138m2磁黄铁矿沸腾焙烧炉的设计及运行.doc

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1、硫酸工业,2010 ( 4):26 -28Sulphuric Acid Industry设计技术138 m2磁黄铁矿沸腾焙烧炉的设计及运行王国贤,左永伟,李正贤(铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司,安徽铜陵244001 )摘 要:介绍400 kt/a磁黄铁矿制酸装置138n?沸腾焙烧炉的设计及运行。详述在原料组成、工艺设计、总体 结构、给料方式、换热面布置等方面的主要特点。针对投运初期出现的沸腾层温度波动大尊问题进行了技术改造, 取得了良好效果。目前装置运行正常,达到设计目标。关僅词:硫酸生产;磁黄铁矿;沸腾焙烧炉;设计;运行中图分类号:TQ1II!.13*2 文献标识码:B 文章编号

2、:1002-1507(2010)04 - 0026 - 03硫酸工业,2010 ( 4):26 -28Sulphuric Acid Industry硫酸工业,2010 ( 4):26 -28Sulphuric Acid Industry铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分 公司800 kt/a硫铁矿制酸项目包括两套400 kt/a 硫酸装置,利用冬瓜山选铜尾矿磁黄铁矿精砂沸 腾焙烧生产硫酸,烧渣用于制造铁球团。第一套硫 酸装置于2007年8月投入运行,第二套硫酸装置 于2009年8月投入运行。在装置的设计过程中, 由于原料矿性质较为特殊,粒度细、磁硫铁矿含址 高、发热量大,培烧炉的设计成为个

3、难点。为此, 铜冠冶化分公司在奥图泰公司焙烧试验的基础上, 利用铜山矿20 kt/a硫酸装置进行工业焙烧试验, 获得相关操作参数,为设计提供依据。现将400 kt/a硫铁矿制酸装置沸腾焙烧炉的设计及运行情 况介绍如下。1原料条件磁黄铁矿精砂成分见表1,粒径分布见表2。硫酸工业,2010 ( 4):26 -28Sulphuric Acid Industry硫酸工业,2010 ( 4):26 -28Sulphuric Acid Industry表1磁黄铁矿精砂成分w, %sFeCuMgOCaOSiO2AgAsPbZnF37.554.630.060. 150.42I. 110.200.0070.00

4、70.03<0.005硫酸工业,2010 ( 4):26 -28Sulphuric Acid Industry注:黄铁矿中S与磁黄铁矿中S的比例为51. 71 :4& 29O表2蹑黄铁矿精砂粒径分布w9%<97 gm<74 pjn<53 gxn <43 pjn <38<33 pjn9996908656352焙烧炉设计单台焙烧炉的设计生产能力为400 kt/a,即 1 200 t/do2.1工艺设计由于原料粒度较细,为使烟尘率不至于过高, 焙烧强度不宜取过高,但是焙烧强度过低,不仅会 使炉体过大而增加投资,也会带来沸腾床不稳定的 后果。根据入炉矿

5、的粒径,结合考虑床层内冷却管 束的磨损量与气速的关系,设计选择了较低的焙烧 强度,约为10t/(dn?),焙烧面积为138 m2o为 确保烧出率达9& 7%,在焙烧炉过渡段添加二次空 气,控制二次风量约为总风量的25% ;同时选择较 高的焙烧温度(850X:)和较长的炉气停留时间。沸腾层内多余的热量全部采用冷却排管移走, 通过增减冷却排管的数蜀合理调整冷却面积,适应 炉料含硫址或投矿呈的变化,使床层温度稳定。当 烟气出口温度超过设定值时,用二次空气降低温 度。焙烧炉岀来的烟气直接进废热锅炉,使大部分 废热得到利用。由于磁黄铁矿焙烧放热量大,开车 初期吨酸产汽蜀达到1.41。收稿日期:2010 -0308。作者简介:王国贤,男,铜陵有色属集团控股有限公 司铜冠冶化分公司工程师,从事生产技术管理。电 话:13856234273 ; E-mail: wangguoxian_074 126. comG

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