污水厂三槽氧化沟工艺.pdf

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1、深圳滨河污水厂三槽氧化沟工艺 深圳市滨河污水处理厂 (以下简称为滨河厂 ) ,占地面积 13.60hm 2, 日处理能力 3010 4 t,是深圳市主要污水处理厂之一。工程服务面积 27.5km 2(含罗湖及福田两区的部分地区 )、人口约 45 万人。滨河厂以 处理生活污水为主, 达标后出水就近排入深圳河。 整个工程分三期建 成,一、二期各 2510 4t/d(1988 年投产),三期 2510 4 t/d ,1996 年系统建成投入运行。滨河三期工程具有处理规模大、占地面积小、 主要设备自控系统较为先进、 基建费用低等特点。 三期污水处理流程 见图 1。 1. 三期工程工艺流程的选择 由于城

2、市建设和经济迅速发展,人口和污水量不断增加,深 圳水体污染加剧,深圳河 ( 湾)水质日趋恶化。因此,三期工程的处理 标准比一、二期 (常规活性污泥法 ) 高,要求出水 SS 10mg/L,BOD5 10mg/L,并增加了除磷脱氮的要求。 为适应规模比较大、处理标准高、建设用地紧的情况,设计单 位做了 4 个方案,综合各方案的优点确定其主体工艺为AB法,B段 三槽交替氧化沟具有除磷脱氮的功能。 AB 法是将传统的活性污泥法分为二段串联,各自形成自己的 生物优势。 A段以极高的有机负荷和很短的泥龄运行,充分利用微生 物分解有机物初期的吸附降解作用,约0.5h 内去除大量有机物。经 A段处理后的污水

3、进入B段,B段是在较低的有机负荷和较长的泥龄 状态下运行,经过有机物的分解、硝化、反硝化,达到出水要求。AB 法具有处理时间短、去除效率高等特点。 A段由曝气池、中间沉淀池及回流污泥泵房组成。B段采用三槽 式氧化沟工艺。 2. 三槽式氧化沟运行及基本原理 三槽式氧化沟是带有沉淀功能的氧化沟,同建在一起的三个氧化 沟组成一个单元。 在每个氧化沟中均布置有一定数量的转刷,以达到 曝气和环流的要求。 三个氧化沟通过配水井相互连通,该配水井有三 个自动控制的出水堰, 可调节进入每沟的流量。 基本运作方式分为六 个阶段: 阶段 A:通过调节配水井堰门,污水进入第一沟,沟内转刷以低 速运行,仅沟内污泥在悬

4、浮状态下环流,所供氧量则不足以使沟内有 机物氧化。此时,活性污泥中微生物强制利用上一阶段产生的硝态氮 作为氧化剂,有机物被氧化,硝态氮还原成氮气逸出。同时,沟内自 动调节出水堰上升, 废水与活性污泥通过接管进入第二沟。第二沟内 的转刷在整个阶段内均以高速运转,此时废水与活性污泥混合液在沟 内保持恒定环流, 转刷所供氧量足以氧化有机物并使氨氮转化成硝态 氮,处理后的污水与活性污泥一起进入第三沟。沟内转刷则处于闲置 状态,此时第三沟仅作沉淀池,使泥水分离,处理后的污水通过已降 低的出水堰从第三沟排出。 阶段 B:污水入流从第一沟转向第二沟,第一沟内的转刷开始高 速运转。开始,沟内处于缺氧状态,随着

5、供氧量的增加,逐步成为富 氧状态。在第二沟内处理过的污水与活性污泥一起进入第三沟,第三 沟仍作为沉淀池,沉淀后的废水通过出水堰排出。 阶段 C:第一沟的转刷停止,开始泥水分离,至该阶段末端,分 离过程结束。在 C段,入流污水仍然进入第二沟,处理后的污水仍然 通过第三沟出水堰排出。 阶段 D:污水入流从第二沟转入第三沟。第一沟出水堰降低,第 三沟出水堰升高。同时,第三沟内转刷开始以低转速运转,污水污泥 一起从第三沟流向第二沟。在第二沟曝气后再流入第一沟,此时,第 一沟仍作为沉淀池。 阶段 D与阶段 A相类似,所不同的仅仅是反硝化 作用发生在第三沟,处理后的污水通过第一沟已降低的出水堰排出。 阶段

6、 E:污水入流从第三沟转入第二沟,第三沟的转刷开始高速 运行,以保证在该段末端内有余氧。第一沟仍作为沉淀池,处理后的 污水通过该出水堰排出, 阶段 E与阶段 B类似,所不同的仅仅是两个 外沟功能相反。 阶段 F:该阶段基本与阶段C相同,第三沟内的转刷停止运行, 开始泥水分离, 入流污水仍然进入第二沟, 处理后的污水经第一沟出 水堰排出。该氧化沟系统非常灵活,运行方式有多种,可随不同的入 流水质及出流水质要求而改变。 3. 三槽式氧化沟运行情况及评价 从 1997年运行情况统计:三期工程出水SS 10mg/L,BOD 5 10mg/L,出水水质满足设计要求; 三槽式氧化沟占地面积少,集曝气、二沉

7、、污泥消化为一体, 设备先进,自动化程度高,管理人员少,工程造价及运行费用低; 三槽式氧化沟处理效果同一般二级污水处理厂,处理过程中具 有除磷脱氮功能,出水水质稳定; 三槽式氧化沟池中污泥泥龄可达1520d,污泥性质稳定; 三槽式氧化沟因单池体积大,对冲击负荷的适应能力强。 深圳市罗芳污水处理厂二期工程调试 .1 调试概况 深圳市罗芳污水处理厂调试1的目的是:确保各构筑物、管 路系统和机电设备能够按设计要求正常运行;确保各项运转指标达到 设计要求;建立各设备和单元操作的操作规程;优化运行参数和处理 效果,为今后的正常运行、科学管理打下基础。 调试小组首先根据设计文件制定调试大纲,再分阶段提出调

8、试计 划,具体从事调试工作。 调试小组及时把调试的结果和发现的问题以 汇报的形式报告给深圳市给排水工程建设指挥部,并通报调试有关单 位。 调试有关单位每周一在深圳市罗芳污水处理厂召开例会,讨论、 协调、解决调试中出现的问题。指挥部不定期召开调试工作汇报会, 研究解决调试中遇到的重大问题。 调试汇报会和做出重要决定的每周 例会,皆由调试小组形成会议纪要,通知调试有关单位执行。 调试小组首先进行设备检查和空机调试(水下设备一般不进行空 机调试,以免烧坏)。然后利用该厂一期工程出水进行氧化沟清水试 验,并进行沟内流速场测试。待清水调试无故障后,氧化沟再转入污 水调试和污泥培养阶段, 并测定溶解氧场,

9、 其它构筑物则直接进行污 水调试。最后进行全流程的、较长时间的系统调试。 1.2 工程概况 深圳市罗芳污水处理厂始建于1990年,一期工程于 1998 年正式 投入运行,二期工程于1999年动工修建,目前已经建成投产。 深圳市罗芳污水处理厂二期工程设计规模为25 万 m 3/d ,进厂原 污水和处理后出水的水质指标(即GB 8978-96污水综合排放标准 中的一级标准)见表1,此外表中还列出了进水水温、出水pH和脱 水后污泥含水率要求。 表 1 罗芳污水处理厂二期工程设计进出厂水质等指标 指标进水出水备注 BOD(mg/L) 150 20 校核进水浓度 200 mg/L COD(mg/L) 2

10、50400 60 进水考虑工业污水成分 SS(mg/L) 150 20 校核进水浓度 200 mg/L TN(mg/L) 30 氨氮(以 N计 mg/L) 15 TP(mg/L) 4 磷酸盐 (以 P计 mg/L) 0.5 水温() 1428 pH 6.5 9 脱水后污泥含水率80% 图 1 污水处理系统工艺流程示意 该工程采用的主体工艺是三沟式氧化沟,见图1。由于生物除磷 的需要,氧化沟前单独设置厌氧池。 为了确保厌氧池达到严格的厌氧 状态,又在厌氧池前增设回流污泥浓缩池。 回流污泥浓缩池停留时间约0.8 h。 回流污泥进入池两侧进泥渠, 经配泥孔进入池内。 上清液与厌氧池的出水一起直接流入

11、氧化沟配水 井,并带走大量的硝酸盐。约50 %回流量的经重力浓缩的污泥通过 排泥管,与来自沉砂池的原污水一起进入厌氧池。 厌氧池水力停留时间30 min,循环推流式,设置有水下搅拌器。 二期工程共采用 4 座三沟式氧化沟,每座设计规模 6.25 万 m 3/d , 设计水深 5.8 m。转刷安装于氧化沟工作桥下,电动调节堰门分设于 氧化沟两侧边沟。 氧化沟各设备运行由时间控制按周期运行,每个周期分为 6 个阶 段,见图 2。 图 2 三沟式氧化沟(硝化 - 反硝化)运行方式 A阶段。运行时间为1.5 h 。污水进入潜水搅拌器全部运行、曝 气转刷全部关闭的缺氧状态的沟,完成反硝化作用。 沟内混合

12、液 一部分进入沟, 另一部分作为回流污泥排出。 沟内所有转刷和潜 水搅拌器全部运行, 进行硝化作用。 好氧状态的沟内混合液进入 沟。 沟处于沉淀和出水状态, 沟内所有转刷和潜水搅拌器全部关闭, 出水经电动调节堰门排出。 B阶段。运行时间为1.5 h 。污水进入所有转刷和潜水搅拌器全 部运行的好氧状态的沟。沟内所有转刷和水下搅拌器也全部运 行。沟内混合液进入沟和沟。沟处于沉淀和出水状态。 C阶段。运行时间为1 h。污水进入所有转刷和潜水搅拌器全部 运行的好氧状态的沟,沟内混合液一部分进入沟,另一部分 作为回流污泥排出。 沟内所有转刷和水下搅拌器全部关闭,处于预 沉淀状态。剩余活性污泥从沟排出。沟

13、处于沉淀和出水状态。 D,E,F阶段。运行状态分别与A,B,C阶段基本相同,只是将 沟与沟互换。 2 调试过程 2.1 单元调试 2001 年 11 月 19日,调试小组开始了设备检查和空机调试的准 备工作。 12 月 3 日,开始进行氧化沟设备检查及空机调试工作。12 月 4 日, 开始进行提升泵房的调试准备、 调试前检查和空机运行试验。 2001 年 12 月 25日,开始向 1#氧化沟和 2#氧化沟注入一 期工程的二沉池出水。 注水过程中, 发现氧化沟出水集水槽的伸缩缝 漏水,注水暂停。 12 月 28 日,经施工单位整改,氧化沟出水槽漏水 问题解决,氧化沟开始引入一期工程二沉池出水。然

14、后,调试小组进 行了氧化沟设备清水运行调试,并检查厌氧池设备。 2002 年 1 月 10 日,二期工程浓缩池和厌氧池从氧化沟泵入一期 工程二沉池出水,开始进行设备清水运行调试。 在上述设备检查和清水调试过程中, 调试小组始终没有发现严重 问题,但发现了许多小问题,已经分批提交给设计、监理、施工、安 装和厂家。迄今为止,直接影响运行的问题已经全部整改,尚有一些 遗留问题在整改中。 2002 年 1 月 15 日,二期工程开始进入污水,进行带负荷污水调 试和污泥培养的准备。 2002 年 1 月 21 日,根据该厂两期工程的特点,将该厂一期工程 的活性污泥, 通过污泥脱水系统的浓缩池,溢流进入二

15、期工程的进水 系统,污泥培养正式开始。1 月 25 日,两氧化沟的 MLSS 分别达到了 1.6 g/L和 0.9 g/L ,1 月 29 日分别达到 1.6 mg/L 和 1.1 mg/L 。2 月 28 日,1#氧化沟中沟和边沟MLSS 分别达到 4.1 g/L 和 4.4 g/L, 2#氧化沟达到 3 g/L 和 2.9 g/L ,已经达到并超过设计要求,标志 着该厂污泥培养阶段已经结束。氧化沟出水清澈。 2.2 系统调试 单元调试圆满完成后,污水处理厂系统投入较长时间的试运行, 进行进一步的系统调试工作, 以证实系统的处理性能, 发现并及时纠 正可能发生的不正常现象, 优化运行参数,

16、确保整个系统达到最佳的 运行状态和处理效果。 系统调试将通过多次PDCA 循环,发现问题,解决问题,不断优 化工艺参数,改进系统处理效果,直到系统完全达到设计要求(详见 图 3) 。 图 3 系统调试 PDCA 循环 2002 年 3 月 9 日,二期工程系统调试开始进行。由于单元调试 工作进行得非常充分, 故系统调试工作非常顺利, 出水水质很快稳定 达到设计要求。 2002 年 6 月,系统调试工作顺利结束。 3 处理效果 3.1 进出水主要污染物 2002 年 3 月开始,调试小组对深圳市罗芳污水处理厂二期工程 的进出水水质和工艺参数进行了全面化验分析。 调试期间,二期工程两氧化沟出水的S

17、S最大 18 mg/L,最小 5 mg/L,平均 12 mg/L,大大低于设计要求的 20 mg/L( 见图 4) 。 调试期间,氧化沟出水BOD 最大 10 mg/L,最小 12 mg/L,平 均 56 mg/L,皆大大优于设计要求的20 mg/L( 见图 5) 。 调试期间,氧化沟出水 COD 最大 4958 mg/L, 最小 1112 mg/L, 平均 30 mg/L,大大低于设计要求的60 mg/L( 见图 6) 。 图 4 二期工程两沟进出水SS变化 图 5 二期工程两沟进出水BOD 图 6 二期工程两沟进出水COD 调试期间,氧化沟出水 pH在 7.238.17 范围内,满足设计要

18、求 的 6.59。 综上所述,二期工程出水的主要污染物指标皆达到并大大优于设 计要求。 3.2 进出水营养物质 二期工程出水氨氮设计要求15 mg/L,实际两沟出水氨氮最大 仅 5.34 mg/L,平均在 0.22 0.67 mg/L 之间,大大优于设计要求 ( 见 图 7) 。 图 7 二期工程两沟进出水氨氮 调试期间,出水总磷两沟平均在0.260.27 mg/L 之间,小于 0.5 mg/L( 见图 8)。 图 8 二期工程两沟进出水总磷 3.3 氧化沟污泥指标 调试期间,二期工程氧化沟中沟的混合液悬浮固体浓度在1 7525 448 mg/L 之间,平均 3 456 3 478 mg/L

19、,符合设计要求的 3.4 g/L 。 由于二期工程未设初沉池, 故活性污泥中泥砂较多, 有机物相对 偏少,氧化沟中沟的混合液挥发性悬浮固体浓度偏低,仅占MLSS 的 43% 。 调试期间,二期工程氧化沟中沟的污泥容积指数为7896 mL/g, 在 100 mL/g 以下,说明污泥沉降性能良好。2#氧化沟边沟的 SVI 为 95.96 mL/g ,污泥沉降性能不如中沟。 3.4 污泥脱水效果 深圳市罗芳污水处理厂二期工程在原一期工程的脱水间里新增 加了 3 台离心浓缩脱水机,扩大了污泥脱水能力。 二期工程的剩余污泥直接在离心机中浓缩脱水,一期工程污泥脱 水则需要经过带式压滤浓缩机浓缩,然后再经带

20、式压滤脱水机脱水。 二者相比,二期工程的工作流程较短,操作更简便。 调试期间,二期工程离心机脱水后污泥含水率平均在69% 71% 之间,大大优于设计要求的80% 。与一期工程脱水后污泥的含水率平 均 82% 相比,二期工程的脱水效果显著提高。 3.5 生产运行情况 根据深圳市罗芳污水处理厂编制的 深圳市污水处理厂生产运行 情况报表,自 2002 年 3 月进入试运行系统调试以来的生产运行情 况见表 2。 表 2 二期工程 2002 年生产运行情况 月 份 污水量( 万 m 3) 进水量 ( 万 m 3/d) 单位电耗 (kWh/m 3) 干泥(t) 单位产泥 量 (t/ 万 m 3) 一期二期

21、 一, 二 期 二期折 算 3 241.9 214.1 7.14 0.23 194.93 91.52 0.43 4 258.0 225.0 7.50 0.22 218.57 101.82 0.45 5 276.0 289.3 9.33 0.22 258.82 132.45 0.46 6 247.0 280.7 9.36 0.24 518.00 275.54 0.98 平 均 255.7 252.3 8.33 0.23 297.58 150.33 0.58 由表 2可见, 2002年 36月期间,二期工程进水量在 7.149.36 万 m 3/d 之间, 平均 8.33 万 m3/d , 仅占设

22、计进水量 12.5 万 m3/d 的 67% , 仍然不足。 由表 2 可见,二期工程单位电耗在0.220.24 kWh/m 3 之间, 平均 0.23 kWh/m 3 ,这在国内外污水处理厂中无疑处于先进水平。 由表 2 可见,二期工程单位产泥量在0.430.98 t干泥/ 万 m 3 污水之间,平均 0. 58 t干泥/ 万 m 3 污水,这在国内外同类污水处理 厂中也相对偏低。 4 氧化沟流场和溶解氧场 4.1 氧化沟流场 2002 年 34 月,调试小组进行了氧化沟流场测定,共布置了 28 个测量点,每点测量 7 个不同深度的流速,流速测量点位置见图9, 流速测量结果见表3 和表 4。

23、 图 9 流场测定中流速测量点位置 由于两个边沟的工况完全一样,所以流场必然完全一样, 故只须测量 其中一个边沟的流场即可。 无论是边沟还是中沟, 其内部工况是中心 对称的,所以其流场必然也是中心对称的,故只须测量其一半流场即 可。为了测量方便,测量点布置在工作桥附近。 由表 3 和表 4 可见,除边沟断面1 的水深 5 m 表 3 中沟流速 水深1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 5.5 m 5.8 m 断面 1 0.68 0.67 0.62 0.70 0.72 0.75 0.71 断面 2 0.42 0.39 0.42 0.54 0.54 0.62 0.42 断面 3 0.58 0.5

24、9 0.56 0.56 0.58 0.49 0.48 断面 4 0.64 0.32 0.48 0.46 0.34 0.39 0.38 断面 5 0.49 0.50 0.60 0.49 0.47 0.49 0.47 断面 6 0.54 0.52 0.50 0.51 0.50 0.46 0.47 断面 7 0.50 0.50 0.51 0.51 0.52 0.49 0.48 断面 8 0.52 0.53 0.50 0.50 0.51 0.49 0.49 断面 9 0.68 0.54 0.54 0.62 0.54 0.52 0.50 断面 10 0.63 0.52 0.53 0.53 0.51 0.

25、57 0.52 断面 11 0.61 0.59 0.58 0.56 0.56 0.52 0.50 断面 12 0.64 0.54 0.49 0.46 0.44 0.39 0.38 断面 13 0.68 0.67 0.62 0.70 0.72 0.75 0.77 断面 14 0.73 0.71 0.71 0.69 0.70 0.78 0.70 注:表中数据单位为m/s。 表 4 边沟流速 水深1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 5.5 m 5.8 m 断面 1 0.32 0.45 0.35 0.33 0.28 0.25 0.26 断面 2 0.32 0.48 0.42 0.35 0.38 0

26、.33 0.36 断面 3 0.33 0.37 0.44 0.69 0.62 0.50 0.52 断面 4 0.36 0.43 0.65 0.60 0.60 0.49 0.41 断面 5 0.42 0.39 0.42 0.54 0.54 0.62 0.57 断面 6 0.45 0.45 0.46 0.44 0.43 0.41 0.35 断面 7 0.63 0.45 0.42 0.48 0.46 0.42 0.44 断面 8 0.53 0.45 0.45 0.42 0.43 0.42 0.44 断面 9 0.51 0.49 0.46 0.47 0.45 0.44 0.40 断面 10 0.50

27、0.38 0.49 0.45 0.41 0.43 0.40 断面 11 0.28 0.23 0.13 0.15 0.10 0.11 0.15 断面 12 0.62 0.58 0.47 0.44 0.43 0.42 0.40 断面 13 0.42 0.38 0.42 0.38 0.38 0.35 0.33 断面 14 0.45 0.46 0.45 0.43 0.41 0.35 0.37 注:表中数据单位为m/s。 以下和边沟断面 11 外,所有的实测流速皆大于0.3 m/s ,满足设计 要求。 但是,边沟断面 1 和边沟断面 11 的流速具有特殊性。由图9 可 见,两处皆位于氧化沟水流转弯以后的

28、回流区,故纵向流速较小。但 是,由于测量结果未能反映作为回流区应该具有的侧向流速和竖向流 速,所以两处的实际流速应该更大,而且回流区紊动强烈,所以两处 皆不可能出现活性污泥沉积的不良现象。 综上所述,氧化沟流场基本良好, 任何位置皆不会出现活性污泥 沉积。 4.2 氧化沟溶解氧场 2002 年 3 月,调试小组进行了氧化沟溶解氧场测定。共布置了 10 个测量点,溶解氧测量点位置见图10。溶解氧测量结果见图11 和 图 12。 图 10 溶解氧测量点位置 图 11 2002 年 3 月边沟溶解氧测量结果(缺氧) 图 12 2002 年 3 月中沟溶解氧测量结果(好氧) 由于受到溶解氧探头电缆长度

29、的限制,每点只能测量水下1.5 m 深度处的溶解氧,但是,氧化沟混合充分,该处的溶解氧基本上可以 代表整个断面的情况。 由图 11 可见,在转刷不开、水下推进器全开的条件下,氧化沟 边沟处于缺氧状态,此时平均溶解氧在0.1 0.9 mg/L 范围内,全部 数据平均为 0.36 mg/L ,满足工艺要求。 显然,由于氧化沟刚从好氧阶段进入缺氧阶段时溶解氧会高一 些, 然后逐渐降低,所以实测的边沟溶解氧数据有一定范围是合理的。 由图 12 可见,在转刷和水下推进器全开的条件下,氧化沟中沟 处于好氧状态,此时平均溶解氧在4.127.37 mg/L 范围内,全部数 据平均为 5.22 mg/L ,满足

30、工艺要求。 同样由于氧化沟刚从缺氧阶段进入好氧阶段时溶解氧会低一些, 然后逐渐提高,所以实测的中沟溶解氧数据有一定范围,也是合理的。 值得注意的是,一般认为氧化沟的溶解氧只能达到3 mg/L 左右 的水平,而罗芳污水处理厂氧化沟好氧状态的中沟2002年 3 月 17 日 测点 2 实测的溶解氧最高达到7.54 mg/L ,当日中沟各测点平均溶解 氧高达 7.37 mg/L ,大大高于文献所载的其它氧化沟,这应该是该厂 处理效果优异的原因之一。这一现象说明该厂的设计优秀,曝气、搅 拌设备良好,而且管理水平高。 当然,工艺并不要求如此高的溶解氧, 在实际运行中可以适当减少所开曝气转刷的数量,以减少能耗。 5 结语 深圳市罗芳污水处理厂二期工程各构筑物、设备能够正常运行, 出水水质全面稳定达标,调试结果证明该工程是成功的。 二期工程生物除磷效果无疑达到国际先进水平,设计、建设、调 试、管理方面的经验值得总结。

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