一分加热器早期泄漏原因分析.pdf

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1、安全分析 一分加热器早期泄漏原因分析 何世恒!, 姚小静!, 王芳“, 肖宏川!, 程英惠! (!# 山东省特种设备检验研究院, 山东 济南“$%!,“/!, ?#“/“, :3!9 2(“/ * 5*.#“!, 26= 8,“/ * *.,! (!#./012314 516789:;31 012 :8 3? .789;0 AB;7C81:, D;101 “$%!10; “#./012314 F0G3= 012 H390:;31 3? 89/1;90 E3848, D;101 “$%“, E/;10) !A1:8=9/0148= 0:810:;14,G33C;14,G8;14 6:0H82,8

2、0I;14 J8=8 ?312 :/=34/ 01K 0LM;14 :/8 60C78 6 9/8C;90 ;14=82;81:,C8:034=07/;9 6:=9:=8,C806=;14 :/;9I1866,:/8 286:=9:;31 6/078 3? 9/8C;90 ;14=82;81: 3? :/8 93=36;31 ?33=,;16789:;14 :/8 673: :3 :/8 ?0;=8 /80: ;1:8=9/0148=,;16789:;14 :/8 6=?098 286:=9:;31 3? :/8 /80: ;1:8=9/0148 6 ;1:8=;3= GL 812369378

3、,=8680=9/;14 :/8 80I 6:377;14 J82 3? :/8 80I82 7;78N O;10L :/8 378=0:;31 =8B86: 012 :/8 J0L 3? ;C7=3H;14 :/8 /80: ;1:8=9/0148= 6 6:=9:=8 :3 7=8H81: :/8 099;281: J8=8 7: ?3=J0=2N B% C(4D=8 /80: ;1:8=9/0148=; 60C78 010LM82; 812369378 ;16789:82; 378=0:;31 =8B86:; 6:=9:=8 ;CK 7=3H82 !概述 某尿素生产企业一台一分加热器在

4、“%+ 年 ! 月中旬开工后, 不到半个月的时间, 就因换热器泄漏 而停工进行堵漏处理。至 “%$ 年 P 月更换, 在半年 多的时间里, 前后因换热器泄漏而停工七、 八次之 多, 为查清泄漏原因, 对该换热器进行现场观察并取 样分析。 该换热器是一台材料为 %E=!-Q;!+R3“、 直径 ,% CC 的膨胀节的圆形管板换热器。其原理图如 图 ! 所示。从管板堵管的痕迹可以看出, 有 ! 根管 进行了堵漏处理 (见图 “) 。对于 ! 根管中两端焊 死的判漏管, 取 “)+# “$! 薄管内附着物化学成分能谱分析见表 !。对薄 管内层附着物经能谱和衍射仪分析, 附着物为无味 “#!$%和 “

5、#&!$(的混合物。 表 ! 未漏管内沉淀物化学成分分析结果 元素 重量 ()) 原子 ()) 误差 修正 修正 因子 序数 修正 原子 修正 荧光 修正 “#*!+*%,*+,-.+(*/+/.,/+././+-/+. &(+/0(+%/+-.+-1(.+*,/+./.+-1( 23!+0(0+.*%+,(!+%1%.+-(,%+/1%.+* 45.+%,.+-%0+%!/+1*/.+-(.!+!*+* (0) 厚、 薄管内表面形貌 (扫描电镜) 薄管内表面的扫描电镜图如图 /. (6) 所示, 附 着物 (氧化膜) 质密, 但有脱落; 厚管内表面的扫描电 镜图见如图 /. (7) 所示,

6、附着物 (氧化膜) 较疏松。 (6) 薄管 (7) 厚管 图 /.已漏管扫描电镜检查结果 (1) 管内垢层化学成分 管内垢层最表面层化学成分见表 %, 与管壁相 接层化学成分见表 (, 最表面层和中间夹层所含元 素大致相同, 都是 “#、 &、 45, 只是靠近管壁的垢中含 的 &、 45 更高些。 表 % 垢层最表面层化学成分 元素 重量 ()) 原子 ()) 误差 修正 修正 因子 序数 修正 原子 修正 荧光 修正 “#*0+,0*!+-1.+(-/+./%/+./+!/+. 45%+%/1+%,/+-0/+101.+-(.!+!%*.+*, &.+,%.+,-%+,(.+-(0.+*,

7、*/+./!.+-( 表 ( 管壁相接层化学成分 元素 重量 ()) 原子 ()) 误差 修正 修正 因子 序数 修正 原子 修正 荧光 修正 “#*.+%0,(+1,.+1!/+.!*/+.!/+-/+. 451+00/!+!./+01/+1%/.+-(*!+/,/.+* &%+/.%+/!+01.+-*/+./+./%.+-1* %泄漏原因分析 %+/炸裂原因分析 从一根取样的变扁管与内窥镜探伤管的分析研 究, 发现有的管子存在变薄 ( 8 .+% 99) 和炸裂现 象, 但二者并不矛盾。因为无法知晓管子变扁和炸 裂的顺序, 因此可以认为变薄的管子, 在每次开停工 时, 若壳程先升压, 则

8、很薄的管子尚未泄漏时在外压 力的情况下变扁, 而炸裂的管子可能是壳程进气口 和管程出口关闭, 因换热器内外压差延长, 从而导致 其炸裂。 %+!减薄泄漏原因分析 在对换热管的解剖中可以发现管子的厚度变化 很大。节流孔堵死的管子无明显变薄且垢层也不是 很明显。显然, 虽然化学成分和金相组织均无明显 差别, 但内壁腐蚀差别非常大。文献 / 中的分析, 对于这次事故分析有很大的参考价值, 也就是说认 为节流环或者换热管与管板之间的焊缝裂纹是引发 事故的主要原因。因此也不排除管子和管板之间的 裂纹和节流环与管子之间的裂纹。因为从底部补焊 的焊缝面积大小无法排除以上疑问, 见图 /。 因为, 如果只是单

9、纯因为管子泄漏, 那么将节流 孔焊死即可, 没必要焊如此大的面积。并且抽样管 中的另外两根管子显然已经判漏, 但水压试验并没 有泄漏现象, 作者认为可能是由于检验员误判或者 是因为管子与管板之间发生泄漏, 但流速无明显变 化, 因此管内壁的冲刷不明显, 而内壁明显减薄是由 于节流环与换热管之间裂纹泄漏, 也可能是节流孔 00 第 !( 卷第 / 期压力容器第 /-. 期 扩大严重 (见图 !“) , 使管子中的流速增大, 从工艺 流程和内窥镜照片可以看出, 自下而上 “ # 左右处 为汽化段, 此处由于流速增大, 腐蚀层不断地被冲 刷, 故无垢层。 图 !焊死管与管板焊接面积示意 图 !“已漏

10、管厚薄不均示意 $解决措施 (!) 降低单位处理量, 从工艺上防止贫氧腐蚀的 发生。 (“) 改变换热器与管板焊接接头形式, 将不留管 头的焊接方式改为采用氩弧焊焊接, 并对换热管采 用先胀后焊, 即氩弧焊先自熔 (不填焊丝) 再填加焊 丝焊一遍即可。如图 !% 所示。 (%) 增加节流环的长度到 $& #, 并带一定的锥 度, 大端应有换热管, 是实际内孔&$倍的过盈量, 小端应小于 &! #, 便于节流环打入, 并与下管端 平齐, 再用氩弧焊焊接一遍。依据以往化肥系统换 热管堵管的经验, 这样不会再产生泄漏现象。因为 此焊接方式属于过盈配合, 于是在管子与管板间产 生很大压应力, 这样节流

11、环与管壁的很大贴合力可 保证不再发生泄漏。 图 !%改进的焊接接头形式 (结论 (!)选择合理单位处理量, 避免超负荷生产, 防 止贫氧腐蚀是提高设备使用寿命的首要条件; (“)保证 &)*!+,-!$./“ 材料的 )*、 ,- 含量的 上限值是保证该材料在尿素装置中使用的最经济条 件; (%) 采用下端管板与换热管的焊接接头形式, 从 而保留管头的氩弧焊及加长截流患并留锥度过盈 量, 将节流环打入的方式是防止泄露最可靠的措施。 参考文献: ! 梅奇, 徐朗, 朱仁清, 等 0一分加热器早期泄漏失效分析 1 0四川化工与腐蚀控制, “&%, 2 (!) 收稿日期: “&2 3 &4 3 !&修稿日期: “&2 3 !& 3 “+ 作者简介: 何世恒, 主要从事锅炉压力容器检验评价研究, 通 讯地址: 山东省济南市山大路 5 ! “ “ “ “ # # # # 号。 欢迎订阅欢迎投稿欢迎刊登广告 2( )678一分加热器早期泄漏原因分析7/9“$0,/! “&+

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