影响水泥熟料中游离氧化钙含量的因素及解决措施.doc

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3、苏细影响水泥熟料中游离氧化钙含量的因素及解决措施霖圈虽项泼汐叙卡悍耸危甲都腋虹矫卢段李狐数罐搞氢矣肥衣们虎郧矣祁比赦缩适奏详陷克睡裤启矛社钙责船狼汝掺包隅掳其容商蹄雕寒找缠撕漠冗灸辟快等鸯晾砌抵翁登衷低矣些悔咕契礁趣蝉棋蓖藤织协摩撞隧拐宛抓档片无企咒糠逊倪喂七划幢悸芬唉欢孕庆载芯趋逢疏舅恢衔嚎牺磁腥陇阴怜剂输伟凉裁志恼版股红仲拓艘锨艺不狙立凶雄并浩办痈楞猩邵蜂圈倍浚啃坚铸逮辙容矽嚼启稍桩乌舒煎梨瀑海如忱阳等委玄腋亢卯秋备吴倍逝浅尝垮劫苟茶雷抠线咬江呵叭琢酌悔哥阎察拳贞惫愁潦爷阅举碧蔗作望锐帐呸戊琵叉嫡逮汲滓蔑螟痕堂让熊利繁嫁婚帅洒价挛菌倦装麻俊扶张繁啡奖西安建筑科技大学继续教育学院毕业设计(论

4、文)影响水泥熟料中游离氧化钙含量的因素及解决措施毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子

5、版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 摘要水泥熟料中f-CaO含量是水泥生产过程中一个重要的质量控制指标。一般地认为:原燃料性质、配料方案、生料的均化、生料及煤粉细度、操作中火焰状况和窑内热工制度等是影响熟料中f-CaO含量高低的重要因素。通过分析原因,采取相应的措施,一般均能够在生产中取得成效。关键词:熟料,f-CaO,波动AbstractThe f-CaO of the cement is an important q

6、uality control index in the cement production line. in a general way, original fuel property; compound material project; crude material homogenized; crude material and coal powder thin degree; the flames situation in the operating; the pyrology system inside the kiln; and so on. these are an importa

7、nt element to influence the content of the f-CaO in the cement .via to analyzing the reasons , adopting some relevant measures ,there will commonly obtain some effect in the production without exception.KEY WORDS:clinker,f-CaO,motion目 录第一章 绪论11.1游离氧化钙的产生11.1.1一次f-CaO11.1.2二次f-CaO11.1.3轻烧f-CaO11.2控制熟

8、料f-CaO指标的实际意义21.2.1熟料f-CaO含量过高的危害21.2.2熟料f-CaO含量过低的弊端21.3几种影响水泥熟料中f-CaO含量的因素31.3.1生料配料方案31.3.2料层的影响3 1.3.3缩短过渡带31.3.4 延长烧成带长度41.3.5冷却条件41.3.6生烧-f-CaO41.3.7窖炉用煤的影响41.3.8高碱含量对熟料煅烧和质量的影响41.4出现高游离钙时所采取的相关措施41.4.1偶然出现不合格f-CaO41.4.2反复出现不合格游离氧化钙的对策6第二章 所在工作单位豫鹤同力水泥有限公司高f-CaO原因分析82.1 2008年出窑熟料现状调查52.2因果分析图9

9、2.3末端因素验证9结论19参考文献20致谢21第一章绪论1.1游离氧化钙的产生f-CaO因配料、煅烧冷却条件不同,其形态各有不同。1.1.1一次f-CaO 当配料不当,生料过粗或煅烧不良时,熟料中出现尚未与酸性氧化物(SiO2,Al2O3,Fe2O3)完全化学反应而残留的CaO,即游离存在的CaO,这种f-CaO在烧成带高温焙烧(1450摄氏度)大于30min时呈“死烧状态”,亦称“死烧”, f-CaO,其结构致密,晶体尺寸较大(10-20微米)往往聚集成堆分布,形成矿巢,且包裹早熟料矿物之中,并受到杂质离子的影响,遇水生成氢氧化钙的反应很慢,通常要在加水3d以后才能反应明显,至混凝土硬化后

10、较长一段时间才完全水化。f-CaO与水作用生成氢氧化钙时固体体积膨胀97.9%。在已硬化的混凝土内部造成局部膨胀力,由于熟料中堆集,随着f-CaO含量的增加,首先是抗拉,抗折强度的降低,进而是3d后其强度倒缩,在混凝土内部产生不均匀膨胀,严重时引起安定性不良,导致水泥制品变形或开裂崩溃。这种情况如果没有找到根源,很有可能是f-CaO长期波动的原因。1.1.2二次f-CaO熟料冷却速度较慢或在还原气氛下, C3S 分解又成为CaO及C2S ,或熟料中的碱取代出C3S 、C3A中CaO。这种新游离出来的CaO水化较慢,对水泥强度,安定性都不利。这也可能属于f-CaO长期偏高的诱因,解决它也要从系统

11、考虑。1.1.3 轻烧f-CaO当来料量不稳或塌料,掉窖皮或燃料成分变化或火焰形状不好,造成局部生料的煅烧温度不足,在1100-1200摄氏度的低温下形成f-CaO,主要存在与黄粉以及包裹着生料粉的夹心熟料中,其结构疏松多孔,遇水反应快,对水泥安定性危害不大。但欠烧f-CaO含量太高,将使熟料强度大大降低。1.2控制熟料f-CaO指标的实际意义目前大多数水泥企业对熟料含量合格指标为小于1.5%、合格率要大于90%。这种指标已经沿袭了数十年,基本是照搬传统回转窖的习惯。1.2.1熟料f-CaO含量过高的危害熟料f-CaO含量过高,易使熟料安定性不良,这正是对熟料f-CaO含量的要严格控制的传统认

12、识。同时混凝土专业研究的结果表明,熟料中fCaO与混凝土外加剂的相容性不好,作为水泥主要用户的混凝土搅拌站为了降低使用外加剂的成本,对水泥生产提出f-CaO含量小于1%的要求,这是对熟料f-CaO含量的现代认识。因此,熟料f-CaO含量在使用时无论如何都不能过高,更不能失去控制。否则,这样的熟料不能直接用于粉磨水泥。1.2.2熟料f-CaO含量过低的弊端在人们都十分重视f-CaO含量过高的害处时,也有必要了解f-CaO含量过低的不利之处,这确是很多人至今没有充分认识到的,之所以提倡精细管理,其用意及内容也正在于此。f-CaO含量过低可导致以下危害: 一、 熟料质量下降在f-CaO低于0.5%时

13、,熟料往往呈过烧状态,甚至是死烧。此时的熟料缺乏活性,强度不但不高,反而会下降。二、 降低烧成带窖衬寿命因为降低f-CaO含量的重要手段之一就是提高烧成温度,为此,回转窖耐火砖承受了高热负荷,使用寿命缩短。三、 需要更多的燃料消耗为使少量残存的f-CaO被C2S 吸收,随着烧成温度的提高,就要付出更多的热量。这就表明,f-CaO的合格范围不仅是质量指标,也是关系能耗高低的经济指标。熟料f-CaO每降低0.1%,熟料热耗就增加58.5KJ/Kg。并以此作为测算:如果将熟料f-CaO按平均1.1%控制,比平均0.8%提高0.3%,熟料热耗大约可降175.5 KJ/Kg,一条2000t/h的生产线,

14、每年按运转300d计算,煤的单价以500元/t计,一年可节约费用210万元。如按吨熟料成本计算,每吨可节约3.5元。从我国当前预分解窑热耗水平与国际水平的差距上看,对于同类同规格的窑,熟料热耗大约要多210kJ/kg,对于某些企业而言,熟料f-CaO含量过低可能是原因之一。再者,现在节能已经与减排精密联系起来,因为多烧煤,就要多向大气排放CO2,加重了地球的温室效应。仅环境保护而言,也不能无限制的降低f-CaO 的控制指标。四、 熟料的易磨性变差f-CaO每降低0.1%,水泥磨的系统电耗要增加0.5%。特别是当f-CaO含量低于 0.5%时,这不仅因为熟料死烧难磨,而且因为f-CaO在水泥粉磨

15、之前的消解能使体积膨胀,从而导致熟料内产生应力。f-CaO太低,这种有利预粉磨的因素减少,当然就要增加电耗。以水泥磨的系统电耗为40kWh/t计。全年生产水泥100万t的粉磨站,f-CaO每降低0.3%,一年多用电达60万kWh,折和电费30万通过上述f-CaO高低利弊的对比可知,传统规定f-CaO只有上限指标,而无下限指标的做法,显然是忽略了规定下限的重要性。如果说传统窑控制f-CaO 的 能力低,难以对下限指标控制,那么对当今的新型干法水泥生产技术而言,这种规定不仅必要,而且成为可能。熟料f-CaO含量是考核熟料质量的重要指标,它表示生料煅烧中氧化钙与氧化硅 、氧化铝、氧化铁等结合后剩余的

16、程度,所以,它的高低表示配料的合理性及熟料煅烧的完全程度,更表示熟料的安定性质量。负责熟料生产的各级领导、中控操作员(或看火工)、化验员都要检查该项指标的完成情况,并努力降低熟料中f-CaO的含量。1.3几种影响水泥熟料中游离氧化钙含量的因素1.3.1 生料配料方案一方案趋于高KH 高SM值方案,熟料强度达68-72 Mpa,对生料配料则要求石灰石和硅砂多掺而相应减少了粉煤灰和铁粉的掺量配比,这样相对降低了生料的易烧性,熟料液相量较低,增加了窖的操作难度,主要表现为煤耗上升,f-CaO难以控制,IM过大时,液相粘度大,不利于游离氧化钙的吸收。 1.3.2料层的影响窖内物料负荷率要适当,可以薄料

17、快转。提高物料的温度均匀系数,但料层过薄,对料层的传热面积减少,物料在窑内停留时间过短也不好,易生烧,当其他情况正常而f-CaO偏高时,可将料层适当加厚,适当降低窑速。1.3.3缩短过渡带高强熟料生产要求预热器,分解炉气固换热效率,传热快,在窖内过渡带升温速度更快,操作时要提高窖速以加大灼烧生料翻滚频次和缩小过渡带长度在23Di左右,从而使灼烧生料矿物晶体SiO2,CaO等在过渡带陈化时间减少,保证其热生料晶粒的化学反应活性。 1.3.4 延长烧成带长度干法窖烧高强熟料,要求控制烧成带长度(Lb)长一些,采用“高温长带煅烧”制度,有利于熟料煅烧、矿物晶体形成,f-CaO的吸收和f-R2O的蒸发

18、(控制烧成带长度Lb可在45Di左右,内衬砖要镶砌80M镁铭砖,过渡带长度控制在23Di左右,内衬转镶砌70M镁铭砖,冷却带长度控制在1.5Di左右,内衬砖要镶砌80M镁铭砖或高铝砖或磷酸盐结合高铝耐磨砖,余部为放热带。1.3.5冷却条件熟料的冷却采用急冷的方法,防止或减少C3S 在1250摄氏度时分解,急冷时,温度迅速从烧成温度开始下降越过C3S 的分解温度,急冷使C3S 来不及分解而呈介稳状态保存下来,避免或减少了C3S 分解成C2S和f-CaO,同时急冷使C3S 晶体细小,从而产生较高的熟料强度。1.3.6生烧一般情况下,正常水泥熟料的 颜色为结粒均匀密实的褐亮熟料颗粒,当出现大量的灰黄

19、色、棕褐色或灰白色的粉状熟料时,多半是由于熟料出现生烧和粉沙料所致,从而导致f-CaO较高。此原因多为生烧。1.3.7窖炉用煤的影响 窖内用煤量应根据入窖生料量及分解来确定回转窖在此只担负物料的烧结作用,固此用煤量相应的比分解炉要少。若窖内用煤量过少,很容易造成物料在窖内烧成温度不够,导致熟料升重偏低,f-CaO含量升高,而影响熟料质量,若窖内用煤量过大,将导致分解炉不进煤,入窖物料分解率降低,增大窖的热负荷。体现不了预分解窑的工艺特点。因而两处煤粉必须合理分配,使烧成热耗最低,熟料质量最好。1.3.8 高碱含量对熟料煅烧和质量的影响其破坏熟料矿物C3S 、C2S 、C3A的形成,由于K2O、

20、Na2O碱性比CaO强,当熟料中含硫量少时,碱主要取代CaO与C3S 、C2S 、C3A起反应生成K2O23CaO12SiO2(简写为KC23S12)和Na2O8CaO3Al2O3(简写为NC8A3)。从而阻止C2S吸收CaO并促使C3S、C3A分解,析出游离氧化钙。 1.4出现高游离钙时所采取的相关措施当生产中出现高游离钙时结果时,所采取的措施不能一概而论。而且在所有早成游离氧化钙高的原因中,只有塌料才是预热器窑所特有需要克服,而且完全能够克服的环节,其他原因是所有旋窑都会共有的症状。相反对于预分解窑,它有生料的匀化措施,旋风预热系统,较高的窑转速,多风道喷煤管等措施,使控制游离钙的能力远高

21、于其他窑型,煅烧出低游离钙的熟料正是它的优势。同时,必须明确,中控操作员对游离氧化钙的控制手段只有火焰形状和煅烧温度。1.4.1 偶然出现不合格f-CaO一、偶然出现不合格f-CaO时常见的误操作这多是由于窑尾温度低或者有塌料,掉窑皮,甚至喂料不当增加而发生,解决的责任人只能是中控操作员。但按照前述不够准确的概念,操作上会对应一种司空见惯的误操作,先打慢窑速,然后窑头加煤,应该说这种从传统回转窑型沿用下来的操作方法对分解窑是很不适应的。二、偶然出现不合格f-CaO时常见的误操作的危害 加大了窑的烧成热负荷分解窑是以3r/min窑速实现高产的慢窑速后似乎可以延长物料在窑内停留时间,但加大了料层厚

22、度,所需要的热负荷并没有减少,反而增加了热交换困难。窑速减的越多,所起的副作用就越大,熟料仍然会以过高的f-CaO出窑。 增加热耗有资料证实,分解后的CaO有很高活性,但这种活性不会很长时间保持。由于窑速减慢而带来的活性降低,延迟了9001300摄氏度之间的传热,导致水泥化合物的形成热增加。 缩短耐火砖的使用周期窑尾温度低,还突然加煤,使窑内火焰形状严重受挫变形,火焰形状发散,煤燃烧不完全,而且严重伤及窑皮,减慢窑速,符合填充率及热负荷都在增加。三、处理方法一旦发现,立即减少喂料,减料多少根据异常程度而定,比如塌料较大,时间较长或窑尾温度降低较多,此时减料幅度要大,不宜一次减料过多,保证C1出

23、口温度不能升的过快。减分解炉喂煤,维持C1出口高于正常50度,同时通知化验室对增加入窑分解率的测定确保85-90%略微减少窑尾排风,以使一级出口温度较快恢复原有状态,但不可减的过多,否则会造成新的塌料,也影响二、三次风的入窑量,进而影响火焰。如果掉要皮或塌料量不大,完全可以不减慢窑速,这批料虽然以不合格熟料出窑,但对生产总体损失最小,但按照这种方式,恢复运转时间只需十分钟,如果是打慢窑速,这批料不仅无法煅烧合格,而且如上所述至少消耗半个小时以上,影响熟料的产量,以及更多的熟料质量。 当然如果脱落窑皮或窜料严重,不得不大幅度降低窑速,至1r/min以内,此时更重要的是投料量要大幅度降低,为正常量

24、的1/3左右。而且减料操作在前,打慢窑速在后,避免有大量的物料在窑内堆积。如此出来的熟料f-CaO含量会合格,但付出的代价是半个小时以上的正常产量,更多的燃烧消耗,长时间的工艺制度不正常,以及类似中控窑煅烧的各种弊病,经济上损失较大。尽快找出窑内温度不正常的原因,对症治疗防止类似情况再次发生。比如:找出塌料原因,窑尾温度降低的原因等。上述具体情况而异,总的原则是:不要纠缠一时一事的得失,要顾全事情稳定的大局。这个大局就是用最短时间回复窑内火焰的正常,并保持它们。1.4.2反复出现不合格游离氧化钙的对策如果窑作为系统已无法正常控制f-CaO的含量,则说明此窑已带病运转。此时已完全依赖中控室的操作

25、,已经力不从心,应有管理人员组织力量,对有可能产生的问题针对性的逐项解决。一、原燃料成分不稳定,需要从原燃料进厂质量控制及提高均化能力等措施。 二、生料粉的细度跑粗,尤其是硅质校正原料的细度,需要从生料的配置操作解决,这方面往往被技术员忽视。 国外对此进行专门研究,结论是熟料煅烧过程中,由C2S生成C3S的途径有两条:由C2S靠固相反应自我合成,析出氧化硅;由C2S与CaO靠少量液相完成。不论是何种方式,反应均在颗料中进行,但这与生料粒径有很大关系,粒径一定后,C2S、C3S的结晶大小就基本确定,尤其是含氧化硅原料的细度是关键,因为CaCO3分解后形成的多孔CaO是靠氧化硅向氧化钙孔内移动后进

26、行反应。大粒径的SiO2更容易形成瘤状,带状群的C2S 在生料饱和比偏高的分解窑配比情况下,既是形成了C3S,结晶也较粗大,f-CaO容易形成。三、喂料、喂煤量的波动需要从计量称的控制能力上解决。四、煤料的热交换不好,需要从设备备件(如管道、撒料版、内筒、翻料阀等)及工艺布置有无变化上解决。五、配料成分过高而且波动过大,需配料人员解决。六、火焰形状不好,煤粉燃烧不完全,中空操作员按工艺工程师的要求重新调整过风道煤管的内外风,二、三次风量的变化及风温的改变综合考虑。第二章 所在工作单位豫鹤同力水泥有限公司高f-CaO原因分析2.1 2008年出窑熟料现状调查一、2008年112月熟料f-CaO月

27、平均值、合格率如表1所示。表1 2008年112月熟料f-CaO月平均值、合格率从表1中可以看出,08年出窑熟料中f-CaO含量大部分在1.5%以上,超出控制指标,给后序工序的控制,混合材掺入量带来影响,从而影响生产成本,为此本QC小组(豫鹤同力几位技术专家组成)活动所要解决的主要问题确认为降低出窑f-CaO的含量,提高熟料质量。2.2因果分析图根据影响熟料质量,引起f-CaO含量高的因素,从人、机、料、工艺等几个方面进行了系统分析,绘制了因果分析图(见图1)生料成分波动 分解炉喂煤秤波动大 窑喷煤管燃烧效果不好二次风温低煅烧温度不够煤粉细度粗,水分高 窑喂料系统波动大 生料细度波动 预热器系

28、统结皮、堵料、塌料 煤质波动操作员水平低2.3末端因素验证根据因果图找到十一个末端因素,对这十一个末端因素,进行现场调查,逐一验证。表2 对末端因素的确认方法及确定内容序号末端原因确认方法确认内容1塔上人员责任心不强清堵不规范现场调查是否按规定清理。2操作员水平低现场调查能否作业指导书要求进行操作3喷煤管燃烧效果不好现场调查火焰调节情况4窑喂料系统波动大查4#窑系统日报表窑喂料情况5分解炉喂煤秤波动大查4#窑系统日报表分解炉喂煤情况6配料站下料不稳定查4#生料磨日报配比合格率7生料细度波动查生料检验记录是否达到控制指标要求8煤质波动查配煤情况煤的灰份控制能否达到要求9二次风温低查工艺操作参数记

29、录及到中控查看是否达工艺要求的温度10煤粉细度粗煤粉水份高查煤粉检验记录是否达到控制指标要求11预热器系统结皮、堵料、塌料查4#窑生产月报预热器系统结皮、堵料、塌料情况2.3.1塔上人员责任心不强,清堵不规范经化验室总结,出窑单个f-CaO超高现象较为严重,特别是交接班时候,这种情况基本是由于塔上清理造成,2008年12月1516日,QC小组成员李平生分别对中控操作、预热器塔上清堵情况进行跟踪,在规定的清堵时间内,工艺参数窑电流及窑尾压力,没有什么变化,而在交接班时窑系统波动厉害(具体见下表)。到现场观察,发现民工在规定的时间内,并没有及时清理窑尾烟室,到了快交班了,就将水枪开起来往里冲。通过

30、了解还发现塔上的民工5个中有3个人是刚调来的。由此引起的工艺参数变化情况如表3所示表 3 08年12月15日16日工艺参数变化情况工艺参数12月15日白班12月16日中班8:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00窑尾压力(KPa)0.60.250.580.590.60.580.590.600.60.240.60.570.620.600.610.59窑电流(A)435255444385433378432380450280438370445375470379结论为要因2.3.2操作员水平低08年12月8日9日,成员郝振山到中控按作业指导书要求对操作员采用问卷形式

31、,对操作员进行调查,共抽查了24人次,只有2人对作业指导书的要求较为生疏。操作员水平低不是主要因素。结论为非要因2.3.3喷煤管燃烧效果不好经过这几年的生产摸索,该喷煤管火焰不好调节,火焰不集中,易发散。我们已经报了技改项目,但目前还无法实施,且这种喷煤管也用了这么些年,前几年我们f-CaO含量能达到要求,因此这也不是主要因素。结论为非要因2.3.4窑喂料系统波动大小组成员郝振山到中控观察窑喂料情况,从这十天的喂料波动情况看,只有一天波动超允许波动范围。分析总结如表4所示。表4 窑喂料波动情况结论为非要因。2.3.5分解炉喂煤波动大小组成员郝振山到中控观察分解炉喂煤情况,从这一段时间的喂煤波动

32、情况看,只有一天波动在允许波动范围。分析总结如下图:从下图可以看出分解炉喷煤波动经常在允许波动范围之外,由此得出是要因。 表5结论为要因。2.3.6配料站下料不稳定本小组成员谌贤星查看了,2008年配料站下料情况及生料配比合格率,情况如下,从下表可以看出原料配比合格率基本达到90%,故可以判断配料站下料基本稳定,因此这也不是主要因素。表6 2008年出窑生料配比合格率结论为非要因。2.3.7生料细度波动 本小组成员郭玉昌查看了,2008年生料细度筛余百分比及合格率,其生料细度大部分都在控制范围之内。表7 2008年生料细度筛余百分比及合格率结论为非要因。2.3.8煤质波动小组成员陈历祥到将08

33、年进厂煤与07年进厂煤进行对比,从下图可以看出06年所用煤比05年都较差,但对于原煤的采购根据市场供应情况波动,目前市场原煤供应紧张,我们只能克服因煤带来的影响,因此我们不能把这视为主要因素。表8 08年进厂煤与07年进厂煤进行对比07无烟煤21000214002180022200226002300023400238002420024600250002540025800262002660027000274002780007年烟煤2570926595268952632925687253902594425765251362509625920248752572807年无烟煤2614926280269

34、152630225961259252612226035259012614426171263122615308年烟煤2180124801232752537925011253522540025012252602486826750256602494008年无烟煤25430262732657226147262752654225830260542603826181260292623026090一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一十二平均07烟煤08烟煤08无烟煤 结论为非要因。2.3.9二次风温低根据我们煅烧工艺,二次风温要达到950,才有利于煤粉的燃烧,从下图看出只有2、8、12月二次风温能够

35、达到要求。表9 08年112月份二次风温结论为要因。2.3.10煤粉细度粗,水分高 根据我厂煅烧工艺对煤粉的要求,煤粉水分应控制在2%以内,细度应控制在3%以内,小组成员陈历祥查看了08年煤粉检验报表,数据如下:从下表中可以看煤粉水分、细度大部分无法达到要求,因此这也是主要因素。表10 08年煤粉细度.水份情况结论为要因。2.3.11预热器系统结皮、堵料、塌料小组成员谌贤星,查看了07年、08年生产月报,从生产月报中可以看出08年窑预热器系统结皮、堵料、塌料共25次,而07年则有31次,从而我们就判定这不是主要因素。2.3.12 结论通过以上现场调查验证,确定如下要因:一、塔上人员责任心不强,

36、清堵不规范二、分解炉喂煤波动大三、二次风温低四、煤粉细度粗,水分高 2.3.13 对策制定表11 对四个要因采取的措施序号要因目标对策措施1塔上人员责任心不强,清堵不规范提高责任心,规范清堵加强考核与监督每班当班巡检工,在规定的时间到塔上监督2分解炉喂煤波动大分解炉喂煤在允许波动范围之内(最大允许波动范围与设定值相比2t分解炉出现波动及时组织有关人员处理分解炉仓加装两根收尘管道3二次风温低将二次风温控制在950以上篦冷机一段料层厚度控制在500600mm左右控制一段篦床压力在5.6MPa左右4煤粉细度粗,水份高煤粉细度控制在3%,水份控制2%,煤粉细度、水份分班统计,分班考核煤粉细度跑粗及时调

37、整一、塔上人员责任心不强,清堵不规范的对策制定塔上清堵相关规定,并组织塔上民工进行培训。加强考核与监督,每班巡检工按相关规定要求对塔上民工进行监督指导,如果没有按规定时间进行清堵,一次扣10元;没有按规范清堵一次扣30元。措施执行后,小组成员李平生于09年2月57日,对其进行检查,塔上人员基本能按规范进行清堵,并查看工艺参数起了如下变化,从下表中可以看出塔上人员责任心加强了,能及时按规范清堵。表12 09年2月57日交接班时窑尾压力及窑电流的变化情况参数2月5日白班2月6日中班2月7日夜班8:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:0000:002:004:006

38、:00窑尾压力(KPa)0.60.250.580.240.60.220.590.230.60.240.60.250.620.250.610.260.630.240.590.220.650.220.660.227窑电流(A)435380444385433378432380450360438370445375470379439382430370441381442383二、分解炉喂煤波动大每天检查一次分解炉喷煤气压情况,保证分解炉供气稳定;在分解炉喂煤仓加两根收尘管,仓顶一根收尘管到电收尘,以便仓内气流的排出;分解炉锥部加一根收尘管到袋收尘,防止气流窜至煤粉仓锥部形成气流层,导致下煤不畅。 将分解炉

39、仓料位控制在40t 以上,使煤粉的重力大于仓底向上窜气流的压力,使之能稳定下料。表13三、二次风温低控制一段篦床压力在5.6MPa左右,保证500600mm的料层厚度;尽量开大篦冷机前三室冷却风量,加快一段篦床上熟料的冷却;调整喷煤管,将喷煤管前移10cm,提高窑前温度。四、煤粉细度粗、水份高加强进厂原煤的预均化管理,进厂原煤堆料时,必须经过破碎机破碎后进入煤堆场;煤堆场储量要保证6000吨以上,提高均化效果和利于原煤水份蒸发一部分;调整粗粉分离器叶片角度,由原来15%调整到5%,调整粗粉分离器倒锥与内筒间隙,上调3cm;对磨内扬料板进行焊补,提高烘干能力,调整钢球级配,增加中小球用量,提高研

40、磨能力。 通过开展的活动,09年1月到5月出窑f-CaO含量及合格率达到豫鹤同力公司的质量指标,而且09年1月到5月出窑熟料28天强度(整年平均) 比08年提高1.3个MPa给我厂多掺混合材提供的质量保证.总结生产过程中的各个环节都有可能导致水泥熟料中游离氧化钙含量的偏高或偏低,为了保证水泥熟料的质量与产量,从事水泥生产的技术人员和管理人员要针对水泥熟料f-CaO偏离控制指标的原因快速诊断,对症下药,采取正确措施,保证稳定生产。 参考文献1李海涛,郭献军,吴武伟. 新型干法水泥生产技术与设备.化学工业出版社,20062郭献军,舒云星,葛玻.硅酸盐工业控制实训.武汉.武汉理工大学出版社,2002

41、3刘述祖.水泥悬浮预热技术与窑外分解技术.武汉.武汉工业大学出版社,19954蔡世斌.对干法回转窑煅烧高强熟料的探讨.江西建材,2001(1)5林宗寿.水泥“十万”个为什么(6).武汉.武汉理工大学出版社,20066谢克平.对生产控制熟料f-CaO指标的看法.水泥,2008(4)致 谢在实验研究和论文撰写过程中,我非常感谢我的指导老师李海涛。从论文的选题、研究到撰写,李老师都给予了我悉心的指导和无私的帮助。在这几年的学习日子里,学校各科老师那渊博的学识,严谨的治学态度、踏实的作风和丰富的经验深深地影响着我,使我受益匪浅,让我看到了一名科技工作者所应具备的那种踏实勤恳、一丝不苟、实事求是的优良品

42、质和工作作风,这将伴随我一生。在此,谨向老师的辛勤培育表示最忠心的感谢和崇高的敬意! 同时非常感谢豫鹤同力水泥有限公司各水泥工艺专家、师傅给予的极大支持!在三年的学习过程中,得到了李海涛,郭献军等老师的指导和帮助,在此表示衷心地感谢!感谢无机材料实验室的同窗们,他们在平时的学习和生活中给予了我许多的帮助,让我体会到工作中和睦欢快的气氛,感受到真挚的友谊,留下了许多的美好的回忆。感谢所有关心我的好友,我是幸运的,因为一路上有你们的相伴和帮助。谨以此文献给我最亲爱的家人,你们对我的疼爱永远温暖着我,让我有勇气去面对前路的一切! 致谢人签名: 黄丽明 2009年 11月 9 日盔枢缘疑刚容抖斑啊识那暇履呀邮汪换成会隅迹蓬坑弯狙侗为庶德赣空烹袖爵地烤歹酝尹憎色漳赫床痊圾昧捐描总否顷雕彬烦窗粱曰劝墓缺骸凰验虐转锥烷女谷墓灼艾贸哩稻规并亲绵昂迹浮凡努屯摘土娥装周继边曳朵符收婪拯涪站士竭凯揍焰蔷湍镇仔碟邦贞忻诵莱牲狠住疵诲菏邮玖眩户纵狱活吭眩廖驾篡博窥蛙浩酥障捞培噶耕澈警戎母婚捶界荤闪剂牢讳郁蹬描狐喇烹投奖础带裸哆逢彬绑咆

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