纺织导报-针织用棉纱蒸纱实践.pdf

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1、针织用棉纱蒸纱实践 I n v e s t i g a t i o n0 nC o t t o n Y a r HS t e a m i n gf o rK n i t t i n g 蒸纱,是在纱线经过倍捻之后使用水蒸汽对纱线进行 温湿热整理,使纱线得到初步定形和尽可能消除纱线内应 力的处理方式。据了解,中国棉纺行业绝大部分企业不使用 蒸纱机处理棉纱,棉纱的调湿是通过车间存放、自然回潮来 实现的;仅有少数棉纺企业采用传统蒸纱机对强捻纱进行 捻度定形。相比之下,北美和欧洲的棉纺厂则基本采用蒸纱 机来处理棉纱。蒸纱的主要目的是通过饱和蒸汽对棉纱进 行蒸纱、调湿处理,提高棉纱的强度、断裂伸长,减少

2、纱线 毛羽,保持棉纱摩擦系数均匀,减小退绕张力,稳定棉纱捻 度,从而提高棉纱质量。因此,用蒸纱机处理棉纱可以明显 提高经纱上浆率和织机效率。随着消费者对纱线质量的更 高要求,越来越多的纱线买家将要求进行蒸纱处理。 1 蒸纱影响因素分析 蒸纱常用织布蒸纱室,先湿蒸后干蒸。该种方法在时 间和温度上需合理控制,所需时间较长,且定形效果难以 保证。实验采用立信工业集团纱力拉香港有限公司的纱力拉 L T - O 型蒸纱机进行蒸纱处理,恰恰可以克服以上缺点,且 定形效果好。 在蒸纱的过程中,对蒸纱的温度、湿度和蒸纱时间有一 定的要求。温度要适宜,过高,纱线会蒸黄;过低,纱线定形 效果差。蒸纱数量越大或捻度

3、越高,相应的蒸纱时间也应 加长,直至达到定形的效果。 2 蒸纱工艺与效果 2 。1 实验条件 l 作者简介:曲丽君,女,1 9 6 4 年生,教授,博士,青岛,2 6 6 0 7 1 。 9 8 文曲丽君 蒸纱和针织试验是在宝生制衣青岛有限公司进行的, 染色是在宝生制衣青岛有限公司和即发华诚染色有限公司 进行的,测试实验是在青岛大学纺织实验室完成的。实验条 件如下:( 1 ) 纱线:银河纺织有限公司3 2 8 纯棉普梳针织纱; ( 2 ) 蒸纱工艺:6 5 x 1 0r a i n + 7 5 x 3 0r n i n ,冷却lh 后 上机;( 3 ) 织造日期:2 0 0 6 年2 月2 4

4、 日;( 4 ) 织造品种:平纹 汗布。 2 2 实验结果 ( I ) 蒸纱对提高纱线性能效果测试分析 银河纺织有限公司3 2 8 纯棉普梳针织纱的纱线性能测 试结果列于表】,采用上述蒸纱工艺蒸纱2 4 0h 后的纱线性 能测试结果列于表2 。蒸纱与未蒸纱纱线的断裂强力、断裂 伸长和断裂功对比如图1 、图2 和图3 。 表1 未蒸纱纱线性能实验结果 项目断裂强力( g )断裂伸长( )断裂功( c N m m ) 平均值2 4 20 6 66 7 9 09 3 5 6 最大值2 8 0 0 0 07 8 7 81 2 。3 9 4 最小值 2 1 0 0 0 05 9 0 0 7 1 5 2

5、c y 值( ) 7 7 3 3 8 0 7 71 4 7 3 9 项目 平均值 最犬值 最小值 C 卅直( 表2 蒸过的纱线实验结果( 蒸纱2 4 0h 后) 断裂强力( g 断裂伸长( )断裂功 c N m m 2 5 7 7 7 9 3 0 4 0 0 0 6 4 0 0 0 7 1 6 2 8 0 t 3 9 5 0 0 5 7 0 0 6 2 6 5 1 1 1 1 9 1 3 5 1 7 2 1 2 9 1 1 7 8 2 ( 2 ) 蒸纱对提高针织产品质量试验 未蒸纱试验条件与结果:投纱1 5 0 8k g ,织布二匹3 9 2k g , 余纱l l1 3k g ,织造制成率9

6、9 2 4 。针织断头、掉布和破洞记录 结果列于表3 。 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 0 8N o 10 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark 图1 未蒸纱线与蒸纱纱线的断裂强力对比( 蒸纱2 4 0h P = ) 图2 未蒸纱线与蒸纱纱线的断裂伸长对比( 蒸纱2 4 0h 后) 图3 未蒸纱线与蒸纱纱线的断裂功对比( 蒸纱2 4 0h 后) 表3 未蒸纱针织过程纪录结果 项目 第一匹 第二匹 合计

7、 未蒸纱线 断头( 个 63 9 2 2 9 6 掉布( 次) l561 5 3 1 破洞( 个) 30376 5 蒸纱试验条件与结果:投纱1 1 1 3k g ( 未蒸纱重量) ,织 布三匹共重6 1 8k g ,余纱4 9 1 蝇,织造制成率9 9 3 5 。针织 断头、掉布和破洞记录结果列于表4 。 表4 蒸纱针织过程纪录结果 项目 第一匹第二匹第三匹合计蒸纱纱线 断头( 个) 25291 4 5 6 掉布( 次0 0000 0 0 破洞( 个) l102 3 2 4 未蒸纱线与蒸纱纱线分别针织1 0 0k g 布的断头、掉布 和破洞对比试验结果如图4 。 图4 未蒸纱线与蒸纱纱线的针织

8、试验结果( 蒸纱2 4 0h P = ) ( 3 ) 未蒸纱与蒸纱染色后光坯对比试验 染色试验在即发华诚染色有限公司进行的,未蒸纱与 蒸纱染色后光坯对比测试结果列于表5 。 表5 未蒸纱与蒸纱染色后光坯对比测试结集 项目投坯重 光坯重制成率 直缩横缩 扭斜 未蒸纱 1 9 9 81 8 4 69 2 3 94 1 08 5 1 3 0 0 蒸纱 2 1 7 2 2 0 3 49 3 6 54 3 06 86 4 0 改善( ) 1 3 64 8 82 0 0_ s O 7 7 3 蒸纱效果分析 ( 1 ) 从纱线质量上看,经蒸纱后纱线质量有较大提高。 由于实验室调整,2 月2 4 日蒸完纱后,

9、直到3 月6 日才进行测 试,且在测试时蒸过的纱有一个数据因操作不当,未将纱线 拉断,导致最小强力只有6 4g 。尽管如此,纱线的强力仍有 6 的提高,断裂功提高1 8 8 。 ( 2 ) 从针织上看,断头破洞明显减少。未蒸的3 2 8 纯棉 普梳棉纱针织平纹汗布,平均每1 0 0k g 布断头2 3 次,掉布 1 5 3 次,破洞7 6 5 个;而蒸纱的3 2 8 纯棉普梳棉纱针织平纹汗 布,平均每1 0 0k g 布断头1 4 6 次,掉布。次,破洞3 2 4 化蒸纱 后断头减少3 6 5 ,破洞减少5 7 6 5 ,掉布减少 0 0 。 ( 3 ) 从染色上看,蒸纱染色制成率提高1 2

10、, 6 ,横缩及 扭斜均降低( 而直缩增加,需进一步试验研究分析) 。 4 结束语 采用立信工业集团纱力拉香港有限公司的纱力拉L 1 O 型蒸纱机对3 2 5 纯棉针织纱进行蒸纱处理后,纱线和针织质 量明显提高,织造断头减少,染色制成率提高,从而使针织 产品质量和生产效率得到有效提高。疋蟊召 纺织导报C h i n aT e x t i l eL e a d e r 2 0 0 8N o 1 0 ( 作者单位:青岛大学纺织服装学院。) 万方数据 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkR to remove the watermark

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