所以它是电解生产管理中的重中之重。电解二车间自启动以来电压摆动频繁,严重时可以影响到正常生产,增加员工劳动强度。为此,电解二车间QC小组决定用QC手法找出电解槽电压摆的原因并加以解决。,1小组简介,活动计划表,计划时间 实际时间,从图中可以看出2010年1月至2010年12月平均每日电压摆最高60次/日最低20次/日,波

2、动较大但是有1个月达到20次/日以下.,3现状调查,通过对电解X车间的电压摆统计分析,绘制出如下调查表:,4制定活动目标,目标值的确定 小组成员通过讨论和分析研究后,从调查表中看出12月份电压摆次数为20次/日,将目前二车间平均45次/日电压摆降低到20次/日以下,目标图如下:,5目标论证,车间领导给予大力支持。 小组成员大部分为一线的生产骨干,具备解决问题的能力。,自电解X厂投产以来,公司及厂部相关科研成果成功应用于生产中,为电压摆频率的降低创造了条件,1,2,因此,将电压摆频率降低到20次/日以下是可行的,实际生产中12月电压摆次数最低曾经达到20次/日,3,6原因分析,从人、机、料、法、

3、环五个方面分析,如下图:,电压摆频率高,人,机,料,法,环,操作不熟练,工艺纪律执行不严,槽控机故障,原料不符合要求,电解槽温度波动大,制图,检修能力薄弱,阳极质量差,粉料,非正常期没有建立规整炉膛,季节性温差大,考核不严,下料器故障频发,操作方法不合理,炉膛不规整,正常期炉膛维护不到位,末端原因,造成电压摆频率高的末端因素 1操作方法不合理 2考核不严 3检修能力薄弱 4阳极质量差 5粉料 6非正常期没有建立规整炉膛 7正常期炉膛维护不到位 8季节性温差大,主要原因是:炉膛不规整,要因确认一览表,制表:金鑫,7制定对策措施,8对策实施,加强非正常期的管理 为了让新启槽尽快的进入正常生产阶段,

4、发挥经济效益,公司缩短了非正常期的时间,由此如何在非正常期建立起规整稳固的炉膛成为了首要问题。,1 电解质温度的管理 电解槽启动后,进入非正常期之后,电解质温度随着分子比的调整控制和铝水平的升高,逐渐趋于下降,且下降缓慢平缓,这样,为形成规整的炉膛创造了良好的条件。,2 分子比控制 非正常期起初,为保持较高的分子比,氧化铝的添加不受智能模糊控制系统的控制,而是定时自动完成。在高分子比电解质的情况下,电解质液析出的高分子冰晶石和刚玉a- o3所组成的固体结壳形成的炉膛,不易熔化;在低分子比电解质的情况下,形成的炉膛在高温下容易熔化。因此,分子比的控制对电解槽炉膛内形的形成和延长槽寿命是至关重要的

5、。,3.两水平的控制 两水平的控制调整制约着炉膛的建立与规整和热平衡的建立,因此必须对电解质水平和铝水平进行合理的控制。为合理控制电解质和铝水平,灌铝前电解质水平的目标值为3035cm。灌完铝至第一次出铝前,电解质应在2830,不得低于25cm。两周内电解质的目标值2527cm,同时应该加强保温以免电解质下降过快,我厂在启动前期极上料厚度在30cm左右,到启动后一个月,电解质水平逐渐降至2123cm。启动初期铝水平的目标值是1819cm,到启动后一个月逐渐调至正常。,4阳极效应的管理 非正常期,电解槽槽体本身的温度不高,且尚未达到热平衡,为使得电解槽侧部炭块、阴极炭块、及炭块之间的炭糊很快良好

6、地焦化为一体,需要吸收大量的热量,所以,非正常期初期,以发生阳极效应来满足所需吸收的热量,随着其它技术条件趋于正常,逐渐通过延长阳极效应等待时间(AEW)来减少阳极效应的发生频次。,加强正常期炉膛的管理和维护 1加强换极质量控制 换极时认真检查炉底情况。(包括有无沉淀,沉淀多少,沉淀是块状还是稀糊状。)领极情况,检查下领极有没有掉角,脱落等。 换极时注意工具的使用。不能搅动的太剧烈,特别是槽温较低的槽。 如果换极后如果出现电压摆的情况,通过提极处理以后的阳极在电压摆恢复以后一定要把阳极复位。,2。保持适宜而稳定的工艺条件 预焙槽是以温度控制为中心,在所有工艺管理中,以温度调整与稳定控制最重要,

7、电解工艺失控造成的生产极不稳定,影响大,时间长,且难重新调整好。所以在工艺的管理上,要重视槽子状态解析,研究槽子动向,防患于未然;调整工艺时要循序渐进、保持平稳、减少变数,避免槽温大起大落,并注意各项工艺参数的相互搭配。一味追求电流效率而进一步降低槽温是不可取的,根据以往的经验,槽温太低而引起沉淀,槽膛不规整,造成针振或电压摆,反而得不偿失。同时要注意保持两水平的稳定,避免波动较大。,3 加强打壳下料系统与供料系统的维修与保养 预焙电解槽对设备的依赖性很高,打壳下料系统出现故障,会严重影响电解槽的稳定性。同样,供料系统也需要稳定,否则会造成下料量不足,电解槽效应多槽温波动大而出现槽况不稳定的后

8、果。,9对策实施后效果检查,通过2010年的实施检测, 二车间的电压摆频率减少了,平均降低到20次/日以下。且在实施过程中槽子生产运行平稳,取得了良好的效果。达到了预期目标,如下效果控制图所示:,10效益评价,有形成果二车间共168台电解槽,经统计平均每次电压摆时间为20min,电压摆后附加电压为70mv。按公司电价0.425元计算: 日节约电费= (45-18)1/30.070.425240=64.26元 年节约电费=64.26365=23454.9元,无形成果 (1)为提高电流效率,减少电耗创造了条件,增强了电解槽自平衡能力,建立和保持了规整的槽膛内型。收益巨大 (2)减少了因电压摆引起的

9、劳动强度增加,劳动环境恶化 (3)稳定电解槽生产,减少病槽,实现高产稳产。 (4)提高了电解操作工和广大管理人员的创新能力和动手操作能力,调动了职工的工作积极性和主动性。,11成果巩固,1)加强对非正常期的工艺管理,避免由于形成不规整炉膛而引起电压摆。 2)加大正常期的管理和维护,做到防患于未然,做到重视小摆,防止大摆。,12存在的问题和今后的打算,1)存在的问题 通过开展QC小组活动降低了电压摆次数,很大程度上改善了工作环境和劳动强度,员工的工作积极性得到很大提高。但目前还存在电解槽降电压时热收入不够。下一步我们将围绕“如何降低低电压生产电解槽热收入不足”的问题展开QC活动,采取措施解决。,发表完毕,谢谢各位领导、评委的批评指正!,谢谢,XXXQC小组,

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