充分发挥设备性能优化运行-提高机组实际运行经济性.ppt

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1、充分发挥设备性能优化运行,提高机组实际运行经济性 节能 陈永良,主要内容,火电厂节能的意义 火电厂节能的有关理论和提高机组经济性的途径 锅炉、汽机、电气方面的节能措施和实施效果 节油管理 节水管理,一、节能的形势,能源是国民经济的命脉,是经济发展的基础,是社会经济发展的必要条件。与过去以解决能源供应短缺为简单目标相比,现在的节能工作更具有经济和环境的内涵。我国是一个资源大国,更是一个人口大国,资源总量位于世界前列,水资源居世界第一,煤炭储量居世界第三。但是人均储量煤炭人均可采储量90吨,人均石油可采储量3吨,分别是世界平均水平的54.9%和11%,从这个角度讲,中国又是一个能源资源贫国。所以要

2、提倡节约能源、提高能源利用效率。 环境是可持续发展的基础之一,节约能源特别是节约煤炭,可以减少CO2和SO2的排放,能有效的缓解我国特备是山西省的环境压力。 98年国家出台了节约能源法,我国“十一五”规划纲要提出,单位国内生产总值能耗降低20、主要污染物排放总量减少10;而且每年国务院都要下发节能减排工作安排,2008年的通知中就明确提出,对领导班子成员在节能减排方面实行严格的问责制和一票否决制。并严格对高能耗千家企业的严格监管。 节能减排从国家到地方、企业形势都是和紧迫的,任务都是非常艰巨的。,节能的意义,节能并不意味着降低生产生活水平。它的根本出发点是:加强科学管理,合理利用能源;采用技术

3、上可行、经济上合理,以及环境和社会可以承受的措施,提高能源利用率,以较少的能源消耗获得较大的经济效益、社会效益和环保效益,从而达到合理利用能源,保护资源和环境,保障国民经济可持续发展和满足人民生活日益提高的目的。,我国能源发展的总方针是:坚持资源开发和节约并举,把节约放在首位,依法保护和合理使用资源,提高资源利用率,实现持续利用。,节能的意义,有利于环境保护 一座2600MW的燃煤电厂,当其平均负荷系数为70%时,每年大约要燃烧320万吨原煤,它每年的排放物分别为:一氧化碳约720吨/年,二氧化碳约760万吨/年,二氧化硫(没有脱硫)约11万吨/年,飞灰约14.5万吨/年。 是提高经济效率和降

4、低生产成本的重要措施。 节约能源建设投资,缓解能源运输压力 我国资源分布是北多南少、西富东贫,南部、东南沿海经济发达,为了解决能源问题,国家投资上千亿元进行“北煤南运”西气东输“”西电东送“等大型工程。 全国铁路煤炭运输占铁路运输量的45%左右,大量煤炭的开发和运输,严重制约着国民经济的发展。 是实现经济可持续发展的重要保证,火电厂的节能措施,加强节能宣传活动 建立健全法规 节约燃料油 提高设备效率,推广节电技术 1、采用电子变流变频调速技术;2、推广绿色照明;3.提高泵与风机的运行效率;4.开发高效变压器;5、发展高效电机 推广多联供热技术 优化电力结构 1、优先发展大容量高参数机组;2、优

5、先建设洁净煤发电工程;3、积极发展核电 高度重视节约用水,二、火电厂节能理论,cp=blgdmtig cp 发电厂绝对效率 % bl 锅炉效率 % gd 管道效率 % m 机械效率 % t 热力循环热效率 % i 汽机的相对内效率 % g 发电机效率 %,火电厂节能理论,2)热耗率与效率之间的关系,A= =常数,1)发电煤耗率b与炉效、管效关系,锅炉效率(90% 94%),管道效率(99%),若锅炉效率取92% , 26.7kJ/(kWh)的热量将影响煤耗约 1g /(kWh),火电厂节能理论,oi,节能理论,1.3 蒸汽热力循环过程 通过蒸汽循环在H-S 图与T-S图上表示,直观反映机组效率

6、,可以概括为三个典型过程即:有温差的热交换、绝热节流、有摩阻的热膨胀(或压缩)。尽可能减少实际热力循环过程不可逆性(即S的增加),以提高循环效率。(见图1、图2),图1 提高初参数、降低终参数效果 图2 朗肯蒸汽循环的T-S图,汽机效率提高途径:,提高 可概括为以下主要方面: (1)提高蒸汽的初参数和再热蒸汽温度,以提高循环平 均吸热温度; (2)保持最佳排汽压力,尽可能减少冷源损失; (3)提高回热循环效率,减少给水在锅炉里的换热温差; (4)尽可能减少热力过程、热交换设备中的换热温度差; (5)减少汽、水在设备中工质流动过程压降和散热损失; (6) 消除外漏、减少内漏; (7)提高汽轮机相

7、对内效率。(喷嘴损失、动叶损失、余速损失、漏汽、摩擦、鼓风、斥汽、湿汽、节流、排汽损失),锅炉效率的计算,Qr=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 Qr-锅炉输入热量 Kj/Kg Q1-锅炉有效利用热量 Kj/Kg Q2-排烟热损失 Kj/Kg Q3-化学未完全燃烧热损失 Kj/Kg Q4 -机械未完全燃烧热损失 Kj/Kg Q5 -锅炉散热损失 Kj/Kg Q6 -灰渣物理热损失 Kj/Kg bl=1-(q2+q3+q4+q5+q6),锅炉效率提高途径一,排烟热损失 一般情况下,排烟热损失在各种热损失中最大,可以达到4%-8%。 Q2=Qgp+QH2O首先减少燃料中的水的含量。 q2=(3.

8、54py+0.44)*(Tpy-T0)/100 py 排烟过量空气系数 Tpy 排烟温度 T0 基准温度 减少排烟过量空气系数、排烟温度,锅炉效率提高途径二,化学不完全燃烧损失 主要是烟气中的可燃气体;大型锅炉燃烧比较充分此项损失很小一般不超过0.5%。 影响因素:燃料性质、过量空气系数。 燃料性质:挥发份大此项损失相对增大; 过量空气系数:过量空气系数太小,此项损失相对增大。,锅炉效率提高途径三,机械未完全燃烧损失 主要是飞灰和炉渣中含有未燃尽的碳造成的;是锅炉的第二大损失,一般占0.5-5%。 影响因素:1、燃料性质:煤中含灰分、水分越小,此项损失越小;挥发份越多,煤粉越细,则此项损失越小

9、。2、适当增加过量空气系数、调整一二次风适时混合,保证火焰不偏斜、保证适当炉温,可以减少此项损失。,锅炉效率提高途径四,散热损失 锅炉炉墙、金属结构及管道(风烟管道、汽水管道、联箱等)温度高于环境温度时向环境中散失的热量。一般小于0.5%。 影响的主要因素:锅炉容量、负荷、相对表面积、保温情况、环境温度,锅炉效率提高途径五,灰渣物理热损失 炉渣、飞灰排出时带走的热量; 影响因素:燃料灰分、排渣量和温度、干排渣系统的运行方式,锅炉方面的节能,主要内容有: 1、锅炉运行调整方面存在的问题 2、采取的措施 3、取得的效果,去年的现象 1、投运时间短,人员少,锅炉运行经验少; 2、煤源紧张,供煤中的水

10、份、发热量、挥发份不太稳定,煤种基本上是属于普通烟煤或者是劣质烟煤 3、锅炉设备、仪表指示参数等存在一些不足,处于逐渐完善过程;自动化程度有待进一步提高。 4、运行中经常发生超温的情况、减温水量大、掺烧冷风量太多、磨煤机投运一台、低氧量运行、再热汽温低; 5、燃煤中的硫成分含量较高,对水冷壁高温腐蚀和结焦 重视不够; 6、去年燃烧不稳现象时有发生,出现锅炉灭火、燃烧助燃油量大的现象; 7、人员对制粉燃烧技术的经验掌握不够; 8、启动中的节能不够重视; 9、辅机运行还需继续优化。,一、冷风量的使用,冷风用量偏多有如下危害: * 冷风用量越多,在进入炉内风量(氧量)一定的情况下,热风量必然要减少。

11、大家知道锅炉燃烧所需的能源有煤、油、天然气,事实上热风所含的高内能也是一种能;进入炉内的风量一定时,少用冷风就能多用热风。冷风的温度是环境温度,热风温度在310左右,我们计算以下130吨热风较冷风多含的能量全部被利用时,将直接影响发电煤耗的情况: 冷风量130t/h 大约相当于100kN m3/h 空气的比热 0.35 kcal/m3. 温 差 270(31040) 平均负荷 约 55万 kw 煤耗 2.45g/kwh(100x1000x0.35x270x1000/550000x7000),* 冷风用量越多,经过空气预热器的一、二次热风量必然减少,排烟温度肯定升高,每增加100 t/h冷风量排

12、烟温度要提高7左右,影响煤耗约1.5g/kwh左右。,采取的措施,提高磨煤机的出口温度,经过实践,将磨煤机出口温度由85提高到90 ;煤的可磨性相对大,对管道的冲刷相对减弱。 优化磨煤机密封风压力,降低磨煤机密封风差压到3KPa; 治理给煤机的密封风,运行中尽量调整给煤机密封风量,保证给煤机内没有上返煤粉即可。 降低一次风压力,减少空预密封处一次风向二次风、烟气侧的漏风量。 每次机组检修期间及时进行风压试验,对系统进行査漏,保证风烟道的严密性,减少漏风量。,二、 一次风量使用量大、一次风压高,一次风量使用量越大、一次风压越高,一次风机做功越多,由于一次风压高,一次风母管压力911KPa之间,每

13、送1 t/h风大约耗电2.53Kwh,。尽管送风机电流有减少,由于二次风压低,仅有 2.2KPa左右,它每送1 t/h风量大约需要耗电0.38Kwh,尽管风量和电流不是成比例关系,但相差6.6倍;对厂用电量的影响也是很大的。 一次风用量越多,经过空气预热器的热风量必然减少,排烟温度降低;空预器的换热效率下降,冬季空预器的低温腐蚀加剧;一次、引风机和增压风机无谓的电耗增大。 并列运行的一次风机容易发生抢风现象。,着火推迟,中心上移 一次煤粉气流进入炉内的燃烧分三个阶段:干燥加热升温到着火点,大约到430左右着火,着火后的燃烧以及燃尽阶段。 煤种不同着火点也不同,煤种直接决定着火点。 煤粉进入炉内

14、从干燥加热升温到着火点的时间,与运行方式有关的,影响因素主要有磨煤机出口温度和一次风量,当然与锅炉结构和燃烧器的形式也有关系,由于后者是不能改变的,这方面的因素就不讨论。 煤粉气流着火热可用如下公式粗略计算: Qzh=(Cmf+V1kC1k)(Tzh-T1k) 式中: Qzh煤粉着火吸热量 kJ/kg Cmf煤粉的比热容 kJ/kg V1k一次风量 m3/kg C1k空气的比热容 kJ/m3 Tzh煤风气流的着火温度 K T1k一次风的初温(磨出口温度) K 试验表明,当燃烧器出口一次风率从24%增大到29%,煤粉气流着火热大约增加21,着火时间推迟,火焰中心上移,炉膛出口辐射受热面壁温升高,

15、受热面容易超温,安全性能下降;排烟温度上涨,经济性能下降。 磨煤机出口温度提高10,煤粉着火吸热量大约减少3.3%。,燃用优质烟煤、褐煤一次风率最高为40%,从电厂目前的供煤的挥发份和发热量看,煤种基本上是属于普通烟煤或者是劣质烟煤,所以一次风率在23%左右就行拉,从学术界的发展动态看,不希望一次风率太高。目前在运行较好的情况下在24%左右,略高于设计值23%;以前使用29%及以上的运行时间是很多的;一次风率偏高的危害如下: 1、稳燃性能下降 当一次风率从24%增大到29%时,煤粉浓度明显降低(大约降低15%20%),锅炉的稳燃性能大大下降,造成燃烧不稳,灭火的可能性加大,低负荷的助燃油量增加

16、。 2、使得锅炉的飞灰含碳量增大,机械不完全燃烧热损失增大。,采取的措施,降低一次风压运行。由原来的( 300mw 9.3KPa)(600mw 11.5KPa)改为300mw 8KPa)(600mw 10.5KPa),平均降风压1.2KPa。一次风机电流平均下降15-20A 。 重新进行了磨煤机风量的标定,基本解决了原来风量测量偏小实际量大的问题,降低了一次风率,提高了煤粉浓度,一次风量平均下降了10%左右。 低负荷(总煤量小于165吨/时)时鼓励使用三台磨煤机运行,提高了燃烧器的煤粉浓度,增加了锅炉的稳燃性能。火焰中心温度在低负荷时也能保持在1300左右。 #2锅炉空预器密封在锅炉检修时(去

17、年11月初)进行了调整,并在冷态是进行了漏风试验。机组启动后2009年1月8日山西电科院进行了空预漏风率试验结果在34%,漏风很少,说明小修中对空气预热器处理的较好,另外,现在运行中控制的一次风压比原来控制的较低。,三、锅炉炉底漏风量偏大,优点:冷却渣产生的热风直接进入锅炉炉膛,将渣从炉膛带走的热量再带回炉膛中,从而减少了锅炉的热量损失。冷却风和渣直接接触,渣中未完全燃烧的碳在干式排渣机中再燃烧,燃烧后的热量和热渣中所含的热量由冷却风带入炉膛,减少了锅炉的机械不完全燃烧热损失,提高了锅炉的效率。 缺点:干排渣系统所用冷却空气由炉底进入炉膛,增大了锅炉的漏风量,在某种情况下将影响炉内燃烧状况,也

18、可能影响火焰中心、炉膛出口烟温、排烟温度、锅炉效率等参数变化。,采取的措施和效果,对干排渣的爬坡段的三个大渣冷却风口进行了封堵,减少了不必要的漏风量。 对干排渣系统的观察孔、检修孔、头尾部侧门等部件不严密的缝隙进行了重新的治理,更换了密封垫,减少了不必要的漏风; 低负荷时对侧面的38个冷渣风适当进行了封堵,减少了炉底的不必要漏风。,2008年10月在#2锅炉进行了干排渣试验,对比数据如下:,从以上列表中可以合计出影响供电煤耗约0.877g/kwh。 锅炉效率增加了约0.3%。 按照运电公司两台机组年发电量60亿KWh,燃料按400元/吨计算,可以每年为公司增加利润210万元。,汽机的节能,有关

19、汽机方面公司开展了大量切实的工作:(1)机组切换到顺阀后,及时整定了机组的滑压曲线;(2)运行调整上严格按照定滑压曲线执行,确保对应负荷下较高的经济性;(3)严格治理所有的阀门内漏,将此治理工作一直作为重点工作常抓不懈,并通过疏水管道加装的温度测点,确认阀门内漏,并在检修中及时进行处理;(4)发电部定期对除氧器排氧门和高低加排氧门进行检查调整;(5)加强连排扩容器的管理,及时回收连排蒸汽;及时回收暖风器疏水和冬季供机房供暖疏水;(6)利用机组小修的机会,多次清理了排汽装置,提高了机组水质降低了锅炉排污;(7)针对一期机组高低加下端差大的问题,通过合理调整水位,降低了端差,提高了回热效率。(8)

20、空冷岛及时进行了高压水冲洗,保证了机组的带负荷能力;(9)根据季节环境温度变化多次试验优化空冷风机的运行方式。,汽机背压每降低1KPa,影响供电煤耗约1.10g/kwh。,机组的补水率,去年同期机组补水率都在3%左右,今年机组补水率在1%以内; 机组补水率每增加1%,供电煤耗增加约1g/kwh。,汽机热耗,公司汽机设计热耗值为:8351kj/kwh。 热耗对供电煤耗的影响:若锅炉效率取93% , 26.98kJ/kWh的热量将影响煤耗约1g/kWh。 去年全年热耗完成值为:8781KJ/kWh , 比计划值8565KJ/kWh升高了216 KJ/kWh。整体影响供电煤耗约 8.0 g /kWh

21、。,汽机节能指标,给水温度 高加投入率(反映了高加的健康水平) 真空度 真空严密性 凝结水过冷度 汽水损失率 补水率 主汽压力和温度 再热器压力和温度,节油管理,机组油耗方面,公司去年耗油量1393吨,油耗为30 吨/亿kwh。 今年计划 4 吨/亿kwh。 完成的工作:1、大油枪改为小油枪,油枪由 2300 kg/h 改为:800-1500 kg/h。2、煤质稳定、断煤减少,助燃油量减少。3、启动中设备可靠性提高后,冷态启动由原来的50-60吨/次降低到了约30吨/次。,水耗管理,机组水耗方面,去年完成0.38kg/kWh,较年初的计划值0.59kg/kWh降低了0.21kg/kWh。 原因

22、分析:(1)作为空冷机组,水资源消耗少是它的最大优点,它的特点开始明显显现。(2)水平衡工作及时开展。(3)及时的开展节水工作和污水再利用工作。(4)阀门内外漏治理。(5)1、2机组由于工期紧及空冷岛管道冲洗不彻底,两台机组启动后水质不合格,及时通过经常通过5低加出口及锅炉定排进行排污,而且在排汽装置内加装了磁棒,对水质进行了进一步处理使得运行中水质较好,排污量大幅减少。(6)干排渣系统节水效果明显。(7)酸碱废液池改造后能将多余的工业废水储存起来,增加了工业废水的利用率,二月份同期指标比较,结束语:,2008年是公司成立以来面临困难最多、局势最复杂、任务最艰巨的一年;通过大家的努力,我们一定取得了较为明显的成果。2009年是我们节能减排的“攻坚年”我们将面临更加严峻的形势和更加巨大的挑战,还需要大家继续努力。 以上内容是个人的总结,供大家参考。有不对的地方请批评指正。 谢谢大家!,

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