2011年火电厂典型案例交流.ppt

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1、2011火电厂典型案例交流,永诚保险风险控制部,电厂典型事故案例,1、自然灾害和意外事故-财产保险 2、设备运行事故 -机器设备损坏保险,自然灾害事故,暴雨,案例一:2010年6月25日,某电厂所在地区遭遇百年一遇特大暴雨,最大降雨量达466mm。暴雨造成电厂煤场煤堆坍塌,排水沟堵塞严重,原煤越过排水沟流出煤场,致使大量原煤损失。 损失 流失原煤4827吨。,暴雨,暴雨,案例二:2010年6月29日,某电厂遭受特大暴雨袭击,厂址所处地区降雨量为104.5mm,最大一小时降雨达46.5mm。该次暴雨造成电厂煤场大面积塌方,使三台堆取料机行走轨道,大车主轮和皮带被埋没,严重影响正常生产。 损失 塌

2、方煤量1500吨; 煤炭流失25吨。,暴雨,暴雨,暴雨,防范措施 完善组织机构,成立防汛小组并设专人24小时轮流值班,及时组织快速指挥抢险排险; 加强过程控制,强化煤场技术管理,委派经验丰富的工作人员及时对煤场来煤进行整形、压实,按标准科学堆放;严格掌握原煤堆积角不超过40度,斗轮机运行轨道两侧保留5米通道,保证斗轮机在任何情况下都能够正常运行;雨季时应尽量减少原煤的堆积高度,特别应减少斗轮机轨道两侧原煤的堆积高度及其堆积角度; 确保斗轮机、推煤机等大型煤场机械设备完好,煤场照明应充足;,暴雨,防范措施 始终保持煤场周边的排水装置畅通,及时清理沉淀池内的积煤,避免雨水积水漫溢,如有必要应适当增

3、加煤场至排水沟的排水孔; 对煤场防洪沟进行彻底检查,对老化松散区域全面实行硬化处理; 加固、加高煤场防汛挡煤墙,防止雨水冲塌煤堆造成原煤流失; 若煤场出现大面积塌方并埋没斗轮机轨道险情时,快速组织人员清理斗轮机轨道两侧积煤,及时清理斗轮机轨道原煤推离轨道,并用沙袋砌筑防汛墙,避免大雨冲失原煤。,风灾,案例一:2010年3月19日,某电厂因大风导致锅炉外墙、除盐水箱外皮等受损。,风灾,案例二:2010年7月17日,某电厂厂房彩钢瓦 、设备铝皮保温层 、电缆桥架盖板等因台风受损严重。,风灾,案例三:2010年12月10日,某电厂炉后设备保温大面积被大风刮走。,风灾,防范措施 汛前做好安全检查工作;

4、 提前加固临时建构筑物、脚手架、电线杆、塔吊等; 保温层、库房、车间、屋顶等破损处及时修补; 安排巡查值班人员,发现险情,及时汇报并按预案处理。,意外事故,火灾,案例一:2010年9月7日,某电厂二期胶带机工作时,突然起火将410米输煤栈桥70米-122米段铁皮盖及340米-400米段铁皮盖烧损;转运站内单梁10吨吊车一台、4个摄像头均有不同程度损坏;胶带从80米处到420米处“不包括滚筒部分及下返部分”单条烧损,从80米-120米处下部胶带损失390米。接线盒内共有一条4芯动力电缆及9条光缆均有不同程度损坏。 原因 待相关部门确定。,火灾,火灾,案例二: 2010年10月29日,某电厂输煤栈

5、桥处发生火灾,过火面积约4140,外墙保温板、窗户等不同程度烧损。 原因 系外来火源引燃主厂房西侧标高9米处男卫生间外墙处可燃物引发火灾。,火灾,火灾,防范措施 输煤皮带应定期进行轮换运转和试验; 运行人员要按规定对运行和停用输煤皮带进行全面巡视检查,当发现输煤皮带上有带火种的煤时,应立即停止上煤,及时消除火灾隐患; 应将皮带上的煤输送完毕后再停带,确保皮带不存煤; 输煤皮带停止上煤后,应及时进行冲洗。同时定期清扫输煤系统、辅助设备、电缆排架等各处的积粉; 燃用易自燃煤种的电厂应采用阻燃输煤皮带; 加强管理,严格实行重点区域禁烟制定。,火灾,案例三:2010年5月2日,某电厂#2机组脱硫塔发生

6、火灾,损失较大。 原因 待相关部门确定。,火灾,火灾,防范措施 安装人员应严格按照安装工序和工艺施工; 脱硫安装工程一般严禁火种;(香烟、打火机) 动火时一方面要做好安措,另一方面要时刻准备灭火; 动火完工务必注意消防配合。,火灾,案例四:2010年12月7日,某电厂#4机组脱硫塔发生火灾,造成#4机组脱硫塔基本全损。 原因 临时照明线路短路造成。,火灾,火灾,火灾,存在问题 检修部由于对设备安全管理和防范措施落实不到位,对本次火灾事故负有直接责任; 运行部对施工现场巡检不到位,没有及时发现火险,对本次火灾事故负有间接责任。,机器损坏事故-主机,锅炉爆炸受损,2010年11月29日,某电厂#2

7、锅炉在维修后进行开炉操作时,锅炉燃烧及烟道系统突然发生燃爆。 损失 高温省煤器北面炉墙被炸开飞出; 锅炉水冷壁四周炉墙出现鼓包变形。,锅炉爆炸受损,锅炉爆炸受损,原因 可燃气体(煤气)与空气在锅炉炉膛内形成了爆炸极限浓度范围内的混合气体,遇火源发生了爆炸。,锅炉汽包加药管爆管,2010年3月14日、3月17日某电厂#4炉汽包加药管和汽包连接处同一位置连续两次发生爆破。 2010年3月19日,该电厂#3炉相似位置又发生一起爆破事故。 损失 三次事故损失启动费用近100万。,锅炉汽包加药管爆管,锅炉汽包加药管爆管,锅炉汽包加药管爆管,原因 锅炉在线清洗使用清洗剂浓度过高,缓蚀剂在高温下分解基本无缓

8、蚀作用,清洗剂在高温下对管材产生腐蚀使管道减薄,导致加药管强度降低爆漏。 防范措施 严格按照规定采用合适浓度的清洗剂。,省煤器灰斗下沉,2010年6月25日,某电厂#4机组运行时炉膛压力突然上升至+190Pa,并有异常响声,就地检查发现省煤器落灰斗整体下沉,烟道损坏严重,并有大量煤灰喷出,机组无法正常运行。 损失 4个烟气挡板及其电动执行机构严重变形损坏; 烟道伸缩节拉裂。,省煤器灰斗下沉,省煤器灰斗下沉,原因 由于该锅炉长期运行(11个月),省煤器落灰斗积灰增多,重量增大,引起支撑钢梁变形,悬吊杆焊口拉裂,致使落灰斗整体下沉。,省煤器灰斗下沉,防范措施 全面检查各灰斗的联接焊口是否按设计要求

9、焊接,没有的采取补救; 应保证灰位计工作正常,且与盘面上的信号对应; 加强巡检质量、缺陷分析和管理。,汽轮机轴颈受损,2010年1月30日,某电厂运行人员发现#3机大机轴瓦震动大,X向震动瞬间从60um变为131um,停机检查发现轴颈等已磨损。 损失 #1瓦轴颈磨损,#1瓦的上半瓦左、右侧布满铁屑,多处磨损,#1瓦的下半瓦磨损严重; #4瓦调侧浮动内油档断裂; #2瓦、#4瓦、#5瓦浮动内油档止动销断裂; #7、#8密封瓦轴颈处磨损。,汽轮机轴颈受损,汽轮机轴颈受损,汽轮机轴颈受损,原因 加工时遗留大量铁屑,安装时未清洗干净,油冲洗时间短且对此死角冲洗不干净,遗留的铁屑对轴瓦造成了磨损; 密封

10、油油质存在问题。,汽轮机轴颈受损,防范措施 油系统检修和消缺中严格执行检修工艺纪律,做好三级验收工作(针对平时运营检修): 在润滑油油质未达到合格的情况下,应避免开启密封油泵; 密封油管道进行检查或焊接工作,要有防止异物留存在管道内措施,并及时封堵,避免外部异物进入; 检修中注意密封油管口的封堵工作,防止杂物进入系统; 密封瓦在复装过程中加强各部件的清理工作,防止杂物进入系统。,汽轮机断油受损,2010年7月12日,某电厂#3汽轮发电机组发生润滑油中断跳机的重大生产事故。 损失 主油泵断裂; 高中压转子、低压转子、发电机转子及励磁小轴均弯曲、轴颈磨损,汽轮机部分叶片叶顶磨损、松动; 高中压内缸

11、水平结合面严重变形; #1#9轴承严重磨损,报废; 其它部件同样损失严重,合计损失金额超过1700万元。,汽轮机断油受损,受损的轴颈,受损的叶片,汽轮机断油受损,断裂的主油泵,受损的支撑瓦,汽轮机断油受损,原因 润滑油冷油器采用的六通切换阀门结构存在隐患,当处于开位的蝶阀意外松脱,在油流的作用下,两个冷油器进油口将全部关闭,造成润滑油中断,造成汽轮发电机组断油烧瓦跳机。,引起本次事故的六通阀 (阀碟脱落),汽轮机断油受损,阀门正常打开状态,阀门故障处打开状态,汽轮机断油受损,防范措施 为彻底消除安全隐患,应对该阀门进行完全更换。,汽轮机火灾,2010年2月24日,某电厂#1汽轮机起火,电厂立即

12、紧急停车迅速救火,由于抽汽逆止阀门已经着火,并且机头下部的油管正在喷油,值班人员用灭火器已经压不住火势,并且火迅速向油箱蔓延,遂报警后由消防队将火灾扑灭。 损失 汽轮机机头部分外壳过火严重; 主厂房及内部设施受损。,汽轮机火灾,汽轮机火灾,汽轮机火灾,汽轮机火灾,原因 起火原因为磁力断路油门管道与母管边接处管道断开后,内部汽轮机油遇下方高温管道引起火灾。 防范措施 对冷却油管道压力和管道质量进行分段进行耐压检测,同时在冷却油箱位置安装消防喷淋装置,防止事故发生。,发电机轴受损,2010年以来,某电厂#8发电机运行过程中氢压下降很快,操作人员补氢频繁。于是在2010年9月4日,对该发电机拆开检查

13、。发现发电机轴承的轴颈处和轴瓦多处损伤,需要冷补焊接修复。 损失 #5轴颈支持轴瓦部位有5条宽5mm,深0.30.7mm的损伤; #6轴颈密封瓦部位有1条宽23mm,深0.20.6mm的磨损; #6轴颈支持轴颈部位有2条宽5mm,深0.50.8mm的损伤。,发电机轴受损,发电机轴受损,原因 该发电机运行中一直出现氢压下降快的问题,补氢频繁。但发电机仍能运行,故工人一直未能重视(主要是未及时添加润滑油),也未及时停机检查或采取相应的有效措施给予解决。,主变套管爆炸,2010年8月4日,某电厂#4主变出口A相瓷瓶套管爆炸,主变差动保护、主变中性点过流保护、主变重瓦斯保护及主变压力释放装置动作、#4

14、主变发电组跳闸,#4汽机跳闸、锅炉手动MFT 。 损失 高压A相套管导杆从法兰盘向下300mm处,有一个长200mm宽100mm的椭圆形烧融的洞,该部的电容绝缘纸被炸裂; B、C相套管法兰上部有裂纹漏油现象;中性点套管被完全炸裂、漏油;主变内部机油变质。,主变套管爆炸,A相套管导杆被烧融成椭圆形洞,电容绝缘纸被炸裂,主变套管爆炸,中性点套管被炸裂,外表烧毁,主变套管爆炸,高压A相出线根部损坏,上梁定位销已经严重损坏,主变套管爆炸,原因 该电厂#4主变高压A相套管的爆炸事故,是一起典型的套管穿缆对套管导管管壁短路,形成过热性绝缘损坏,进而造成对地短路的“瞬发性”爆炸事故。 防范措施 应该选用的套

15、管标称规格为 OTF1050/245-B型;缆线的截面为1180mm2;导管内径d1=69mm。,机器损坏事故-辅机,给水泵电机受损,2010年3月5日,某电厂2307开关突然故障跳闸,DCS显示为电机速断保护动作,查电机外观无异常,开票对#3电动给水泵电机摇绝缘检查,电机绝缘为0,随后把中性点解开,分相进行绝缘测量,W相绝缘为0 M,其它两相绝缘良好,初步判断为绕组绝缘击穿。随后电机返厂处理,抽转子后发现W相线圈下层边槽口处有两处明显的击穿烧焦点。,给水泵电机受损,给水泵电机受损,原因 电机返厂抽转子后检查发现,电机线圈端部绑扎不牢固,有松动现象,而此次绝缘击穿处全部为线圈槽口处,经过分析,

16、该电机端部绑扎工艺存在问题,电机启动、运行中的振动导致绑扎不牢固的电机端部绝缘受到损伤,从而导致端部槽口处绝缘极易被击穿。,给水泵电机受损,防范措施 将电机送至维修,签订检修技术协议,加强监督检修质量,确保检修工艺,延长检修质保期; 加强运行管理,在现场加装湿度计,空气湿度大于75%时,正常启动电动给水泵前,必须先投运加热器运行两小时后再能启动电动给水泵,防止电机在潮湿状态下启动损坏绝缘。,高厂变受损,2010年7月12日,某电厂#2机跳闸,电气盘发高厂变重瓦斯,轻瓦斯动作,发变组A、B柜发差动、后备保护动作,C柜发22B重瓦斯动作,热工保护动作,#2发电机解列灭磁,母联212开关同时跳闸。就

17、地检查发现高厂变22B受损。 损失 变压器A、B、C相因短路烧损严重,三相高、低压线圈全部需要更换; 变压器A相绕组多处崩断; 变压器外形鼓包,变形;A相侧变形较严重。,高厂变受损,高厂变受损,原因 由A相绕组匝间短路引发,导致多根绕组短路,随着短路匝数的增加,A相故障电流迅速增大,造成事故扩大。,引风机损坏,2010年2月6日,某电厂#1炉1B引风机振动大跳闸,就地检查该风机损坏严重。 损失 引风机本体6个土建基础二次灌浆松动、脱落; 电机两侧轴瓦均出现漏油,部分入口导叶万向联轴节与导轨脱落; 引风机转子叶片:1片脱落、2片变形严重、2片根部撕裂,其余有轻度变形; 引风机出口后导叶全部脱落。

18、,引风机损坏,引风机损坏,引风机损坏,原因 锅炉燃煤灰份远大于设计值,引风机后导叶磨损严重,造成后导叶焊口磨穿,致使导叶脱落; 负荷增加,引风机跟踪调节,致使磨损的后导叶脱落,引起风机喘振,脱落的后导叶进入转子,造成转子损坏。,引风机损坏,防范措施 加强设备检查,利用机组检修期间对设备进行全面检查,排除煤种变化可能造成的设备隐患; 加强燃料供应的协调与调度,尽可能的减少煤种的变化,确保电除尘的投运及效率。,斗轮机损坏,2010年4月14日,某电厂乙斗轮机操作人员听到“斗轮处”有巨大的异常响声,并发现斗轮突然停转,操作人员立即停机检查。检查中发现“乙斗轮机驱动装置”主轴断裂、“斗轮机驱动装置”整

19、机从工作位置掉落在煤场地面上。 损失 斗轮机驱动装置(靠驱动装置端)自轴颈处断裂; “驱动装置减速器轴承”、“锁紧盘”、“润滑油泵”等构件受损,“减速速器外壳”出现裂纹。,斗轮机损坏,斗轮机损坏,原因 操作人员没能控制“斗轮”在运行中随时处在正确的吃煤深度,在“斗轮”吃煤深度瞬间过大,使其扭矩瞬间巨增从而导致传动轴断裂。 防范措施 严格按照规程要求操作斗轮机; 杜绝疲劳时上岗操作机械设备。,电缆短路烧损,2010年7月16日,某电厂进行#3机组引风机变频器检修,运行人员在试送电时,发生#3机组#2低压工作变进线电源电缆短路烧损事故。 损失 电缆在靠近引风机1米处被截断,截断处电缆三根芯已烧熔,

20、绝缘层已烧焦; 整根电缆从#2发电机处牵引至#2机升压变压器处,长度为400米。,电缆短路烧损,电缆短路烧损,原因 当班检修人员正在对#3号机组设备进行检修,在检修引风机变频器时,需要把引风机电缆切断,但由于检修人员操作错误,误将#2低压工作变进线电源电缆剪断,而运行人员在未检查的情况下就送电,造成电缆对地短路,致使#2低压进线电缆烧坏。,凝结水泵变频器受损,2010年7月7日,某电厂#9机#1凝结水泵变频器出现故障跳闸,巡操人员就地检查发现变频器室和变频器盘柜顶有大量积水。 损失 #9机#1凝结水泵变频器功率单元柜内电路板右下角有烧黑、起皮现象,变频器无法启动; 有两块功率模块损坏,霍尔元件

21、两个故障,且有水滴痕迹。,凝结水泵变频器受损,凝结水泵变频器受损,原因 #11锅炉熄火停炉,工人开始用水清洗锅炉,由于工人没控制好水流方向,水流至变频器室房顶部且淤积在此,最后水渗透至变频器室内滴到变频柜上,进入变频柜,造成变频器短路。,输煤皮带受损,2010年4月6日、4月22日、5月6日某电厂发生多次输煤设备输送带破裂事故。 损失 共更换3条输送带。,输煤皮带受损,4月6日事故,输煤皮带受损,4月22日事故,5月6日事故,输煤皮带受损,原因 输送带输煤系统尾部装有防护网罩,且输送带与地面有=15的提升输送角度,当原料中有菱角石头落下时,翻滚落石在重力作用下向尾部滑落并卡在尾部与防护网罩间,

22、未被工作人员及时发现并剔除,致使输送带被划破。被划破的输送带抗拉强度大幅度降低,导致输送带在正常的运行状态下,在被石块划破处拉断。,输煤皮带受损,防范措施 加强电厂煤质管理,尽量采购优质燃煤; 煤的除三块设备应正常投入; 完善皮带监视、紧急停运等设备; 加强巡检,发现异常及时手动停运。,总结,火灾风险和爆炸风险是火电厂最重要的两个关键风险。 除了设计制造上的问题外,其余的风险都可以通过加强内部管理、提高员工业务素质来得到有效的改善。 人为因素造成灾害的可能性的大小要从几个方面来评估:首先,企业有没有完善的安全生产规章制度;其次,企业对职工的培训是否到位;再者,企业对人为因素的风险管控是否重视。如果对以上几点都认真执行,那么人为因素的风险就可以大大地缩小。但人为因素的影响不可能完全避免,所以提高火电厂的自动化就成为减少人为因素风险的有效手段。,Thank You!,

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