暖通设计通病分析5-噪声与振动.doc

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1、暖通设计通病分析5-噪声与振动一、空调水系统隔振减噪一例 我市某宾馆由于水泵扬程选得偏大,功率也大,安装时未作隔振处理,制冷机也未采取隔振措施,运行中振动大,使管道支架吱吱作响,噪声很大。 造成水电浪费,影响设备使用寿命,并严重影响了办公和客人的休息。 经实地测算该空调系统冷却水泵扬程为22.8m,原安装的水泵扬程为50 m,显然偏大。为此我们选用了合理型号的水泵。在水泵机组底座和制冷机 组底座下安装了3050 mm厚的橡胶隔振板,在其进出水管段上安装K-XT型橡胶软接头,以此来适应各种位移和消除各种安装应力,达到隔振减噪的目的。 经改造后运行效果良好。由于水泵扬程降低,功率减小而节约了水电。

2、 隔振减噪虽不是重要的技术问题,但应引起同行们的高度重视,才能保证整个制冷系统的正常运行。 二、不能忽视回风口的传声1、现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。门厅的回风口面积为4m2,大堂为2m2,回风口的平均风速约为2m/s,大堂内有嗡嗡的噪声,见图2.5.1-1。原因:回风机噪声大,而且离回风口近,风道内又未考虑消声措施,故机房的噪声从回风口传入大堂内。对策:机房内回风管外包隔声材料,使机房噪声传不进回风管内;大堂、门厅的回风口内加作长为500mm的玻璃棉保温消声筒,如图2.5.1-2,这样处理后,低频噪声可降低15dB左右。2、现象:排风口噪声大。某

3、饭店厨房,用轴流排烟风机兼作排风,试运转时发现,厨房内与排风口噪声均大,影响使用。原因:轴流排烟风机本身噪声就大,约在8590dB(A),且厨房排风管风速采用了1213m/s左右。到排风口处未加以变径扩大,就直接接到建筑百叶上。而该百叶的叶片间距很紧,净面积还不到其外框面积的50%,使排风百叶处的风速大到2030m/s。气流噪声,百叶振动噪声相继产生,排风口处噪声高达106dB(A)。对策:对已建工程只能更换净面积大的百叶,扩大管道出口,降低排风管风速,加了两个消声弯头,并作吸声处理,结果降为6570dB(A)。对今后的工程,厨房排风最好采用离心风机,风管风速控制在810m/s,排风口风速不得

4、大于6m/s。火灾时该离心风机即可作为排烟风机,安全可靠。除非万不得已,厨房排风不要采用轴流风机。因为它本身噪声高,长期排高温气体,效率也差。经验:暖通工种与建筑工程对各种送、回风口及排风口的大小,净面积,安装位置及做法在互提资料时,应详细交待清楚。在建筑详图画好之后,暖通人员应校核其净面咱们是否满足要求,千万不要疏忽。3、现象:某会议室送风系统消声处理好,而回风口未处理,结果会议室噪声大。机房在其后部上方,用整体式空调机。机组噪声80dB(A),喷口送风,送风管做了消声器,但会议室内噪声很高,达70dB(A)之多。原因:系统采用无风道回风,即回风直接由回风口回至空调机房,再被机组吸入。机房内

5、的噪声,由回风口(三个大孔洞)传入会议室。见图2.5.1-3(a)。对策:在每个回风口内做消声处理,装了一个消声弯头和一般消声器,风速按35m/s考虑,结果良好,会议室正常使用。见图2.5.1-3(b)。.三、选消声器风速不能太大现象:某纪念馆大厅,空调系统开启后,厅内噪声达85dB,影响使用。同时设计选用的阴抗复合式消声器。内为超细玻璃棉作吸声材料,外有木框及玻璃丝布固定,加工粗糙,玻璃丝布破洞不少,致使风机起动后把消声器内的玻璃棉吹到厅内像下雪一般,飘满展厅,故不得不将通风系统拆掉重来。原因:所选空调箱风机压头太高(风量L=40000m3/h,余压H=90mm水柱,耗电量N=18.5kW)

6、,噪声太大。选用国标的阴抗复合式消声器,采取风速在1012m/s左右,消声效果差。机房内管道较长,消声器后还经很长一段管道才出机房,也影响消声效果。对策:因管道均已做在吊顶内,放大风道尺寸已不可能。故将阴抗复合消声器改为微孔板空腔消声器。微孔0.75mm,穿孔率30%,为铝板穿孔,且加微孔板弯头。并将机房内的风管放大,风速当减小,才解决了问题,见图2.5.2-1。实这样做并不经济,应当改变风机转速,降低度风压、风量,噪声也会有所降低。四、风机吸入段尺寸太小引起振动现象:某建筑顶层办公室之上一层为设备间,有一台给餐厅厨房补风的离心风机。工程竣工后,使用时该办公室有噪声与振动干扰。原因:经检查发现

7、,设备间内的这台风机吸入口处管段尺寸太小,吸入空气偏流严重,甚至造成风机摇动向吸入侧倾斜,风量减少,送风管也随着振动,所以办公室内有噪声干扰。对策:将吸入管的宽度改为风机吸入口直径的1.25倍,即W=1.25D,噪声和振动就解决了(该风机为2.5#,L=5600m3/h,H=35mm水柱,N=2.2kW),见图2.5.4-1。根据经验,送、排风机吸入口的气流很重要,应当避免涡流产生。因吸入口涡流可严重影响风机的风量,如图2.5.4-2(a),(b)。(a)的情况风量减少25%,而(b)的情况只减少5%。五、空调机房紧靠会议室噪声大现象:某会议室空调为低速系统,室内噪声较大,影响使用。原因:1)

8、空调机房与会议室相邻,在吊顶上边空调风管进出机房时的穿墙洞未堵,使机房噪声传入室内。2)空调箱的能力超过设计规定,实际风量几乎设计的2倍,致使干管风速达11m/s,而支管特别是散流器喉部风速也达67m/s,所以产生附加噪声。3)机组的弹簧减振器不好,有一些振动噪声。对策:1)在本楼层内特另是靠近要求低噪声的房间设空调机或风机时,应采用双级防震措施,即在混凝土基墩下设沥青软木作第一级防振;第二级为在空调箱的下边设弹簧或橡胶减振器。2)改大风机的皮带轮,使其转速降低,风量减少。3)将吊顶上穿墙纪洞全部堵严密,使其不串音。孔洞和缝隙对隔声的影响。(1)开孔的面积的影响开孔的位置和孔的深度不变时,开孔

9、面积越大,对隔声影响越大。例如在100mm厚矿渣空心砖墙的中心位置上,若有一个孔径为30mm的孔,则此墙的平均隔声量从40.4dB降到36.5dB;若孔径为50mm,则平均隔声量降低到34.8dB。另外:150mm厚的振动砖墙的平均隔声量为43dB,若该墙上有100mm长,5 mm宽的缝,则平均隔声量降到36dB,并且从低频开始就明显降低。(2)孔、缝深度的影响孔和缝的面积,位置不变,对不同厚度墙板的平均隔声量的影响是不同的,即薄墙的降低值比厚墙的大。(3)孔、缝位置的影响孔和缝的面积、深度不变时,在墙的中央对墙隔声量影响较小,在两墙相交的棱线上。影响较为显著;在三面相交处,如室内的顶棚与两墙

10、相交的墙角处,对隔声量的影响最大。从上述可知,孔、缝对隔声量的影响很显著。因此,必须穿过房屋结构的管线,应该在墙的孔处加套管,待管线等穿过后,以超细玻璃棉等多孔材料将管与套管之间的缝隙填死,以防止降低墙的隔声量。如240mm厚砖墙上开孔为600400mm,该墙的原隔声量为47dB, 开孔后降到19.6dB,当也内填塞了2.11kg超细玻璃棉之后,该墙的平均隔声量为37.1dB。某些墙体抹灰后,墙的隔声量有明显增加,这并非完全是抹灰层的作用,面是原有墙体砌缝不严,漏声的细缝小孔被填实的结果,实际上抹灰层本身的隔声作用是不大的。六、冷却塔与制机房的噪声现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近

11、为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,

12、这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较理想。现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为350m2,安装了5台8S-12.5压缩机,正常运行3台,机房高度内平均噪声为91dB(A)。而机房门窗外的噪声为78.5dB(A),使用单位反映噪声大,要求治理。机房顶上有3台冷却塔,噪声也大。原因:机房内未采取控制噪声的措施,而制冷机房的噪声源主要是制冷机、水泵的噪声,一般又以制冷机的噪声为主,且与制冷机的型号、规格、运转台数和制冷机房的土建条件有关。室外的冷却塔也属高噪声型。对策:为降低度制冷机房的噪声,采取了如下措施:1)在机组区域上部平顶垂直悬

13、挂板状空间吸声体,共计5排,排距1.4m,吸声体底部标高2.2m,目的是吸收机房内的混响声,降低机房内的噪声级。2)关闭原有的窗和大门,在大门内做声闸,声闸内作吸声处理。3)水泵房也加了空间吸声体,电机消声罩。4)冷却塔加设了一个大型钢结构的L型声屏障,其长边长22m,短边为7m,平均高6m。经上述减噪措施后,测得机房内的噪声由92dB(A)减为87dB(A),室外环境噪声也降低到70dB(A)左右。七、某建筑物的厨房排烟噪声太大现象:开起排烟风机之后,厨房噪声太大,达80dB(A),影响正常操作。原因:厨房的排气与火灾地的排烟共用了一台风机,而且选的是“轴流排烟专用风机”。该风机的噪声为91

14、dB(A)而又未采取任何消声措施。对策:1)厨房的排气最好采用离心式通风机,用离心式风机时可以兼作排烟。2)用噪声大的轴流风机时应加消声器,考虑到厨房排气中油烟污染严重,不宜用一般的消声器。只能用不锈钢微穿孔式消声器及消声弯头。3)改造后如图2.5.7-1所示,室内室外可达到理想的效果。八、管道层最好不作通风机房管道层作为通风机房其噪声振动大,影响上一层客房的使用。现象:在现代旅馆中,很多建筑不做设备层,而将不少空调机,通风机设置在管道层中,而管道层的上边或下边就是客房层。进、排风口也只得开在管道层的周围。结果机器的振动声和风的噪声严重影响着相邻层的客房。原因:设备噪声未很好考虑隔振消声措施,

15、进、排风口风速大。对策:按具体情况增加消声隔振措施。如某饭店在管道层中用了轴流排烟风机兼排风,结果噪声高达91dB(A),排风口的噪声为101dB(A),且排风口就在客房层窗口下边,使室内噪声高达50dB左右,不能满足使用要求。后在风机周围加了隔声小室,在风道出口处加了消声器,放大了管径,减小了风速,经过这样综合处理,噪声降低了36dB,达到了使用要求。九、窗式空调器及分体式空调器的噪声现象:随着人民生活水平的提高,在南方城市,目前住宅中已较多地采用空调器(窗式或分体式),而空调器的噪声往往引起邻里纠纷。今举两例:一为窗式空调器,另一为分体空调器,使用时的噪声使邻居不能忍受。原因:两建筑物相距

16、太近,又未采取隔声措施。对策:1)在距窗式空调器的外侧0.5m处加一堵混凝土砌块的隔声墙。2)在分体式空调器室外机的周围用砌块围挡隔声。当然最好是将室外机设在正对着邻居窗户的方向,如图中虚线所示。现象及原因:送同静压箱的钢板振动使室内有砰之音。各室的噪声测定为NC4045,而在600Hz时噪声计的指针超过45dB,且有周期性振动。空调为各层机组,风机为68#,静压箱用1.2mm钢板,内贴50mm玻璃棉,用540角钢补强,间隔450mm,见图2.5.9-2(a)。对策:将图2.5.9-2(a)作法改为图2.5.9-2(b),室内噪声降到NC-40以下。图2.5.9-2(a)中静压箱和楼板挨在一起

17、,而图2.5.9-2(b)则在静压箱外保温,外加砂浆粉刷,与顶棚用角钢支吊,用砂浆堵塞。现象:散流器吹出口有噪声。原因:散流器吹出口到某电子计算机的程序室内噪声达55dB,喉部风速为5.67m/s,风口高度为2.7m。对策:在各送风口处装消声器,结果室内噪声降到40dB。注意:在设计时3m高度以下的送风口,喉部风速不得超过4.5m/s,一般3.5m/s左右。十、空调设计时控制噪声的重点(1)记住噪声源民用建筑中创造舒适安静的环境是设计的任务之一。暖通工程的任务是保证建筑物冬暖夏凉,创造舒适的气候条件。但在不少工程中由于通风机、水泵、冷却塔等的噪声影响了使用。因此,凡是噪声源都应当重视。这里提醒

18、一下与本工种有关的噪声源有:通风机(空调箱、送风机、回风机、排风机),制冷机,锅炉,水泵,冷却塔及整体式空调机等。他们的噪声相当大,因此,对周围环境干扰大,设计时必须充分重视,一视同仁,不能只考虑空调系统的消声处理,而不管排风系统的声音问题,只作送风口的消声而不顾回风口的噪声等等。也不能只考虑建筑物内的声效果。还得注意环境的噪声。(2)与建筑工种紧密配合1)机房的布局是指各种有噪声源的设备机房在整个建筑物内的位置,这点十分重要。因为它们是噪声的发源地,在条件允许的应当将机房远离要求安静的房间。2)与机房相关的进风塔(口),排气塔(口)的位置也要注意,千万不要将又赃又吵的厨房等排气口布置在要求安

19、静和干净的房间附近。3)机房内噪声源的控制应以隔声隔振为主,吸声为辅。隔声是减少噪声对其他室内干扰的办法,隔声好效果就大。一个机房隔声效果的好坏,取决于整个房间的隔墙、楼板及门窗等的综合处理。这里还要强调一下孔洞与缝隙对围护结构隔声的影响很大,所以凡是管道穿过机房的围护结构处,其孔洞四周的缝隙必须用弹性材料填充密实。(3)从控制噪声出发划系统选设备1)系统风量不要过大,作用半径不能太长。2)选风机时要选高效率低噪声的风机,尽可能采用叶片向后倾的离心风机,压头不要留太多的余量。3)计算风道时,风速不能定得太大,风速太大会使风道内风噪声和振动加大,而且使消声器的消声量减少。所以设计民用建筑的通风空

20、调系统时,风道内空气的流速应按所服务房间的允许噪声等级。4)风机进、出口处的管道不宜急剧转弯,风道与设备的连接可参照图2.5.10-1的做法。5)风机的进、出口都应做柔性接头隔振,(一般长度为100150mm)。材料应采用防火的玻璃布或用防火人造革,并在其短管后的风管上包以50mm厚的超细玻璃棉,长12m。管道的支架,吊架应采用弹簧或橡胶减振。(4)消声器选用原则1)消声器的设置应根据消声计算,当初步设计未计算时,可按表2.5.10-2概略数考虑。用消声弯头或消声箱(如为室式时指小室个数),分别用表列的个数布置在风机出口到送风口之间和回风口到风机之间,且应有半数以上的消声器设于机房外面。2)根

21、据通风房间所允许的标准,算出各频率所应消除的噪声量,并按此选用消声器。主要是消除125,250和500Hz的噪声,所以,应选用低、中频效果好的抗性或共振消声器。3)通过消声器的风速应小于6m/s,室式消声器通道断面处风速不应大于5m/s。4)风口消声器和消声百叶窗消声风口:为降低室与室之间通过风管传播的干扰噪声,也为了减少管道传到室内的噪声,应有风口消声器。这种消声风口要求速低,最佳为2m/s,最大不超过4m/s。消声百叶窗:把百叶窗的叶片改成吸声叶片,形状有月牙形,大椭圆形,小椭圆形和双层小椭圆形四种。百叶窗厚度有150,250和400mm三种,分别适用于半砖墙,一砖墙和一砖半墙。通风面积(

22、开口面积)约为百叶窗面积的50%。应把小孔钢板网朝着噪声源或噪声高的方向。空调系统设计失误1、系统分区不当造成失败现象:某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。原因:诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。对策:改造的方法有二:一、将机械室与检查室的送风道分开。在给检查室送风的支管上装再热器。二、在检查室内设采暖设备。因本工程已经建成,风管设在吊顶内,改

23、装风道比较困难,故采取了在检查室内增加采暖设备的办法。现象;某医院中心手术室空调系统。中心手术室、复苏室、中心材料室等六个部门,分别设了六个空调系统。冷源为离心式制冷机组,闭式冷水系统集中供给。其中复苏室内当有病人时,其空调要求昼夜不停,但夏季时复苏室的负荷还不足制冷机的20%,在这种状态下运行,蒸发器常被冻坏,经常修理。且制冷机经常在低负荷下运行,效率低度,能耗大。原因:将使用时间不一致的系统合同一个冷源共应。且昼夜边疆使用的冷负荷部分又太少,致使夜间制冷机高节困难,最科蒸发器结冰,不能开车。对策:为了满足某个昼夜使用的小系统,应当选用小型整体(或分体)式空调机,自带冷源。为此,该工程的复苏

24、室另加了一台整体式空调机。教训:1)分空调系统时要了解清楚各空调房间的用途,规模,工作时间,负荷变化等情况。负荷特性相差较大的房间应分别设系统。2)用集中冷源还是自带冷源要从投资与经常费用综合考虑。对个别使用时间与众不同的房间,应设自带冷源的空调机。3)大中型建筑物选制冷机的容量及台数时,应大小搭配;按过渡季的最小负荷选一台小制冷机,这样既能满足部分小负荷运行的需要,又可节约能耗。现象:某电视台的空调系统除演播室外,将其他技术用房全用一套集中空调系统供给,结果室温相差太大,有的叫热,有的喊冷,冬季送热风,如中心机房已达30,而片库、资料室还不到18。同时,由于插播和大演播室的系统合在一起,结果

25、大演播室的钢琴声在插播间中也能听到,电影机房的声音也能串到其他房间。相互干扰,影响使用。原因:各房间的运行时间与设备发热量大不相同,合为一个集中空调系统,很难调到室温均匀。各房间的功能不同,有的有较高的声音,而有的又需要安静,全接在一个风管系统上,又未作未声处理,所以声音互相串通,影响效果。对策:1)在接至插播的风道内加消声器和消声弯头。2)电视台的技术用房。今后不宜做集中的低速系统,而可以用新风加风机盘管的空高方式,以达到分室控制的目的。国内外的 实践已经证明它是一种较好的空高方式。现象:有的房间冷,有的房间热,系统达不到使用要求。某电视台的播出部分,电影、录相、播出等房间室内热源相差悬殊,

26、用了一个低速空调系统。当冬季送热风时,录相室已高达2728,导演室还不到18;夏季送冷风时,胶片室已出现结露,而录相室还觉温度太高。原因:是室内冷热负荷不同,使用时间不同的房间,划在一个集中低速空系统中了,又无相应的调节手段。对策:从根本上解决的办法是将发热量相差悬殊的房间不用一个集中低速空调系统,或采取分散机组,或采用水-空气系统,即新风加风相盘管系统。在每个房间设风机盘管,而新风统一处理,集中系统供应。由风机盘管来负担室内的冷热负荷。每个房间的室温由室温调节器直接控制风机盘管的运行;新风只负担房间的换气要求,定一个固定的送风温度,以送风温度来控制新风处理箱。这种系统的实践,已收到满意的效果

27、,但是电视台的技术用房内电器设备很多,线路密集,最怕水浸入。所以若采用风机盘管(尤其是卧式)时,应特别注意凝结水盘的大小、位置及凝结水管的坡度,还有冷冻水管的保温。要确保从风机盘管系统没有任何水滴落下。2、双风机系统设计问题现象:某电视台空调,双风机低速集中系统,排风出不去,造成室内正压大。原因:双风机系统的新风管接在回风机的吸入段上,以致造成排不出风去,见图2.3.2.-1。对策:经改为这种连接法之后,调节好各个风阀的开度,即达到正常运行的要求。3、送回风管布置不好现象:空调系统风管太长分布不匀,某餐馆工程,集中空调,2间大餐厅共用一个空调系统,最远一个送风口距空调机40m,最近的只有5m,

28、共有送风口22个。使用时末端小餐厅温度偏高,小餐厅的客人反映闷热。原因:风道较长,风口有近有远,阻力不能平衡,靠送风口的百叶调节范围有限,最前边的风口已接近全关,后边的风量仍然达不到设计数值。特别是在管道上直接开了几个口,静压大,出风多,控制不了,影响到后边的送风,且用吊顶回风也是前边回去后边回不去。对策:将大小餐厅以外的风口一律关闭,使送风全部进入餐厅,再将大餐厅的部分风口调小,使送风量多送入小餐厅。最后还调不好,只好每个小餐厅加一台排气风扇,加强小餐厅的换气,温度就降下去了。现象:利用吊顶回风容易短路,某工程空调系统采用吊顶回风。空调房间的回风经各自的吊顶回风口回至吊顶内,从吊顶内集中回至

29、空调机房。但在吊顶内不设回风管道,结果,远处房间的风回不去,大部分从近处房间回去,使室温不匀,且有些相邻房间还相互串音,更严重的是靠近机房的房间噪声太大,如图2.3.3-1。原因:无回风管,远近回风量不能调节,机房总的回风口处未作消声措施。对策:吊顶回风时,在总的回风口处 (靠空调机房),必须装一段消声器,以防机房噪声传出。房间有相互隔声要求者,应采用消声回风口。这里特别需提醒的是,利用吊顶回风时,决不能穿越防火区。经验:公共建筑中常用低速定风量空调系统,回风的方式,应视空调对象的具休情况而定。如高级宾馆的门厅大堂、舞厅,大型商场,大宴会厅,保龄球场等可采用集中回风方式。而对小商店,小餐厅、小

30、客厅及小间的游艺室等,因其间隔多,且易改变,应采用有回风管道的均匀回风方式。使每一间隔内有良好的送排风系统。吊顶回风介于集中回风与管道回风之间,实际上由于土建施工时吊顶内的墙洞堵不严实,墙不到顶等,所以不可能按理想的风量均匀回风。因而,除了在空间的房间可采用吊顶回风外,间隔墙多的小房间不宜采用集中的吊顶回风方式,因为实际上这种方式往往是靠近机房的回风口回风量大,而远处的吊顶回风口几乎不起作用。4、排气系统设计诸问题1、现象:比重大于空气的气体,排风口应上、下部都设。某医院中心化验室,为低速单风道集中空调,各化验室中使用不同的药品,其排风全部由吊顶入口排走,结果硫酸、甲醇、乙醚每日耗量维1L,而

31、室内换气效果不好,这些药品的气味刺人眼目。原因:排气量并不少,但是吸风口均在吊顶上,下边无吸风口,使溶剂蒸发出的比重大于空气的气体不能排走 ,而积存在地板附近,使室内有害气体的浓度增加。对策:修改排风管道,增加靠近地板处的排风吸入口。教训:要根据所排气体的比重,决定排风吸入口的位置。此外,排除比空气重的蒸气的管道其磨擦阻力也大,所以排风机的压力也应留有一定富裕量。排风管道应采用耐腐蚀的材料。现象:某大楼柴油发电机房在地下室,内有三台200kW风冷式柴油发电机和一台300kW水冷式柴油发电机。完工后只开两台200kW柴油发电机试车半小时,机房温度就高达60,柴油发电机就不能工作,工人也无法在机房

32、停留。原因:原设计排风量为39000m3/h,进风量为36000m3/h。由于进、排风道过长,截面过小,实际进、排风量达不到设计值,而且设计值也小。对策:地下室为封闭式建筑,用风冷式柴油发电机是不合理的。因为风冷柴油机发热量很大,一台200kW风冷式柴油发电机的发热量大约是116.3kW,三台发热量就是349kW。用通风方式来消除余热,大约需要200103m3/h,这在地下室无法实现。用风机来吹风,则风机耗电也得120kW占发电机的20%,显然不合理。所以,应从改造柴油发电机着手。为此,该工程将风冷改为水冷,尽量增加通风量。排风量改为63000m3/h,进风为47000m3/h。试车后,1小时

33、机房温度已大为下降,达30,可以满足使用要求。2、现象:排气量不足,达不到环境条件。原因:排气合流,相互干扰,造成排气量不够。几台排风机同时排入一个竖井中,风速约57m/s,排气量减少很多,如图2.3.4-1(a)。对策:针每个排风系统的排气管均直接插入排气竖井,且都弯向排出口方向;并将排风竖井的排风百叶增加为四面,加大排出口面积,如图2.3.4-1(b)。3、现象:几台排风机共用一根水平排风管,结果风压低的排风机风量显著下降。原因:不同压头的风机并联相互干扰,压头小的排不出去,风量下降。对策:将水平共用管道取消,将每个排风系统直接接到百叶上,各排各的互不干扰。分析:风机并联后之风量小于单独运行之风量。如果两台同型号风机单独时之风量为QB,联合运行之风量为QA,此时,QA2 QB,而QA=2 QC,而QC QB,即联合运转时风机风量减少QB- QC,所以设计时应考虑并联运行风量减少这一因素,尽量减少系统阻力。分析:因压出段管内压力高、故减少风量。16

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