含乳饮料16-17.pdf

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1、 HACCP 计划计划- 含乳饮料含乳饮料 核 准 审 核 起 草 HACCP 小组 六、六、PET 含乳饮料含乳饮料- HACCP 计划表计划表 (4) (5) (6) (7) 监控监控 (1) 关键关键 控制点控制点 (CCP) (2) 显著显著 危害危害 (3) 关键限值关键限值 对象对象 方法方法 频率频率 人员人员 (8) 纠偏行动纠偏行动 (9) 记录记录 (10) 验证验证 CCP1 主 剂 确 认 过量添加剂 客户提供 的配方 主 剂 每袋称重检查重 量是否符合配方 要求 一次/桶 操 作 员 停止使用该袋装添加剂 并退回仓库, 由仓库退回 客户 改用重量合格的袋装添 加剂继续

2、生产 调配原物料确 认表 调配制程记录 品管员每桶检查确认 1 次 仓管员于每批次生产结束后盘 点主剂数量,以确定主剂发出 数量与配方是否相符 品管主管在 72 小时内审核 CCP 点监控记录 CCP2 UHT 杀菌 饮料中残留 的病原菌 温度 97-99 时间30 秒 温度 时间 1 目测 UHT 杀菌机 上温度计:自动温 度记录仪 2 巡检 UHT 杀菌机 上不同杀菌时间 对应的保持管不 同接法 1 刚开始生产 时确认 (操作 员、品管员) 2 生产前或 CIP 前确认 操作 员、 品管 员 1 杀菌温度有偏差,UHT 杀菌机自动报警, 产品会 自动回流重新杀菌, 杀菌 温度偏低,马上调整

3、设 备, 经重新升温杀菌后恢 复生产 2 UHT 流量过大时,调小 流量至满足杀菌时间为 止,产品管制经 HACCP 小组评估后处理 调理课 UHT 自主检查表 PET 线前段品 管检查表 品管主管在生产完成 72 小时 内检查 CCP 监控记录 品管员 1 次/小时,抽查确认 UHT 杀菌温度,保持管连接方 式,UHT 杀菌机流量 每个 CIP 周期品管员取前、 中、 后三个样微检 温度计每年检定 HACCP 计划计划- 含乳饮料含乳饮料 核 准 审 核 起 草 HACCP 小组 CCP3 充填 空瓶内壁、 瓶盖内壁和 灌装区域内 空气中存在 的病原菌 饮料中心 温度86 温度 温度计 A:

4、 一次/小时 (操作员) B: 一次/小时 (品管员) 操作 员 品管 员 充填温度偏低,停止充 填, 调整设备, 充填机内 料会自动回流重新杀菌 或排弃, 等充填温度正常 后再进行充填 调理课充填自 主检查表 PET 线前段品 管检查表 品管主管在生产完成 72 小 时内检查 CCP 监控记录 现场品管员 1 次/小时抽查 确认充填温度 每个 CIP 周期品管员取前、 中、后三个样微检 温度计每年检定 CCP4 封盖 封盖泄露, 外部环境中 的致病菌污 染产品内料 液 扭矩: 7-19IBF. IN 扭矩 待封盖产品冷却 后,开启检测扭矩 一次/1小时 制造 品管 员 扭矩过高或过低时封盖 机停机, 调整扭矩至正常 扭矩异常产品经HACCP小 组评估后处理 调理课充填自 主检查表 PET 线封盖净 含量记录表 品管主管在生产完成 72 小 时内检查 CCP 监控记录 现场品管员 1 次/小时抽查 确认扭矩大小 每个CIP周期品管员取前、 中、后三个样微检 扭矩仪每年检定

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