润滑油调和灌装工艺的改进.docx

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1、针对目前润滑油调和灌装工艺存在的顶线量大 '存在产品质量隐患 等问题,通过多元回归分析确定了其主要影响因素;通过在现有的调和 灌装工艺中增加回流工艺,并根据不同管线及灌装线修订顶线规程,在 降低顶线量的同时,保证了产品质量,具有一定的经济效益。90润滑油调和灌装工艺 的改进李会云中国石油化工股份有限公司润滑油郑州分公司Service Station顶线;由是在润滑油灌装生产环节 切换产品品种时产生的油品,也即用 后续灌装产品桁前一批次残存在灌装 管线及灌装机中的产品顶出时产生的 油品,其作用是消除灌装机内和管线 中残存的前一批次油品对后续灌装产 品质量的影响,保证后续灌装产品合 格。通

2、常采用回调的方式对顶线油进 行处理,即按一定比例将顶线油作为 半成品油或基础油降级调入其他润滑 油产品中,由此会造成一定的利润损 失.如2009年生产齿轮油和液压油 产生的298 t顶线油降级做基冏油使 用,直接利润损失达22.8万元。此外, 不同类别顶线油降级使用可能会对润 滑油产品的质量造成一定的隐患。调和灌装工艺存在的主要问 题及解决措施调和灌装工艺存在的主要 问题根据润滑油调和灌装生产工艺流 程见图1。由于调和釜进油管线与出口管线 共用一部分管线,因此现有润滑油调 和灌装工艺存在的主要问题有:。每个调和釜到管上匚的容积以及 管汇出口到灌装机管线的容积不等, 无法根据各条灌装线的实际情况

3、确定 顶线油的切除量.。润滑油产品品种多,批量小, 而调和釜、灌装线数量少,导致不同 类别润滑油相互切换频繁,顶线油切 除量较大.顶线油降级使用造成利润 损失,同时存在一定的质量风险。影峋灌装产品首件检验结果的 环节多,如调和釜上一批次调和油品 的残留以及管汇出口管线上一批次灌 装油品的残留等.根据2010年13月灌装产品首 件检验100。(2运动黏度数据(表1 ), 利用多元回归模型确定各段管线上一 批次残留油品对灌装产品首件检验结 果的影响。会调管线进油口济油管线放油口管汇出口管线放油口意黄机图1洞清油调和才袋生产丁艺流利X1雷靛产品首件检*100 运动贴度敷摆片应100七I港找首件罐装油

4、品和末次和番上一!nt 管汇出口管线上 k a125 1225 86134019 1516 90215 3714 821030194610.8631037194612.1014.6919.08416.IM16.3416.3425 8825 8R516.0216.01S.215 1218 74R185618815214.9414.94714.9614.8710.319.4019.130W.Ztf19.1319.1314.4214.72917 1516.34163425 R6?5«61019 n«19 0Qin?150619 101119.521956195615.1215.0

5、11214.9614871U.319.4819.36!9I© 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http:/ Service Station92表2不同调和卡至管汇处的管线容积IK33MBR/L容积儿102121204152208253201189205291209202128206237210203197207293211112靠a不同管汇出口管线至各条装畿入口容积险转油品对麻生产线容双人C01齿轮油-4 1线” 一407C02内燃机油4L-1线.2O

6、L-3线407C03内燃M油41 绻 20L-3线335C04液压油4L-1线,20L-3线335C01齿轮油20L-6线450C02内燃机咕20L6线450C05内燃机油200L-7»S3006齿轮油200L-7线93C07,液压油200L-7 线93C06齿把油4L-温138C07液压油4L-世138COR内燃机油41 -2 线)38对于不同运动黏度油品混合后的 通用的运动黏度调和计算模型进行计算:igu混二2匕用叫(1)式中:U同温度下的混合运动黏 度;U)/混合组分在同温度下的 黏度;匕/混合组分的体积分数。利用多元回归模型:y =mlx1+rn?x2+m/3+fntx4+b

7、 (2) 式中:y灌装首件检验油品100 运动黏度的对数;A灌装油品100 T运动黏 的烛Q调和末次进原料油100 运动黏度的对数;x调和釜上一批次调和油品 loo。5运动黏度的对数;x4管汇出口管线上一的欠灌 装油品100运动黏度的对数;M1 灌装油品在灌装首件检 验油品中的体积分数;刀2调和末次进原料油在灌 装首件检验油品中的比例;叫一一调和釜上一批次调和 油品在灌装首件检睑油品中的体积 分数;m,管汇出口管线上一批次 灌装油品在灌装首件检验油品中的体 积分数;b常数。根据表1中数据进行多元回归, 得到:om /2.73% (体积分数);。团”,27% (体积分数); m于9.80% (体

8、积分数);。团广2.78% (体积分数);o b=0 ;。判定系数夕=1.0。由此可知:。判定系数A?为L00,说明灌 装首件检验油品100 运动黏度有很 好的相关性;。团:92.73% (体积分数),说 明灌装油嘉在灌装首件检验产品中 的比例与理论值100%相比还有一定差距;。小尹.27% (体积分数),说明 调和末次进原料油对灌装产品首件检 验结果的影响较小;。m与偿之和扣10.07% (体 积分数):说明'调和釜底出口到管汇 的管线残留油品是影响灌装产品首件 检验结果的主要因素,也是下一步工艺改进的重点;om亍-2.78% (体积分数),表 明管汇出口管线上一批次灌装油品对 本批

9、次灌装产品的首件检验结果基本 没有影响.度解决措施加强与调和釜内油品回流减少顶 线量根据设计图纸和现场测量计 算,不同调和釜到管汇处的管线容积见表2.混合运动黏度,采用国际 由表2可见,不同调和釜到管汇处的管线容积为112 299 L不等。 若按照小的管线容积确定顶线量, 则容易造成顶线量不足,造成产品 首件检验不合格;若按照大的管线 容积确定顶线量,则部分顶线量偏1,造成不必要的经济战失,同时增运就 加质量风险;若按能实际管线容积 确定顶线量,则生产操作比较麻烦, 容易出错.因此,建议桁管线内残留 油品通过与调和釜内油品回流的方 式来减少顶线量。根据管汇出口管线至各条濯装线 入口的实际容积确

10、定顶线量根据设计图纸和现场测量计算, 不同管汇出口管线到各条灌装线入口 的容积见表3。由表3可见:不同管汇出口管 线至各条灌装线入口容积为93 450 L不等。若按照容积小的确定£ 1994-2013 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved, © 19Q4-2013 Cliiiia Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. Service Station目汇处囿像窜髯机射回谑投用增

11、加3条回浪管线.密用低.约1力几增加15悔回流洽线,卧盅长.相用高约16万元空间及施工要求空间需求小.施T简单空间需求人.施T比较困南可实施性有空间满足置求现有空间不能满足,可实施 性小提作样式变化变化小.在调和结束的10 mln进行网 流.不会影响寝装的生产效率灌装的回流,增加渣装作业 疹节,回流后需要边行搅 拌,搅拌产生的气泡影响灌 装线和灌装生产效率I负线覆计项线量平均降部分值线油没病泊染,可做成丛描使用覆计曲线平均降低3%脑雄忠调和音刎管1处的管线是独立的.X M要调和结束前进行回流1次.井口 调和釜已特用内娣机油 齿匏油和液 用油3盘分开使用,回潦的油品为周 类油品,管线内残留小十0

12、.33% (雷 人饯留为80 kg.最小调和为24 1 Utt H讯小十网调般科即定的他饯 油加入比例为4%的麴定,,Id菠T艺和青到*尖机的管线分2K.分别为调和釜到管丁, ! 管r出口利滞装机.修中存 若罪拶测混妾线和啰装油品 的类别分小间胃线.故每次 漏装前均需要臼流.目需要 多次回流.回流过竹的野戊彩次文义河,油品质)»可用.本土.赠HISJS期较大.H不可控«4 2料优化方室的好比93管线号对应生产线J】线/k8C014L-1 线分别为0. 100. 200. 3004040()co?4I 1 观.?01 ,比分别为100. KXK 300和400C03-C04礼

13、-1线、201-密分别为0、80. 160、240和320C01-C0220L-6SL分别为。、110. 220、330440C05-C07200L-7线分别为0. 50. 100. 150和200C06-G084L-西分期为0. 70. 140. 21010280*6整后不同瞥城的质或顶线量,容易造成顶线量不足,造 若按照容积大的确定顶线量,会部分顶线量 偏大,造成不必要的经济损失。因 此,必须按照不同管汇出口管线至 各条灌装线入口的实际容积来确定 顶线量。优化工艺针对现有润滑油调和灌装工艺的 实际情况,提出2种工艺方室:。方案1:在管汇处增加内燃 机油、齿轮油和液压油的回流管线 3根,从管

14、汇处向调和釜回流.回 流工艺为:调和釜一出口管线一管 汇-回流管线一地槽(根据实际情 况可省略)1调和釜进口管线一调 和釜内,在调和结束前10 min开始 回流。方室2 :从灌装机前向调和釜 回流,需要在灌装机增加15根回流管 线。回流工艺为:调和釜一出口管线 一管汇灌装管线-回流管线一地槽 (根据实际情况可省略)一调和釜进 口管线一调和釜内。此操作在灌装前 进行。2种优化方室的对比见表4.由 表4可见,方套1施工简单,费 用低,操作简单,基本无质量隐患,并 且顶线油数量降低可观。因此,按照 方室1增加回流管线.根据管汇出口管线实际容积值 修改了灌装顶线操作规程,根据管 汇出口管线实际容积值,

15、桁顶线量 由原来的510 kg/批分别降低到不 同数值。调整后不同管线的顶线量 见表5.新工艺自2010年4月15日开始 实施。其中: 2010年1月1日4月15日, 顶线量为217 t,灌甥比次为772批, 平均批次顶线量为281 kg/批; 2010年4月15日一6月30日, 顶线量为211,灌装批次为155批,平 均批次顶线量为134 kg/批,顶线量 平均降低比例为52.3% ,减少直接经济损失10万元;。经过2个月的运行,未出现因 工艺优化导致灌装产品首件检验不合 格的情况。结论女调和釜至管汇处的管线残留油 品对灌装产品的首件检睑合格率影晌 比较大,其约占灌装油品的10% (体 积分数1成产品首件检验不合格;采用在管汇处增加内燃机 油、齿轮油和液压油的回流管线3 根,将管线残留油品从管汇处向调 和釜回流的新工艺,灌装产品的平 均顶线量由原来的281 kg/次降到 143 kg/次,减少了成本损失,同时 有利于消除质量隐患,有助于提高 经济效益。

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