【工作总结】车间生产月度工作总结.docx

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1、第 1 页 车间生产月度工作总结 特征码 GTITNBApYfRTXBTxTMfW 1;九月份车间生产正常,日产量维持在 800010000 支左右, 由于车间人员短缺,排气工序只能开启 1.5 个,即白天开两个, 晚上开一个。产量能够确保在 10000 支上下。 2;质量方面,小管出现质返损比较多,原因是小管市场需 求量比较大,车间开启了 4 个镀膜机应急,临时改装拼凑了小 管转架,出现上下高度不一,颜色不一致和圆头划膜的现象居 多。在生产中改造,我们协同机加工又加工了 150 个小管管托。 现此现象已经解决。 3;出现质返损比较大的原因还有外管脏的现象,主要是由 于处理北厂积压管和改制管,

2、利用近 1 周时间车间已经处理完 毕。 4;排气工序出现杀尖内吸的现象比较多,主要原因是由于 前道工序结尾机不同于手工接尾,较粗,致使排气工序出现操 作难度较大。此种现象我们解决起来也确实有一定难度,因为 圆排振动量较大。车间也一直未停止试验,我们也在寻求拉封 机与圆排的最佳结合点。 5;车间出现在镀膜工序的过程损比较大,原因出在装管车 第 2 页 及潜送线上。首先现有内管装管车需要改造,计划已经提报, 10 月 15 日,加工件能够到位。现在每班车间镀膜工序的过程 损内管要在 200 支上下,按成本价 3 元一支计算,就要 1200 元, 一个月下来就要 36000 元,所以此问题需尽快解决

3、。 6;车间出现在封口工序的过程损是由于遣送线造成的,前 期外管遣送线在拐弯处,厂家采用定向旋转轮强制小车拐弯, 致使小车车轮的橡胶层与轮体分离,这样一来,小车在运行过 程中就会出现颠簸。致使内外套管之间互相撞击,造成破损。 现车间已经将定向轮取消,在小车拐弯处加装盖板,此种现象 已经解决,但小车车轮得急需更换,考虑设备未验收,车轮问 题是否由厂家协调购买。 7;清洗机连续运转近 1 个月以来,出现问题及时解决,现 在存在的问题主要是门隔断层出现错位,厂家改造的轮安装后, 效果不明显。还有安装的车轮运行轨道槽,自动注水的效果不 明显,现车轮出现了一只断裂的现象。整体来看清洗机大的问 题已经没有,主要还是门升问题急需解决。 8;工艺性能方面,8、9 月份车间合格率分别为 99.96 和 98.65。下一步我们将继续努力。 9;车间 6s 管理,这段时间确实有些欠缺。不讲理由,今后 加强。 10;下一步,我们本月要进行人员整合在产量方面有所增长, 要力争日产保 13000,突破 14000,靠近 15000。 第 3 页 11;连镀生产线调试完毕后,我们将按现有的工艺思路调整 一套性能优良的工艺参数。 12;6s 管理我们将继续加强。

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