液力耦合器拆卸的先进操作法.doc

上传人:scccc 文档编号:12050986 上传时间:2021-12-01 格式:DOC 页数:6 大小:391.50KB
返回 下载 相关 举报
液力耦合器拆卸的先进操作法.doc_第1页
第1页 / 共6页
液力耦合器拆卸的先进操作法.doc_第2页
第2页 / 共6页
液力耦合器拆卸的先进操作法.doc_第3页
第3页 / 共6页
亲,该文档总共6页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《液力耦合器拆卸的先进操作法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《液力耦合器拆卸的先进操作法.doc(6页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、液力耦合器快速拆卸先进操作法烧结厂第一机修车间 张洪波液力耦合器是一种液力传动装置,又称液力联轴器,安装在电动机和减 速机之间。液力耦合器输入轴与输出轴间靠液体联系,工作构件间不存在 刚性联接,其特点是:能消除冲击和振动;两轴的转速差随载荷的增大而 增加; 过载保护性能和起动性能好 , 载荷过大而停转时输入轴仍可转动 , 不 致造成动力机的损坏 ; 当载荷减小时,输出轴转速增加直到接近于输入轴的 转速。液力耦合器在烧结厂 360/400m2 烧结系统中应用极为广泛,如四台大 型圆筒混合机、及大量的带式输送机上,据统计,烧结厂共用液力耦合器 ( )台。5610111.半联轴节 ;2.梅花垫 ;3

2、. 后辅室; 4. 骨架油封; 5. 轴承;6. 泵轮;7. 主轴;8. 轴承;9. 骨架油封; 10.涡轮易熔塞; 11.外壳 ; 生产中由于各种设备问题如:泄漏、烧毁、磨损等,需要频繁更换减 速机及耦合器,要修复这些下线的缺陷备件,需要频繁在减速机上拆装液 力耦合器。液力耦合器输出部分安装在减速机高速轴上,采用过盈配合, 有 0 0.03mm的过盈量。由于其结构复杂(见图一所示) ,拆卸存在很多困 难,有:1)外形大,重量大,操作不便,如 400m2 一混滚筒使用的耦合器直径达 1100mm;2)机壳为非常薄弱的铝合金材料,即使是小型耦合器,也无法使用较 省力的通用拔轮器;3)与减速机轴配

3、合部分(主轴)装有橡胶材料的密封圈,并半封闭在 耦合器机壳中,无法用加热法进行拆卸;4)与减速机轴配合的孔较深( L/D 2),加工精度很难保证,过盈量往 往超出所要求的过盈量,增加了拆卸难度;由于受以上很多条件限制,传统的拆卸方法是靠专用丝杠旋在耦合器 主轴螺纹孔内,不断旋入,顶到减速机轴上,继续旋转,使耦合器和减速 机轴产生相对位移,直至将耦合器拔出。这种方法费时费力,如360m2 二混圆筒混合机液力耦合器,直径 1000mm、丝杠 M64,在拆卸时需要用 1 2 米长的套管, 46 个人同时用力压套管,连续不停,用 68小时才能将耦 合器拔出。(见图 2)1、丝杠; 2、耦合器主轴; 3

4、、减速机高速轴为了提高液力耦合器更换速度,减轻职工劳动强度,设计制作了液力 耦合器拔出器,在更换液力耦合器工作中不断进行改进,在生产中推广应 用,成了更换液力耦合器的好帮手。 改造后的 360m2二混圆筒混合机液力耦合器拔出器结构图如下:图 3 液力耦合器拔出器1、千斤顶; 2、顶杆 1; 3、架子; 4、拉杆; 5、顶杆 2图 4 架子结构图图 5 架子零件图550105图 6 拉杆图顶杆1顶杆2工作原理及步骤:1、将拉杆旋入耦合器主轴螺纹孔内;2、将顶杆 2 穿入拉杆孔内;3、将架子套在拉杆上,尾部根据高度加支腿(对于一些装配过盈量小 的场合,也可使用通用的三抓拔轮器,但其易变性、拉脱,安

5、全系数低, 过盈量大的场合不推荐使用) ;4、安放千斤顶,各根据实际需要选择千斤顶的吨位,最大 50 吨;5、在千斤顶和顶杆 2 之间安放顶杆 1,根据千斤顶高度选择合适长度;6、压千斤顶,将耦合器拔出。强度校核:1 、抗拉强度校核由图可知,受拉危险断面在拉杆 M64螺纹处。已知: 螺纹公称直径 d=64mm,螺距 P=,拉杆孔直径 D=42m,m拉力 F=50 吨=500000N,材料为 45 号钢,拉伸强度极限 b=600MP。a求螺纹小径 d1:d1=×=62mm求危险断面面积 A:A=A1-A2=(d12-D2)/4= ×( 622-42 2)/4=1632.8 m

6、m2 求拉伸应力: =F/A=500000/= MPa < b=600 MPa 结论:抗拉强度足够。2、顶杆稳定性校核(1) 顶杆 2 的稳定性分析:顶杆 2 穿在拉杆孔内,在工作开始,完全受 拉杆孔的限制,不会产生弯曲;随着千斤顶不断顶压,顶杆 2 不断伸出拉 杆孔,当快要将耦合器拔出时,露出拉杆孔的长度最长,等于耦合器主轴 孔或者说减速机轴头的长度,所以对顶杆 2 的稳定性校核长度与耦合器主 轴孔的长度相等,为 165mm。L 2×165= = =33? 10式中:顶杆 2 的柔度; 长度系数,顶杆 2 伸出后属于一端固定,一端自由,查 表长度系数取 2;L 顶杆 2的伸出

7、长度, 165mm;i 危险截面惯性半径, mm,i=d/4=40/4=10mm。结论:因为 =33< 40,满足稳定条件, 所以可以不必进行稳定性校核。(2) 顶杆 1 的稳定性分析: 顶杆 1 的最小长度必须 165mm,最大长度 按千斤顶回缩到最短,千斤顶顶帽到顶杆 2 端面的距离 280mm进行稳定性 校核。L 1×280 = = =28式中:? 10顶杆 1 的柔度;长度系数,顶杆 1 属于两端铰支,查表长度系数取 1;L i顶杆 1 的最大长度, 280mm;危险截面惯性半径, mm,i=d/4=40/4=10mm。结论:因为 =28< 40,满足稳定条件,

8、所以可以不必进行稳定性校核。实施前后对比1 、实施前(1)拆卸费力,需加 10002000mm长的套管,需要 46 人同时压套 管;( 2)每拔一次耦合器,需要 68 小时;(3)每拆卸一次减速机需要 4 个班,每班 8 小时,仅拔耦合器需要 1 个班;(4)耦合器螺纹处磨损严重,磨损到一定程度后无法继续使用,减少 了重复使用的次数,增加备件费用;(5)拉拔力小,使用范围小,对于一些配合过盈量大的场合,无法完 成耦合器的拆卸。2、实施后(1)拆卸省力,仅需加 500600mm长的套管, 1 2人同时压套管;(2)每拔一次耦合器,需要 12 小时;(3)每拆卸一次减速机需要 4 个班,每班 8 小时,拔耦合器仅需要半 个班;(4)耦合器螺纹处磨损较轻,增加了重复使用的次数,减少了备件费 用;(5)拉拔力大,使用范围广,对于一些配合过盈量大的场合,仍能完 成耦合器的拆卸。液力耦合器拔出器一经研制成功,即投入了现场使用,并取得了良好 效果,多次拔出装配较紧、拉拔力较大的场合,并实现了快速、高效、省 力拆卸耦合器,减轻了工人劳动强度,提高了备件修复效率,为生产起到 了保驾护航的作用。此方法在皮带输送机液力耦合器的拆卸工作中同样可 用,并为其它同类联轴器的拆卸工作提供了参考依据。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1