化工企业事故汇编4.doc

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1、化工公司事故汇编 2015年5月案例1 甘油蒸馏釜爆炸事故1、事故经过: 2007年2月3日,接班时釜温在140度左右,操作正常,上午11:00左右,发现真空下降,开始检查,但没有找到原因,11:30左右发现没有真空,为查原因,几次开关真空阀门,但也没有找到原因。釜温升至205度左右,釜节垫片开始泄漏,随后发生爆炸。2、事故原因: (1)操作工在处理生产故障时,没能及时采取正确的措施,处理过程中,几次关闭真空阀门,造成系统压力更高;(2)生产技术部在安排改变工艺操作时,没有新的工艺操作规程下发,操作工无章可依;(3)设备缺少安全附件,蒸馏釜没有液位计、压力表及安全阀,原设计失误;(4)根据现场

2、实测,爆炸设备撕裂口为5毫米,而设备壁厚据测量结果推断应为6毫米,说明设备老化。3、事故教训:(1)提高职工操作水平,提高安全意识,加强处理突发事故的能力。在工作中要有处理突发事件的思想准备和技能;(2)严格考核职工操作技能,把好培训关,培训不过关者不能独立操作;(3)完善操作法规,完善各种考核制度,派技术人员不定期进行抽查。案例 2 3#压缩机漏气事故1、事故经过: 2007年4月11日,操作工发现氢气系统压力低,并呈下降趋势,经检查发现3#压缩机四段排油根部阀泄漏。拆下后,发现有气体外漏,现场机修工有1人气体中毒晕倒(几分钟后清醒),送医院检查。2、事故原因: (1)对泄漏的判断不够周全,

3、没有提前做好预防措施;(2)检查发现一段进口蝶阀发生内漏,煤气报警器没有报警在此状态下进行检修,导致中毒事情发生。3、事故教训:(1)此操作应配戴防毒面具;(2)所有回阀打开,并打开放空总阀;(3)排气风扇应及时打开;(4)总结教训,预防为主。案例3 产品质量事故1、事故经过 2007年7月27日,07087批C18-16成品,在客户抽检中发现有一袋成分不合格,酸值高,颜色黄,客户要求退货,公司立即派人前去处理。2、事故原因:在7月27日切C16-18与7月28日夜切C18-16的换料过程中,料盘内C16-18物料在清盘时没有清理干净,且由于料盘蒸汽加热阀内漏,盘内剩余物料在高温下长时间与空气

4、接触,酸值增高,导致7月28夜间切出的C18-16成品,组分不合格,酸值高,颜色发黄的质量事故。3、事故教训:(1)车间制定详细的质量管理制度,加强成品的质量管理工作;(2)在换料清盘过程中要彻底清理干净,保证每一批次产品的成份;(3)不切片时,关闭料盘加热蒸汽,防止盘内物料在高温下酸值增高,颜色发生变化。案例4 流化床锅炉灭火事故1、事故经过: 2007年9月2日凌晨4:10分,流化床锅炉灭火。造成全套生产装置停车,9月2日11:30分恢复供汽,致使07单元停产18.5小时,少生产68.8吨产品,造成经济损失3.5万元。2、事故原因:造成炉子灭火的主要原因是责任心不强,操作不细心。前次下渣后

5、,随着炉子的继续运行,渣层逐渐增厚,流化状况逐渐减弱,炉膛温度逐渐下降,没有及时发现和处理,以至于造成床层燃料流化状况很差,床层温度下降至低温,导致灭火;操作人员技术不熟练,判断处理问题不准确,渣层厚度已达到不能使床层燃料沸腾流化的程度,即使加大给煤量也无济于事。3、事故教训:增强责任感,精心操作,时刻注意炉膛温度和风压变化,增加下渣次数,控制适当的渣层厚度,保持正常的流化状态;操作人员认真学习操作技术,提高操作水平和判断处理异常情况的能力。案例5 流化床高温结疤事故1、事故经过: 2007年11月10日,1#流化床锅炉,高温结疤,供气中断,造成全装置停车,影响中间品产量:粗酯5.52吨,精酯

6、4.86吨,粗醇6.7吨,影响成品产量1.52吨,给企业造成严重的经济损失。2、事故原因:(1)冬季蒸汽用量大,为保证生产,锅炉处在高温下运行,增大了结疤的因素;(2)操作工缺乏高温下运行操作经验,给煤、给风控制调节不均,使锅炉温度过高,造成结疤事故;(3)供煤粒度大及掺烧白煤末不均,使炉温波动,不易控制,炉温过高,增大炉子结疤因素。3、事故教训:(1)加强业务技术学习,提高操作技能,严格控制炉温在灰熔点以下,防止高温结疤;(2)更换粉煤机筛底,保证给煤料度,合理掺烧白煤沫,并保证掺拌均匀,给稳定控制炉温创造条件;(3)节约使用蒸汽,在保证水质条件下,尽量回收冷凝液,提高补水温度,降低锅炉负荷

7、。案例6 罐体变形事故1、事故经过:2007年11月24日,调度通知罐区操作工由F槽向A槽打料,操作工在操时违规操作,没有及时打开F槽的进气阀门,致使F槽内形成负压,在外界压力的作用下F罐体发生变形事故。2、事故原因:(1)操作工操作不熟练,没有按操作法去操作; (2)操作工责任心不强,在操作倒料操作时没有认真检查相关阀门开启情况。完成操作流程后没有认真应巡检一遍,确定一切正常时再离开现场。3、事故教训: (1)车间加强员工责任心的教育,杜绝违规操作;(2)操作工在每一项操作前,都要严格按照操作法认真检查相关阀门及管道,确保一切无误后,方可操作。案例7 甲酯带水事故1、事故经过:2007年11

8、月12日,加氢C发现C8-10甲酯带水,反应器温度下降。车间立即停止进料,对甲酯进行分水处理。此事故使加氢C工段中断生产3小时,影响粗醇产量约1吨。2、事故原因:(1)由于受环保因素的制约,精馏工段04单元D0405不能进行正常的分水工艺操作(分水操作只能在夜间进行),致使D0405内的水高过油相溢流隔板进入油相,达到一定液位后,油相泵自动启动,将水抽入T0401C8-10精甲酯槽。由于T0401也只能在夜间分水,这样在白班往加氢C泵料时,大量的水进入加氢C工段;(2)精馏工段没有把T0401、D0405不能正常分水操作,甲酯大量带水的情况通知加氢C工段操作工,致使带水甲酯进入反应器;在工段与

9、工段相关联操的作中,缺乏联系与沟通,相关联岗位不了解生产实际情况,按正常状态操作,麻痹大意,造成事故。3、事故教训: (1)精馏工段应与安环部加强沟通,使D0405、T0401恢复正常的分水操作。在不能正常分水的情况下,应在泵料时通知加氢C工段操作工,静止数小时将水分干净后,再备料;(2)加氢C工段制定详细的甲酯分水操作规程并严格执行,防止同类事故再次发生。案例8 高碳醇高位槽物料外泄事故1、事故经过2007年11月30日,精馏工段操作工接到主控通知,对高位槽B槽脂肪醇进行打循环。现场操作工在未对泵及所有阀门彻底检查的情况下,开始暖物料循环泵。B槽底部出口阀没关,致使物料少量外泄。2、 事故分

10、析:(1)操作工在操作时,没有严格按照操作规程进行操作,对操作麻痹大意;(2)操作工责任心不强,工作不尽心。3、事故教训: (1)严格执行操作规程,对操作不负责任者,进行处罚;(2)加强员工操作技能和责任心的培养。案例 9 V1304F储罐憋压事故1、事故经过 2007年12月14日夜,油脂罐区操作工吹通V1304F槽进口管道伴热,向V1304F槽进料,当时没有发现异常。在交班巡检时发现V1304F槽罐体脱离地面。公司及车间领导立即赶到现场,进行紧急处理后,罐体恢复原样。经检查发现V1304F顶部呼吸阀内因被冻住,而不能向外排气。2、事故原因(1)操作工安全意识不强,操作不熟练,没有按照操作规

11、程进行操作;(2)罐内料少,温度低,进料时间间隔长,呼吸阀门冻死,导致呼吸阀失灵憋压,造成此次事故。3、事故教训:(1)排气阀增加伴热管道并进行保温;(2)增加防爆膜、压力表。在没有改造前车间制定应急措施(进料、出料时打开气阀);(3)加强巡检检查,发现问题,及时处理;(4)车间加强设备巡检,发现问题及时整改,确保设备正常使用。案例10 1#循环流化床锅炉灭火事故1、事故经过:2008年2月13日, 在1#锅炉连续运行超过20天,出现焦块堵塞炉门,硫化质量显著下降的情况下,没有及时倒换到2#锅炉。致使1#流化床锅炉灭火,全厂停车。2、事故原因:造成炉子灭火的主要原因是责任心不强,对工作不负责任

12、。接班后没有按计划倒换已连续运行超过20天的1#锅炉,却维持运行到12:50分,致使锅炉温度急剧下降,直至灭火;(2)操作人员技术不过硬,判断处理问题不正确。锅炉内焦块已堵塞炉门,流化质量显著下降,已下倒炉计划却没有执行。3、事故教训:(1)提高操作工运行操作技能,严肃劳动纪律,精心操作;增强对灭火停炉的超前预想和判断能力,把握好及时倒炉的时间;(3)与相关单位密切合作,使备用炉达到完全备用状态。案例11 2#氢压机工艺操作事故1、事故经过 2008年4月16日,1#循环机西侧进口活门出现故障,有异响。当班操作工与相关人员到现场对1#机进行维修。在倒换2#机时,操工把2#机B套进出口阀打开,造

13、成A套无循环量,发现后,重新切换至A套进出口阀,但高分液位过高,造成2#机联锁停机。致使05单元停进料25分钟左右。2、事故原因:造成此次事故的主要原因是操作人员操作失误。操作工存在严重的麻痹大意思想,操作马虎草率,遇事不能冷静处理,对待操作没有危机感。3、事故教训:(1)车间应对员工加强安全意识的培训;(2)以开展学工艺、练操作的形式,提高职工素质和操作技能;(3)让职工学习本次事故教训,认识到误操作潜在的危险是非常严重的。案例12 1#锅炉引风机轴承烧坏事故1、事故经过: 2008年6月12日,2#锅炉引风机出现故障,生产系统将2#锅炉倒入1#锅炉运行。1小时后引风机轴承严重起热,造成轴承

14、抱死,被迫全厂停车。2、事故原因: 所装两根轴承,型号相同,但内外厚度不一样,存在明显的质量问题;机修人员工作不认真,安装前没有认真检查,发现轴承不一样,没及时反映;锅炉操作人员巡检不及时,没能及时发现轴承在运行中存在问题。3、事故教训:安装零部件时,机修人员必须认真检查是否存在质量问题,如有问题及时反映;安装结束后,机修人员及现场操作人员要观察一段时间,确定运行正常后方可离开。案例13 加氢二级膨胀槽溢料事故1、事故经过: 2008年8月15日4:30分,加氢工段05单元在加氢产品槽切换过程中因,因物料管线不通,导致系统积料,二级膨胀槽液位上涨,车间没及时发现,物料由二级膨胀槽放空管溢出。造

15、成05单元停止进料4小时,影响粗醇产量8.6吨。2、事故原因:切换物料操作时,现场准备不足,在物料管线未吹通的情况下进行切换操作;主控操作人员和现场操作人员责任心不强,对切换操作过程没有跟踪监视,二级膨胀槽液位升高和管道不通没有及时发现。3、事故教训: 切换物料前,要认真检查管道是否通畅; 主控和现场人员对切换操作过程跟踪监视,发现问题及时处理;在操作过程中,操作人员要提高警惕,精心操作。案例14 静电除焦吸瘪事故1、事故经过: 2008年11月18日,制气车间用蒸汽(240)对静电除尘器加热蒸煮,工段长郑明河考虑到高压瓷瓶橡胶垫在高温下不安全,于8:30分要求岗位人员停掉蒸汽,却忘记用水冲洗

16、降温;8:55分郑明河去静电除焦器检查,让维修工打开人孔检查,当打开排污阀排水时,由于设备内外有很大的压差,导致设备被吸瘪。2、事故原因:用蒸汽蒸煮静电除焦器方法不当,只开蒸汽进汽阀,未打开排污阀;加热时间过长,蒸汽温度过高;车间指挥不当、对外界因素变化考虑不周;静电除焦器蒸煮没有操作法。3、事故教训:提高干部职工思想认识,工作中要对各方面的因素考虑周全;设备维修及置换必须制定详细方案,待生产技术部、安环部方确认后,方可执行;建立健全各装置操作法,并培训到每一位员工。案例15 醇解工段跑油事故 1、事故经过:2009年 3月3日,醇解车间对T0303进行分水处理,过去T0303的水一般分离到醇

17、解车间的酯化工段的T0309槽,这次是因为刚开车,去老酯化的管道没有打通,醇解车间又急于往精馏车间送料,醇解车间利用原来的管道分离在隔油池中,操作工看到隔油池水满后,直接排入地沟中。因该打水泵的流量较小,打一池子水需几个小时,操作工开启该泵后,忘记关该泵,致使水打完后,将料也打出隔油池,流入地沟内。事故发生后车间进行了积极的回收工作,使损失降低到最低程度。 2、事故原因:员工责任心不强,巡检不用心。3、事故教训:虽然本次事故造成的损失不大,但生产车间要以此为训,加强职工责任心的培养,严格巡检,精心操作,在今后的生产中杜绝出现类似事故。案例16 精馏工段跑料事故1、事故经过:2009年3月14日

18、凌晨3:00,调度室接到通知安排倒料C12-14甲酯。用甲醇对系统冲洗1.5小时后,在4:38分左右开始进料。加氢工段发现C12-14甲酯流量达不到规定值,立即报告调度,调度安排加氢工段检查自己的管道,精馏工段检查C12-14甲酯给料泵,调度员闫传珍到现场检查,发现进料管线一底阀漏料,并迅速关闭精馏的给料泵。跑料时间大约持续了12分钟,跑料200300公斤,事故发生后由生产副总亲自组织,对跑出的物料进行回收装桶。2、事故原因:漏料管线是新技改管道,机修人员安装时对阀门垫子没有紧固。3、事故教训: 机电仪车间在技改工作中,必须对改造的管线、阀门进行彻底检查;项目负责人对所负责的技改项目,要全面监

19、督,不验收,不能投入使用。 案例17 精馏工段T0706跑料事故1、事故经过:2009年3月9日晚20:00左右,精馏工段甲班副操王光辉巡检至精馏罐区时,发现T0706槽取样阀处于全开状态,物料大量泄漏,随即关闭取样阀。本事故跑料约400公斤,经处理大部分回收至回收槽。2、事故原因:有可能是当班操作工开启阀门取样时,打开阀门发现没出料后离开,在罐顶取样,忘记关闭阀门。因后来热物料送至罐中,致使取样阀受热,脂肪醇融化导致脂肪醇流出;有可能是有人故意搞破坏,有意将料放到地面。 3、事故教训: 车间加强职工责任心的教育;如发现有人故意破坏生产,将严肃处理,情节严重的移交公安机关处理。 案例18 老酯

20、化进料垫子破裂烫伤事故1、事故经过: 2009年5月19日7:20分,操作工高雪用氮气向甲酯蒸馏槽内压残液。在操作过程中,因进料有热气,从酯交锅视镜不便观察,主操周彬(没带安全帽)到进料管处听声音判断是否有物料经过。突然进料阀垫子破裂,导致周彬头部、脸部烫伤。2、事故原因: 老酯化部分设备没有液位计,安全防护存在缺陷;密封垫老化、安装时受压不均,当压力增高时垫子撕裂,致使物料喷出;主操周彬没戴安全帽,安全意识淡薄,防范意识差;车间的设备管理、安全教育存在缺陷。3、事故教训:加强对设备的管理和日常检查,尤其是老系统,发现存在安全隐患立即整改,安全与生产冲突时,生产服从安全;加强车间员工的安全教育

21、工作,使每位员工从思想意识上真正树立“我要安全”;在生产操作中应合理安排人员,尽可能避免单人操作。案例19 制气车间造气炉翻炉事故1、事故经过: 2010年5月6日上午7:40分,制气车间造气工段长李伟亚听到造气炉内有响声(此时炉内已出现翻炉现象),询问DCS主操作赵乐勇加焦机是否加煤,赵乐勇回答在键盘处已显示加煤,但此时煤没有加入炉膛,李伟亚前去检查,发现吊锤无法抬动,制气车间主任王哲组织撬锁拿出管丝钳,旋去锁紧螺栓,给炉内加煤,但造气炉内已发生翻炉事故,致使加氢工段停车12.5小时,影响粗醇70多吨、产值80多万元。2、事故原因: 5月5日白班、小夜班已经出现炉况逐渐恶化,结块现象; 5月

22、6日7:40分因电磁阀故障,致使煤加不进去;操作人员没有有效控制炉况;操作人员没有及时发现造气炉加煤机不起,耽误了处理事故的时机。3、事故教训:制气车间加强业务培训,使员工尽快掌握处理问题技巧;维修工具不要锁在工具箱内,工具要班班交接,以备紧急处理时使用;车间员工发现异常问题要立即处理,不能处理时要及时上报,避免事故扩大化。案例20 锅炉工段工艺事故1、事故经过:2010年1月4日22:20分,锅炉工段DCS操作工人员王建国发现蒸汽主管减压阀门后压力为0.85MPa,然后关小开度,压力逐渐增高至0.86MPa,继续关小开度,致使锅炉超压,造成安全阀起跳,系统停车1小时。2、事故原因: 减压后的

23、远传压力因天气冷(-10以下)冻死,DCS显示压力错误,误认为减压后系统超压; 操作工操作水平差,缺乏判断分析问题的能力。3、事故教训:当操作工发现DCS压力、液位显示异常时,立即与现场仪表显示进行比对,发现远传与现场仪表显示不一致时,以现场显示为准; 仪表显示不准时应及时与调度室联系,比照关联岗位的数据显示情况; 锅炉工段加强业务的学习,了解锅炉工段各种设备的工作原理。 案例21 精馏工段电机烧毁事故1、事故经过: 2010年1月25日下午精馏工段程赛赛接到主控通知,要求将高碳醇通过循环泵移料至高碳醇B槽,经暖泵并盘泵后,启动循环泵开始移料到B槽,当该槽出现一定液位后,发现循环泵自动跳停,后

24、又重新启动泵,发现仍不转动,然后通过调度通知电工贾其伟前去检查,发现循环泵电机烧毁。2、事故原因:该机泵轴承润滑油泄漏,当班操作工没有检查润滑油位,就启动泵,造成轴承干磨抱死,致使电机的瞬间电流过大,继电器没有起到有效保护,导致电机烧毁;操作工在开离心泵前,把离心泵的前后阀门同时开启,使离心泵处于负荷启动; 脂肪醇车间电工建立电机维护保养记录、电机现场巡检记录。3、事故教训:车间对所有机泵的机械轴承处加油,并观察是否存在漏油现象,有问题及时由机修工维修; 车间加强学习机泵操作注意事项,杜绝习惯性违章操作; 机电仪车间的机修、电气、仪表人员加强现场巡检,切实做好对机器、电器、仪表的维护保养工作。

25、案例22 精馏工段冒导热油事故1、事故经过:2010年8月15日,导热油工段报告调度导热油B炉注油,调度随即通知原脂肪醇车间主任李叶华、副主任沈晓云、大班长邢玉龙,让其检查导热油各注油点和阀门。但车间忘记提醒操作工检查新技改导热油管道阀门,造成溢出2吨左右导热油事故。2、事故原因:这是一起明显的责任事故,脂肪醇车间及操作人员没能对导热油管线做细致的检查,是这起事故的主要原因。3、事故教训: 加强车间管理,严密工作程序;调度员在重大开车过程中,及时向主管领导汇报,准确传达上级领导安排的工作细节;教育员工,提高操作技能,培养责任心;生产技术部技改后,在关键部位要以书面形式告知车间,车间干部要密切关

26、注技改情况。案例 23 醇解工段T03A03A槽溢油事故1、事故经过: 2010年9月5日4:00, 精馏A系统在开车过程中,由于V04A01出现穿孔,致使精馏工艺不稳定,间歇向03单元返料。椰子油产生的脂肪酸甲酯中杂质及中间层相对较多,使T0303储槽分水困难。其现场液位一直显示77%的液位,值班人员没有及时通知仪表人员前去校准,导致精馏向醇解返料时,T0303储槽发生溢料事故。本次事故溢料大约200公斤,值班人员进行了及时的回收。2、事故原因:操作人员对故障处理能力差; 车间与车间、车间内部缺乏沟通; 现场仪表显示不准确。3、事故教训:车间加强操作人员技能培训,使员工尽快掌握分析问题、处理

27、问题的能力; 车间与车间、车间内部加强沟通与协作; 机电仪车间做好仪表的校正工作,确保仪表的准确度。案例24 精馏工段装车串料事故1、事故经过:2010年9月24日凌晨2:00,脂肪醇车间交班大班长邢玉龙和接班大班长郭新华进行了交班,并特意对装车进行了重点说明,大班长郭新华没有清楚就接了班。当调度员闫传珍安排郭新华进行装车时,郭新华在自己不清楚,又没有和任何人沟通的情况下,安排精馏工段副操刘玄对T0707槽进行装车,刘玄明知T0707槽是C16醇,没有和任何人沟通的情况下,直接将T0707罐进行了装车,致使C18-16醇和C16醇在装车时混料,影响货车及时发运。2、事故原因:大班长郭新华的综合

28、能力差,学习上进心不足,违章指挥,操作工刘玄责任心不强,厂区巡检调度员监督不力。 3、事故教训:调度室在安排装液体高碳醇时,用书面形式对脂肪醇车间层层布置,避免再次类似事故的发生;脂肪醇车间加强员工专业技术和责任心的培训;本次事故反应出大班长的综合能力存在问题,大班长加强学习,努力提高自己业务素质。案例25 醇解工段D01A05溢料事故1、事故经过:2010年11月23日14:00,因01B滤板堵塞,过滤质量下降,影响02B生产负荷。调度通知中控安排由T01A02向D02B03移料,中控主操张淑芬负责监控,现场由主操李彦杰负责落实。李彦杰误将D01A05返料阀打开,造成D01A05液位上涨。现

29、场及主控认为液位失灵,害怕拉空D01A05液位,又向里补料,造成溢料事故。本次溢料约300公斤。2、事故原因:操作人员对工艺管线不熟悉;操作人员对D01A05液位上涨原因判断不准确。3、事故教训:车间对阀门悬挂位号牌,避免再次开错阀门;脂肪醇车间加强车间员工培训工作,对工艺操作达到应知应会。案例26 精馏工段脂肪醇跑料事故1、事故经过:2010年12月18日18:15,精馏工段刘国、涂磊在用橡胶管吹扫脂肪醇泵料管道时,氮气皮管从中间连接处脱落,造成脂肪醇跑料事故。本次事故大班长并没上报车间及公司,性质特别恶劣。2、事故原因:操作人员没有责任心,在吹扫作业时离开现场;吹扫管道前,没有与其他岗位沟

30、通,工作方法不严密。3、事故教训:车间加强员工工作责任心的教育; 在吹扫作业没有结束时,吹扫人员不得离开现场;无论任何事故发生后,操作人员应及时上报车间及调度室直至公司领导;生产技术部组织做好氮气及蒸汽管道的技改工作。案例27 C1501串料事故1、事故经过: 2010年12月23日,调度室通知加氢工段06B单元准备开车,主操梁晓淼指派刘华艳(未定岗)实施开车工作,现场王庆做开车准备。1:37分王庆启动P0506泵开始进料,刘华艳发现D0604无液位,C1501液位上升过快,通知主控。梁晓淼随派王庆、李宽杰进行检查,发现物料管线不通,物料从一级蒸发器汽相管线串入C1501内。本次事故进料1.5

31、小时,串入C1501的脂肪醇有450公斤左右。2、事故原因:开车前加热系统准备不充分,没有按正常的开车程序进行。各物料管线排查不到位,盲目开车; 操作人员未能及时查出串料原因,也没有采取有效措施; 主操梁晓淼不应把开车工作,交与未定岗人员。3、事故教训: 开车时,要严格按照正常开车程序进行,并对各物料阀门及管线全面检查后,方能开车;开车时,车间班长及操作人员应密切关注,注意各工艺条件的变化。案例28 造气养炉不合格事故1、事故经过:2011年1月21日,造气工段2#炉开始点火养炉,12月24日经多次化验发现煤气氧含量偏高,车间判断此原因由下行煤气阀所致。12月25日更换下行煤气阀后再次养炉,由

32、于在12月2628日,多次出现流生碳,下渣有死块,上、下行温度偏高现象,经分析判断本次养炉失败。经请示公司领导决定停炉检查,发现2#炉破部分渣条脱落,炉篦损坏,滚珠破损。2、事故原因:2#炉在鼓风机阀门开启度变大状况下,仍按原来工艺情况进行操作;下行煤气阀内漏,在更换阀门时,由于工艺需要必须开单引,致使炉内结疤,由于结疤、结块造成破渣条掉落和炉篦损坏,次生出滚珠损坏事故;滚珠本身存在质量问题,才出现滚珠碎为两半的现象。3、事故教训:制气车间领导班子加强管理,仔细检查各设备、阀门的完善情况,确保工艺稳定;机电仪车间的仪表组与车间做好配合,做好蒸汽、工艺气的自动阀门的调试工作;加强学习,总结教训,

33、精心操作,确保今后养炉一次成功。案例29 甲酯蒸馏冒导热油事故1、事故经过: 2011年1月8日上午11:10分,甲酯蒸馏开车过程中,当班操作工李明霞在启动导热油泵时,再沸器上部导热油排放阀因未完全关闭,突然冒出导热油。2、事故原因:甲酯蒸馏系统在开车启动过程中,对管线及阀门检查不彻底,误认为再沸器上部导热油排放阀已关闭,未进行手动检查,致使本次事故发生。3、事故教训:系统检修后车间、工段、班组要进行三级确认,并做好记录,开车前各项检查及准备工作要严格按照操作规程进行;加强员工责任心教育,加大操作事故的处罚力度。案例30 加氢工段停车事故1、 事故经过: 2011年3月9日凌晨1:09分,精馏

34、工段P0412泵出现泵不上料故障。精馏班长判断T0402C槽无料,于是开启P0413泵往加氢05单元送料,发现管道不通,随即从T0402和T0403串料管线进料,因串料管线没有伴热,采取多处融化。因耽误时间过长,造成加氢05单元停止进料2小时10分钟,变换停0.5小时。造成直接经济损失3500-4000元,间接经济损失5000-6000元。2、 事故原因:操作工没有责任心,开泵前没有做暖管、暖泵工作;精馏工段没有认真交接班,交班时没有通知接班人具体换料时间;T0402C槽液位计不准,T0402和T0403串料管线无伴热。3、预防措施: 车间领导要做好交接班管理工作,责任心教育工作。脂肪醇车间员工要加强责任心,开泵时提前做好暖管、暖泵工作; 车间加强对伴热管线的管理,安排专人负责检查,对发现不通的伴热管线应及时疏通; 车间发现仪表不准时及时告知机电仪车间,机电仪车间要积极检查仪表的准确情况;车间对无伴热管线和几根伴热共用一根疏水阀现象进行排查,由生产技术部进行改造。32

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