QC成果:4%水泥土质量控制要点.pdf

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1、1 4% 水泥土路床处理质量控制 中建七局郑新快速通道四标筑龙QC小组 一、课题介绍 本课题取材于郑新快速通道改建工程四标,起点里程位于K8+000绕城高速南约50m处, 终点里程位于K15+375 海寨南侧,华阳故城北侧,沿线经过6 个行政村,全长7.375km。标 段全线 80% 以上路段为老路扩建,老路为郑州市向南重要出口,交通量非常大,现场保通施 工难度大, 拆迁协调难度大。 按照设计图纸要求, 全标段快车道采用4% 水泥土路床处理 (40cm 厚,分2 层铺筑),单幅快车道路床处理宽度为17.5m,共计铺筑40cm 厚水泥土路床处理 258125 。 路床验收是本工程三阶段验收的第一

2、阶段,而4% 水泥土路床处理是制约路床验收的重 要环节,严重影响工程总体进度。 二、小组概况 表 1 QC 小组概况表 小组名称中建七局筑龙QC小组课题类型现场型 成立时间2011.4.20 活动时间2011.4.20 -2011.08.20 注册号注册时间 课题名称4% 水泥土路床处理质量控制小组人数8 人 组员姓名性别年龄职务、职称和工种组内分工 贾晓锋男36 项目经理总体协调调配 王及逢男32 总工程师组长 刘超男25 工程部副经理副组长 迟令军男25 实验工程师实验负责 黄光林男27 专业工程师现场技术指导 张光明男25 施工员技术申报 孙浩男24 质检员组员 侯玉荣女25 资料员资料

3、员 制表:张光明审核:王及逢 2011年 4 月 20 日 三、选题理由 2 四、现状调查 通过对前一阶段施工的工程质量进行调查,共实测了300 个点,对 4% 水泥土路床 处理经常出现的质量问题进行了数理统计,合格率仅为89% ,具体情况见表2、3: 表 2 4%水泥土路床处理质量问题调查表 调查人:孙浩张光明制表人:侯玉荣制表时间: 2011.04.20 序号检测项目检测点数不合格点数合格点数合格率( % ) 1 压实度120 43 77 64.2 2 弯沉100 2 98 98.0 3 高程100 12 88 88.0 4 平整度50 5 45 90.0 5 宽度50 0 50 100.

4、0 6 中线偏位50 3 47 94.0 7 横坡50 3 47 94.0 合计620 66 554 89.4 4% 水 泥土 路床 处理 质量 控制 2 1 施工难度大,老路利用达80%以上,老路为郑州市南出 口重要通道,交通量大,保通施工困难,施工组织困难。 质量要求高,本工程为河南省重点工程,中建总公司与 河南省500 亿大合同的第一单,业主要求工程质量为省 优质工程,4% 水泥土路床处理质量达不到要求将严 重影响工程质量。 2 四、现状调查 通过对前一阶段施工的工程质量进行调查,共实测了300 个点,对 4% 水泥土路床 处理经常出现的质量问题进行了数理统计,合格率仅为89% ,具体情

5、况见表2、3: 表 2 4%水泥土路床处理质量问题调查表 调查人:孙浩张光明制表人:侯玉荣制表时间: 2011.04.20 序号检测项目检测点数不合格点数合格点数合格率( % ) 1 压实度120 43 77 64.2 2 弯沉100 2 98 98.0 3 高程100 12 88 88.0 4 平整度50 5 45 90.0 5 宽度50 0 50 100.0 6 中线偏位50 3 47 94.0 7 横坡50 3 47 94.0 合计620 66 554 89.4 4% 水 泥土 路床 处理 质量 控制 2 1 施工难度大,老路利用达80%以上,老路为郑州市南出 口重要通道,交通量大,保通

6、施工困难,施工组织困难。 质量要求高,本工程为河南省重点工程,中建总公司与 河南省500 亿大合同的第一单,业主要求工程质量为省 优质工程,4% 水泥土路床处理质量达不到要求将严 重影响工程质量。 2 四、现状调查 通过对前一阶段施工的工程质量进行调查,共实测了300 个点,对 4% 水泥土路床 处理经常出现的质量问题进行了数理统计,合格率仅为89% ,具体情况见表2、3: 表 2 4%水泥土路床处理质量问题调查表 调查人:孙浩张光明制表人:侯玉荣制表时间: 2011.04.20 序号检测项目检测点数不合格点数合格点数合格率( % ) 1 压实度120 43 77 64.2 2 弯沉100 2

7、 98 98.0 3 高程100 12 88 88.0 4 平整度50 5 45 90.0 5 宽度50 0 50 100.0 6 中线偏位50 3 47 94.0 7 横坡50 3 47 94.0 合计620 66 554 89.4 4% 水 泥土 路床 处理 质量 控制 2 1 施工难度大,老路利用达80%以上,老路为郑州市南出 口重要通道,交通量大,保通施工困难,施工组织困难。 质量要求高,本工程为河南省重点工程,中建总公司与 河南省500 亿大合同的第一单,业主要求工程质量为省 优质工程,4% 水泥土路床处理质量达不到要求将严 重影响工程质量。 5 8 施工顺序不当调查分析黄光林201

8、1.04.25 9 水泥摊铺不均匀现场调查张光明2011.04.25 10 现场土质控制不当现场调查迟令军2011.04.25 11 现场阻工,碾压不及时现场调查黄光林2011.04.25 12 标准砂标定不准确调查分析迟令军2011.04.21 13 含水量检测不准确调查分析迟令军2011.04.25 制表:张光明审核:王及逢制表时间: 2011.04.20 七、要因确认 小组针对以上13 条末端因素,运用要因验证表逐一进行要因确认。 末端因素一:工人责任心不强 验证时间2011.04.25 验证方法现场验证确认人刘超 验证情况 现场抽查 10 名工人,对施工班组进行技术交底并考核,都能通过

9、考 核,现场观察施工过程,工艺衔接较好。 结论 非要因 末端因素二:技术人员责任心不强 验证时间2011.04.25 验证方法调查分析确认人王及逢 验证情况 对各作业面技术人员进行交底并考核,对施工工艺掌握较好,现场施 工过程控制良好,施工资料记录准确。 结论 非要因 末端因素三:机械配置不全 验证时间2011.04.21 验证方法现场验证确认人刘超 验证情况 已按施工方案配备机械,及时到位。 结论 非要因机械名称稳定土拌和机平地机推土机压路机洒水车 结果2 台2 台2 4 3 末端因素四:压路机碾压不到位 验证时间2011.04.25 验证方法现场调查确认人张光明 验证情况 现场碾压按施工规

10、范和施工方案技术交底进行碾压,碾压遍数和碾压 方法速度都满足要求。 结论 非要因 6 末端因素五:拌和机拌合不均匀 验证时间2011.04.25 验证方法现场调查确认人孙浩 验证情况 现场拌合,专人时时跟踪检查拌合深度,达到技术要求。 结论 非要因 末端因素六:土场土质变化大 验证时间2011.04.25 验证方法现场调查确认人迟令军 验证情况 现场土质与击实标准标准实验所用土质不一样。 结论 要因 末端因素七:砂性土不易压实 验证时间2011.04.25 验证方法调查分析确认人迟令军 验证情况砂性土压实对含水率要求高,失水快,含水率不易控制,不易压实。 结论 要因 末端因素八:施工顺序不当

11、验证时间2011.04.25 验证方法调查分析确认人黄光林 验证情况 施工顺序按施工方案进行。 结论 非要因 末端因素九:水泥摊铺不均匀 验证时间2011.04.25 验证方法 现场调查 确认人 张光明 验证情况 现场水泥摊铺,采用人工方式,每平米用量确定,刮平板刮平,比较 均匀。 结论 非要因 末端因素十:现场土质控制不当 验证时间2011.04.25 验证方法现场调查确认人迟令军 验证情况 同一施工段落纵向和横向都存在土质不一样的情况,土质变化大,部 分有杂质。 结论 要因 末端因素十一:现场阻工,碾压不及时 验证时间2011.04.25 验证方法现场调查确认人黄光林 验证情况 存在部分段

12、落施工时出现阻工,碾压不及时,后经处理,达到技术要 求。 结论 非要因 7 末端因素十二:标准砂标定不准确 验证时间2011.04.21 验证方法调查分析确认人迟令军 验证情况已按规范要求进行标定和复核,准确无误。 结论 非要因 末端因素十三:含水量检测不准确 验证时间2011.04.25 验证方法调查分析确认人迟令军 验证情况含水率检测规范无误。 结论 非要因 通过要因验证表分析,确定了以下3 个要因: 土场土质变化大;现场土质控制不当;砂性土不易压实。 八、制定对策 对要因确认表中得出的3 个要因,运用5W1H 原则进行对策制定: 表 5对策表 序号要 因对 策目标措施地点 执行 时间 责

13、任人 1 土场土质变 化大 同一段落采 用同一土场 同一位置土 质相同的 土。 保证现场 用土与击 实标准用 土土质相 同。 加强土场管理,每一段落上 土之前,专人去土场取土处 复核土质,土质相同,与击 实标准所用土土质相同方可 运土进场。 取土场 2011.04.25- 2011.08.20 迟令军 2 现场土质控 制不当 同一段落纵 向和横向保 证土质相 同,清除杂 质。 保证同一 段落土质 相同 加强现场管理,每一车进 场时有专人负责检查土质, 土质不同的严禁在同一施工 段落使用。 土中的杂质, 主要是树根, 必须人工清除。 施工 现场 2011.04.25- 2011.08.20 黄光

14、林 3 砂性土不易 压实 控制含水率 和碾压过程 保证土含 水率合适, 碾压过程 规范。 土方进场整平后,检测含 水率,根据所测含水率,补 水或晾晒,保证含水率超过 最佳含水率2%-3% 。 拌合完成后,按规范和技 术方案进行碾压,有专人负 责施工指导。 施工 现场 2011.04.25- 2011.08.20 迟令军 刘超 制表:张光明审核:王及逢制表时间: 2011.04.25 九、对策实施 实施一:同一段落采用同一土场同一位置土质相同的土。 8 1、前期确定土场,土场位置采用就近原则,减小运距。土场土质宜相同,根据本地区实际 情况,同一土场土质由于深度不同而土质存在差异,但土场在同一深度

15、土质基本能保证同一 批次的土的土质相同。 2、根据同一区域内土质相同的土的数量,确定使用这一土质的土的施工段落长度,根据施 工顺序和土质分布确定施工段落,并进行编号, 保证每一段落的击实标准实验用土和现场实 际施工段落用土相同,击实标准规范有效,能指导现场施工。 实施效果:根据土场不同位置不同深度的区域,做出不同的击实标准,根据现场土质情况, 进行标准实验复核,尽可能的使现场和土场的击实标准相同或接近,使标准试验能指导现场 施工。 实施二:同一段落纵向和横向保证土质相同,清除杂质。 1、加强现场管理,对土场挖掘机和运土车辆进行编号,每次上土前沟通好,这个编号的挖 机对应这几辆运土车,上这一施工

16、段落,并及时检查每一车土的土质,如土质与本段所报击 实用土不同, 则不可在本段施工中使用,将土卸在相应的段落,保证同一施工段落纵横向土 质相同。 2、对于土中的树根等杂质,进行人工清除,保证水泥土用土干净无杂质。 实施效果:同一施工段土质使用同一区域内的土,保证了土质相同,无杂质。 实施三:控制含水率和碾压过程 1、水泥土上土整平完成后,检测含水率,根据最佳含水率调整施工含水率,若含水率 低于最佳含水率提高2% ,则进行洒水焖料,洒水量根据土方量进行计算,不能过湿或不够, 如含水率过高则进行翻晒处理,由于气温升高,每两小时检查含水率一次,及时调整, 保证 拌合时含水率比最佳含水率高2%-3%

17、。含水率合适时及时进行拌合,拌和结束后,及时检验 含水量,含水量应比最佳含水率高1%-2% 。若混合料含水量不足,应用洒水车补水,洒水应 均匀,防止局部水分过多的现象,洒水后及时湿拌。湿拌均匀后应色泽一致,没有灰条、灰 团和花面,且水分合适均匀。相邻段落多段同时施工,调整含水率时可以流水施工。 2、拌合完成后,立即进行碾压,严格控制碾压过程。整平完成后,先用振动压路机由 路边沿起向路中心碾压,静压 1 遍,弱振 1 遍,强振 3 遍后检测其压实度(具体碾压搭配应 9 通过试验段进行确定)。若压实度不符合要求,应继续碾压直至压实度符合要求。压实度满 足要求后,静压1 遍,清除轮迹,达到表面平整、

18、光洁、边沿顺直。碾压过程由专人负责, 控制碾压速度和遍数。 图 3 含水率适当时,按灰剂量均匀摊铺水泥图 4 拌和机拌合检测拌合厚度 图 5 拌合完成,推土机稳压图 6 压路机碾压 实施效果:经过过程严格控制,压实度检测均能达到设计要求。 10 图 7 灌砂法检测压实度 十、效果检查 2011 年 4 月 20 日-2011 年 8 月 20 日对施工完的4% 水泥土路床处理进行验收, 2011 年 5 月 16 日、 2011 年 6 月 13 日及 2011 年 7 月 28 日质监站进行三阶段路床验收, 压实度合格率100% ,其他各项技术指标均符合设计和业主要求,达到验收一次通过。 表

19、 64% 水泥土验收检测情况表 统计:孙浩制表:张光明审核:王及逢制表时间: 2011.08.20 对制定的对策效果实施检查,产生了下列效益: 技术效益 通过本次 QC活动,有效解决在复杂土质地区和砂性土地区4% 水泥土压实度一次合格率 低的问题,压实度验收合格率达到100% 。 表 7 QC小组活动前后4% 水泥土压实度一次合格率对比表 序号检测项目检测点数不合格点数合格点数合格率( % ) 1 压实度138 0 138 100.0 2 弯沉346 0 346 100.0 3 高程150 9 141 94.0 4 平整度90 6 84 93.3 5 宽度150 0 150 100.0 6 中

20、线偏位75 2 73 97.3 7 横坡75 3 72 96.0 合计1024 20 1004 98.0 11 阶段 项目 活动前活动后 4% 水泥土压实度一次 合格率( % ) 65.2 100 制表:孙浩审核:王及逢制表时间: 2011.08.20 社会效益 4% 水泥土路床处理顺利施工,保证了施工进度和工程质量,并赢得了建设单位和监理单 位的一致好评, 提高了企业的知名度,彰显企业技术优势,为进一步拓宽我公司在郑州地区 的市场打下良好的基础。 十一、巩固措施及标准化 1、为巩固小组成果,经小组讨论,决定有计划、有组织的召开小组质量分析会,组 织小组成员到其他优良工程参观学习。 2、使 4

21、% 水泥土路床处理施工工艺更加完善,进行了技术总结,修订了施工方案, 在接下来其它类似条件下的项目推广, 使其技术更加完善。 依据活动中的有效措施编制了 4% 水泥土路床处理作业指导书(编号 JTZXSB-ZYZD-002 ) 3、巩固期效果:在同工程条件下的郑新快速通道五标、六标使用该方法及工艺, 施工效果非常明显,大大的提高了4% 水泥土压实度合格率,并均能一次性通过郑州市公路 工程质量监督站第一阶段路床验收;此外在本公司类似条件的郑民高速路基工程中也得到了 推广和运用,提高了水泥土压实度合格率,达到了预期的施工效果。 表 8 使用对策方法前后4% 水泥土压实度一次合格率对比表 阶段 项目

22、 使用前使用后 4% 水泥土 压实度一 次合格率 (% ) 郑新五标69.3 100 郑新六标65.4 100 郑民二标72.8 100 制表:孙浩审核:王及逢制表时间: 2011.08.25 4、通过此次活动,我们将活动前后的状态进行了对比和自我评价,并做出雷达图。 12 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 团队精神 QC 知识 技术水平 4% 水泥土压实 度控制水平 管理水平 质量意识 活动前 活动后 十二、遗留问题及今后打算 今后打算 水泥稳定碎石基层施工质量控制作为下一次QC活动的课题。 遗留问题 通过本轮 QC小组活动, 4% 水泥土路床处理的压实度得到有效控制,但在 气温过高时土的含水率不易控制,本小组将继续学习,不断总结完善。

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