2月9日气化粑料机跳车事故调查报告.doc

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1、2月9日气化粑料机跳车事故调查报告 一、事故单位:XXX气化分厂二、事故时间:2013年2月9日16:05三、事故地点:气化渣水系统四、事故性质:责任事故五、事故类别:一般事故六、事故经过:2013年2月9日16:05,气化耙料机因电流高跳车,气化双炉开始减负荷运行。11日8:40,停B#气化炉,继续处理沉降系统。12日22:23气化B#炉点火成功,13日6:00气化双炉恢复满负荷运行。七、事故伤亡情况:无八、事故损失:影响甲醇产量960吨。九、事故原因分析:(一)直接原因:1、钢管掉入沉降槽底部,致使沉降槽底流泵P1404入口管线堵塞,煤泥无法正常处理,在沉降槽底部堆积过多,致使耙料机负荷过

2、高而跳车。(二)间接原因:1、耙料机本身设备质量较差,提升装置经常损坏。2、对沉降系统重视程度不够,技术人员、操作人员日常巡检管理不到位,故障处理不及时。十、事故责任认定及处理建议:十一、事故防范和整改措施:1、管理方面:(1)增加对沉降系统的视频监控,防止人为向沉降槽内投放异物。(2)加强巡检管控,具体到每班都有跟值班人员对沉降系统作重点巡检。(3)提高员工执行力,培养员工责任感,对出现的故障及时消缺处理,做到故障处理不过夜。2、技改方面:(1)对现有煤泥浆输送管线布置进行优化,确保煤泥浆输送和底流泵打量正常。(2)对现有药剂配方进行调整,在保证沉降效果的同时,尽可能降低煤泥粘性。(3)在临时煤泥贮存池增设泥浆泵,提高煤泥处理量。(4)对现有的3台底流泵进行改造,提高设备运行周期。

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