注水管线(文南油田)防污染清洗技术研究探讨——清洗工艺改进(4).doc

上传人:白大夫 文档编号:3232856 上传时间:2019-08-03 格式:DOC 页数:1 大小:12.50KB
返回 下载 相关 举报
注水管线(文南油田)防污染清洗技术研究探讨——清洗工艺改进(4).doc_第1页
第1页 / 共1页
亲,该文档总共1页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《注水管线(文南油田)防污染清洗技术研究探讨——清洗工艺改进(4).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《注水管线(文南油田)防污染清洗技术研究探讨——清洗工艺改进(4).doc(1页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、 注水管线(文南油田)防污染清洗技术研究探讨清洗工艺改进(4)3.1注水管线清洗工艺的改进 改进前管线清洗工艺流程,见图1。 图1改进前注水管线清洗工艺流程图 3.1.1选择排酸池 为防止管线清洗过程中的水土污染,必须解决清洗生产的残酸回收问题。通过对全厂增压注水泵站调查,现有污水排放池均为水泥烧注或砖混结构,污水泵出口与油田污水回收流程相连,有效容积为1050m3,完全可以作为管线清洗的理想酸池。 3.1.2优选残酸中和剂 油田常见用于残酸中和的药剂有三种:固碱、液碱、石灰乳。要根据室内效果评价,决定选用便于施工且价格低廉的石灰乳作残酸中和剂。 3.1.3改进后的管线清洗工艺流程 清洗剂从注

2、水干线首端泵人,经溶垢反应后,残酸由增压注水泵站配水间及临时流程排入站内污水池,污水池内由人工加入石灰乳,将残酸中和至pH7以后,再由污水泵泵入回水系统返回至污水处理站,进行处理回注。增压注水泵站内管线及单井水管线清洗,残酸均排入站内污水池。 图2 改进后的注水干线清洗工艺流程图 3.1.4现场试验 2002年2月利用该防污染清洗技术,对采油四厂南二注水干线及支线进行了清洗。清洗剂由干线首端泵入,选择末端两座增压注水泵站污水池为残酸中和池,实测排酸口附近空气中硫化氢浓度为:(1)72#站:3mg/m3;(2) 73#站:5mg/m3,远低于中原油田规定不超过10mg/m3的技术标准。清洗过程中产生的残酸及冲洗管线的污水均得到回收。而且实测空气中硫化氢浓度最高为5mg/m3,比改进前降低了98.3%。 3.2注水管线防污染清洗技术的推广应用 注水管线防污染清洗技术试验成功以后,在文南油田得到了全面推广。2002年211月,共清洗注水干线6条、增压注水泵站6座、单井管线26条。清洗过程中监测排酸口附近空气中硫化氢含量均低于10mg/m3的技术标准,产生的残酸和冲洗管线用水均得到回收,未发生水土污染和安全事故。 高朝印

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1