反渗透工程各种现场问题案例简析.docx

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1、反渗透工程各种现场问题案例简析案例一: 系统基本信息: 原水:自来水,工艺流程:原水 -> 超滤 -> 反渗透。症状: 随着运行时间延长,出水电导越来越高,半年后脱盐率只有87%。现场检测:超滤每 30 分钟反洗一次,并投加次氯酸钠杀菌,反渗透进水余氯浓度0.20.4ppm。结论: 膜被严重氧化案例二:基本信息: 原水:井水,工艺流程:井水 砂滤 - 炭滤- 反渗透症状:运行 3个月后,产水流量在短短 1 周内从 65t/h 降到 25t/h 。现场检测:SDI值测不出,絮凝剂投加量达到14ppm打开一段压力容器发现膜已经都为棕黑色,疑为絮凝剂 投加过来量。对策:进行酸碱清洗,产水

2、量恢复,降低絮凝剂投加量至 23ppm,SDI达标。收获:刚运行时,由于井为新打井,出水浊度高,絮凝剂投加量大,运行 3个月后,井水浊度大大降低, 而没有调低絮凝剂投加量,导致产生絮凝剂过量污染案例三: 系统信息: 原水:黄河水自来水,流程:多介质 - 活性炭 - 反渗透 症状:运行 1 个月后,产水流量大幅度下降,清洗后即可恢复,一个月后又下降。 现场检测:SDI合格,取出二段最后一只膜称重达 22KG(标准重量14.5KG),说明结垢严重。 对策:先彻底清洗反系统膜元件,再选择适当的阻垢剂(经测原水中钙硬度为 5mmol/l ) 启示:往往一些最低级的错误,在设计时却没有解决好,造成了系统

3、的问题案例四: 基本信息: 0.5t/h 小系统,用 2 支 4040膜并联,水源为地下水电导 2000 工艺流程:原水 - 砂滤- 炭滤 - 软水器 - 反渗透 症状:运行 1 周后,产水量降低一半,简单用酸清洗后流量恢复, 1 周后又降低至一般,清洗不能恢复。 现场检测:取出膜元件, 发现农水侧有大量白色水垢, 称重发现膜增重 2.5kg ,且发现并联的一只膜堵塞严重, 另外一只堵塞较轻。对策: 加大软水器选型,多添树脂,每天再生,将膜单只彻底清洗,系统再投运。结果:1 个月后仍正常运行。启示:由于最先软化没有做好,导致 2 只膜都严重结垢,产水量下降,第一次清洗时,由于膜是并联,并 且结

4、垢的疏松程度不同,导致只有其中 1 只完全洗干净,而另外一只仍然堵塞严重,说明偏流在系 统运行和清洗时都是普遍存在的,需要注意。案例五:系统基本信息:自来水,电导 490,水温20。采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器并联。 症状:装入膜后调试,产水电导 20,脱盐率达不到 98%现场检查:对单个压力容器作探管试验,数据为: 5.6, 5.7, 9.0, 25.7, 21.7, 22.6,;5.4, 5.7, 7.5, 12, 15, 27。说明一个压力容器中膜之间联结件密封不好,另外一只压力容器端头密封有问题。拆出膜 元件,发现膜元件外表面有大量油腻腻的东西,且膜中有大量活性炭细粉。对

5、策: 重新用甘油安装,且更换压力容器端头所有密封圈。结果:产水电导 <7.0启示: 对于小压力容器,特别是不锈钢压力容器,加工精度差别较大,往往存在微微的渗水(注意不是泄 漏!),导致产水电导偏高。并且不锈钢容器内有的有防腐油脂,建议装膜前好好清理干净不锈钢 压力容器。案例 6:系统基本信息:原水扬州自来水,温度 32,电导 440, 3t/h 双级反渗透工艺流程:原水箱 - 砂滤- 炭滤- 一 级反渗透-中间水箱-二级反渗透。一级反渗透采用 4支RE8040-BE膜,2芯压力容器串联。二 级采用 2支膜串联。症状:调试时, 1 级产水电导 12,二级产水电导 6(调试人员说加碱了) ,

6、调不下来。现场检测:测一级 2支压力容器 2端中心管出水电导: 3, 4, 5, 15;说明 1 个压力容器(又是不锈钢! !密 封不好)。对策:更换1级压力容器端头o型密封圈,仔细调节二级反渗透进水加碱量 (加碱流程最好达到18 米,反应时间在 30秒以上效果最佳)结果:调整后,一级产水电导 6.9,二级产水电导 1.2启示:不锈钢压力容器的渗水仍然是大问题, 二级加碱调节的尺度需要把握好, 可以通过控制进水PH浓 水电导,加药量需要微调,有时还需要回调。案例 7: 关于反渗透产水口感的讨论: 在系统脱盐率达标的情况下,为什么口感会有差别,为什么反而脱盐率低一些口感反而有可能改 善?口 有时

7、纯净水发甜,有是发苦,原水由于各种杂质较多并且各种味道相互掩盖,使人的味蕾受到了一 定程度的蒙蔽。反渗透产水比较纯净, 能够引起发苦的微量的钙镁在纯水中的相对刺激能力提高了, 对味蕾的影响有所加强,舌根两侧能微微感到苦味。另外, ph 对味觉得影响也比较大。案例 8:系统信息:电镀废水,电导 4000,温度 31,工艺流程:砂滤 - 炭滤 -反渗透9 支膜, 3 芯压力容器 2: 1症状:产水电导 120,浓水黄色浑浊现场检测:SDI 测不出, 5 秒钟膜片堵死,回收率达到了 70% 对策:改造多介质过滤器和活性炭过滤器,降低 SDI 值,降低回收率至 60% 结果产水电导 70,运行稳定启示

8、: 与处理一定得做好,回收率不要超过太多,造成反渗透膜的负荷过大。关于各种排列的建议回收率 在以后论述案例号外 1:关于系统回收率对于反渗透系统的回收率, 很多工程公司特别是小工程公司有很大误解, 普遍认为最多的数据有 75% 和 50% 其实系统的回收率与水源水质条件,膜的数量和流程长度,系统是否有回流等条件相关。关于 75%:条件是普通苦咸水,系统流程为 12 米 典型流程长度与回收率关系:18%/1米; 32%2米; 50%/4米; 58%6米; 68%8米; 80%/12米; 90%/18米典型误解:一半一半( 50%):好多小膜系统 12 支膜,在没有部分回流的情况下,好多工程公司认

9、为浓水和产 水比例为 1:1。其实这种观点是错误的,得看你用了多少只膜串联,没有回流情况下,1 只膜和 4只膜回收率可能一样吗?75%(21排列):一些人认为,我按照 2:1 排列了亚,应该可以达到 75%回收率亚。同样,还是得 看膜的串联流程。案例 9:系统背景:自来水,电导380,温度25;系统流程:原水-砂滤-炭滤-反渗透;一只RE4040-BE膜 症状:调试时,压力在 9公斤时,产水电导 9,提高压力至 12公斤时,产水电导在 22 现场调查:了解到,砂滤装砂后冲洗 5 分钟就投运;取出膜元件在清水桶中上下冲洗,可见桶底有大量石英砂 颗粒 结论:由于砂滤冲洗不彻底,导致石英砂进入膜元件

10、,在膜表面留下轻微划痕,造成压力提高时透 盐率增加。启示:系统调试时,“心急吃不了热豆腐” ,必须彻底冲洗砂滤和炭滤罐, 特别是大的系统更是如此。 当然, 有人会说,我做了好多年水处理了,都是简单一冲就没问题了,但是往往调试十个工程遇到一个这 种原因的,哭都来不及。建议调试时,还是别太心急吧,让它冲着,一边歇会儿先。案例 10:系统背景:井水,电导700,工艺流程:砂滤-炭滤-软化-反渗透,4支RE4040-BLF串联。症状:调试时,总产水电导 20,测各压力容器电导都为 20多。现场检测:注意!压力容器为两芯装的不锈钢! !(最讨厌不锈钢!),取出膜元件,检查压力容器端头 O 型密 封圈发现已经被切损坏。好多调试人员认为安装时很紧密封就会好,这是一个大误区,只有力度合适 的推入才能说明密封完好。同时,发现原水电导 700,而软水器后电导为 1500。对策:将压力容器端头小O型圈换细一点点的,同时用甘油充分润滑后装膜;软水器彻底冲洗干净。结果:产水电导 8.5启示:不锈钢压力容器的小 O型圈问题多多,同时调试时,不能心急,要把预处理彻底冲洗干净,当然包 括软水器了。

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