生活小区生活污水治理方案.pdf

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1、某生活小区生活污水治理方案 一、原水量及水质 污水流量: 300吨/ 日 参照典型生活污水: COD :400mg/l BOD :200 mg/l ; SS: 220 mg/l 。 二、出水要求达到标准 COD :50mg/l BOD :10 mg/l ; PH:6.59。 三、工艺流程 四、工艺说明 1、生活污水经小区化粪池初步处理,经由既设的排水沟道系统 汇集到污水处理站调节池内,池内进行水量均衡和水质调节。调节池 前设机械格栅,拦截较粗大的杂质(防止泵堵塞 )。池内设曝气系统, 以去除有机物夹带的泥沙。 2、调节出水由一级提升泵提升进入初沉池,去除原水所含的比 重较大悬浮物。 3、初沉池

2、出水依重力进入接触氧化池,通过微生物作用,将大 分子有机物降解为小分子有机物,继而为微生物所消耗, 达到去除有 机物的目的。微生物进行好氧呼吸,氧靠鼓风机鼓风提供氧气。为充 分发挥接触氧化池的处理效率,在池内填充悬浮填料, 以增加微生物 密度。 4、接触氧化池出水进入二沉池,水中携带的脱落的生物膜等悬 浮物在此沉淀。沉淀污泥与初沉池污泥一并进入化粪池,定期清掏。 5、由于生活污水含有大肠菌等对人体有害的菌类,为使出水满 足杂用水细菌学指标,二沉池出水需消毒,消毒剂采用次氯酸钠,这 样在达到消毒的同时,也能满足出水余氯要求。 5、为进一步去除水中的有机物及悬浮物,保证出水水质,二 沉池出水经泵提

3、升后进入机械过滤器及活性炭过滤器。过滤器定期反 洗,反洗水回流至接触氧化池,使反洗水所含的有机物重新处理,避 免直接排放污染环境。 至此,出水已达杂用水标准,可以用于绿化、冲厕等杂用。 五、主要设备清单 序 号 设备 名称 规格型号 数量备注 1 机械 格栅 格栅间隙 10mm 1 台 2 过滤 器进 水泵 Q=15m 3/h;H=20m 水 柱 SP-53.7-80 2 台 台湾 川源 一用 一备 3 反洗 泵 Q=15m 3/h;H=30m 水 柱 1 台 台湾 川源 CP(T)-5-15-100 4 曝气 头 SMB-300膜式曝气 头 25 个 5 柱状 悬浮 填料 50m 3 6 机

4、械 过滤 器 11003200 1 台 7 活性 炭过 滤器 18003200 1 台 8 石英 砂 3.5t 9 活性 炭 2.5t 10 罗茨 鼓风 机 Q=4.2m3/min;H=5000mm 水柱 GRB-80 2 台 台湾 川源 一用 一备 11 污泥 泵 Q=2t/h CP(T)-50.75-50 1 台 台湾 川源 12 管路 管件 1 套 13 电控 仪表 1 套 14 消毒 设备 1 套 15 合计 六、主要构筑物 序 号 构筑 物名 称 规格 数 量 单 价 价 格 备注 1 曝气 调节 池 300-400m 3 (70100m) 2 混凝 土 2 平流 沉淀 池 7m 2

5、 20m 3 1 座 混凝 土 3 接触 氧化 池 25m 2 100m 3 1 套 混凝 土 4 斜板 沉淀 池 2m 2 10 m 3 1 座 混凝 土 5 中间5m 2 15 1混凝 水池m 3 台土 6 终水 池 5m 2 15 m 3 1 台 混凝 土 七、工程造价 序号名称价格备注 1 主要设备391,670 2 设计费 (1) 项5% 19,580 3 安装调试费 (1) 项 8% 31,330 4 税金(1+2+3) 3.7% 16,370 5 运杂费免费 6 合计458,950 八、土建设计 本工程占地面积约180 m 2。为节约用地,混凝土构筑物可建在地 下,构筑物上放置过

6、滤、 电气控制等设备。为充分发挥关键构筑物 (接 触氧化池)的处理效率,需在该构筑物上建处理厂房,厂房面积大约 40m 2。处理站内应有通风及采暖措施。构筑物及设备布置见附图。 构筑物基础采用钢筋混凝土板基础, 池壁采用钢筋混凝土整体现 浇,材料采用 C25混凝土,内掺水泥渗量10%UEA 膨胀剂和抗渗剂, 构筑物抗渗标号 P8,抗冻标号 D100 。 构筑物内抹面为 5 道刚性防水,外喷刷防水涂料, 涂料颜色与周 围环境协调。 九、经济效益分析 折旧费:主要设备合计投资458,950 元(不包括土建费 ), 按 20 年折旧期计算 , 每年折旧费 22,947.5 元; 人工费:废水处理站定

7、员 2 人,人员工资 17.1 元/ 人.日, 每年 人工费 1.2 万元; 电耗:设备运行功率 20KW ,电费 0.50 元/KWH年耗电费 20 0.5 243650.8=7 万元; 以上三项经常费用合计每年104,947.5 元,每年处理废水量 300365=109,500 吨。吨水处理费用 0.96 元(计折旧费 ) ,吨水处理 运行费用 0.75 元。 采用接触氧化法,该方法具有如下优点: 处理效率高,能耗少; 不设污泥回流设备; 曝气池容积小于连续式,建设费用和运行费用较低; SVI 值较低,污泥易于沉淀,在一般情况下,不发生污泥膨胀 现象; 易于维护管理,运行管理得当,处理水质

8、将优于连续式; 本工艺的各操作阶段以及各项运行指标都能够通过计算机加 以控制,易于实现系统优化运行的自动控制。 某污水处理厂试运行介绍 1、工程概况 某市污水处理厂一期工程共分四个阶段进行,96 年 7 月至 98 年 4 月做污水处理厂前期可研及污水管网、厂区设计工作, 98 年 5 月至 2001 年 7 月厂区工程及外围26.412km 管网工程建设;2001 年 9 月至 2003 年 1 月一期完善生化处理工程, 2004 年 10 月后,建设完善支管 网及新区管网工程,整体工程投资额1.9 亿元人民币 , 服务范围是巢 湖市新老城区工业及生活污水,处理规模60000m 3/d 。

9、2、工艺及试运行情况 2.1 工艺流程图 污水处理厂采用除磷脱氮氧化沟处理工艺,其工艺流程如图1: 2.2 工艺设计参数 污水处理厂有关设计参数如表1: 表 1、设计参数 参数名称 设计值参数名称设计值 CODcr250mg/l 氧化沟中 MLSS 4000mg/l BOD5150mg/l 氧化沟中污泥 负荷 0.067 TN 30mg/l 污泥龄17.5d TP 3mg/l 氧化沟中水力 停留时间 13.4h SS 150 mg/l 污泥回流比100% 处理规模 60000m3/d 污泥产率0.85kg/kgBOD5 进水平均 流量 2500m 3/h 厌氧时间2h 氧化沟 DO 23mg/

10、l 厌氧池 DO 0.2mg/l 2.3 试运行简介 污水处理厂由于运行经费原因,一直到2003年 9 月才正式试运 行,从试运行出水水质来看,运行效果良好,出水水质好于设计值, 达到 GB8978-96一级标准要求,如表2: 表 2. 进、出水水质 出水参 数 设计值实际值 进水参 数 实际值 BOD5 20mg/l 58 mg/l BOD5 4060 mg/l CODcr 60 mg/l 10.615 mg/l CODcr 70100 mg/l TP 0.5 mg/l 0.5mg/l TP 2.5 3.6 mg/l TN 15 mg/l 1013.5 mg/l TN 2530 mg/l S

11、S 20 mg/l 10 12 mg/l SS 100150 mg/l 但污水处理厂在运行过程中也暴露出许多问题,给污水处理厂运 行带来许多不便,现简述如下: (1)水量不足,水质偏低 试运行初期,进水量不足20000m 3/d ,几乎不能保证一条沟运行 所需水量,更麻烦的是进水水质太低 (见表 2)很难培养出活性污泥。 (2)碳磷比、碳氮比偏低 从表 2 可知,BOD5/N 约为 2,BOD5/P 约为 16.5,远小于设计值 5 和 50 时,也小于理论极限值4 和 33,因此给除磷脱氮,特别是除磷 造成麻烦; (3)转碟曝气过强,推流效果不好 由于进水水质偏低,按原设计启动转碟,则氧化沟

12、中曝气过强, 造成活性污泥微生物瘦弱,不易沉淀,出水SS偏高; (4)进水流量偏大,水力停留时间过短 进水水泵单台流量是2100m 3 /h ,超过设计值 1250 m 3/h ,造成污 水在厌氧池及氧化沟中停留时间过短,不利于除磷和活性污泥的生长 和积累; (5)圆形涡式沉砂池除砂效果不好; 针对以上情况, 我们采取以下措施, 以尽量满足污水厂生产所需 条件: (1)给原恒流进水水泵加装变频器,调节水泵流速,进水流量 调为 1000m 3/h ,提高污水在生化池中停留时间; (2)暂停 3 台转碟,代之以 3 台水下推流器,可以降低曝气量, 也可维持污水一定流速,避免微生物内源呼吸和污泥沉淀

13、的产生; (3)对沉砂池运行进行调整,由原来两沉砂池每半小时间隔对 开改为一沉砂池运行,运行时间是每两小时运行10min, 减少进水 BOD5 损失,提高进水 BOD5值; 3、运行情况分析 (1)进水流量调小后,水力停留时间在厌氧池中由原来的2h 改 为 2.5h,在氧化沟中由原来的13.4h 改为 16.7h,污泥在氧化沟中有 充分的生长时间, 有利于污泥浓度的增长和处理效果的提高,特别对 于聚磷菌,在厌氧池中利用充足的有机物进行充分的释磷,而在氧化 沟中则有更多的时间去吸磷,从而大大提高了除磷效果; (2)氧化沟中转碟减少后不但没有影响处理效果,反而由于内 源呼吸的减少,污泥浓度迅速增加

14、, 同时也大大提高了BOD5、CODcr的 去除率;另外也同是由于内源呼吸的减少或根除,微生物表面多聚糖 得到增加,污泥絮凝性变好,在二沉池中容易沉淀,从而出水SS大 大下降,出水水质变好;而增加的3 台推流器,保证了氧化沟中污水 的流速,避免了污泥的沉淀及厌氧呼吸的形成,从而也避免了厌氧释 磷的情况; (3)减少沉砂池运行时间,提高了进水有机物总量,有利于微 生物的生长和污泥浓度的迅速增加,为污水厂的运行奠定基础; (4)增大剩余污泥排放量,减少污泥龄,提高污泥活性,提高 磷的去除率。实践证明,在低负荷下,适当减小污泥龄,完全可以使 硝化细菌和聚磷菌的增殖周期接近一致,从而可以同时有较好的除

15、磷 脱氮效果; (5)由于转碟减少,好氧段减少,缺氧段增加,经过适当调整, 使脱氮效率也大大增加。 4、结论 (1)为了提高 BOD5 值,可减少沉砂池运行时间,尽量减少污水 在蓄水池中的停留时间,减少厌氧呼吸造成的营养损失; (2)实践证明,有机物负荷低对除磷效果的影响,可以用延长 厌氧时间和耗氧时间的方法来弥补; (3)在低负荷下,可以用调整污泥龄的方法来达到对氮磷同时 去除的效果,建议采用1215d(根据进水水质调整 ) ; (4)实践证明,在影响除磷的各因素中,最主要的是污泥龄和 氧化沟中的溶解氧。 (5)在低负荷下,应以除磷为主(根据进水水质调整 ); (6)在影响除磷各因素中, DO和污泥龄是关键因素; (7)在好氧区 DO建议在 24mg/l 。 5、建议 建议污水处理主管部门尽快建设完善支线管网,最大限度地保证 城市污水流入污水处理厂, 既可以使污泥有充足营养, 保证处理效率, 提高经济效益, 又可以提高环境社会效益, 最大限度地发挥巢湖污水 处理厂在保护巢湖、缓解巢湖富营养化方面的作用。

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