FANUC0系统疑难故障分析排除.pdf

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1、FANUC 0系统的疑难故障分析及排除 FANUC 0 系统 序 号 故障征兆故障原因解决办法 1当选完刀号后, X、 Y 轴移动的 同时,机床也进 行换刀的动作, 但是, X、 Y 轴 移动的距离,与 X、 Y 轴的移动 指令不相吻合, 并且每次的实际 移动距离与移动 指令之差还不一 样 没有任日本 FANUC 系统维修 800 例何报警, 应属于参数问 题。 1修改参数0009号 TMF ,由 0000*修 改为 0111*,该故障得以解决。当 0009=0000*时, TMF=16msec。当 0009=0111*时, TMF=128msec。 2冬天,有可能润滑油的黏度大。 2手动脉冲

2、发生器 偶尔失效 手动脉冲发生 器的信号回路 产生故障 1. 确认手动脉冲发生器是否正常。2. 更换存 储板 3机床不能回机床 参考点 检查参数 534 ,最好在 200500之间 1) 把机床移动至坐标的中间位置再试试。 2) 更换电机位置编码器 4机床工作三小 时, X 轴发现振 动声音 在显示器屏幕 上没有报警, 是由参数设置 不正确而引起 的 1)、修改8103#2=01 2)、修改8121=120100 5进给轴低速运行 时,有爬行现象 调整参数1) 调整伺服增益参数; 2) 调整电机的负载惯量化。 6机床回参考点 时,每次返回参 考点时的位置都 不一样 调整参数重新计算并调整参考计

3、数容量的值,即参数4 号7号或者参数570573的值 7切削螺纹时,乱 扣 更换了位置编 码器和主轴伺 参数 49 号设定不对,修改参数49#6由 0 1。 服放大器及存 储板都无效时 8不能进行螺纹切 削 位置编码器反 馈信号线路 1) 更换主轴位置编码器;2 ) 修改参数; 9在单脉冲方式 下,给机床1 指令,实际走 30 的距离。 参数问题参数 8103设定错误,修改8103#5由 1 0 10车床:用MX 不 能输入刀偏量 未设参数参数 10#7位设 1 11X、 Y 轴加工圆 度超差 没有报警调整参数: 1 )伺服的增益:要求两轴一致。 2)伺服控制参数:见伺服参数说明书。3)加 反

4、向间隙补偿。 12轮毂加工车床, 当高节奏地加工 轮毂时,经常出 现电源单元和主 轴伺服单元的模 块严重烧毁 因为主轴频繁 高低速启动 更换电源控制单元和主轴伺服控制单元的功率 驱动模块。并用A50L-0001-0303替换以前 使用的功率模块。 13立式加工中心, 按急停, Z 轴往 下下降 2mm Z 轴电机的制动 器回路处理不 妥 1) 按伺服的说明书,正确地设计Z 轴的制动 器回路; 2 ) 检查参数8X05#6=1、 8X83=200左右。 14加工中心: Z 轴 运动时产生振 动,并且通过交 换印刷板实验确 认 Z 轴控制单元 及电机正常 参数设置而引 起的故障 1)调整参数517

5、 。2 )检查并调整8300至 8400之间的参数。 15X 轴加工一段时 间后, X 轴坐标 发生偏移 如果更换电机 编码器无效, 应属机械故障 1 更换电机编码器, 无效。 2 检查并调整丝 杆与电机之间的联轴节。 16主轴低速不稳, 而且不能准停 反馈信号不好1) 检查确认主轴电机反馈信号插头是否松 动。 2 )更换主轴电机编码器。3)更换定位用 的磁传感器。 17当使用模拟主轴1) 主板上是否有87103芯片。 2) 检查参 时,模拟电压没 有输出 数 0539542的数值或者重新计算和设定主 轴箱的齿轮比。3 ) 更换主板。 18控制系统在运行 模拟主轴时,没 有模拟电压的输 出 模

6、拟电压的输 出回路有故障 或参数有问题 1) 请确认 SSTP*=1,即 G120#6=1 2)设定模拟电压10V时所对应的最高转速成 的参数,例如:对于T 系列,设定 PRM540=6000 3)在 AUTO 或 MDI方式下,输入S 指令, 就可以用万用表在M12 或 M26 端口上测量出 SVC 的输出。 4)如果没有,请更换主板 19机床油泵不能启 动,机床换刀时 的油缸没有动作 输入 / 输出板输 出信号回路有 故障 1)检查输入 /输出板上的元件TD62107是否 有明显烧毁痕迹 2)更换输入 /输出卡或输入/ 输出卡上的元件 TD62107 20电源报警红灯 亮,显示器屏幕 没有

7、显示 外部电源有短 路或内部印刷 板电源短路 1) 测量 +5V 、+15V、+24V及+24E对地 的电阻。 2) 如果是系统印刷板内部短路造成,可把印 刷板外接的信号线插座全部拔下,然后把印刷 板一块一块地往下拔,每拔一块后,打开电 源,直到发现拔下其中一块印刷板后,就可以 通上电,这样可以认为是由该印刷板内部电源 短路造成的。 21系统显示器屏幕 上显示 NOT READY 查诊断 G121.4=0, 急停回路出现 故障 1 查电气图中的急停回路;2 查机床各轴的 行程开关是否有断线,是否完好;3 把系统的 参数,程序等全部清除后,重新输入参数、加 项目序等系统数据。 22在手动或自动方

8、 式下机床都不运 行 1 )位置画面显 示的数字不变 化 1 诊断 G121.4(*ESP信号 是否等于1。 2 诊断 G121.7(ERS信号 是否等于0; 3 诊断 G104.6(RRW信号 是否等于0 。 4 诊断 G122#0,#1 、 #2的状态。 G122=*101即 JOG 状态。 G122=*001即 AUTO 状态。 5 到位检查是否在执行,请确认。DGN800PRM500 检查各个轴互锁信号诊断 G128#0#3(ITX,ITY ,ITZ ,IT4是否等 于 0。 7 检查倍率信号G121#0#3 检查 JOG 倍率信号G104#0#3即 JOV1 、JOV2 、JOV4

9、、JOV8 当 JOV01到 JOV8=0000时,其倍率为0% 2 )显示器屏幕 上的位置显示 数字在变化 检查机床锁住信号,诊断G117#1是否等于 0 检查方式选择信号,诊断G122#2、#1 、 #0是否为 101 检查进给轴及其轴方向的信号是否已输入系 统, G116#3、#2 ,即 -X 、 +X 信号; 3 到位检查是否在进行,确认DGN800PRM500 检查参数PRM517或 512 、513 、514 、 515 ,正常状况下,PRM517为 3000 ; 5 检查互锁信号是否已起作用; 6 检查倍率信号*OV8 、*OV4 、*OV2 、 *OV1即诊断 G121#3#0

10、,如果 PRM3#4=0时, G121=*1111,其倍率 为 0% ;当 PRM3#4=1时 G121=*0000,其倍率为100%。 7 检查 JOG 倍率信号,当诊断 G104=*0000其倍率为0% ; 8 检查 JOG 进给率的参数设定,即RM559 至 562 ;9 对于车床类机床而言,应该确认 目前是每分进给还是每转进给当PRM8#4=0 时, JOG 进给处于每分进给,反之则为每转进 给。 24在自动方式下,1 ) 机床起动1) 确认机床运行方式即 机床不能运行的指示灯也不 亮 急停信号 G121#7(ERS外部复位信号 G104#6RRW)复位倒转信号 G121#6*SP)暂

11、停信号 G116#1SBK)单段执行程序信号 26开机后,约半个 小时 MDI键盘 子上的某些键, 如 PAGE 键,光 标键失效 操作面板的输 入信号不正常 1)检查 MDI键盘是否正确接地。2) 更换存 储板 A16B-2201-010*。 27MDI方式总为 G90 或 G91 MDI方式下设 定了 G90或 G91 模态 在“SETTING“画面设定ABS 其它系统也可 这样做。) 28系统通不上电, 并且把系统控制 板一块一块地卸 掉,发现卸掉存 储板后,可以通 电 因为在通讯 中,通讯接口 芯片 75188, 75189的 15V 工作电 压与 0V 之间短 路所致 更换存储板A1

12、6B-2201-010*,或 A16B- 1212-021*,因为更换存储板,当然需要重 新输入以下数据: a. 系统参数, b.PMC参数 c.O9000以后的程序, d. 宏变量或P-CODE 等 29机床的操作面板 的所有开关都不 起作用,即所有 输入 / 输出点不 起作用 测量输入 / 输出 板的 +24D,因 为+24D 是输 入/ 输出板上信 号接受器的工 作电压 如果 +24D的电压值为OV ,或在断电的情况 下测量 +24D与 0V 之间的电阻在0 至几十欧 姆时,请同时更换主板与存储板 30显示器屏幕字符 显示不正常 显示器屏幕显 示回路出现问 题 1) 主板上的字符显示RO

13、M 是否装好; 2 ) 更换显示器屏幕;3 ) 调整显示器屏幕;4) 更换主板。 31显示器屏幕上字 符正常,但在 EDIT方式下, 不见光标 显示器屏幕显 示回路出现故 障 1) 清洗主板。 2) 更换主板。 32系统出现死机现 象,并且显示器 屏幕的画面也不 能切换 CPU 及 CPU 周 边回路,系统 软件不能正常 工作 1) 做全清存储器实验,重新输入参数和程 序; 2) 更换主板A20B-2002-065*,或 A20B- 2000-017*。 33系统具有图形功系统的显示回1)拆下图形板,把显示器屏幕信号线连到存 能但不能显示图 形,有时显示器 屏幕上什么都不 显示 路出现故障储板

14、的 CCX5 上,如果能正常地显示画面,请 更换图形板 34系统不能正常上 电,且输入 / 输 出板有严重的烧 毁痕迹 因为外部继电 器和外围电压 等原因,使输 入/ 输出接口板 上的 TD62107 严重烧毁而造 成电源短路 1) 更换输入 / 输出板。 2)更换输入 / 输出板 上 TD62107。 35系统工作半个月 左右或一个月左 右,必须更换电 池,不然参数就 会丢失 电池是为了保 障在系统不通 电的情况下, 不丢失 NC 数据 1) 检查确认电池连接电缆是否有破损;2) 存储板上的电池保持回路不良,请更换存储板 36机床不能正常工 作,机床有 PMC-L 功能, 且 PRM60#2

15、=1, 但显示器屏幕上 不能察看梯形图 PMC-L ROM 没有被系统选 上,即 PMC-L ROM 没起作用 1)检查确认PMC-L ROM是否完好; 2)更 换存储板,因为PMC ROM的片选信号线可能 断路。 37系统有时钟针显 示功能但不显示 系统时间 时针回路不正 常 1) 确认时钟显示功能,即900 号以后参数; 2) 更换存储板,因为时钟芯片及时钟控制回 路都在存储板上。 38MDI键盘上功能 键有的能起作 用,有的键不能 起作用 MDI键盘的信 号接收回路出 现故障 1) 检查确认MDI 电缆是否有破损;2) 更换 存储板,因为MDI 键盘的信号接收回路在存 储板上。 3 )

16、更换主板,因为MDI键盘的信号 控制回路在主板上 39显示器屏幕上没 有报警,但机床 运行时,电机运 转声音很大 电机反馈的格 雷码信号回路 有问题 1) 查电机编码器及包馈电缆是否完好;2) 更换轴卡,因为电机编码器的格雷码信号的接 受回路和控制回路在轴卡上 40在机床运行中,电源供应系统1) 更换系统电源。2) 更换电源输入单元。 控制系统偶尔出 现突然掉电现象 故障 41加工中心:主轴 运行时,显示器 屏幕上不能显示 主轴运行的实际 速度 参数设置请检查以下参数: 1) PRM14.2=1; 2)PRM71#0=0/1; 当 PRM71#0=0时, 反馈线应连接在JY4 。 当 PRM7

17、1#0=1时, 反馈线应连接在M27 。 3)PRM6501#2=1;4 )PRM910.4=1; 42系统使用14“ 显 示器但显示器屏 幕的显示格式与 9“ 显示器屏幕显 示格式一样 系统软件和参 数 1) 更换字符显示ROM ;2) 更改显示格式 的功能 参数。 43快速移动倍率, ROV1、 ROV2 )0% 、 25% 、50% 、 100%相反 参数设置修改参数41#3由 1 0 44当查看梯形图 时,梯形图的地 址符号以及显示 器屏幕下端的软 件都显示不出来 显示器屏幕显 示太暗 调整显示器屏幕后面的BRIGHT及CONT 直到显示正常。 45机床操作面板上 有的键起作用, 有的

18、不起作 机床操作面板 的控制板 A16B-1300- 0380出现故障 而引起的 更换机床操作面板的控制板A16B-1310- 0380 。 46机床工作一段时 间后,有时是一 天,有时甚至是 三、五天,突然 断电,开机后, 有时系统能正常 工作,有时不能 查主板上的 +5V电压为 4.64.8V左 右 1)主板上有的元器件失效;2)更换主板 A20B-2002-065*。 正常工作。 47系统在一般情况 下能正确工作, 但是当运行64K 字节以上程序 时,出现910 或 911 报警 系统出现了 RAM 奇偶错误 1) 检查确认存储板上附加RAM 是否正确地 安装; 2) 更换存储板,因为更

19、换存储板,当然需要 重新输入以下数据: a. 系统参数, b.PMC参数 c.O9000以后的程序, d. 宏变量或P-CODE 等 48一开机,出现 910或 911报 警 系统出现了 RAM 奇偶错误 1)按住 MDI上的 RESET 与 DELET ,同时开 机,如果不出现910 或 911报警了,就重新 输入 CNC 参数, PMC 参数和程序等,就能使 系统恢复正常。2 )如果按RESET 与 DELETE ,也不能清除910或 911报警,则 更换存储板。 49系统出现913 或 914 报警 伺服控制板上 的公用 RAM 出 现奇偶报警 更换轴卡A16B-2200-039*,0C

20、32bit) 系列伺服用;或A16B-2200-036*, 0C32bit)S 系列伺服用;或A16B-2200- 022*, 0C16bit)S 系列伺服用。 50显示器屏幕上出 现报警 915 、 916 梯形图编辑盒 出现 RAM 奇偶 校验错误 1)更换梯形图编辑盒。2)存储卡的后备电池 小于 2.6V ,同时显示器屏幕上会显示“BAT“ 警 告。 3 )做全清存储器实验,然后重新输入参 数,梯形图等。 51系统通电后,能 正常工作,但只 要用手抖动轴卡 或机床有些振动 就出现 920 报 警 Watch dog timer 报警 1) 紧固轴卡的固定螺钉。2 ) 更换轴卡。 52每天

21、出现几次 920报警,并且 关机后,再开 机,故障可清除 系统 Watch dog 报警,是 因为控制系统 主板或干扰引 起的。 1) 请清洁系统的各印刷板。2 ) 更换主板 A20B-2002-065*。3) 检查系统的各信号 线的屏蔽线是否接地完好。4 ) 请把信号线与 动力线或电源线分开。 53显示器屏幕上出7/8轴伺服系1)更换 7/8轴伺服板。 2)CPU 或周边回路 现 922 报警统报警有故障,更换主板。3)因为存储板不能正常 地工作,而使软件也不能正常工作。4 )电源 单元的直流输出电压不正常也可能导致报警。 54按软操作键时出 现 930 报警 软操作键的信 号电缆出现破 损

22、 经查:软操作键的连接电缆破损,有些信号线 与机床的金属面板压在了一起,请重新布线。 55显示器屏幕上出 现 930 报警, 即使关机,再开 机后,还是出现 930报警 系统 CPU 及其 周边回路出现 错误 1)、更换主板A16B-2000-017*或 A20B- 2002-065*。 2)更换存储板A16B-2200-010*,或 A16B-1212-021。 3) 换轴卡 A16B-2200-036,或 A16B- 2200-036。 4) 更换输入 / 输出接口板。 56偶尔 930 报 警,有时10-30 分钟出现一次, 有时一、二天出 现一次 930 报警系统 是因为系统 CPU

23、及其周边 回路的故障而 引起 1) 确认接地是否正确; 2) 更换主板A20B-2002-065*。 57940报警印刷板安装错 误 1) 当使用伺服软件9030及控制软件0469 或 0669以后的版本时,轴卡A16B-2200- 036*与 A16B-2200-039*可以互换。 2) 但当使用伺服软件9040版以上时,如果 系统的轴卡用的是A16B-2200-0360,就会 出现 940 报警。 58系统工作一天或 二天左右,出现 941报警 存储板与主板 之间连接不良 1) 检查确认连接是否紧固。2 ) 更换主板。 3)更换存储板。因为更换存储板,当然需要 重新输入以下数据:a. 系统

24、参数, b.PMC参数 c.O9000以后的程序,d. 宏变量或P-CODE 等。 59显示器屏幕上显 示 945 报警 串行主轴控制 单元与系统之 间的通讯不正 确 1) 检查确认光缆及光缆适配器是否正确。 2) 检查确认主轴控制单元是否完好。3 )更 换存储板上的光缆座。 60一天或更长时间 出现 945报 串行主轴系统 的通讯出现故 1)清理清洁存储板上的光缆座。2)更换存储 板。 3 )更换光缆及其适配器。 警,并且通过关 机再开机后,又 可正常工作 障 61显示器屏幕上出 现报警 946 第二串行主轴 出现通讯错误 1. 从第一主轴放大器到第二主轴放大器的光 缆,光缆适配器电缆有故障

25、。2. 第二主轴放大 器有故障。 62946 报警第二主轴通讯 错误 1. 检查确认第二主轴连接是否正确。2. 更换 第二主轴伺服放大器 63950报警+24E电源的 保险熔断了 1. 更换电源上的+24E保险。 2. 也有可能是 由主板及存储板+24E的检测回路的故障造成 的,因此也需要更换主板或存储板。 64960 报警子 CPU 及其周 边回路出现故 障 1. 同时按住 “S“ 与“Delete“再开机,报警是否 消除。 2. 如果报警不能消除,更换子CPU 印 刷板。 65998报警,并且 显示器屏幕上显 示了某一位置的 ROM 号 ROM 奇偶错误1. 更换所显示位置的ROM 。2.

26、 更换存储板。 660L 系统:同时 出现 603 、604 报警 603报警: PMC WATCHDOG 报警 604报 警: PMC 的 ROM 奇偶校验 错误 更换 A16B-1212-0270激光信号检测 板)。 67不定时 401 报 警、 941 报警、 930 报警 系统硬件故障更换 A16B-2201-010*。 68401 报警1-2轴伺服单 元的 DRDY信 号不能反馈给 系统,经查1- 2 轴电机伺服控 制单元正常 1. 轴卡的 DRDY 回路出现故障或轴卡上有断 线。 2. 更换轴卡。 69加工中心: X 轴反馈信号连接请把光栅反馈的PA、PA* 与 PB、PB* 交换

27、。 采用光栅全反 馈,当移动X 轴 时,飞车并现 410 、411 报警 有问题 70414报警,查诊 断 720#4=1, 并且经过检测, 电机及伺服控制 单元正常 伺服板的电流 检测回路出现 故障 1. 更换轴卡。 2. 更换轴卡上的A/D转换器。 71414报警,查诊 断 720#5=1, 并且经查电机及 伺服控制单元正 常 伺服出现过载 报警 1. 更换轴卡。 2. 更换指令电缆。 72 414 报警,查诊 断 720#5=1, 即 OVC 电机过流报 警,查电机三 相对地短路 1电机进水,更换电机。2如果 Z 轴电动机 带抱闸,有可能是抱闸控制回路出现故障,从 而使抱闸未打开。 73

28、显示器屏幕上出 现 414 、424 、 434 报警 经查轴卡及伺 服放大器、主 轴放大器及电 源模块正常 电机反馈线及指令线在长期的工作中老化腐 蚀;或者随着机床的运动部件来回运动,电缆 被磨损;或者被老鼠咬断。 74显示器屏幕上出 现 414 、424 、 434 报警 查电源模块 A06B-6077- H111上无 +24V输出 更换电源单元A06B-6077-H111。 75偶尔出现414 、 424 报警。查诊 断 700#4=1经 查,伺服电机及 伺服控制单元处 于正常状态 高电流报警, 伺服轴卡上的 电流检测回路 出现故障 1. 检查确认电机的编码器反馈线是否屏蔽接 地。 2.

29、 更换轴卡或轴卡上的A/D转换器。 76系统工作一天之 内或数天就出现 一次 414 、424 报警,并且关机 伺服低电压报 警,查电机及 伺服控制单元 处于正常工作 因为机床工作电压的外接开关有时缺相而引 起,更换其开关。 再开机后,能消 除,查诊断 720#6=1, 721#6=1 状态 77显示器屏幕上显 示 416 报警 电机反馈信号 断线报警 要分清楚是硬件断线报警,还是软件断线报 警,如果是硬件断线报警,请更换电机编码器 或电缆;如果是软断线报警,则只需要修改参 数。 78执行刚性攻丝 时,出现430 报警,主轴控制 系统用的是 A06B-6064- H002 执行刚性攻丝 时,经

30、检查, 系统参数和主 轴系统硬件、 光缆都无问 题。 调整主轴系统参数F31 ,由 0 1 。 79车床,主轴采用 高分辨率磁性传 感器,在刚性攻 丝时,出现报警 430 报警 高分辨率磁性 传感器的反馈 信号不正常 1. 用示波器测量高分辨率磁性传感器的反馈信 号,并调整到所要求的幅值。2. 切记不要把磁 性传感器的磁鼓装反。 80加工中心: 434 报警诊断 720#5=1 过载报警1. 伺服控制板出现故障。2. 伺服控制单元出 现故障。 3. Z轴电机的抱闸没有打开。 81出现 317 、 327 、337 报警 X、Y、 Z 轴的 绝对位置编码 器电池电压偏 低 最好使用高质量电池。

31、82偶而出现319 报警 串行编码器出 现错误 1. 检查电机编码器是否进水。2. 检查电机编 码器的反馈电缆是否破损。3. 更换电机编码 器。 83在回零时,经常 出现 510 报 警、 511 报警 参数调整把参数 700改为 99999999,把参数704改 为-99999999,当回零正确后,再把它改为 原来的值。 84偶尔 408报警串行主轴连接 错误 1. 清洗存储板上的光缆座2. 更换存储板 A16B-2201-0101 85显示器屏幕上显系统使用了串1. 检查光缆。 示报警 408行主轴,当电 源正常供给 时,主轴放大 器没有正常地 开始工作;如 果当 CNC 正常 工作了,而

32、主 轴放大器不能 工作时,则发 生 945 报警 2. 检查主轴放大器上的电源是否正常; 3. 当主轴放大器显示SU-01或除了 AL-24的 报警时,就接通CNC 电源,此时也会出现报 警 408 。 4. 硬件连接是否正确; 5. 第二主轴在以上1-4的条件下,也会出现 408 报警。 6. 如果使用了第二主轴,则应设定 PARAM71#4=1。 86显示器屏幕上显 示 409 报警 这个报警表明, 主轴放大器出 现报警 AL-XX 时,如果参数 397#7=1, CNC 显示器上 就会显示报警 409AL-XX) 这个报警一旦出现,就要看主轴放大器的报警 号,根据这个报警号再去排除其故障

33、。 87系统通电工作后 半小时左右, 上出现409 报警,查主轴放 大器的报警号为 AL-31 系统控制部分 没有故障,是 由主轴放大器 或主轴电机的 反馈信号的故 障引起 1. 更换主轴放大器A06B-6087-H*。 2. 更换主轴电机的编码器。 3更换主轴放大器中的驱动印刷板。 88系统侧出现409 报警主轴伺服侧 出现 AL-31 报 警 1 ) 轴电机的 反馈信号异常 2 )接线错误 1. 更换电机的信号反馈元件及电缆; 2. 也有可能是因为电机的U、V、W 相序接 错。 89NC 侧出现 409 报警主轴伺服侧 出现 AL-27 主轴位置编码 器信号有误 1. 检查主轴位置编码器安

34、装是否正确,包括有 没有进水,有没有磨损。2. 更换主轴位置编码 器。 90显示器屏幕上显 示报警 700 系统控制单元 的温度偏高, 装在主板上的 温度检测器已 1. 检查控制柜的风扇是否坏了;2. 检查控制 柜的温度是否高于45 度以上,如果是,则要 考虑打开控制柜的门来散热或安装空调器。3. 如果控制柜的温度低于45 度,主板或主板上 经检测到了高 温度 的温度检测器可能坏了。 91显示器屏幕上显 示报警 704 这个报警表明 主轴速度因为 负载的原故而 变得不正常 1. 检查主轴速度是否恒速。2. 如果恒速,请 检查参数PARAM531、532 、 564 、712 。 3. 如果主轴

35、速度不恒速,则检查主轴切削力是 否过重。如果过重,请改变切削条件。4. 如果 切削量不大,请检查刀具是否锋利。5. 交换主 轴控制单元或交换主轴电机。 92显示器屏幕上显 示报警 500599 MACRO报警这报警与用户宏程序,宏程序执行器,对话程 序输入等功能有关,请参阅相关手册。 93数控系统与计算 机之间通讯时出 现 86 号报警 通讯接口的硬 件出现问题 更换 A16B-2201-010*,或 A16B-1212- 021*,有时还需要连同主板一起都更换。因 为更换存储板,当然需要重新输入以下数据: a. 系统参数, b.PMC参数, c.O9000以后的程序, d. 宏变量或P-CO

36、DE 等。 94数控系统与计算 机之间的通讯出 现 87 号报警 数控系统与通 讯有关的参数 和计算机侧与 通讯有关的参 数设置不匹配 1. 检查系统的2 号、 12 号、 552 、553 号参 数,以及输入/ 输出 = ?, ISO=?的设置,检 查计算机侧与通讯有关参数 如停止位,波特 率及奇偶校验位)的设置。 2. 计算机侧的通讯用软件出现故障。 95Remote buffer 不能通讯 Remote buffer控制板 的通讯接口回 路或通讯电缆 有不正确之处 1. 检查 M73 或 M77端口是否有松动。2. 检查 其通讯电缆是否太长 一般应小于60m ); 3. 电缆连线是否正确

37、;4. 参数是否设定正确。 96当使用 DNC2 板时,不能进行 DNC2加工 参数设定不正 确 NC 参数设应按下表设定: 参数 0ISO)=1 参数 0I/O)=10 参数 51=*001*10 参数 55=*0* 参数 251=10 参数 320=5 参数 321=5 参数 323=5 参数 324=3 参数 325=255 参数 396=*11*1 参数 490=256 DNC2电缆连接如下图: M77 D-SUB DNC2 Computer 97返回参考点时出 现 90 号报警, 并且经查电机、 轴卡无故障、参 数设置也因为正 确 试图返回参考 点时,但没完 成 原因是电机的反馈电缆

38、时断而又非断,需更换 反馈电缆。 98101 报警正在对存储器 写程序时,突 然掉电 按住 Delete键,同时开机,清除所有程序, 然后再输入零件加项目序和O9000以后的程 序。 99即使参数 10#2=1, O9000以后的 程序也看不见 这是因为 O9000以后的 程序有密码保 护,但密码丢 失 找回密码的方法如下: 1 置参数 64#4=1;参数 629=0。 2 按诊断画面。 3 找到 D4A0 。 4 输入 A,B,C 时:同时按 和 1,出现 A;同时按 和 2,出现 B;同时按 和 3,出现 C。 5 把 D4A0换成十进制数即为新设的保密 码。 6 把保密码输入到参数798 中。 7 将参数 64#4置成 0 。 100控制系统使用 14“CRT ,做全 清后画面显示 9“ 格式 恢复方法是:1 重新输入系统的选择 功 能)参数。 2 同时按住操作面板上的“1“ 和 “4“ ,接通电源。

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