总起动电气试验措施.doc

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1、#3 机组总启动电气试验方案批准:审定:审核:编写:总启动电气试验措施1. 开机电气试验应具备的条件1.1 #3 机所有大修工作结束, 所有有关工作票收工, 所完成大修项目通过验收,并无妨碍开机试验的缺陷。1.2 有关试验场所卫生状况良好,道路畅通,照明充足,通讯方便且备有足够的消防器材。1.3 试验用的仪器仪表、记录表格等准备就绪,试验期间的系统方式、并网方案得到批准,机、炉、电的联锁试验已完成。1.4 试验人员应熟悉本方案,做到分工明确,责任到位。2. 试验前的准备工作2.1 集控室的准备工作2.1.2 仪控人员解除发电机并网带初负荷、发电机联跳汽轮机逻辑。2.1.3 在集控室空出一台CR

2、T 专供电气试验用,备一部专用电话用于指挥电气试验。2.2 继电器室的准备工作2.2.1 在继电器室备一套有关的电气图纸、保护定值单及保护装置说明书,以便查阅。2.2.2 发变组保护屏的准备工作a 在发变组保护屏检查保护的定值应按定值单设定好。b 在发变组保护屏将过压保护的定值按1.15U e ,0S 设定好。c 解除发电机联跳汽轮机的联锁。2.2.3 厂用电快切屏的准备工作在快切屏退出 6kV 工作电源进线开关3601 、3602 、3603 跳合闸出口压板,退出6kV 备用电源进线开关3610 、3620 、3630 跳合闸出口压板。2.3 发电机平台的准备工作在发电机附近接一只直跳励磁开

3、关的紧急跳闸按钮,接于励磁调节器柜的3X1 :81 、82 端子上,经试验正常后作好标记,以免误碰。2.4 发电机出线层的准备工作2.4.1 在发电机出口 CT、PT 处备足临时照明灯。2.4.2 准备足够的 PT 一次保险。2.5 6kV 开关室的准备工作2.5.1 依次将 6kV 母线 3A1 、 3A2 、3B1 段工作电源进线开关3601 、 3602 、3603 推到试验位置,确认拉合正常后再推出开关柜。2.5.2 准备一副 6kV 一次系统核相棒。2.5.3 将 6kV 工作电源进线分支PT 推入工作位置。2.6 励磁设备间的准备工作2.6.1 在励磁柜的一侧设置“监测记录仪”一台

4、。用于电气试验的测量、录波、打印和记录。其接线见下图。.定子电压并入以下端子: A 相:4X2 :97B 相:4X2: 98C 相:4X2: 99.定子电流串入以下端子: A 相:4X2 :105B 相:4X2: 106C 相:4X2: 107N 相:4X2 :108 .励磁电压: UL :励磁电压正母线UL :励磁电压负母线.励磁电流: IL:分流器IL:分流器2.6.2准备示波器一台、数字万用表两只,专用试验线若干。2.6.3将手动给定低限调整为0。2.6.4在励磁调节屏旁装设一部直通集控室的临时电话,保证通讯畅通。2.7 500kV升压站的准备工作2.7.1 断开 5003 开关,断开

5、50032 、50031 隔离开关。2.7.2 断开 500327 接地刀闸。3. 试验前的检查工作3.1500kV 升压站3.1.1 500kV系统方式检查a.检查 5003 开关在分闸位置,直流控制电源已拉开,保险已取下。b. 检查 50031 、 50032 隔离开关在断开位置。c.检查 500327 接地刀闸在分闸位置。d.检查 5003 开关机构操作箱接线完整, 弹簧机构正常,开关本体无报警信号 ,密度表、压力表指示正常。3.1.2 母线 PT 端子箱a.检查端子箱接线完整,螺丝紧固。b. 检查 PT 二次保险正常。c.将电压控制开关和控制保险切到“投入”位置。3.1.3 检查 50

6、03 开关 CT 端子箱内 ,接线正确 ,二次回路无开路。3.2#3 主变3.3.1 检查 #3 主变周围无杂物,油位正常,接地状况良好,无渗漏油现象,温度指示正常。瓦斯继电器安装方向正确,其内部气体已放净,各蝶阀均处于开启状态。3.3.2 检查主变冷却风机电源已送入,风机起停运转正常。3.3.3 CT 端子箱接线正确、标记正确,CT 二次回路无开路。3.3.4 检查主变高压侧500367 接地刀闸在断开位置。3.4 #3 机 3A 高厂变3.4.1 检查高厂变周围无杂物 ,油位正常 ,接地状况良好, 温度计指示正常。 瓦斯继电器安装方向正确,其内部气体已放净,各蝶阀均处于开启状态。3.4.2

7、 检查高厂变冷却风机电源已送入,风机起停运转正常。3.4.3 用 2500V 摇表测高厂变低压侧的绝缘电阻及吸收比应合格。3.4.4 检查所有 CT 接线正确,二次回路无开路现象。3.5 #3 机 3B 高厂变3.5.1 检查高厂变周围无杂物 ,油位正常 ,接地状况良好, 温度计指示正常。 瓦斯继电器安装方向正确,其内部气体已放净,各蝶阀均处于开启状态。3.5.2 检查高厂变冷却风机电源已送入,风机起停运转正常。3.5.3 用 2500V 摇表测高厂变低压侧的绝缘电阻及吸收比应合格。3.5.4 检查所有 CT 接线正确,二次回路无开路现象。3.6 6kV 开关室3.6.1 检查 6kV3A1

8、、3A2 、3B1 三段母线的工作电源进线开关3601 、3602 、3603 已退出。3.6.2 工作电源进线分支PT 的检查检查 PT 接线正确,二次回路无短路。3.6.3 工作电源进线 CT 的检查检查 CT 接线正确,二次回路无开路。3.7 励磁设备间3.7.1 检查试验接线已准备就绪。3.7.2用 500V 兆欧表测量励磁主回路的绝缘电阻应大于 0.5M 。3.7.3检查总启动试验的接线工作已经完成,各表计的量程选择正确无误,用途标记明确。3.8 发电机出线层3.8.1 检查发电机中性点变压器箱的接线正常。3.8.2 检查 PT、 CT 端子箱接线完整,螺丝紧固。CT 二次无开路现象

9、, PT 二次无短路现象。 PT、CT 二次接地正常,投入PT 二次小开关。3.8.3 用 2500V 兆欧表测量发电机定子绕组的绝缘电阻应合格。3.8.4 检查 PT 一次保险完好,一次中性点接地正常。3.8.5 检查微正压装置起停正常。3.8.6 合上发电机中性点隔离刀闸。3.9 励磁变3.9.1 检查励磁变周围清洁无杂物,温度计指示正常。3.9.2 检查励磁变 CT 端子箱接线完整,螺丝紧固,CT 二次无开路现象。3.10 发电机平台3.10.1发电机侧a.紧急跳闸按钮接线已完成,励磁开关跳闸正常b. 用 1000V 兆欧表检测发电机轴承座绝缘电阻不低于0.5M 。c.检查发电机氢气纯度

10、、压力符合要求。d. 检查发电机定冷水已投入,指标满足要求。3.11 继电器室3.11.1在保护屏检查其接线完整,螺丝紧固,CT 二次无开路现象。3.11.2检查发变组保护定值正确,发电机过压保护定值临时为1.15U e、 0s。3.11.3投入 5003 开关控制电源。3.11.4解除电跳机功能。3.12 集控室3.12.1检查仪控人员已将并网带初负荷逻辑解除,电气联跳汽机逻辑已解除。3.12.2在控制台远方拉合励磁开关正常。4. 总起动电气试验的方法、步骤4.1 发变组空载试验及调节器手动升压4.1.1 汽机稳定在 3000 转分,4.1.2 关于 PT 的检查a.确认发电机 1PT 、2

11、PT、 3PT 一次保险已投入b. 确认发电机 1PT、2PT 、3PT 小车在运行位置c.确认 6kV 工作电源进线分支PT 已投入工作位置d. 确认各 PT 二次开关在合位4.1.3 调节器手动通道升压试验在励磁调节器旁近控操作a.检查调节器方式在 " 手动 "位b. 合上励磁开关c.检查发电机起励电压正常d. 用手动通道调压按钮升压,其值应能在0.85 1.05Ue 范围内连续可调,发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象4.1.4 发变组空载特性录制a.手动增磁,使发电机出口PT 二次升到 20Vb. 检查各 PT 回路应无短路现象c.继续升压,每升约20V 稍停,

12、直到 105V 后再减磁,将电压降到最低,调节中记录 Uab 、 Ubc 、Uca 、 UL、 IL 值。(做上升、下降曲线时,要单方向调整增、减磁)4.1.5 发电机二次电压相量测试发电机电压升到额定值 (二次 100V) 以后,测量电压幅值及相位4.1.6 系统恢复a.减磁至发电机电压为最低,跳开励磁开关d. 将发电机过电压定值按定值单恢复4.2 调节器自动通道升压试验4.2.1 检查自动调节通道在低限位4.2.2 检查调节器方式开关在"自动 "位4.2.3 合上励磁开关4.2.4 检查发电机起励电压正常4.2.5 检查发电机电压升到额定值的调节过程中,超调量不大于15

13、 ,调节时间不大于10 秒,电压摆动次数小于3 次。4.2.6 用自动通道调压按钮升压,其值应能在0.85 1.10Ue范围内连续可调,发电机电压及励磁电流平稳变化,无跳跃现象。4.2.7 将自动给定调到低限位4.2.8 断开励磁开关4.3 自动、手动通道切换试验4.3.1 自动通道电压稳定在额定值。4.3.2 检查两给定电压差值不大。4.3.3 起动录波后,投手动通道,此过程发电机电压变化不应太大,且较为平稳。4.3.4 进行 c 相试验,将手动切到自动。4.4 10 阶跃响应试验4.4.1 自动通道电压稳定在额定值。4.4.2 调节器的测量单元经电位器使Uf 降到 90 。4.4.3 起动

14、录波后,将外接电位器断开,录取10 的上阶跃响应。4.4.4 待 Uf 稳定后,再次起动录波,将外接电位器投入,录取10 的下阶跃响应。4.4.5 拆除试验线 , Uf 稳定到额定值。4.5 发电机灭磁时间常数,定子残压及一次相序测量4.5.1 检查发电机电压在额定值。4.5.2 起动录波后,跳开励磁开关,录取灭磁时间常数及转子电压幅值。4.5.3 测量发电机一次、 二次残压,在二次残压小于1V 时,测量一次电压的幅值、 相序。注意:测量时必须戴绝缘手套,穿绝缘靴。4.5.4 减磁至发电机电压为最低,跳开励磁开关4.6 自动准同期假并列4.6.1 同期电压的引入a.确认 50031 、5003

15、2 隔离开关在断开位置b. 在发变组保护C 柜后,将 50032隔离开关的常闭辅助接点断开,常开辅助接点短接,将 500kV#2母线电压引入同期装置。4.6.2 在 DCS 操作进行 5003 断路器假并列a. 在集控室 DCS 投入自动励磁装置b. #3 发变组自动升压至额定c. 在 DCS 按下同期装置投入工作位置命令d 在 DCS 操作投入 #3 机同期请求e. 在 DCS 监视由 DEH 来的自动同期装置允许的信号收到f. 在 DCS 按下同期合闸命令g 检查同期电压已经引入同期装置,且同步表的旋转方向正确h 在 DCS 按下启动同期工作指令i由同期装置完成同期假并列,合上5003 开

16、关j. 退出同期装置,手动跳开5003 开关k 发变组保护 C 柜恢复 50032 隔离开关位置接点的接线4.7 发变组并网4.7.1 恢复并网带初负荷信号 ,恢复发变组出口开关位置接点连线,拆除励磁开关的紧急跳闸按钮。4.7.2 恢复电跳机联锁保护,在发变组保护A、 B、C 柜投入关主汽门出口压板,投入5003 开关的跳闸压板。4.7.3 合上 50032 隔离开关。4.7.4 当满足并网条件时自动合上5003 开关。4.8 发变组带负荷后的试验4.8.1 6kV 二次核相在厂用快切装置屏,对6kV 工作电源进线 PT 和 6kV 母线 PT 进行二次核相。4.8.2 当发变组带 15 负荷

17、后,检查有关保护的方向:母差、失磁、失步、逆功率方向检查4.8.3 励磁调节器的试验 . 无功调节稳定性检查调节器运行 ,发电机无功输出稳定。分别进行增减磁操作 ,发电机无功变化应均匀。b. 调差试验调节器运行,选调差系数为-2% ,发电机带一定无功时投入调差,检查调差极性。 . 低励限制试验在合适工况下,做低励限制试验。手动减磁,降低发电机无功,减磁至低励限制动作,信号发出,励磁不能再减小d 过励限制试验在合适工况下,做过励限制试验。手动增磁,至过励限制动作,信号发出e.v/f 压频试验在合适工况下,做v/f压频试验试验。通过手动升压(发电机机端电压),达到定值后, v/f 压频保护动作,信

18、号发出4.9 厂用电源切换试验厂用电源切换试验由电厂运行人员按操作票执行。5. 安全措施5.1 全体工作人员必须密切合作,服从指挥,不准擅自离岗。5.2 试验人员完成操作、测量或监护后应立即汇报并作好记录。5.3 试验人员应严格执行安规的有关规定及操作规程。5.4 设备监视人员必须密切注意设备的运行情况,若有异常应及时汇报,若情况紧急,可以先断电源再作汇报。5.5 试验中,若锅炉出现异常须中断试验时,应对发电机迅速手动灭磁。5.6 现场应做好防火、防雨及安全保卫工作。5.7 试验时当值人员应做好事故预想,配合试验人员在发生事故时及时进行处理。附录总起动电气试验人员分工名单总指挥 :指挥:技术监督:安全监督 :设备操作 :当值运行人员设备监护 : 发电机:变压器:励磁柜:保护屏:出线层 :6kV 开关室:数据汇总:

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